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À propos de ArnoFri86
- Date de naissance 09/05/1977
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Genre
Masculin
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Lieu
Poitiers
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Machines FPV
Jeno 5.1
Et Mark4 Hd
+ C30
+ Pavo 20 pro
+ Jeno Pocket
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J'avais une entretoise foireuse, avec un taraudage pas assez long .. ça laisser penser que la visse était assez serrée, le tpu de l'aileron cachait ce vide... D'où certainement le tremblement... Si ça persiste après le prochain vol, je te mettrai une copie d'écran pour que tu vois les vibrations. Merci de ton aide ! (C'est trop petit pour mes yeux de quinqua le Jeno pocket, mais j'aime tellement ce format, ça vole partout et fort !!)
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Oui je comprends ton point de vue, et je te rassure, je n’envoie pas des CLI au hasard. Les modifs que j’ai appliquées ont toutes été validées sur plusieurs vols et croisées avec des analyses Blackbox / PIDToolbox. Les ajustements de ce matin concernaient surtout un notch ciblé (70/60 Hz), un relâchement mécanique de la stack et un D-term réaligné — rien de “magique”, juste du travail rationnel sur un problème de vibration identifié à l’accélération. Je suis bien en Crossfire Nano RX, antenne mini, pas de souci de link. J’ai aussi vérifié toute la partie physique : vis foirée remplacée, stack libérée, câbles dégagés, rien ne touche le gyro. Si le vol d’essai reste propre, je garde cette base. Si le tremblement persiste, je ferai comme tu le proposes : retour tune stock, filtrage par défaut, et on regardera la FC de plus près. Pour les hélices, j’utilise des Avan Blur 2×1.9×3 (2,5″), mais je suis ouvert à tester une autre référence si tu en as une à me conseiller sur ce format.
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Salut, alors dernièrement j'ai balancé a tchatgpt ma blackbox en csv et aussi copie d'écran de PID toolbox ou bucksaw... Je lui ai appris a analyser tout ça grâce a Chris Rosser, waf, supafly etc... Et il m'a donné des CLI.. bah ... Nickel ! J'ai un drone vachement bien tuné ! Tu peux tenter aussi. Pour le bruit .. regarde tes ESC aussi.. ton montage, etc... Bon courage à toi.
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Bonjour, Je sollicite vos avis d’experts pour résoudre un wobble net à l’accélération, présent depuis plusieurs vols sur mon JeNo Pocket 2.5" (3 S). Merci de bien lire jusqu'au bout, et oui le montage est propre, hélice bien serrées, et pas cassées. 🫡 🧩 Configuration FC / ESC : JHEMCU GHF405 AIO 40 A Moteurs : RCinPower 1303 6000 KV Hélices : Emax Avan Blur 2×1.9×3 VTX : DJI O4 Lite RX : TBS Crossfire LiPo : Dogcom 560 mAh 3 S Gyro : ICM42688P ⚠️ Symptôme Le drone est parfaitement stable en stationnaire et en translation, mais vibre fortement (wobble audible) lors des montées de gaz. Analyse Blackbox : pic très marqué entre 65 et 80 Hz, parfois ~70 Hz constant. Pas de surchauffe moteur, pas de dérive PID, ni de déséquilibre mécanique visible. 🔍 Essais déjà effectués Réglages filtres : gyro_lpf2_static_hz = 140 dterm_lpf2_static_hz = 100 dterm_lpf1_dyn = 80–160 Hz dyn_notch_count = 2 (100–900 Hz Q=500) rpm_filter actif (3 harmoniques, Q 950, min 120 Hz) Notch fixe 70/60 Hz testé. PIDs : Roll 56/111/46/100 ; Pitch 66/135/62/105 ; Yaw 50/90/0/70 D-min : R 44 / P 50 – TPA (D-only) : 65 @ 1400 – idle 48 000 RPM Testé plusieurs LiPo Dogcom neuves. Vis de stack et câblage vérifiés, vibrations mécaniques écartées. 🎯 Objectif actuel Supprimer la résonance ~70 Hz sans nuire à la réactivité. Dernier correctif envisagé : set dterm_lpf2_static_hz = 75 set gyro_notch1_hz = 0 set gyro_notch1_cutoff = 0 set d_min_roll = 22 set d_min_pitch = 25 set tpa_mode = PD set tpa_rate = 70 set tpa_breakpoint = 1400 L’idée : bloquer le 70 Hz dans le D-term, alléger le D-min, et appliquer un TPA classique pour adoucir les transitoires. ❓ Question > Pour ceux qui ont déjà rencontré un wobble isolé à ~70 Hz sur un micro-build 2.5″, pensez-vous que la cause puisse encore être mécanique (stack trop rigide, câbles sur le gyro) ? Ou que le problème soit dynamique (filtrage/TPA) et que ce dernier CLI suffise à le corriger ? Merci d’avance pour vos retours, captures de Blackbox ou expériences similaires.
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Lol... 😅 J'avais pas vu . 😊 Bonne vente !
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Salut, Je suis intéressé par 2 RX Crossfire. Ils sont complet avec antenne ? Merci
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Alors non, j'utilise les Bb39 depuis quelques temps. J'ai tenté un truc, viré le dshot directionnel et repassé en 24 khz l'esc... Même mon autre drone en speedybee F405 peut mieux prendre .. que cette Tmotor combo F7 hd FC + F55A pro II !! 🤬 Je ferais des essais dans les jours à venir, merci de ton aide 💪
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Bah justement, je n'ai rien fait.. juste mis ma Lipo comme d'habitude.. et là, un ou des moteurs font ce bruit comme dans la vidéo de l'auteur du début de ce post.. je vais le brancher à BF et tester les moteurs pour voir... Redescendre peut-être le master... Et j'avais mis l'esc en 48 khz (en suivant les conseils de Jéjé) dois-je le repasser en 24 ? Après j'ai vérifié la frame, les visses... Rien de ce côté Là. Sinon, si rien n'en ressort, je reviendrai en stock, pour essayer, mais c'est dommage, avec le preset ça marchait du feu de dieu !
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Salut, je déterre ce sujet, car j'ai le même bruit, j'ai fait une cession nickel, et 5 jours après, j'avais ce bruit. Je suis avec le preset du Jeno (c'est un Jeno) et cela a très bien fonctionné la première fois.. mais là non. As-tu pu trouver la cause ? Et la résoudre ? Si oui comment ? Merci d'avance 😉😉😉
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Voici les copies de mes écrans ... J'ai tout testé, y compris la continuité des fils et les soudures... Rien de ce côté. Je suis passé sous WTFOS au cas où, mais rien n'y fait .. Toujours pas de nombre de satellites dans BF. Bizarrement, sous protocole NMEA, BF m'indique des satellites avec le nombre et la puissance. Mais sous UBLOX , il me fixe, me géolocalise MAIS pas de nombre de satellites détecté. (Voir photo de BF avec et sans les satellites qui apparaissent...) Je suis repassé sous U-CENTER au cas où, rien ne cloche (voir photo écran.) Je sèche complément.. ça fonctionnait nickel avant ce crash... Merci d'avance.
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Salut, tu as pu avoir ta réponse depuis ? J'ai le même soucis...

