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COCODOTS

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À propos de COCODOTS

  • Date de naissance 24/05/1990

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    Mobula 7 V2, pour le moment !

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  1. C’est peut être pour ça, je l’avais réglé en 50mbps 😕 hack ok, marche. Merci pour ton retour.
  2. Bonjour ! Déterrage de topic, mais c'est la suite de la vie de mon petit rekon.. Ce dernier s'est vu refait à neuf suite à un passage dans l'eau de mer (crash suite à ESC HGLRC qui a cramé). J'ai remis une stack T-motor et un caddx vista. J'ai mis l'antenne d'origine qui était fournie avec le caddx , et j'ai les google V2 avec un patch True RC, qui est censé dépoter 🙂 Les premiers essais était concluant, avec un test où je m'étais positionné à l'intérieur de la maison, et un vol en extérieur à 400-500m avec arbre et tutiquanti (pénétration assez incroyable pour le coup), mais d'autres tests en extérieur et sans trop d'obstacles se sont vite avérés moins efficaces, surtout à portée relativement proche. Je pose donc plusieurs questions, sachant que j'aimerais un jour emmener ce petit oiseau en haut d'une montagne (environ 2km A/R) : - Il y a t'il des réglages dans le google V2 possible autre que la puissance ? - Il y a t'il des réglages dans le caddx possible ? - Est-ce que l'antenne serait suffisante pour ce type de vol ? - Est-ce que la proximité fait que, avec un réglage trop puissant (1W), on sature le signal ? Nota : j'ai fait un print qui m'a permis d'avoir la tête de l'antenne assez haute (voir photo), et donc, théoriquement, ne pas poser de problème.. Merci !
  3. J'ai rien dit, c'est dans l'annonce principale. Je passe en MP.
  4. Et les ESC ? Merci d’avance !
  5. Outch, cha cha pique ! Ok, ça me vas bien. Tu peux juste me donner la réf exacte que je fouille un peu sur les caractéristiques ? Pour vérifier que ça colle. Merci.
  6. Comment te dire que j'ai eu le même cas que toi ! CG lâché (14 ans de bon et loyaux service, elle a fait son temps), j'ai tout changé sauf le boitier et les DD, juste avant noël 😄 Quitte à faire, je suis passé à la HD en même temps.. Youpi le portefeuille ! Bon sinon, le lot 4 m'intéresse. Ça a beaucoup servi ou pas ? J'ai peur de fondre à nouveau un ESC et de mettre une demie heure à retrouver le drone dans l'eau 🙂 (j'étais sur une stack HGLRC) Merci !
  7. Bonjour, Venant de passer à la HD, il me manque un Caddx ou éventuellement un Air unit, mais préférence pour le Caddx étant donné qu'il a trou de fixation. A discuter. Avec câble boitier>caméra 12 cm ! Merci.
  8. Salut les copains ! Bonne année et meilleurs voeux 🙂 Vous avez peut être pu le voir passer sur Facebook, la carte ESC de ma stack a.. fondu. https://www.facebook.com/photo/?fbid=9136014596424059&set=gm.2463955493747031&idorvanity=1219872331488693 Et plouf le drone dans la mer, ce qui n'a pas arrangé les choses : - Caméra / GPS Dead - 1 moteur rouillé (les autres s'en sorte pas trop mal, aussi bizarre que ça paraisse, test à faire !) - VTX.. Je ne sais pas ! Pas pu tester. Je suis passé à l'HD mais je testerai quand même ce que ça donne avec un écran déporté. Apparemment, la FC fonctionne. Du moins, en la branchant sur le PC, ça s'allume, le gyro fonctionne, et j'arrive à modifier les paramètres. Du coup, j'aimerais remplacer seulement la carte ESC mais pas par du HGLRC... Est-ce faisable ? Inconscient/dangereux ? Ou je dois racheter une stack complet ? Sachant que sur le REKON, c'est du format mini 20x20. Modèle de la FC / Modèle de ESC mini ? Merci d'avance !
  9. Au top, merci les gars. Je vais regarder pour imprimer un support et voir ce que ça donne.. et commencer à casser de la GP 😎
