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Tout ce qui a été posté par Mikulus973
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Je suis à côté de Redon [emoji16] Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
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Salut les gars, donc je reviens sur mon soucis avec mon Tyro99, j'ai coché la case reverse mod et ça a l'air d'avoir réglé mon soucis, je vais en avoir le cœur net ce soir, je vous remercie déjà pour votre aide. Bon à savoir pour les débutants, le reverse mod ne change pas le sens de rotation des moteurs mais optimise les signaux et les capteurs si les moteurs sont branchés en reverse comme sur mon quad. Pour plus d'info, j'ai mit mes moteurs en reverse physiquement (CW à la place des CCW et vice versa et inversion de 2 câbles sur 3 au niveau des esc) sans toucher à BLHeli_configurator (d'ailleurs dites moi si c'est quand même conseillé de me connecter à BLHeli_configurator) merci à toute l'équipe et bientôt il y a un Martian III à monter [emoji16] Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
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Je ne vois pas ce que je peux faire en plus classique comme configuration Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
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C'est déjà fait et j'ai le même résultat, le problème ne vient pas des hélices ni des moteurs mais est ce que l'esc envoie bien les commandes au moteurs ou est-ce que la fc fonctionne bien là je ne peux pas répondre Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
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Je fais appel à tout le forum pour dimanche soir car je pars en weekend, c'est le défi du forum alors préparez vous xD
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et si elles n'étaient pas bien montés le drone ne prendrait pas un peu de hauteur, il chercherait à se retourner directement, alors que dans mon cas il prends bien environ 10 à &( cm sur mon dernier essai avant de se mettre en sécurité, on dirait qu'il traite mal les signaux de vol
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Elles le sont par rapport au sens de rotation des moteurs, chaque moteur ont été revus, ainsi que les hélices, et je suis en prop out, par contre ma vidéo n'est pas en HD car je voulais la poster sur le forum en SD mais comme c'était toujours trop lourd alors j'ai mit sur youtube.
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Pensez vous que la jumper peut causer ce soucis ?
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Bon ça me saoule, je suis dégoûté
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Oui j'ai tout reprit à zéro, jai reparamétré, j'ai calibré l'accéléromètre en faisant attention que le drone soit bien horizontale avec in niveau sur les moteurs (donc les moteurs et le chassis étaient à niveau) mais rien y fait, dès que je commence à mettre les gaz, il veux faire du yaw à gauch (tourner à gauche) pendant la montée en puissance des moteurs mais dès que je suis à 10% du throttle bah le drone accélère et tourne et puis s'arrête et me mets une erreur runaway le tout en une fraction de seconde, avec le mode airmod désactivé car si je l'active bah il s'emballe sans attendre les 10% de throttle. j'ai aussi vérifié les paramètres de la jumper et je n'ai pas l'impression que ça vient d'elle et je n'ai pas d'autres radios compatibles avec la r-xsr sauf peu-être ma devo7 mais il faut la flasher. Et oui j'ai aussi regardé la vidéo mais j'ai suivi celle de Taz.
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Tu as coché la case "softserial" ?
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Et au passage, tu as mit les paramètres issues de la première ou la deuxième vidéo de Taz ?
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Peux-tu me dire comment tu t'y es préparé pour le faire stp ? que je ne rate aucune étape
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Pensez-vous que je dois flasher l'esc avec BLHeli ? Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
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Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
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J'ai fait pareil que toi mais mon drone ne vole pas, je vais mettre une petite vidéo sur youtube et je met le lien ici
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Trugarez komz rez breton ? Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
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Je n'ai pas coché la case reversed. @Mécatoche ton drone vole malgré ton montage "en trop out" (je ne sais pas ce que ça veut dire)? Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
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Oui j'ai mit ceux de la dernière vidéo de Taz mais j'ai également fait un reset des paramètres et donc le drone ne vole pas même avec les paramètres d'origine Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
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... Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
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Comme vous pouvez le voir sur la photo de mon drone posté plus haut, et par rapport à Btf, les moteurs 1 et 4 sont des CW (ce qui correspond à Btf) mais tournent en CCW donc sens inverse donc anti-horaire (et ne correspond pas à Btf mais pouroi ça ne pose pas de soucis), et les moteurs 2 et 3 sont des CCW (comme sur Btf) mais tournent en sens inverse donc CW. Je ne pense pas que mon soucis d'emballement des moteurs proviennent de ça. Je me trompe ? Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
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Salut Jérôme, j'ai vérifié que les moteurs tournaient bien par rapport à leur position sur le drone lors du montage, mais je n'ai pas utilisé BLHeli_configurator, parcontre ils sont inversés (sens de rotation) par rapport au schéma de Btf, Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
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Tu parle de cette page ? oui j'ai fais gaffe de mettre le drone sur un support plat mais le drone lui n'était peut-être pas horizontal à cause du support batterie, mais j'ai calibré que l'accéléromètre
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Je suis dégoûté, mon tyro est complètement monté et paramétré mais dès que j'arme les moteurs en airmod, le drone s'emballe puis se mets en sécurité "runaway" et se coupe en moins de 2 secondes, je le redémarre sans le airmod, les hélices tournent au ralenti mais il se comprte bizarrement comme si le compas avait perdu la tête et dès que je mets légèrement les gaz, bah rebelote sur l'erreur runaway, et pour finir j'ai l'impression qu'il réagit comme quand on se trompe de sens au niveau des hélices alors que j'ai bien fait gaffe aux sens des moteurs et des hélices. help les gars, je ne peux même pas voler demain 😢
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@guitoongb oui du multiprotocole @Mécatoche je me suis fais aider par facebook, mais entre temps j'ai trouvé des infos donnés par Tazkiller (il ne donne pas ces infos sur sa page youtube) https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2964860-JUMPER-T8SG-Review-Test-et-Reglages