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forfait montage drone fpv

Tomchx

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    Chamonix 🇫🇷 & Cadiz 🇪🇸
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  1. Salut Lioneldg merci pour le partage, je vais tester ça sur mon gtb229 car origine il vole comme une patate... beaucoup oscillation et de PW sur le roll en reprise de gaz. Tu as tester emu 0.3 ? 73gr AUW ??? moi je suis a 81gr, tu fait comment ? Dernière question tu a flasher comment les esc en 48Mhz avec JESC ? Merci
  2. Oui ma immortal T est sous un bras arrière comme la foto ci dessus...
  3. SAlut a tous... Voila depuis qlqs semaines j’ai installer le CrossFire sur un de mes kwad de free et bientôt sur les 2 autres... Vue que j’ai une Frsky X10 j’ai d’abord due installer le MOD sur la radio (ça c’est fait et bien fait) puis après je me suis lancé dans l’insta du Lua, du micro TX, la mise à jour TX et RX puis installation du RX et parametrage via lua et Butterflght... Tout a l’air ok sauf que j’ai un truc qui me rends dingue... Sur mon OSD j ai donc le LQ affiché mais ma valeur oscille énormément et rapidement 99 à moin de 40 voir 30 dès foi... et ça jamais très loin (je fait des vole mid range pour le moment 500m a 1km) J’ai même déjà eu une alerte vraiment pas trés loin, vers les 650m sans obstacles ni rien... mais là je veux bien croire que c’est pour un positionement mauvais d’antennes... Bref ce qui me gave c’est ces grosses variation du LQ dans l’OSD. Un ami vole aussi en crossfire et son LQ reste à 99 sur bien 1k avant de descendre très doucement (voile sans obstacle en montée) moi je suis déjà sur des oscillations de 90 à 60 voir moin... Quelqu’un a une idée ??? merci
  4. Je vois pas d’autre possibilité portant la face condo était bien à 2-3mm du châssis, cet hivers j avais déjà cramé un 4en1 en le montant trop près du carbone sur mon Flowride... du coup j avais pris de la marge... ça fessait une petite semaine qui volait et j l avais bien tunné ce week-end...😖😢
  5. Bon bien l aventure Helio qui franchement volait trop bien à mon goût, vient de finir brusquement... Sur une perte de contrôle j’ai désarmé à 1m5o du béton et suite au choc bien à plat la putain de PDB à pris feux est ça a la vitesse de la lumière. du coût vla le résultat:
  6. Oufff ça parle chinois ici 🙃... Bon pour moi ça vole tjrs super bien, sauf le pti problem du courent, que je crois avoir réglé en parlant avec un Gus chez Airbot... Bref j ai bridé de pads CRNT du plug jst du 4en1 tout en restant sur le pads RX4 ca a l’air ok sauf que le scale du sensor est á « l’arbat », j vais tester cet aprem la méthode safe de JB pour le calibrer... Maintenant un autre question, je suis sur la version 3.4.2 je vais la updater a la 3.5.1 mais il y a 2 version la RC8 et RC9... C est quoi la différence ? Merci
  7. SAlut les gas, bon 1er test ce matin et vraiment bon feeling, j ai pue réglé le problème de Vbat en alimentant directement la board en Vbat et non 5v... Tout fonctionne correctement, parcontre tjrs pas lecture conso, y’a bien le conteur des mA mais y défile à vitesse constante même à l’arrêt et à bonne vitesse, en gros en 2 min il est déjà à plus de 2000, une idée pour régler ce problème, « bridger » le pads CRNT au-dessus du plug JST ???? Sinon en pure feeling de vole, c’est vraiment top à mon goût...
  8. « ‘T'as bien mis ce qui fallait dans l'onglet batterie du configurator ? » nop j ais rien configuré sur l onglet batt...... Seulement configuré onglet osd... y’a quoi à metre ?
  9. No no no jjj je parle du pads RX4/CRNT qui est sur la fc selui a..........usb. 😉
  10. Re... Oui je suis sur de esc individuels donc pdb Airbot, pas de 4en1... Donc j ai relier le port CRNT de la pdb au RX4 de la FC selui qui est à côté de la prise usb...
  11. Bonjour les gas, voila c’est tout monté soudé... Bon 1er bug, sur le feed vidéo je n’ai rien, pas de Vbat, conso et flytime (les 3 valeurs que j utilise) , j’ai relier le pads RX4 CRNT de la FC au pads CRNT de la pdb (Airbot Matrix) Et rien par contre l’osd pour changer les pids, vtx.... marche nickel. J’ai louper quoi sur la page ports de butter, sur UART4 je dois activer qlq chose non ? merci
  12. Merci Lucas fait moi un pti coucou sur YT et je te sub back 😜
  13. Bonjour l’équipe, je vais me faire un re-build autour de cette FC -Esc Airbot Wraith32 v2 -Pdb Airbot Matrix -vtx matek 7-24v -runcam -r-xsr.... Mes doutes -Alimenter la fc en 5v -Alimenter ma cam et vtx sur la pdB pour utiliser le filtrage ? Ça sert à quelque chose ? -Pour l’alim la fc , par le 5v de la pdb, je bridge les pads 5v sur la fc en ht a droite, c’est ça non? -Sur la pdb si je bridge pour avoir du 12v sur la cam, j aurai aussi du 12v sur le vtx ? -Pour la lecture de conso courant, je dois relier le port CRNT de la pdb à CRNT RX4 sur la FC ? Et je configure rx4 après sur butterflight non ? -La Fc je dois la metre à l’envers ? Je préférai éviter... Quelque conseils ? avis ?....
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