  10. Pour finaliser le topic 🙂 Kit TPU SourceOne V3 by COCODOTS - Thingiverse Quelques petits regrets : - Buzzer un peu faible en Db (par rapport à celui que j'avais monté sur le Rekon) - FC sans BLHeli, mais c'est pas non plus gênant - La portée du VTX à l'air assez faible, la réception est vite grillée si on passe derrière un arbre, à voir ce que ça donne sur un bando en béton, encore pas test 🙂 Merci !
  11. Bonjour à tous, Pour mon SourceOne, j'aimerais y monter une GP6 pour sortir quelques images. En faisant le tour sur thingiverse, je me rends compte que certains font des supports avec damper (amortisseurs de vibration), pour que ça colle avec RSGO. (qui apparemment ne fonctionnent pas toujours d'ailleurs..) Je n'ai pas RSGO. Si je fais un support standard de ce type "Support GP", il risque d'y avoir des vibrations ? Le système de stabilisation interne ne suffit pas à les "croquer" ? Merci d'avance !
  12. Je viens de tomber sur ton poste en recherchant autre chose. Tu as trouvé ton bonheur ?
  13. J'avoue que c'est un comparatif intéressant.. Mais ! A ce jour, essais de plusieurs charges et test avec un autre drone.. pas de souci. La, je fais des essais pour le paramètrage d'un GPS M8-2 (encore pas fait depuis 1 an.. ça fait 2h que j'y suis et miracle, en même temps que je vous écrit, ça marche !) avec cette même batterie et le drone en question, et aucun souci ! J'irai faire des essais en vol prochainement, avec ce drone, peut être que c'est la décharge rapide qui pose problème ? A voir. Pour l'histoire du runaway, je faisais des essais sans hélices, donc normal (après avoir appris ce que c'était le "runaway" 😉 )
  14. Et le fait que les cellules sont à nouveau à 2,7V, n'y aurait-il pas une chance de la recharger ? J'ai essayé sans hélice, ça a l'air de fonctionner, sauf qu'il me met un défaut "runaway" et il désarme.
  15. Bonjour à tous, Drone : Rekon 5 Batterie : Tattu R'line 1050 130C V4 Essais de vol ce jour, je prend ma batterie parmi deux autres et je vérifie la tension via l'OSD (la flemme de prendre le chargeur). Premier problème, un retour vidéo full gris ! Mais un retour quand même.. Je débranche, touche un peu le connecteur de la caméra qui me semble un peu déconnecté.. Je rebranche, retour vidéo ok et tension 4,17V, opé pour faire un petit tour. Outre un problème avec mes lunettes qui m'a fait perdre 1 minutes, le drone a bipé en mode "je sais pas ce qu'il se passe, je reboot". Trouvant ça anormal, je débranche la batterie, met le drone à l'ombre et résoud le problème des lunettes avant tout. Je rebranche la batterie, prêt à voler. (j'avoue ne pas avoir revérifié la tension à ce moment) Décollage, pas de full gaz (à coté de la piscine, on allait éviter), et je fais grossomerdo 5m quand le drone se coupe instantannément et tombe. Il se rallume, et il me semble (plus très sur de moi sur ce coup la) que j'ai un retour vidéo. Le drone bip anormalement.. Je débranche la batterie, je branche le drone sur le PC, rien de particulier. Je remet la batterie, il bip, et apparement il ne détecte que 3 cellules ! Je sors le chargeur, et en effet, il ne détecte que 3 cellules, à 2,3V et des brouettes, les autres cellules étant tout bonnement à 0V. La dernière fois que je l'ai fait volé, il n'y avait aucun problème de ce genre.. Seul point potentiellement en lien avec ce problème, j'ai pris une taule avec l'autre drone et cette batterie, celle ci s'est décrochée et a fait un petit vol, mais cette dernière s'est juste retrouvée égratignée.. Non gonflée. Sachant qu'elle était à 4,17V avant le départ, je trouve ça étonnant.. Des avis ? 😕 Merci ! Mise à jour : En rebranchant sur le chargeur pour test à nouveau de la valeur de tension, elles ne sont plus à 0V mais à plus ou moins 2,7V.. Court circuit ou faux contact sur les cellules ? Et résistances : 4 cellules à 40, une à 56 et une à 15...
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