Bonjour,
J'ai monté un nanolongrange avec la FC hglrc zeus5.
J'ai par contre des soucis sur la sortie moteur 4 :
- j'ai du inverser cette sortie dans bhleli. ( NB : j'utilise les connectiques des moteurs et de la FC, pas de soudure directe sur la FC, donc ils devraient tous être identiques.)
Sans ça, mon drone se coupait à -55% de throttle ( et tout les moteurs tournaient mais ne décollait pas. ) et il décolle maintenant, mais drift pas mal.
- Je me suis rendu compte que le moteur sur le M4 ( peut importe le moteur branché dessus ) faisait des fois des retours arrières. c'est flagrant quand on monte tous les moteur à 1002 dans betaflight ( nb : ouep, je n'ai pas respecté les mesures de précaution, mais j'ai fait gaffe à ce que ma barbe ne se prenne pas dedans :$ ) :
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ^^' ( par contre, j'ai pu voir qu'il ne fallait pas flasher les ESC : https://t.co/w3RpvFMxlF?amp=1 :/ )
Merci d'avance !