Phenix2984
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J'ai testé la camera embarquée il y a quelques de nombreuses années sur buggy 1/8 et piste 1/10, c'était horrible. La moindre aspérité du sol faisait vibrer la caméra, sur du bitume c'était inregardable en 1/10. Sur le buggy en 1/8 avec des gros pneus et un système d'absorption de vibrations DIY (voir ici) c'était mieux. J'ai bien envie de retester en fixant juste le Kayoumini sur un buggy pour voir ce que ça donne avec du matos plus récent.
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Pilote débutant qui rencontre des difficultés en passant d'une DJI RC3 à TX15 avec son Pavo20 Pro
Phenix2984 en réponse au topic de Adreh dans Présentation
A priori il faut reflasher le FW en incluant le CRSF, tu me parait sur la bonne voie. Pour ces histoires de driver, c'est étrange, le soft de Impusle RC a toujours sauvé le truc sauf une fois pour moi. La seule solution que je vois c'est essayer avec un autre PC et un autre cable USB. -
J'ai pas trouvé le réglage, je devais modifier ça aussi. Moi aussi, mais faut toujours double checker et vérifier les sources, l'IA m'a déjà conseillé des truc débile ou impossible. Genre "pas de souci, il te faut ce script lua xxx.lua" Après recherches, je lui demande la source: "je ne sais pas", moralité la solution est un script lua qui n'existe pas et qui fait appel à des fonctions interdites par edge tx. (C'était pour assigner des modèles à des switchs) Donc, OK, mais attention
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C'est ce que m'avait conseillé l'IA, mais quand j'ai testé hier soir à 18h20, il faisait super sombre, en ISO800,je voyais que dalle.
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Aucune idée, apparemment le problème venait uniquement du O4 et de ses réglages. En tout cas, j'ai retenté et ça fonctionne
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Bon, au final, analyse de la bb (en suivant la vidéo et en demendants à chatgpt de confirmer) + quelques réglages: le tune est nickel. Le problème proviens d'un truc débile, ce serait la fréquence des micro vibrations (poids du kwad, vitesse de rotation des moteurs) qui est pile dans une plage qui entre en résonnance avec la stabilisation du O4: ça crée du jello. -> Réduction de la fréquence du O4 de 120 à 60 IPS et réduction de l'ISO de 6400 à 3200: problème réglé. Cool!
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En fait c'est l'inverse, j'ai acheté des hélices de la couleur du TPU que j'avais 😄
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Après 1 an de galère, j'ai réglé le problème des TPU par hasard. J'ai juste changé de slicer. Avec Prusaslicer, j'ai passé un temps infini a faire un profil bridé a mort en vitesse, avec lequel je ne peux faire que des grosses pièces. Avec Cura et tout par défaut en TPU générique, n'importe quel TPU s'imprime parfaitement. Franchement c'est le jour et la nuit, j'ai tout imprimé sans support, c'est quasi parfait
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C'est bon, j'au pris une goku avec BB (c'est la JHEMCU que j'ai briquée). Pour le tune, pour l'instant j'ai vraiment toujours eu de la chance avec des réglages basiques qui suffisaient largement pour voler. Vue le retour vidéo de midi, là je vais être obligé de m'y mettre... Dès que j'ai un peut de temps je ressort la BB et je me fais toutes les vidéos de WAF sur les pid. C'est vraiment dommage, en dehors de ça, il vole super bien. J'ai regardé vite fait, je comprend rien à la BB. Si je choisi "1 Roll Std / 2 Pitch Std / Yaw Std / " c'est une cata: Si je prend "9 All Std", ça me semble parfait: En conclusion, je ne sais pas ce que je fais avec la BB, faut que je suive les tutos.
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Premier test avec le KM en O4 aujourd'hui, c'est génial, je revis. J'étais aveugle et j'ai recouvré la vue! C'est top. Par contre j'ai énormément de vibrations (comme si c'était du propwash mais même avec une très faible accélération). J'ai démarré avec un copier/coller de la config de Kayou (comme avec la version analog). Là il fait +/- 10% de poids en plus et j'ai mis des moteurs +/- 20% plus puissants. Avant: 87g / 7000kv Après: 96g / 10000kv J'ai désactivé rocksteady, et je suis en train d'essayer de bidouiller les PID, j'espère trouver une solution.
