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Aske

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  1. Ok good, pour le coup, j'ai essayé de faire que des trucs critique, genre limite testing 😂 Une chute verticale suivie d'une reprise de gaz, sauf dans une cheminée, c'est pas commun 😂 Merci les gars
  2. Ok nice, je crois que je me suis tourmenté pendant 1mois pour rien 😂 Tous les quad on du propwash même tune à fond ?
  3. C'est la légére bosse sur 80hz qui du coup n'est pas filtrée et amplifiée dans les D) Je ne sais pas si c'est problèmatique par contre. Oui mais je sais pas si tu à eu les 4 images sur le post precedent, c'est vraiment lors de la remise des gaz et du bégayement des moteurs. Après si tu pense que cela est clean, je passe à autre chose
  4. Salut, non pas d'action cam, il y a déjà assez de clip fpv sur youtube/tiktok/facebook pour que j'alourdis mon drone avec ça. Peu être quand j'aurais un niveau assez visionnable. Je pense que mon quad n'est pas exempt de problèmes non plus. -J'ai des pics étranges vers 80hz (ce que j'appel sursaut de D, je ne sais plus où j'ai eu cette info). -J'ai un dépassement de ma courbe PID alors que mes D sont (déjà ?) en limite. - Et le plus visible en vol, lors de reprise de gaz après une grosse chute, on entend les moteurs tremblés + le drone qui oscille (et je viens de le remarquer, mais j'ai l'image qui se fait interférer à fond quand j'ai le phénomène.). Je pense que tous mes problèmes viennent de ce dernier point. Si t'as des pistes, je prends, merci. PS: Toutes les photos viennent du vol "profil jeno sans FF".
  5. https://1drv.ms/f/s!Ags3nRcmTaQji2ziTWgyr-a8QxjO?e=wfebA1 J'ai fait un onedrive comme il y a beaucoup de contenu. J'ai fait 3 vols, un en tune betaflight stock, un en tune jeno stock et un en tune jeno sans FF. Je n'ai pas eu le temps encore de faire le vol avec le notch statique mais si tu peux me dire avec les data suivante s'il est obligatoire. J'ai aussi des oscillation à très basses fréquences, je ne sais pas comment les interpréter. Merci de ton aide.
  6. Je viens de voir la réponse, j'ai compenser avec un deuxième notch dynamique, en PID stock je suis impeccable mais quand je pousse un tout petit peu les D, j'ai des sursaut de D vers 80Hz. J'avais essayé ton profil avec le double notch dynamique mais j'avais des sursaut de D à 80Hz et j'ai l'impression que ça induit un dépassement de la consigne (vu dans pidtoolbox) Je te prépare sous peu un vol complet avec ton profil (boucle 8k + RPM filter, 17 iterm, 48hz esc, ELRS 500hz) comme base, un DVR, une blackbox et des photos sous tous les angles du quad. Le gyro ne semble pas plus perturbé que ça quand je vole en tune betaflight stock. Si ta des idées de test et ect, j'aimerais bien poussé cette config plus loin mais je ne trouve pas le facteur limitant. Merci
  7. Bonjour, je souhaite tune mon quad mais impossible. J'ai rebuild en suivant la liste de modification que Jerome ma faite mais toujours pas. J'ai principalement des oscilation à mi-gas (pas en full et pas en low) vers les 460hz. Voici ma config (reduite à ce qui nous concerne pour un tune): Jeno 5" moteur wasp major 1860kV Fc rush blade F7 (avec l'icm42688p) ESC rush blade + condo1000uf + spike absorber J'ai respecté les régles de montages (fils moteurs non tendu, pas de fil sous la FC, support antenne rigide et ect...). Je vous met en piece jointe une BB avec le setup jeno de jerome comme reférence et je suis dispo pour toute question ou test sur ce quad. btfl_001.bbl
  8. Aske

    Elrs betaflight

    Salut, à tu sélectionné "crfs" dans configuration de ton récepteur ? A tu coché "serial RX" sur le bon uart dans l'onglet port ? Je ne te conseille pas la 4.5 rc2 car elle est encore en "release candidate " donc en version test.
  9. Bonjour, je suis potentiellement intéressé pas le HDO2 et les antennes associé.
  10. L'image de mon vieux eachine me semble meilleures, c'est pour sa que je dit sa 😅 DVR qui date de 3-4ans
  11. Normalement, les googlesTwo sont au dessus. Juste plus anciennes mais une meilleure résolution et ect. J'ai changé les antennes aussi, j'ai une patch foxeers et une double lumenier axII
  12. Bonjour! J'ai des petits problèmes sur la video de mon nouveau drone, celle-ci est vraiment pas belle. Je sais que je suis en analogique mais sur toutes les videos dvr que je vois, c'est beaucoup plus beau. Si vous avez la raison du probléme :/ cam: foxeer falkor 3 mini 1200tvl VTX: tbs sixty9 masque: eachine googlesTwo lien dvr:
  13. Aske

    PiratFrame analog/Crossfire

    Bah c'est l'emplacement de la caddx vista de base 😂 Pas assez de place en hauteur pour le placé sur la stack. Et avec un montage classique VTX + RX séparé, je n'aurai pas était embêté 😉 L'avantage de l'avoir sur-élever, c'est sur j'ai casé le buzzer autonome en dessous
  14. Aske

    PiratFrame analog/Crossfire

    Les entretoises de la frame sont légèrement creusé vers leurs milieux. Le TBS sixty9 ne rentre que au mm entre les deux entretoises (voir la photo)
  15. Bonjour, Je vous propose mon (premier) setup, je sais qu'il y a moyen de gratter un peu le prix à droite et à gauche (ESC et lipo). J'ai fait en fonction des dispo. Il y a l'ESC t-motor 45A un peu moins cher. Sur les lipo aussi, il y a moyen de trouver moins cher. Pour le montage du TBS Sixty9, prévoir des entretoises nylon, car ne passe dans la frame qu'en étant sur-élever.
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