Salut! Comme les autres,
Règle le logging rate à 2k, qui à te mettre en debug_mode FFT_FREQ (pour voir où joue ton Filtre Notch Dynamique sur PTB).
Si tu veux stabiliser tes rushs d'O4, tu devras sûrement passer en 48kHz fixe sur la fréquence PWM de tes ESC.
Par contre, le fait de basculer en 48kHz, tu vas perdre en autorité / couple... Faudra pousser les gains plus haut pour récuperer ça.
Si RTH d'activé --> DSHOT300 ce qui basculera ta boucle PID à 4kHz.
Sur un 7", en général (car gros moteurs, grosses hélices, bas KV), le bruit moteur arrive plus bas:
Filtrage:
--> Gyro Slider : 1.0 mais laisse désactivé le LPF1 et garde le LPF2 d'activé (car le filtre RPM + Gyro Static LPF2 500Hz + le Dynamic Notch Filter feront le boulot sur la zone 250-500).
--> DTerm Slider : 1.0 pour l'instant...
--> RPM Filter MinHz 70
--> CLI : set rpm_filter_fade_range_hz = 30, entrer puis save ensuite
--> Dynamic Notch Filter: N=2, Q=400, MinHz 80, MaxHz 600
PID:
--> D gain: 1.4
--> PI gain: 1.0
--> FF gain: 0.8
--> D max: 0
--> I gain: 0.6
--> Pitch D gain: 1.2
-->Pitch PI gain: 1.2
--> Master Mutliplier: 1.4
I-Term Relax Cut off: 7
Remets ton Antigravity à 8 par défaut pour commencer... (18, c'est beaucoup trop en plus).
Applique bien le preset RCLink adapté à ton protocole radio + packet rate, avec l'option "Freestyle HD" (les options Cinematic et UltraSmooth Cinematic apportent beaucoup trop de latence induite par le RC Smoothing appliqué).
Pars déjà sur cette "base", fais un log en 2k et fais nous un retour.