Aller au contenu
acheter lipo ovonic pas chère

hugo_FPV

Membres
  • Compteur de contenus

    17
  • Inscrit(e) le

  • Dernière visite

Récompenses de hugo_FPV

Apprentice

Apprentice (3/14)

  • Collaborator
  • One Month Later
  • Week One Done
  • Reacting Well
  • First Post

Badges récents

5

Réputation sur la communauté

  1. Ducoup j'avais oublié de faire un retour. Le problème d'angle était bien dû au mauvais mode de vol enclenché. Concernant le grattement, j'ai refais toute la disposition des câbles et rendu la stack très rigide et propre avec des entretoises + tropicalisation en bonus. Le grattement est beaucoup moins perceptible mais toujours un peu présent depuis, j'ai fais plein de vols et ca pose aucun problème il marche parfaitement. Merci 👍
  2. Ok je pense que je vais le reprendre pour le mettre propre et j'en profiterais pour le tropicaliser en même temps. J'avais que 4 écrous dans la boite ducoup j'ai choisis de le mettre au sommet de la fc pour bloquer le tout mais je vais le mettre en bas et acheter des écrous + entretoise ducoup.
  3. Ok ca me rassure pour la stabi, normalement c'est ok niveau radio car le modèle 3d sur betaflight réagit bien comme il faudrait je met un coup vers le haut il fait le looping attendu. Ma stack est peut etre en cause car j'ai pas mis d'entretoise dure entre l'esc et la fc? J'ai juste mis un truc mou en plus entre les deux pour la surélever . J'ai essayé ton idée en dévissant et mettant le quad sur un coussin. J'ai l'impression que le bruit est moins fort mais c'est toujours la. Je précise aussi au cas où vu qu'on est dans le domaine des vibrations que mon air unit est fixé avec des rislans car j'ai pas trouvé comment on le visse sur le JeNo je sais pas si ca peut jouer.
  4. ok je vais essayer en desserrant voir si j'ai une différence Je mets aussi le test de vol que j'ai fais a chaque fois qu'il y a un mouvement j'essayais de faire un roll mais ca voulais pas pencher. A la fin de la vidéo j'envois à fond vers le haut et pourtant ca passe pas. Ca correspond au mode angle ca pour toi ? J'ai des protèges coins en tpu je sais pas si ca joue ou pas.
  5. Les moteurs tournent bien quand je monte juste les gaz donc si ça touchait ça gratterait aussi à ce moment. Mais j’ai vérifié et ils touchent pas la bobine juste à peine le câble en dessous entouré de gaine thermo. Je vais essayer pour le mode c’est peut être ça mais il me semble que j’étais bien en accro. Je vais faire une vidéo ça sera toujours plus simple J'ai pas réussis a publier donc j'ai upload youtube.
  6. Bonjour à tous, J'ai cherché dans le forum et je n'ai pas trouvé. Je précise mes moteurs et hélices sont dans le bon sens, le drone réagit correctement quand je le bouge sur betaflight. Modèle MOTEUR EMAX ECO II SERIES 2207 - 1900KV BRUSHLESS Quand je connecte la manette et que j'arme le drone je peux faire monter en rpm les moteurs tout marche comme ils devraient sauf quand j'essaye de mettre de l'angle au drone. C'est à dire si je pousse le joystick droit vers la gauche par exemple, il y a un bruit de frottement/grésillement dans les moteurs du coté qui sont censé tourner plus vite pour permettre le roll. J'ai même fais voler le drone et impossible de le faire faire un looping ou n'importe quelle figure il se "penche" que très légèrement sur tout ses axes. Je peux donc le pencher suffisamment pour lui donner une direction dans laquelle avancer mais il est bloqué autour de 45° d'inclinaison. J'ai l'impression de piloter un drone classique du coup car impossible de jouer avec. C'est comme si j'avais uniquement le joystick gauche qui fonctionne et que l'autre était bridé. Pourtant sur betaflight le schéma 3d du quad réagit correctement à ma manette. Merci d'avance si ce problème vous parle ou si vous avez des pistes a creuser.
