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Leugret

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  1. Yes, eh bah bien vu c'était ça. 😅 Lors du changement de l'hélice qui avait prit cher en première session, j'ai fait un remplacement avec une hélice reversed, pensant en mettre une normale. Sur de mon montage, j'ai directement checké la suite sans revérifier l'essentiel. Pensant que la vérité était ailleurs Erreur bête, mais on m'y reprendra pas haha.. Merci pour vos réponses en tout cas les gars !
  2. Leugret

    Noob du Nord.

    Merci bien ! 😄
  3. Yes j'ai même essayé de configurer les ESC et la FC dans les deux sens, Normal et Reversed, même resultats pour le moment... Malheureusement. Et j'ai bien monté les hélices, inscription vers le haut, donc helices dans le bon sens.
  4. Salut l'élite. Petit message, car je cherche quelque réponse. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai un problème avec ma frame (Une frame prémonté Iflight XL5, sur laquelle j'ai rajouté un crossfire). Config : moteurs XING 2208 Unibell, 1800kv, Contrôleur de vol SucceX-D F7, ESC 4-en-1 50A BLHeli32 2-6S. Batterie Tattu 1550Mah 6s, 120C. Celle-ci part plein gaz au décollage, malgré le faible throttle, ne décolle pas, mais se retourne à plein régime. Pourtant tout est vérifié : Sens des moteurs, orientation de la FC, gyro, accéléromètre, moteur fonctionnel. La petite histoire : Tout était nickel au départ sur mes premières sessions. J'ai encaissé quelque crash sur la dernière session cependant, petits, sur herbe donc pas de gros risque apparent. Le frame volait impeccable, j'ai cependant stoppé la session car l'une des hélices c'était desserré au niveau de l'écrou à cause du crash, et n'ayant rien pour la resserrer, les vols devenaient dangereux. Jusque là pas de problème, le drone quittait le sol normalement. Je rentre je fais quelque modifs sous betaflight : je passe le GPS en Ublox, j'active le magnétomètre par erreur car je n'en ai pas, je le désactive, j'active la fonction beeper, et je me prépare à la seconde session. Hors lors de la tentative de décollage seconde session, des le branchement un bip répété se fait entendre, une fois, je débranche, je rebranche, encore, je débranche et lors du troisième rebranchement plus de bips. Je pense d'abord à un signal du beeper, ou à un signal de faible liaison GPS. Quoi qu'il en soi la frame et prête à voler sur le papier, sauf qu'au décollage, elle se retourne instantanément. À la manière d'une erreur d'orientation des moteurs. Et la commence la sauce Je fouille sur le net, je revérifie tout : Sens des moteurs, flashage Bheli suite 32 en version 32.7, orientation de la FC, gyro, accéléromètres, moteurs, calibrage des ESC. Tout fonctionne, sous betaflight le master monte les moteurs uniformément, chaque moteur fonctionne indépendamment, à plein ou bas régime. Pas de chauffe apparente, de dessoudure d'un élément, la liaison crossfire est toujours intacte et fonctionnelle, pas de changement sur la radiocommande (Taranis X9d+). J'ai veillé également à la bonne orientation de la rotation moteurs et des ESC, tout est synchro entre betaflight et Blheli 32, j'ai testé avec une rotation en sens normal et en sens inversé, même histoire au décollage. Mais le problème persiste : Je démarre mon drone, un petit coup de gaz et les moteurs s'emballent, le drone ne décolle pas et fini par se retourner. Il faut peu de gaz pour que la montée en tour soit puissante, étonnamment. Rien de manière apparente du côté des PIDs non plus, je n'ai rien touché là-bas et tout était OK sur les vols précédents. Quelques pistes peut-être : - Un petit claquement se fait à chaque branchement XT60 entre la batterie et le câble d'alim (marqueur d'une surtension ?). - J'ai la sensation que le moteur 1 (le Master), est toujours celui vers lequel le déséquilibre penche au démarrage. J'ai check et j'ai l'impression qu'il y a un manque de synchronicité entre les moteurs lors de la montée des gaz. J'ai check les logs de vol, mais je n'ai pas d'expertise là-dessus, ça me semble moyennement uniforme. - Probleme venant de l’airmode ? Ou de mon activation puis désactivation fautive du magnétomètre ? Voila si vous avez quelque pistes ça m'aiderait grandement à remettre cette petite frame d'aplomb. J'ai pas l'impression que quelque chose soit foncièrement grillé, mais plus qu'un éléments n'est plus en phase avec le reste (Synchro moteur, gyro, que sais-je). Merci d'avance ! Chris
  5. Leugret

    Noob du Nord.

    Salut à tous, Je m'appelle Chris, je suis des hauts de France. Comme beaucoup j'ai été piqué au FPV récemment haha. Première frame, premiers problèmes. Donc je viens chercher conseils et des infos auprès des confirmés du forum. 🙂 Voilà au plaisir de croiser des passionnés de par chez moi à l’occasion pour des petites sessions de vol collectives. Au plaisir !
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