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Aiidden

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  1. Ok donc c'est bien le moteur, j'ai inversé deux moteurs et c'est toujours le même qui pose problème, j'arrive à l'arrêter avec mes doigts. Donc je vais en racheter un mais je comprends quand même pas le problème qu'il a.
  2. ça marche je vais tester d'en inverser deux merci !! 😛
  3. Ah d'accord vu que c'est un ESC 4 en 1 tu veux dire que ça pourrait être une partie de l'ESC qui est défaillant ?
  4. Re 🙂 alors encore des nouvelles xd, je vais y arriver un jour. Donc j'ai recalibré ma taranis et maintenant c'est bon, j'ai des bons extremum au niveau des différents joysticks. Je pensais avoir alors trouver le problème. Mais après 10 secondes de vols, j'ai découvert que non. Le problème réside, en tout cas j'espère dans un problème moteur. Mon moteur arrière droit et faiblard, même très faiblard. Et donc je comprend mieux le comportement qu'il avait. Enfaite j'arrivais à voler à 2 mètres du sol sans problème mais ça se compliquait quand je mettais les gaz. A mon avis lorsque je lui demande du punch, les trois moteurs fonctionnels montent normalement, alors que le dernier qui marche moin bien ne suit pas à la même cadence. Le drone fait alors un flip en diagonale et fini au sol. J'espère vraiment que c'est ça. J'ai pus vérifier cette version en maintenant le drone dans la main (j'ai bien fais attention) et en mettant les gaz. Et je vois bien que le drone part dans la direction du moteur défaillant. Je t'ai mis une vidéo du problème. On voit bien que dès l'armement le moteur à du mal et en lui mettant une petite force, il s'arrête facilement. La question est donc, dois-je partir du principe qu'il est fichu et en racheter un où y a moyen de réparer ? IMG_0423.MOV
  5. Merci pour ton retour Attafr, et merci beaucoup d'essayer e m'aider. Donc de ce que je vois ce n'est pas un problème de gyro et les moteurs donc biens assignés, j’entends par la que le moteur 1 et bien celui qui tourne et la même pour les 3 autres. Mais quand je regarde sur betaflight, je vois bien le problème. Par exemple pour le yaw, et bien quand mon joystick est au milieu, je suis bien a 1500, quand il est a gauche, il est bien a 1000 et a une échelle constante, donc il est a 1000 mais vraiment à la fin de la course, mais quand je vais à droite, et bien la vitesse s'incrémente beaucoup plus rapidement ce qui fait que je suis déjà à 2000 en ayant réalisé 1/3 de la course disponible, et cela est pareil pour les autres mouvements, je ne comprend pas pourquoi.
  6. Donc en effet il est bien calibré niveau gyro 🙂
  7. Merci pour ton retour, Du coup niveau calibration normalement c'est bon, quand je regarde les graphs, les sticks sont au même endroit qu'en réalité. Niveau moteur c'est aussi bon techniquement car je peux voler tant que je fais pas des coups violent sur l'un des joystick. Le problème intervient en accro et en horizon. Et enfin niveau accéléromètre je n'ai rien fais... A quel endroit peut-on le calibrer ? Paul
  8. Coucou je m’appelle Paul. J'ai fais pas mal de FPV il y a maintenant 2 ans, j'avais un drone 5 pouces avec une frame hyperlite, mais par manque de temps j'ai vendus tout mon matériel. Mais maintenant que j'ai retrouvé du temps pour me consacrer à mes hobbies, je suis en train de reprendre la discipline petit à petit :). Mon stuff est un drone Diatone exorcist que je viens de casser aujourd'hui xd et une taranis x lite de chez Frsky. J'aime beaucoup le modélisme depuis assez longtemps, (j'ai fais pas mal de voiture RC) mais le drone me passionne beaucoup plus à présent. Paul
  9. Du coup je reviens pour donner des nouvelles :). J'ai réussi à résoudre mon problème. J'ai remis le dernier firmware en date sur frsky dans la taranis et j'ai enfin pu voir mes joysticks fonctionne. Par contre maintenant j'ai un nouveau problème xd qui je penses va vite vous parler. J'ai fais des essais de vol mais à chaque fois quand je tentais de mettre un coup un peu important de throttle, mon drone faisait n’importe quoi. Et en revenant chez moi pour voir sur betaflight ce qui cloche, j'ai remarqué que enfaite quand mon joystick et à fond (pour n'importe quel mouvement) il est bien a 2000 sur betaflight. Mais le problème c'est qu'il est a 2000 bien avant sa course maximale. Il y a donc des fois où je mettais un peu de gaz, ou de pitch, et mon drone avait la valeur max soit 2000. J'ai regardé des vidéos mais je comprend pas trop pourquoi ça fait cet effet.
  10. Ok j'essaie toujours d'avancer xd 🙂 . Je viens de me souvenir que les joysticks bougeait bien quand je n'avais pas encore mis d'autres firmware dans la taranis, donc ça vient surement de là. Malheureusement je viens de faire un reset de la radio en pensant que cela allait la faire revenir à son état initial lorsque je l'ai reçu mais les joysticks ne bougent toujours pas. Est-ce que le fais de mettre un autre firmware pris sur le site de FrSky ne pourrait pas résoudre mon problème ? Mais sur leur site il y a un onglet Firmware et un autre Firmware-ISRM quelle est la différence ?
  11. Alors peut-être une piste. Quand j'ai voulus bind mon ancien récepteur, j'ai fais des changements au niveau de ma taranis pour essayer de faire en sorte qu'ils soient compatibles et il est vrai que maintenant je n'ai plus les graphs joystick en arrivant sur la taranis. Je t'ai mis ce que je vois en l'allumant. J'ai à tous les coup changé quelque chose d'important.
  12. Non justement et je pense que c'est de là que vient le problème. On dirait que même la radio ne voit pas les joystick bouger 😞
  13. Salut merci pour ton aide. Du coup j'ai fais des photos ça sera plus parlant mais normalement oui tout est paramétré avec les 4 premiers canaux pour les joysticks.
  14. Pour que mon problème soit plus simple à comprendre, j'ai fais une petite vidéo. On voit bien que je test les deux switchs principaux et que tout marche, je test également le bouton à un état et marche aussi. Mais les 4 premiers channels qui correspondent aux joystick ne bougent pas. Et la dernière chose est qu'un des auxiliaire, ici l'auxiliaire 12 ne fait que varier. betaflight.mp4
  15. Je savais bien que j'allais me tromper xd merci d'avoir psi le temps de remettre tout en place :). Et oui je suis persuadé que ce n'est pas grand chose, il faut juste que je trouve 😛
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