  7. Ah première vu ça paraît symétrique j’avais pas vu ça comme des ailes d’avion Oui mais de toute façon on doit le souder au connecteur donc j’ai juste à faire fondre l’ancien étain puis raccourcir le câble. Quand il sera tendu celui de la lipo ne devrait pas poser problème. je vais quand même réfléchir à un autre passage mais j’ai pas énormément de possibilités y’a un trou dans la frame Jeno pour l’embout mais avec avec mon esc et le condensateur intégré j’ai aucune chance que le câble passe par la.
  8. Quand je dis que j’ai mis les hélices à l’envers je parle du bord d’attaque vers le sens de rota. J’avais bien remappé et fait tourner les moteurs dans le bon sens sur Betaflight. Et ça malheureusement j’en avais pas entendu parlé 🥲 ouais le câble d’alim tu as raison j’ai pas la place de le rentrer j’avais donc prévu avant le prochain vol de couper et ressouder le câble afin qu’il dépasse pas car il est très très proche de l’hélice quand ça tourne. J’aurais quand même le bipbip vu que j’ai un buzzer autonome mais bon si on peut éviter ça m’arrangerait 😅
  9. Après 2j sans dormir j’ai enfin réussi, il est là il marche 🤩. J’ai eu toutes les galères possibles un vrai enfer mais ça rend encore meilleur le goût du drone qui fini par marcher parfaitement. Enfin, juste après avoir monter et peté les hélices misent à l’envers 🤣. Pour ceux qui liraient ca je conseil vraiment de prendre direct du bon matériel (étain au plomb, tresse,…) même si vous avez un bon truc chez vous ça n’a rien avoir. Lire les schémas électriques, ne pas faire confiance aux câbles fournis dans les boites vérifier quels fils va où. Y’a aussi le sens de la fc ainsi que l’angle d’attaque des hélices dont j’avais pas entendu parler et qui m’ont coûté mes hélices sur le premier vol. Ps: On peut voir sur la table où ont fini les premières hélices Au final avec les goggles 2, je suis un peu au dessus du budget j’en ai eu pour 1870€ et on va atteindre les 2000€ vu que je vais reprendre des batteries + hélices.
  10. D’accord donc d’après ton article j’ai déjà nativement dans mon esc un condo au bonne endroit donc celui que j’ai acheté en plus je peux le garder pour autre chose car y’a déjà tout c’est ça Nn ?
  11. Salut les gars, je vous fais un petit retour pour vous montrer que c’était pas du vent et que j’ai bien suivis vos conseils. Je viens de commencer à construire le Jeno, j’attend encore des gaines tressées pour pouvoir avancer sur le reste. J’aurais peut être encore besoin de vous pour la suite. Notamment le condensateur j’en ai pris un je sais pas si c’était nécessaire pour mon build et si j’ai bien compris faut le mettre après la batterie ?
  12. Ouais c’est ce que j’avais compris mais pour le moment il est pas encore dispo. Après le temps que je me chauffe au simu ça sera sûrement sorti.
  13. Le truc c’est que je vais déjà avoir tout le montage du quad qui va sûrement arriver avec son lot de galères. Donc je me dis que faire découper moi même une frame en carbone ça va pas être simple du tout et le rapport bénéfice/risque sera pas forcément intéressant. Non je n’ai pas encore fait de simulateur, je viens par contre d’acheter la Boxer en elrs qu’on m’a conseillée précédemment. Le problème c’est qu’avant de faire du simu je devais choisir un protocole et donc avoir déjà une idée très précise du quad que je voulais construire. Là je vais me faire 20/30h de simu puis commencer le montage. Niveau économie après avoir ajusté mon tableau on a bien réduit le prix du drone avec les moteurs mais si je prends les goggles 2 a 800€ on passe à 1800€ en total donc je vais voir si je la joue comme ça.
  14. Ça marche 👌 je vais jeter un œil pour peaufiner et ajuster mon build. J’essayais si j’y pense de te donner un retour sur ce que j’aurais pris au final.
  15. Ok très bien merci encore, je vais me renseigner sur tout ça. et niveau moteur t’aurais des pistes à me proposer parce que vous étiez du même avis sur le fait que ça allait pas trop ?
×
×
  • Créer...