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Contenu avec la plus haute réputation dans 07/04/2025 dans Messages
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Salut à tous, Quelqu'un a t'il eu un problème de ce genre avec l'O4 lite? J'ai recherché sur le net, il y a eu des cas mais sans réellement de réponses. Cela concerne mon Tinywhoop Mobigital7 en HD en 2S Flywoo Goku AIO J'ai un message d'erreur qui s'affiche en bas à droite des lunettes qui me met "erreur de l'IMU" et je n'ai pas de retour vidéo, l'écran reste noir. J'ai pris en crash avant d'avoir ce message mais précédemment j'ai plusieurs fois un message "problème de caméra" et également sans retour vidéo (écran noir). En démontant tout, en pressant le connecteur entre cam et VTX ça revenait. Mais là, avec "erreur de l'IMU" Je n'ai plus rien. Merci d'avance pour votre aide Aller! Résolu! Erreur de débutant. J'ai bien vérifié pourtant... Le O4 lite a la fiche coaxiale qui est branchée sur un connecteur qui lui même est connecté sur la cam. J'avais bien pressé les branchements mais bon. J'ai tout retiré, rebranché, le câble sur le connecteur et le connecteur sur la cam et ça refonctionne, le retour image revient et plus de message pour le moment. A voir en test de vol. Je ne peux pas voler pour le moment mais je vérifierai après quelques minutes de vol si j'ai toujours les messages "erreur de caméra" et "erreur de l'IMU" WAIT AND SEE ✌️3 points
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Première impression à chaud sur mes 5 lipos en 2S dogcom reçues ce jour : je kiff à nouveau le Pocket en moteurs 1203. Zéro vibrations (même sur les full), un feeling au top, bien smooth, légèrement moins énergique sur les moves énervés (mais de très peu cela dit), au final pour 90% de mes mouvements habituels je ne vois aucune diff avec le 3S. Par contre niveau bruit, j’en espérais beaucoup mais au final en dirais quasiment du 3S (à peu de chose près). Pour les temps de vol j’arrive à 5m15s en moyenne avec cruise rapide et quelques manœuvres freestyle donc hyper ravi) en mode jardin. Je testerai les dogcom 3S sur le pocket en 1203 également pour voir la diff de temps de vol Merci @Jerome pour la découverte de ces Dogcom ✌️3 points
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Hello ✌️ P'tite vidéo du Pocket qui a eu la chance de côtoyer la Savoie (à plus de 1750m d'altitude) 😁 J'ai pu enfin terminer cette vidéo sur le Pumptrack et Skatepark, reste à venir deux autres vidéos soon 👍 Enjoy 🤙3 points
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C'est tellement le jour et la nuit avec le reste ! En 3S tu verras, l'autonomie sera bien vénère (faudra pas oublier d'éventuellement un peu limiter) et ça saggera encore moins 🙂2 points
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Neo complet, enfin pas tout à fait en vérité, à la recherche de passionnés pour échanger infos astuces et bonne humeur.2 points
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Bonjour, J'ai enfin fini mon drone inclus sont premier vol d'essai 🙂 JeNo 5" Classique monté en O4 avec lunette Goggles 2 C'est mon deuxième drone (le premier était un clone Apex) donc j'ai voulu mettre un peut plus de qualité dans le châssis et donc aussi dans les équipements (Tmotor, FC en F7, O4, GPS M10, Buzzer autonome…) Hyper content de la qualité vidéo du O4 (je viens d'un Caddx vista en Goggles V1) Hyper content de la qualité du châssis JeNo (et de la découpe) Hyper content du Préset JeNo dans bétaflight moins content de ma stupide idée de passer le câble de batterie de cette façon 😢 Bref je suis hyper content de mon nouveau jouet 😄 N'hésitez pas si vous avez des suggestions sur ce build je ne suis pas trop sur d'avoir assemblé tout ça comme il ce doit 🤣 Et quelque photo finie 🙂 quel plaisir après tant d'effort de faire un ptit tour 🙂1 point
