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5 résultats trouvés

  1. Bonjour, Je crée ce sujet parce que ça fait plusieurs personnes qui posent la question sur le discord et ça pourrait les aider "si ils cherchent un peu avant de poser la question". Peut-être épingler ce sujet ? Il y a un bug sur la FC Speedybee F405 V3 qui fait que l'OSD n'est plus visible, ou qu'il est figé. Ce problème ne touche que la V3 de la carte, et uniquement en analogique. La solution est assez simple : désactiver la blackbox. En effet, sur cette version, le bus SPI est partagé entre la blackbox et l'OSD et lorsque la blackbox est activé, elle doit consommer toute la bande passante. Le post de la issue est dispo là : https://github.com/betaflight/betaflight/issues/12583 Si vous n'êtes pas en analogique, ou que votre blackbox est déjà désactivé, il faudra regardé sur coté du branchement RX/TX, du paramétrage BF (PAL.NTSC, config OSD, config UART, ...). NB: la version 4 de la F405 de Speedybee corrige ce problème.
  2. Bonjour à tous, je m’appelle Bryan, je débute le fpv et je suis pas très à l’aise avec les forums. je me suis lancé dans l’assemblage et la configuration de mon premier drone quad. avec : - frame Volador vx3 - stack SpeedyBee f4 mini -o3 j’ai l’impression que tout fonctionne, j’ai réussi à bind les différents périphériques dji,(rc2 et Integra) et l’o3. Les dernières maj sont effectuées. Les moteurs fonctionnent et tournent dans le bon sens. J’ai suivi beaucoup de tuto vraiment utile. aujourd’hui je me tourne vers le forum car je n’ai toujours pas réussi à configurer ma rc 2 sur betaflight, le casque intégra est bien réglé sur sbus.. j’ai toujours les flags « msp et rx_failsafe » Il me semble avoir configuré les bons ports, j’ai soudé l’o3 sur les pads prévus pour, 9v gnd t1 r1 gnd subs r2 la fc peut être endommagée lors de la soudure ? Le o3 défectueux ? Les configs betaflight mauvaises ? pouvez-vous m’aider ?
  3. Hello tout le monde, Alors j'ai un petit problème lorsque je mets full throttle pendant 0.5s et que je coupe ensuite, le drone perd la communication radio et reste plein gaz pendant 1-2 seconde, le faisant monter à 30m - 40m. Après ce bug, les hélices reviennent au ralenti et je peux à nouveau le contrôler. Ca me fait ça dans tous les mode de vol. J'ai essayé de régler dans BetaFlight la radio, mais je crois que tout est bien paramétré. Je vais certainement changer le récepteur car c'est peut être lui qui pose problème... Si vous avez des idées, je suis à l'écoute, merciii 🙂 PS: j'ai une FS i6x avec un FS-A8S, câblé sur une SpeedyBee F405 V3
  4. Bonjour à tous, je me suis monté mon premier quad. Après mon premier décollage, mon moteur a fini dans cet état. J’ai l’impression que c’est un agglomérat de métal, très dur. Le moteur ne fonctionne plus. Pensez-vous que cela peut venir de mes paramètres Betaflight ? J’ai une stack SpeedyBee f405 mini sur un 3", J’ai commencé avec une boucle pid 4kHz, protocole moteur dshot300. J’ai gardé tous les paramètres par défaut concernant les réglages du pid. Avez-vous un avis là-dessus ? Et surtout dois-je avoir peur pour mes prochains moteurs ? Merci par avance pour vos réponses.
  5. Salut tout le monde, voici mon premier build 5 pouces destiné au freestyle. Specs non présentes dans la description: 2x 1000uf/35 V cap in personal TPU print -- Plusieurs photos à suivre --
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