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Motard Geek

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Tout ce qui a été posté par Motard Geek

  1. Hum, c'est du 100% Betaflight par défaut ça 🤔 On dirait bien que le preset n'a pas été appliqué. Tu peux aussi appliquer le preset pour la radio DJI et repasser ici après pour remettre en auto : Tu peux même monter le facteur à 45 🙂
  2. Non 😅 Je sais pas comment être plus explicite lol Tu peux ajouter les onglets configuration et moteurs d'ailleurs.
  3. Donc plutôt que d'approcher de la résolution de ton problème tu n'as fait qu'en crééer d'autres 😞 Sur la page produit du Femto tu peux récupérer la conf prévue par BetaFPV :
  4. Ba non, ça je l'affiche aussi quand j'ouvre ton fichier 😄 OK, je me suis un peu mal exprimé, c'est la conf de Betaflight DANS BB Explorer qui me pose problème à lire. Mais ça et ça c'est explicite quand même ^^
  5. C'est une très bonne base pour le filtrage ! Faut mater / comprendre les tutos de Jéjé ^^ Mais si t'as appliqué le preset c'est cool, tu peux peut-être juste pousser un peu le slider master ou juste le Feed Forward. Voila comment s'affiche ta conf Betaflight dans BlackBox Explorer, pas très lisible... Donc si tu postes ta conf en capture d'écran c'est plus simple 😄 Quoi qu'il en soit, ton kwad est sain 🙂
  6. C'est vraiment triste... et à la fois je suis étonné que ça n'ait pas pété plus tôt. J'ai été choqué quand on a reçu les documents en question (qu'on a bien évidemment refusé de signer, et pas approuvés par toute l'équipe de WS) en début d'année... Mais dans la foulée, on a pu voir quelques vidéos de pros WS sortir, Ian a totalement raison, ça montre bien qui est qui 😄 A l'opposée, on n'a aucun contact chez DJI, on paie tout leur matos et pourtant on en dit le plus grand bien le plus souvent (pas pour les N3 par exemple) mais certains voient ça juste du fan boy 🤦‍♂️
  7. N'exagérons pas, y'a aussi des contraintes technologiques et dans pas mal de cas y'a une bonne rétrocompatibilité quand même 😉 Il est pourtant tellement efficace, @Jerome a de nombreux exemple, tant en termes de résultat que de rapidité.
  8. Parfait. Y'a très peu de bruit donc forcément après filtrage c'est clean. J'ai pas maté la conf, t'as mis le preset de @Jerome ? Niveau stick tracking y'a pas d'overshoot mais ça pourrait coller un peu plus au setpoint. C'est pas pratique de visionner la conf de BB Explorer. Si tu peux poster des screens c'est plus simple (PID, filtres et receiver notamment) 🙂 Sinon faudrait voler un peu plus fort, je vois pas un seul full throttle je crois 😉
  9. Si tu mets fast faut aussi le mettre en ligne de commande côté FC mais mieux vaut rester en standard. T'as une FC AIO, donc fatalement ça cause avec une seule carte, mais c'est sa partie FC, pas ESC qui est en jeu 🙂 Le bind est OK ? T'as restauré la conf de la FC après mise à jour (inutile) ?
  10. https://www.wearefpv.fr/tuto-tuning-avance-comprendre-drone-pid-blackbox-20220817/#Activation_de_la_Blackbox Cet article est également très instructif 😉
  11. Salut, Topic déplacé dans entraide. Pourquoin, quel est le rapport 😱 T'as bien pris le firmware du site BetaFPV et non celui proposé par ESC-Configurator ? Ca devrait l'être d'origine puisque c'est un BNF... Il faut surtout suivre la doc de la FC. C'est donc UART5 et pour avoir le Femto moi aussi, je peux te confirmer que ça fonctionne 🙂 Il fallait en effet. Pourquoi fast si t'as pas mis fast sur la FC ? C'est donc la FC AIO que t'as mise à jour ou les ESC ? Car le vTx ne dialogue pas avec les ESCs mais la FC 😉 En tout cas si t'as mis à jour la FC j'espère que t'as restauré la configuration...
  12. T'es pas le premier, et au moins t'es pas trop borné, tu sais reconnaitre tes bourdes ^^ Je valide carrément, que ce soit pour les débutants ou confirmés !
  13. Les caractères en syriliques sont interdits 😄 Je materai à l'occasion, mais rassure moi, le taux d'échantillonnage était bien réglé 😛 ?
  14. Si les graphs BF bougent c'est visiblement que ça voit bien la radio et que c'est bon. Du coup à part une mauvaise calibration sur le simu je vois pas 🤔
  15. Les "grosses" radio ont des boutons "trim", j'ai pris une vidéo au hasard qui semble explique ce que c'est : Sinon la doc OpenTx en parle. Pour les drones je désactive tout le temps cette fonction, c'est merdique, si tu trim sans le vouloir ça vole mal après...
  16. Très bizarre alors, pas de trim sur la radio ?
  17. T'as refait les calibrations dans les simus ?
  18. En même temps t'es parti sur un châssis qui a 5 ans pour y mettre du matos récent 😉 Un JeNo aurait été plus adapté 😛 Après c'est pas grave, double face + collier de serrage et le tour est joué pour le vTx ! Pour la caméra c'est plus chiant, faut voir si y'a des adaptateurs en TPU 😕
  19. elles sont données pour 2,4GHz donc ça doit faire l'affaire 🙂
  20. La doc n'est pas géniale mais j'ai du mal à voir comment on peut monter les bras différemment de ça : La visserie ça dépend vraiment du châssis et de la stack et si t'as pas de gummies moins épaisses alors va falloir en acheter (des vis plus longues) 😉
  21. Mais aussi R9M et 915MHz 😄
  22. Nop c'et du 900MHz aussi (pour le R9M).
  23. CrossFire c'est du 915MHz ou 868MHz alors que ton XM+ est en 2,4GHz donc les antennes ne sont pas compatibles 🙂 Y'a des minis Immortal T adaptées à ExpressLRS qui doivent pouvoir faire l'affaire dans ton cas.
  24. Oublie l'analogique alors 🙂 Si tu veux voler confort et pérenne, c'est DJI ou Walksnail et la différence de prix entre les 2 est plutôt minime au final.
  25. Pour ça que je trouve le décollage automatique vraiment cool 😛 Pour le centrage me suis jamais trop pris la tête perso, préco AtomRC mais j'ai très peu d'expérience en aile 🙂
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