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Il est content, il a fait son Kayoumini ! Alors si on peut resumer sa mise au monde, plus c'est petit - plus ça prend du temps... Pas mal de difficultés au fil du build, qui m'ont en appris un peu plus - ça s'est positif! Plusieurs declencheurs: l'O4 Lite, voler en interieur ou en ballade exterieure sans sac à dos - juste une petite sacoche, et valider le comportement en vol d'un si petit volatile. Le KM n'est pas une frame opensource et difficile de trouver de la dispo en shop, je me suis rabattu sur les pieces détachées chez DFR (Bottom Plate, Top Plate & hardware set) - manque juste le strap dont j'avais imprimé un modèle en TPU - sympa mais finalement remplacé par un vulgaire elastique très laid et pratique. Quelques mots sur la construction: Difficulté principale: l'O4 Lite est bien fragile au niveau du connecteur de la camera et j'ai pas mal galeré pour l'inserer dans le TPU que j'ai finalement réimprimé à 104% - ça forçait trop à mon goût. J'ai choisi le tilt à 20 degré pour les vols interieurs. Cool, l'USB de la FC se retrouve pile poil dans l'ouverture de la bottom plate. Par contre, plus beaucoup de choix pour l'orientation de l'O4 pour obtenir l'USB accessible - ça oblige a tirer la nappe traversante pour relier à la FC. Pigtail BT 3.0 et antenne O4 à l'arriere standard. L'antenne Rx a montré ses limites si collée sur les bras en carbone, elle est vite passée en mode moustache en l'inserant dans une mini gaine thermo. La longueur de la top plate implique un choix reduit de Lipos - j'ai testé les 2 modèles Explorer 420mAh HV 2S 80C et Gaoneng GNB HV 2S 350mAh 70C que j'ai convertis en BT 3.0. A propos de connecteurs BT, l'experience montre qu'on peut depasser sans problemes la norme, testé près de 30A - et l'ESC a tenu. Maintenant la partie la plus interessante du build, sa mise au point: Le choix de la FC s'est porté sur la nouvelle TBS Lucid AIO 1-2S qui a le double avantage d'avoir le Crossfire integré et un ESC AM32 pouvant delivrer 24A (ou 4x 7A par moteur) avec un BEC 5V 2A, 3x UART pour un total de 4g. L'O4 consomme 6W en puissance max 700mW (soit 1.2A en 5V), je me suis dit que ça passerait à l'aise en dimensionnant bien les moteurs dont mes connaissances dimension/KV restent limitées. J'ai suivi les recommendations en decidant de partir sur des 1203, mais je me suis planté sur Ali en commandant des 11500KV ou lieu des 8000KV. Bourde interessante au final car s'est enchainée toute une serie d'experimentations avant d'avoir un bon setup. En avant avec la config BF. Boucle PID à 8KHz et DSHOT600, BlackBox 8MB, OSD nickel. Cette FC semble bien sympa Gyro ICM42688, baro BMP388, CPU à 35%. Avant les premières experiences sur le banc avec les moteurs en marche, j'ai commencé par flasher AM32 en suivant quelques tutos. Je pousse à fond à le Motor KV 10200 vu les moteurs en 11500 et surprise - le kwad tient bien l'air mais un peu poussif pour prendre du gaz. La telemetrie indique un max de consommation de 7-8A, on est loin du max de 24A - je me dis que c'est normal vu la plupart des builds de KM avec des AIO en max 12A. Je suis les preset PID/filtres du Guide KayouMini et pars en exterieur pour les premieres Lipos. Arghh, deconnexions intempestives de l'O4 à chaque vol, les gaz même pas à 50%. Piouuu pas facile de retrouver la bebette dans les herbes - le beacon de ces moteurs est trop faible dès quelques mètres. Je passe une bonne 1/2h pour le récupérer sur le dernier vol et decide de rentrer verifier la telemetrie. Le SAG semble plus important qu'une config 4S/6S? En tous cas ça explique les bye bye de l'O4. Entre temps, verification sur le discord AM32, le setting du paramètre KV doit se situer à environ 1/3 des KV moteurs pour du 2S (d'ailleurs le max est à 10K), et là je m'aperçois que ces moteurs ont une pêche d'enfer dejà à 50% de gaz et que ça tire allègrement >25A sans bridage. J'en profite pour flasher la derniere maj 2.18RC1 qui propose le PWM by RPM. Pas le choix, il faut limiter les gaz et c'est là que je vais decouvrir par hasard la methode plafond ! Super efficace - l'ESC semble bien tenir les 25A en continue - l'OSD montre que l'electronique chauffe vite dans cette configuration près de 90 degrés... Je garde une bonne marge de