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Contenu avec la plus haute réputation dans 20/09/2025 dans Messages

  1. Bonjour, Petit préambule : en juillet, le saint algorithme Google voit que j'aime bien bricoler avec des ESP et Arduino et qui me propose un article sur ardupilot. Je découvre qu'il est possible de construire son propre drone et me voila parti à faire des recherches qui me mène au monde du FPV via la chaine CultureFPV et WeAreFPV. Et là c'est le drame, je ressent l'irrépressible envie plonger dans ce monde, de construire un drone. Je me met a regarder beaucoup de vidéo pour m’imprégner du lexique, des composants, des tutos pour le pilotage, etc... Me voici donc, deux mois plus tard, devant mon matériel de soudure et les composants nécessaire pour la fabrication d'un 5" somme toute basique La première étape de soudure des ESC est bien chiante surtout pour l'XT60 qui est une vrai galère pour moi. Après ~1h30 de bataille d'arrive finalement à tous souder et viens le moment de stress de brancher la LiPo : pas de court circuit ! La victoire est totale. Petit test Betaflight qui va bien, la FC connecte bien, les moteurs tournent correctement, quel plaisir. Prochaine étape les composants annexe (RX, VTX, Buzzer, Camera et GPS), ça se passe beaucoup mieux qu'avec les moteurs et j'enchaine les soudures comme jamais. Puis vient la douche froide, le branchement de la LiPo. Le short saver ce met en défaut, je teste plusieurs fois mais rien a faire. Pourtant pas de boulette apparente, pas de contact entre chaque pad, le stress monte. En reprennant chaque doc, je vois que le fil rouge du VTX va pas sur le bon pad de la FC, une petite inversion plutard et le miracle opère, les ESC chantent ! Ne reste plus qu'a bind la radio et faire un essai sans hélice, et bim le premier montage est fonctionnel Vraiment que plaisir que de faire ce petit montage, après m'être lancer dans l'impression 3D il y a plus de 2 ans, dans la domotique l'an dernier, me voila avec un nouveau hobby. Me reste plus qu'a trouver un petit masque qui va bien et on ira essayer ce petit bébé
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  2. C'est étonnant .. Perso j'ai ça, quand je commence un sujet dans "DroneBuilds" Je viens de voir le message de MG ...Tout va bien donc .. Au boulot 🙂
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  3. C'est bien la version 3" du Jeno avec les TPU du 3.5" de Jerome.
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  4. Voilà quelques vidéos disponibles sur cette chaine YouTube, boîte de pandore ouverte 😆 : www.youtube.com/@PandaOne101 DISCLAIMER : ON EST DÉBUTANT 😅 Je tiens à préciser que ces vols on été fait avec des drones récent, que l'on découvrait encore et qu'on a pas eu le temps de régler avant de partir en vacances (juste 2 vols pour valider les Voltora 8s), de plus c'était nos premières expériences en Midrange. Il y a aussi eu des soucis de planage sur le 7" (dynamic idle trop haut, mode aile volante 😂, on pouvait faire plusieurs centaines de mètres avec les sticks à 0) et de stabilisation (48khz). Dans la vidéos réglages on a baissé le dynamic idle et passé les ESC's en 22khz, par contre reste un soucis sur les backflips que l'on ne comprends pas..... On va passer le firmware Am32 de 2.16 à 2.18 si ma mémoire est bonne et voir si cela améliore quelque chose. Pour les PID on a tenté de monter les D mais les moteurs chauffent un peu, faudrait-il essayer de les baisser ou laisser stock ? Merci d'avance pour les précieux conseils !
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  5. Hello à tous, quelqu'un a réussi à trouver la solution ? Je me retrouve dans la même situation 😅
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