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Je les ai trouvé à 370€ d'occaz en parfait état. Les deux trucs que j'avais totalement oublié et qui sont vraiment un gros plus par rapport aux v2: > Le poids et la taille (quasiment 2x plus léger/petit sans compter la batterie) > Le réglage de la dioptrie, c'est top. Venant de FPV v2: + réutiliser les mêmes batteries que la FPV v2 c'est cool. + J'ai l'impression que la portée/pénétration est meilleure en O3 (pas de grand chose mais un peut) + Enregistrement du DVR avec OSD - J'ai eu du mal me faire au pavé tactile, je galère encore. - C'est pas directement compatible vista/03/04, faut passer d'un mode a l'autre, un peu comme pour la FPV v2 (c'est pas la mer a boire et c'est plus rapide). J'ai monté le O4 sur le Kayoumini, mais pas encore eu le temps de tester en vol.
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Je l'ai briquée comme un abruti en voulant faire une sauvegarde complète du FW avec le programme STM. Truc débile, la sauvegarde a foiré, j'ai pas vérifié et je l'ai reflashée une sauvegarde corrompue: brick total. Même avec l'outil de STM, je n'ai pas de sauvegarde de la FC propre à remettre donc c'est cuit.
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Problème résolu: FC brickée, j'ai commandé une Goku. Le passage en O4 me coute un bras au final...
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Je suis vraiment trop con, en 2S j'ai juste à brancher le O4 en direct LiPo, comme il n'y a pas de Vbat sur la FC, ça m'est même pas venu à l'esprit.
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04 commandé, on verra bien. Niveau pois je suis en 7500kv (entre les config anaolog 7000kv et digital 8000kv de XrisDroner. Pour la puissance du DEV, soit ça passe, soit ça casse et je changerais de FC (ou alors je me remonte un 2e KM en O4)
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Y a maldone, je parles de 5V / 1,5A pour le BEC. La FC crache 12A, pas de soucis avec mes 1103 en 7000kv. Ce que je me demande c'est avec un O4 en plus, les 7000kv risquent de manquer de patate à cause du poids et le o4 va tirer +1,5A
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A la base, oui la JHEMCU F411 ELVTX c'était surtout pour réduire le poids, le prix et les soudures. Mon setup analog est nickel avec cette FC Je viens de changer de Googles et je suis maintenant compatible O4, quand je vois les vidéos de Kayoumini en O4, ça me donne vraiment envie. 2 trucs me posent question: l'ajout "simple" d'un O4 light risque de poser des problèmes de poids et de puissance de BEC. Est-ce que le BEC 5V/1.5A va tenir? Est-ce que les 7000kv sont suffisant. Si ça ne tenais qu'a moi, je m'en ferais un 2e en HD, mais ce que m'ont couté les Googles.
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Je reviens sur ce topic pour ne pas en ouvrir un nouveau. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'ajouter un O4 sur la FC JHEMCU F411 ELVTX prévue pour de l'analogique? A priori niveau BEC ça va être chaud: 5V/1.5A contre 5V/2A max demandé par le O4 light.
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Je veins de les reçevoir. Pour l'instant c'est cool, plus léger, dioptrie réglable, mêmes batteries que les Google FPV v2. Je regarde pour convertir mon Kayoumini en HD, je vaius surement ouvrir un topic dessus.
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Tx15 Baie jr vers Nano TX crossfire
Phenix2984 en réponse au topic de ArnoFri86 dans Radiocommandes et accessoires
Pour moi le problème provient de l'adaptateur. Dans mon hypothèse ton module nano fonctionnais avant et ça fonctionne quand tu fais bouger le nano dans l'adaptateur. De mon coté, j'ai un module Crossfire en JR sur la TX15 et jamais eu aucun souci (mis à part que ça ne tien plus dans la boite de transport, donc je bascule petit à petit en ELRS). -
Certains multimètres ont une fonction "F" pour mesurer, mais il faut le dessouder pour le tester. Sans vouloir dire de connerie, le multimètre le charge, le décharge et te donne la valeur.
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Ca sent vraiment le court-circuit. Si c'était au niveau des moteurs, ce serait après l'armement, si c'est avant, c'est court circuit coté alimentation. > Smoke stopper? > Condo? (dans le bon sens?) Photo obligatoire je pense.
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Voler (intelligemment) en toute illégalité.
Phenix2984 en réponse au topic de Lioneldg dans Discussions générales
Le sujet est toujours d'actualité. Autant sur le 5", pas de débat, par contre je trouve ça abusé qu'il soit techniquement illégal de faire le con avec un Air65 dans un jardin public alors qu'il est moins dangereux qu'une boule de neige.