secu pour l'instant à 75% en mode SCALE sur les rates pour rester en dessous des 20A - y'a déjà suffisamment de patate. Par contre, je pige pas pourquoi le "motor output limit" n'est pas effectif, cad que j'ai 0 bridage si je laisse les rates moteur standard. Si quelqu'un a une idée... Plus de coupure de l'O4, je repars en exterieur et c'est nettement plus rassurant. Autonomie assez variable, entre 3-4mn suivant la lipo 350/420. Questionnement sur les moteurs: Je m'interroge sur le choix entre des 8000KV et 11500KV. Est-ce que c'est mieux des 8000 full gaz, ou 11500 bridés? Pas trouvé les specsheet avec les helices similaires Il me reste encore à peaufiner les reglages (la blackbox est top clean) et surtout bien le prendre en main - je posterai prochainement quelques videos du vol A suivre...1 point
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Bon au final je lui ai pris un HS210 pour qu’il s’amuse sans risques à la maison et dans le jardin. (Au passage ça vol pas mal du tout, j’ai été très surpris de la qualité pour ce type de jouet stabilisé !) et il prendra le neo pour faire du fpv, on va démarrer le simulateur tranquillement quand il sera motivé. S’il devient chaud on verra pour un Cetus 🙂 merci pour le feedback !1 point
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J'ai une autre radio que la dji 🙂 Avec le o4 et une radio dji compatible tu n'a pas besoin d'un récepteur sur la FC : le o4 fais les deux 👍 Moi j'ai une radio taranis qx7 avec un emetteur elrs donc il me faut un recepteur elrs en plus du o4 sur ma fc 🙂1 point
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J'utilise les réglages par défaut de Bambu Studio pour les supports.1 point
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Tes photos sont tellement propres, j'ai cru à un screenshot360 ! Allez zou, petit vol de début de semaine1 point
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5" et plus oui. Il est bien assez large et ça accroche bien mieux les satellites.1 point
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Les deux câbles de batteries passe juste au dessus du Gyro c'est pas embêtant ? Pour les câbles des moteurs c'est étrange mon étain "séchait" instantanément comme si des impureté ou du vernis ce mélangeait dedans, ça me la fait sur quelque pad sur la FC alors qu'a d'autre endroit ça prenait nickel ! ( j'avoue je n'ais pas mis de flux mais ce n'est pas la première fois que je fais de la soudure à l'étain jamais eu ça 😞 ) J'ai choisi de les passer comme ça car mon premier drone je les avais soudé "en façade" et j'avais les câbles qui s'abimait lors de diverse rencontre avec des objets ou arbres qui sautait devant moi… 🙂 Je verrais pour refaire ça plus proprement promis ! et voila la vidéo brut de mon premier test !1 point
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Y'a du beau matos 🤩 Pourquoi ? Moi je trouve ça trop pratique ainsi 😛 Je ne suis pas fan des câbles moteurs qui repassent à l'intérieur comme tu as fait (chauffe, interférences, etc.) mais ce sont surtout les soudures qui me dérangent un peu 😉 A mon avis tu ne chauffes pas assez et/ou tu ne mets pas assez d'étain/flux 🤔1 point
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Salut, Impressions quasi terminées, il est dans une boite prêt a être assemblé, avec les beaux jours plus le temps ! Je reprendrais l'hiver prochain ....1 point
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mesure les RI (résistance interne) Edit de ce post: - entre 0 et 5 milliOhms / cellule : les bêtes de courses - entre 5 et 10 : on peut les considérer comme bonnes - entre 10 et 20 : c'est encore volable mais vous devriez voir des premiers signes de faiblesse - entre 20 et 25 : Cà sent le sapin... Elles peuvent s'écrouler à tout moment et ne pas rentrer au stand - au delà, mort clinique... . Elles peuvent être utilisées pour alimenter quelque chose (Chrono, lunettes) qui ne demande pas trop de ressource mais il faut les surveiller comme le lait sur le feu car effectivement elles chauffent notamment lors des charges...1 point

