
Cataron
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Salut à tous, dernière petite vidéo, le build est bien fini, et ça marche du tonnerre, et qui plus est en 4s, du coup autonomie au poil, entre 4 et 5mn, pile dans la plage que je souhaitais Bon, vous pardonnerez le dernier move, il est atroce 😂
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👍 thanks
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Yep, pour l'instant ça me va comme ça, je verrais à la prochaine évolution 😄 Tiens question comme ça, je cherche depuis un moment sans trouver, qu'est-ce qui va faire qu'on va privilégier un moteur 1303 à un 1106 (le motowhoop 90 par exemple, qui change de moteur entre la version analogique et numérique), j'ai bien assimilé l'histoire des kv, torque et tout le toutim, mais cette partie je ne parviens pas à comprendre les différences
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Idem, merci pour le tilt (et la cabane 😉 ) en général, je pose à 3,6 voire 3,5 mais c'est rare prochain test, voir si des 4s passent dessus Pour l'autonomie, c'est effectivement déjà pas mal, mais je suis loin du skip, qui fait large 7-8mn en permanence (mais sans protection)
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Yep, j'avais pas spécialement remarqué, mais c'est corrigé, merci
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Chose promise, un des tout premiers DVR : Depuis j'ai modifié les rates pour avoir un pilotage plus mordant en bout de sticks Le comportement est correct pour moi, c'est pas parfait, mais ça suffit amplement Chose étrange, je n'ai pas réussi à activer le rpm filter, les escs étaient pourtant bien flashés en 32.8, mais l'activation sous beta me retournait un message d'erreur
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C'est en cours d'upload 😉 Je vais regarder ces protections et oui, pas faux sur les perfs. Comme dit au 1er post, c'est avant tout un coup de cœur pour chaque pièce détachée en fait, et j'adore le look des guards geprc ☺️ Côté perf, ce build me convient, en fait quand je veux voler plus bourrin, je sors le skip (et je rentre les enfants 😅) Si je peux juste gagner 1mn d'autonomie en fait, ça m'ira déjà très bien, j'ai d'autres tripales avec moins de pitch je testerai quand j'aurai un temps plus favorable (on peut toujours rêver)
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Salut à tous, Ces derniers jours, je me suis tenté à un build un poil différent, sur base du qrdent de lethal conception, frame pas récente je crois mais qui me plaisait bien en terme de design. Objectif, avoir un mix entre mon tinawhoop (build de Jérôme), et mon skip, soit un ptit machin numérique qui coule partout et qui coupe pas les doigts de mes enfants quand ils jouent à cache cache avec les drones. Et autonomie bien meilleure que le tina (2mn). J'vais pas le cacher longtemps, je suis parti un peu à l'aventure sur le build, et aussi un peu sur des coups de coeur sur chaque composant (hormis la nebula pro / caddx qui était une obligation), ce qui fait que je ne suis pas certain d'avoir une cohérence nickel sur le build complet. Exemple, les protections, que j'ai acheté chez GEPRC, pour que ça passe, obligé de prendre les 2". C'était aussi l'occasion de dessiner un peu en 3d pour faire le print qui collerait parfaitement à cette frame que je trouve superbe, il me reste juste à imprimer une protection pour la nebula qui reste quand même un poil exposée en cas de crash malencontreux. Au final, un drone 3", avec du matos vraisemblablement surdimensionné, et des hélices 2", v'là la cohérence 🤪 Mais le résultat est là, c'est super stable, je vole en hd, 4mn avec mes petites 3s, et ça se pilote à la perfection, même en pid stock c'est du bonheur Place au prochain projet, refit mon racewhoop 2" pour arriver à choper une autonomie supérieure à 2mn 🥸
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Je suis pas super fan de ce type d'accroche, on est obligé de maintenir la manette et je trouve pas ça pratique. J'ai "bricolé" un autre système d'accroche, c'est loin d'être parfait, notamment pour les boutons de trim, mais je trouve ça bien plus confortable https://www.thingiverse.com/thing:4791864
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- radiocommande
- jumper t lite
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Je confirme pour la v2, rien à voir, la diff est flagrante Ca reste en dessous de la pro ou la dji, mais largement suffisant pour ce petit build
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Bon, un grand merci pour ton build, il est au top, je sens que je vais bien m'éclater Ca risque d'être chaud en intérieur même si j'en ferais de temps en temps, mais niveau bruit c'est bien trop fort pour que ça soit supportable par madame Par contre l'extérieur, popopo, quand il fera sec ce sera top Dernière petite vidéo from scratch, bon, là on voit bien que je suis sur la V1, j'ai reçu une V2 donc je verrais si le changement est flagrant
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Oui, c'est top en Tiny, le toothpick j'hésite encore 😅 Le trampoline, c'est au prochain vol, fallait le temps de le prendre en main 😁 L'ultime, c'est de rentrer par la fenêtre à l'étage pour ressortir par la baie vitrée, je le fais en mobula, on verra avec le tina 😇 Sinon, j'ai de la 3S 550mah mais en graphène 100c, faudra que je vois les différences de comportement avec ça
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Premier vol, vous m'excuserez pour la mise en forme, notamment musicale, j'étais avec une 3S 650 Mah En tout cas, top, je regrette pas d'avoir craqué pour ton build, avec un peu plus d'assurance, ça sera top
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Vu, jsuis passé par blheli configurator, et en 16.9, du coup j'ai pu activer le 48KHz (et son bruit caractéristique au démarrage), je verrais demain ce que ça change c'est bizarre par contre car le configurateur mentionnait que j'étais en 96KHz sur la 16.7, je n'avais rien configuré de la sorte Merci pour ton aide en tout cas
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Merci pour ta patience en tout cas, avec BL_Heli_S je peux pas aller au delà de la 16.7 visiblement Je vais me retourner vers blheli32 Pour info tu fais combien avec tes batteries, 3-4mn ?
