Aller au contenu

Benoît collas

Membres
  • Compteur de contenus

    19
  • Inscrit(e) le

  • Dernière visite

  • Jours gagnés

    1

Contact

Informations personnelles

  • Genre
    Masculin
  • Lieu
    Bordeaux

Visiteurs récents du profil

1 039 visualisations du profil

Récompenses de Benoît collas

Apprentice

Apprentice (3/14)

  • One Year In
  • Collaborator
  • One Month Later
  • Reacting Well
  • Dedicated

Badges récents

8

Réputation sur la communauté

Favoris

  1. custom 7"
    custom 7"
    Il y a 6 heures, Qnnk a dit :

    C'est pas mal, par contre j'aimerais bien savoir pourquoi un renfort arrière et pas avant ? tu penses que les vibrations sont sur l'arrière et moins sur l'avant ? 🤔

    Normalement, comme la déformation est exponentielle en fonction de la longueur, et le bras avant étant proche d'une longueur classique de 5", j'espère que ca passe (c'est aussi l'avantage du DC):

    image.thumb.jpeg.b3088aef2cc12c03363f6b3e0ada6a22.jpeg

    ai pire je pourrais toujours dessiner  un renfort qui part de l'entretoise avant jusqu'au moteur (juste en rallongeant les vis moteur) 🤔 : pas de pressnuts en plus

    a l'arrière le triangle rectangle presque isocèle est super rigide !  👍


  2. gyro MPU 6500 vs BMI270
    gyro MPU 6500 vs BMI270
    il y a 8 minutes, nochamo a dit :

    haha.....

    ca aurait été pour un 5", j'aurais fait le cobaye sans hésiter une seconde......

    mais pour mon premier 7" [mode puceau du 7"], je ne vais prendre de risque inconsidéré, ca va déjà être blindé de vibrations, si je ne suis pas sûr du gyro, je vais aller dans des emmerdes à n'en plus finir......

     

    Contact diatone il fera certainement quelques choses 


  3. custom 7"
    custom 7"
    Il y a 3 heures, nochamo a dit :

    pas encore, je viens de me manger les video de mark spatz sur son 7"..... a priori, je peux deja commencer par repasser en 24kHz voir 16Khz  😱 (j’avais mis du 48Khz sans meme me poser de question), baisser les I (tout en gardant le master a 1,5), et booster l’antigravity un chouilla,...... le dyn idle est dans ma liste aussi, mais je vais essayer d’y aller par etapes 👍

    Peut-être que baisser le PWM frequency apportera un peu de couple et permettra de mieux driver les moteurs, mais la douceur et la conso du 48kHz me paraissent tjrs plus pertinents. En tout cas je suis curieux de savoir ce qui marchera le mieux.

    Le dynamic idle est la grosse priorité je pense si tu veux améliorer le comportement. Le quad devrait gagner en stabilité, à fortiori lors des coupures de gaz. Idem, les reprises se feront mieux parce que les moteurs tourneront déjà plus vite.


  4. Futaba et le FPV
    Futaba et le FPV

    Bonjour,

    Moi pour tous les Drones en FASST avec des RX TFR4sb et TFR4s de FrSky. 


×
×
  • Créer...