Aller au contenu
acheter lunpid fc dfr

Leo5962

Membres
  • Compteur de contenus

    95
  • Inscrit(e) le

  • Dernière visite

1 abonné

À propos de Leo5962

  • Date de naissance 12/02/2008

Informations personnelles

  • Genre
    Masculin
  • Lieu
    Lille
  • Machines FPV
    HGLRC SECTOR D5

Visiteurs récents du profil

1 151 visualisations du profil

Récompenses de Leo5962

Collaborator

Collaborator (7/14)

  • One Year In
  • Dedicated
  • Reacting Well
  • One Month Later
  • Week One Done

Badges récents

11

Réputation sur la communauté

6

Sujets solutionnés !

  1. effectivement le branchement est capricieux, tout fonctionne le câble de 10cm que j'ai reçu est trop court, je commande un nouveau plus long et tout sera bon merci pour votre aide
  2. je n'ai pas la possibilité d'essayer une autre caméra maintenant je vais essayer d'enlever et de les remettre les câbles avant de renvoyer mon câble trop court pour en prendre un plus long
  3. Bonjour un crash en mode horizon, le drone est tombé sur le dos (accu) rien de grave mais le O3 à dû bouger car le câble coaxial s'est arraché, et les câbles d'un des deux moteurs arrière, avaient bougés comme visible sur les photos, le O3 étais bien à sa place, je n'ai pas compris pourquoi ce qui tient les câbles moteurs s'était coupé aussi. J'ai donc reçu mon nouveau cable coaxial (trop court de ma faute) Mais après branchement, tout fonctionne (maj ,transfert fichier, osd, lien G2) mais je n'ai aucun flux vidéo, débit à 0, malgré le changement de câble, la caméra n'est pas sensé être impacté par le crash car elle avait la protection en tpu dessus (vol à vu) donc aucune collision directe possible, j'ai donc un cable trop court et aucun retour vidéo, (osd fonctionnel ) Faut il changer la caméra directement malgrés aucun dégâts apparemment ? Quel test faire pour diagnostiquer le problème ?
  4. Update En 4.5.2 ça fonctionne seulement si on désactive le mag, donc c'est vraiment dommage On attendra un correctif sur la 4.6 (c'est pas gagné) Résumé Les erreurs i2c ont été corrigé en changeant la valeur du mag et du baro qui étaient en auto On ne pas pas utiliser correctement un mag + baro sans avoir de problèmes (4.5.2 et 4.6 actuellement) Solution Désactiver le mag et attendre un correctif
  5. https://github.com/betaflight/betaflight/issues/14500 Même en 4.6 ils sont ce probleme Je vais devoir repasser à une version plus stable mais ancienne, vous me conseillez laquelle ? En 4.3 ça fonctionnait
  6. Ça a fonctionné, mais après plusieurs vols j'ai l'altitude qui dérive et se fige, impossible d'utiliser le rth dans ce cas là
  7. J'ai changé des paramètres i2c, maintenant je n'ai plus d'erreur, je vais refaire un gps rescue pour tester, après avoir vérifié l'altitude
  8. Merci je vais regarder Par contre j'ai eu un très gros problème, j'ai testé le gps rescue, qui étais bien configurer, le drone est monté en mettant les gaz très forts et il est parti en vrille au changement de cap chute libre pendant 5-7 secondes, et j'ai réussi à réarmer le drone à mettre en angle et à reprendre le contrôle
  9. Bonjour, Je viens de mettre un hglrc m100 pro avec compas sur mon drone, mais la flèche qui pointe le point de décollage n'est pas bonne, et l'altitude gps affiche 70m au décollage et des fois un chiffre fixe malgré les changements d'altitude Si il y a une procédure de calibrage du compas précise, je ne suis pas au courant, j'ai juste essayé de le tourner dans tous les sens Sinon quand je fait la commande "status" j'ai 6 erreurs i2c ( quand le drone est préparé pour voler avec accus) J'ai jamais essayé le rth depuis le changement de gps, j'ai peur que l'orientation pose un très gros problème Sinon le gps fonctionne bien, 25 lock rapidement Je cherche donc une solution... # status MCU F722 Clock=216MHz, Vref=3.29V, Core temp=57degC Stack size: 2048, Stack address: 0x20010000 Configuration: CONFIGURED, size: 3828, max available: 16384 Devices detected: SPI:1, I2C:2 Gyros detected: gyro 1 locked dma GYRO=BMI270, ACC=BMI270, BARO=DPS310, MAG=QMC5883 OSD: MSP (53 x 20) BUILD KEY: a27136f8c1bd275dc75df9f202e058d6 (4.5.2) System Uptime: 37 seconds, Current Time: 2025-08-12T17:42:57.044+00:00 CPU:27%, cycle time: 313, GYRO rate: 3194, RX rate: 245, System rate: 9 Voltage: 2477 * 0.01V (6S battery - OK) I2C Errors: 6 FLASH: JEDEC ID=0x00ef4017 8M GPS: connected, UART3 115200 (set to 115200), configured, version = M10 Arming disable flags: CLI MSP
  10. effectivement merci vous pensez quoi de ce chargeur sinon ? Lien
  11. merci pour un 5 pouces 6s 1900KV, on privilégie des 1300mAh ou des 1500mAh ? voir plus... 100C ou 120C ??
  12. Bonjour j'aimerai avoir un retour sur l'utilisation des lipo en fpv par les membres du forum pour vous : quelles sont les marques du moment ? quelles sont celles à éviter ? es ce que par exemple vous conseillez de prendre ce genre de pack ? lien le but est d'avoir un avis global affin de faire le bon choix lors d'un prochain achat de lipo (j'utilise des 6s 1300 mAh de chez ovonic et des 6s 1500 mAh cnhl ainsi que une tattu 6s 1550mAh) (seulement 5 accus en ma possession actuellement) deuxième partie es ce que les batteries li ion d'aujourd'hui valent le coup ?
  13. oui c'est top, j'attend encore 5 colis, (TPU, Radiomaster boxer crush, nouveau gps, G2, accus ...) hâte de configurer tout ça !
  14. J'ai trouvé des G2 pour 380 euros et un O3 pour 180 euros avec filtres nd et antenne de rechange
  15. Oui il vaut mieux 😁
×
×
  • Créer...