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Je l'avais fait pour les mobula en plus, mais a voir si cette fc (mamba f411 aio 25a) le supporte, je vais regarder Par contre, c'est moi ou la partie min throttle et max throttle déconne sur les escs ?
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Nope, mais à vrai dire, Blheli ne me propose pas l'option
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Bon, passage emuflight effectué, je n'ai pas ressenti de grosses différences, j'ai fait un vol en extérieur cet après-midi après avoir refait le serrage pour être sûr que la fc avait suffisament de débattement pour ne pas être trop "collée" à la frame et éviter que le gyro soit trop perturbé par les oscillations. Résultat plutôt sympa pour le vol en lui-même mais il va falloir que j'augmente mes rates. Par contre, en ne faisant que du vol cool avec très peu de tilt, je n'ai pas réussi à faire plus de 2mn sur 1 batterie 3S 450Mah, j'essaierai demain 1 550Mah et 1 650Mah, mais ça me paraît très peu. En tout cas, une fois que j'aurais réglé ça, ce sera que du bonheur, ça se manie super bien, et avec un peu d'assurance avec ça va être top, ce build est vraiment top
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Oui, stationnaire sans problème, mais au bout de 30s, c'est imperceptible mais je ressens une baisse de régime et les moteurs sifflent un poil plus Ceci étant, j'ai changé mes rates sur les conseils avisés d'attafr, c'est un poil mieux, ou alors je me suis habitué au throttle très direct, et j'ai pu faire mon premier tour au dji ce soir vite fait, c'est quand même bien top J'ai remarqué également que les moteurs avant sont bien plus chaud que les arrières, next step c'est donc le passage emuflight
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Ah mais c'est clair que j'ai plein de réglages à faire, et les rates en font partie, mais jusqu'ici tous les quads que j'ai monté n'ont jamais réagi comme ça en réglages stock Je check les rates ce soir, merci
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Oui, j'avais lu que tu étais satisfait d'emu, mais j'ai du mal à imaginer un problème software sur le coup, je duplique mes settings sur ma tx16s donc la course du throttle est toujours la même quel que soit le drone avec lequel je vole, et les réglages stock de beta sont dans l'ensemble pas trop mal (j'ai mis à jour le firmware dans le doute mais rien n'y a fait). A peine j'effleure le throttle, le quad gaz aussitôt et assez fort, donc ça déconne quelquepart mais je vois pas trop où pour le moment
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Bonjour à tous, Un grand merci pour ton build, ça m'a bien botté et je me suis lancé, il ne me manque le buzzer à intégrer à l'arrière quand je le recevrais Pour ma part, j'ai gardé les composants diatone, Mamba 1103 8500kv et F411 AIO, sous betaflight stock, aucun changement Par contre, je suis loin d'avoir ta stabilité, par rapport à mes autres drones, celui-ci réagit très vite aux coups de gaz (voire beaucoup trop) et c'est compliqué à contrôler Et les moteurs chauffent très vite, y compris en stationnaire sur 1 mn, j'ai pourtant vérifié les vis, mis du softmount au niveau de la fc, calibré les esc plusieurs fois au cas où. Bref, je viens tout juste de faire les premiers essais donc je ne desespère pas de faire très vite marcher ce petit joujou, archi fan de mon mobula, j'espère que celui-ci le remplacera très vite A bientôt et merci
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Merci pour la pince, ça m'a été très utile