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Tor-K's message in O3/vista/google 2 was marked as the answer
Tu bind tes lunettes et avec le O3 et avec les vistas , une fois.
Puis après dans les lunettes normalement tu peux changer de VTX sans binder.
Changer statut, sélectionner le air Unit O3 pour voler avec le quad en O3 ou sélection DJI air UNIT pour passer sur le vista. Mais tu n'as pas de procédure de bindé à faire.
Perso j'ai un quad en O3 et 2 en Vista, je change juste cà, le bind c'est uniquement la première fois pour lié le VTX avec tes lunettes
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Tor-K's message in Branchement ELRS externe sur Pavo20 was marked as the answer
Alors j'ai fait mon montage.
J'ai acheté un RX BetaFPV nano 2,4ghz que j'ai branché sur ma AIO du Pavo20.
Je l'ai connecté à l'UART1 comme conseillé soit R1,T1 5V et GRD de la Board vers (dans l'ordre T,R, 5V et G du récepteur ELRS
J'ai mis du double face silicone au dos du support de batterie que j'ai préalablement démonté, pour coller le RX bien protégé au coeur du châssis mais pour qu'il ne touche pas la carte de vol.
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Et enfin, j'ai glissé l'antenne en 70mm entre le châssis du haut et l'O3. L'antenne est ainsi fixée elle rentre pile poil dans le trou du châssis et elle est bien protégée en cas de crash ou d'accrochage aux branches.
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Maintenant il faut que je trouve un moment pour tester çà ! Mais je sais déjà que la portée est augmentée, mais mon but était la pénétration, vu que je n'utilise ce drone que pour le fun entre les arbres ou dans des endroits où faut zigzaguer dans tous les sens.
Un gosse avec son jouet! 😅😂
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Tor-K's message in Données présentes sur l'OSD mais non fonctionnelles was marked as the answer
Bon j'ai été cartésien! J'ai branché le quad sur BF, supprimé les données défaillantes (distance totale parcourue, distance du point de départ et direction du point de départ) via l'onglet OSD puis enregistré.
Je les ai remises, enregistré et suis allé faire un test en extérieur, en branchant la Lipo et laissé bien le temps au GPS de fixer à minima 9-10 satellites et ben çà refonctionne de nouveau.
Donc soit c'était un bug, soit lors de mes deux sessions, le GPS n'était pas à chaud. Mais je ne vois pas comment je pouvais avoir certaines données et pas d'autres.
Incident Résolu et merci @spid99 pour ton aide 😉
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Tor-K's message in Qualité retour vidéo Caddx Vista moins bonne qu.avant was marked as the answer
bon j'en ai profité à ma pause, pour faire 3 lipos test de la qualité d'image.
1er vol:
j'ai retiré le GPS, même constat; flou sur les côtés, pixélisé régulièrement et de 50 à 6 mpbs en moins de 100m et à mon point de repère je passe même à 3mps avec bande rouge!!! donc le GPS n'est pas responsable.
2ième vol:
idem mais en volant très lentement et en gardant totale visibilité en montant un peu plus haut pour ne pas avoir d'obstacle ou autre, mais mêmes symptômes. Donc ce n'est pas non plus ma position par rapport au drone, ni la la vitesse de déplacement et les montagnes environnantes
3ième vol:
on démonte la Foxeer Lollipop 3 LHCP, j'y ai monté à la place une antenne d'origine polar vista 10.5cm donc plus relevée que la foxeer) en ufl; je l'avais prise en spare au cas où. Et bien résultat sans appel, sur le même parcours d'environ 500m de distance avec 200m de D+, je n'ai pas de flou sur les côtés, pas de pixels et la qualité du signal ne tombe pas plus bas qu'à 39mbps.
Je pense donc que mon antenne à dû mal vivre un crash et a dû prendre chère.
Moralité: il faut avoir du spare!!!! (je vais me reprendre une ou 2 antennes, et des hélices mdrrrr 🤣🤣
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Tor-K's message in pas de mode angle paramétré mais le drone reste à plat was marked as the answer
Bon petit retour après remise à zéro de la bête! Déjà merci @Spid99
J'ai téléchargé BF configurator en 10.10 RC3 et mis à jour ma FC en BF 4.5, après avoir fait un DIFF ALL et captures écrans de ce que j'avais sur chacun des onglets dans BF (+ récuperation du DIFF ALL de ma précédente sauvegarde en 4.3.3 d'avant tous mes déboires). Mais il manquait en effet tout le tune du quad donc à part la partie mode et récepteur elle ne me servait quasi à rien.
Donc je suis reparti de zéro; mise à jour du firmware en 4.5 récupération des #serial, #map, #aux sur le DIFF ALL et passé en revue onglet par onglet.
Installation du preset ELRS 500mHz
puis j'ai suivi pas à pas le tuto de Jérôme pour le tune (PID et rate):
Alors je reviens d'une session de 3 Lipo: mon quad vole bien! Il est plutôt réactif. et ca y est je peut refaire des rotations sur lui même via le roll.
Mais il ne vole pas comme j'ai pu le connaître lors de mon achat... 😪. il ne se stoppe pas net, et le bruit diffère un peu (peut être est ce dû aux hélices aussi).
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Tor-K's message in Help, connecteur fiche coaxiale Caddx Vista arraché was marked as the answer
Bon et bien adresse que je recommande et niveau tarif c'est équivalent à Vista-repair, vu qu il faut compter les frais de port d'envoi et de retour
Avant:
Après:
OXPHONE. À Hyères les palmiers, si jamais y'a des varois qui ont une problématique de microsoudure
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Tor-K's message in Mise à jour Betaflight 4.4.3, mais perte du protocole moteur was marked as the answer
Bon merci à tous, j'ai suivi à la lettre, la vidéo Betaflight 4.4 de Jérôme, à la lettre et cela semble OK. A voir sur des vols tests.
Je n'ai pas tout repris dans le CLI, mais j'ai remis un tuning stock et repris pas mal de données que j'avais en 4.3.1, pas tout certes mais cela ne me semble pas dérangeant vu que je ne verrais pas la différence entre 2 type de vol, vu mon faible niveau de télépilote.
Bref, je vous tiens au courant, mais j'ai pu activer le canvas HD sur Betaflight et mes Integra.
Par contre pas toutes les données ne remontent à l'affichage, du moins celle qui je voudrai.
distance entre le drone et moi, la flèche pour indiquer la direction du point de départ, Low voltage, la distance parcouru depuis le début du vol, comme ceci
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Tor-K's message in Flash Firmware impossible ELRS 3.3.2 sur BETAFPV 2.4GHz Nano RX was marked as the answer
Merci MotardGeek!
J'ai pourtant fouillé sur les sites, les tutos le forum. Je devenais dingue. Mais c'est bon depuis hier soir, ça marche.
J'arrive à mettre les gaz, les 4 moteurs tournent. Sur Betaflight, tout mes curseurs réagissent à ma radiocommande.
Je vais juste peaufiner mes AUX, en mettant un pré-armement, régler le failsafe car j'ai decalé le curseur pour ne plus qu il sonne, car il sonnait toujours en continu. Et régler les autres MODES dont j'aurais éventuellement besoin.
Sinon je pense que je suis prêt à voler. Je pensais que j'allais mettre plusieurs mois à le régler mais finalement en 5 jours c'était fait 😉
(Enfin j'espère, je verrai sur la phase de vol test, je vous tiens au jus🤪)
Mais un grand merci à Loak qui m'a fortement aidé et toi.