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Phenix2984

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Tout ce qui a été posté par Phenix2984

  1. C'est pas hyper utile vue que l'écran ne fait que 320x480 mais au moins ce n'est pas une limite ridicule de 114x192 sans aucune justification technique sur ce type d'écran.
  2. Je viens de m'apercevoir qu'on est pas du tout limité à 114x192p pour les images de modèles. J'ai tenté (ça me saoulais ces images toutes pixelisées). Je n'ai pas trouvé la taille maxi mais je suis monté jusqu'à 500px de haut et ça passe. On est même pas obligé de respecter le ratio rectangle. Edit: plus grand ça passe mais ça fait planter Edge TX sur la page d'affichage des modèles (j'ai 6 modèles)
  3. Je viens de voir qu'ils ont sorti une version analogique: FC Bastille Analogique – Lunpid
  4. Oui 96g c'est avec la LiPo (j'ai édité), mais par contre, erreur de ma part, avec la 420 mAh, avec la 550 mAh c'est +6g. En passant de Analog à HD, je pense que j'ai bien fait de passer de 7500 à 10000kv, j'ai vraiment pas senti la différence (mis a part que je vois les branches avant de me les prendre). La gros souci que j'avais (déjà discuté dans d'autres topics) c'est que j'étais pas compatible 04, donc en plus de l'investissement pour passer en HD, j'ai du changer de Googles, mais je ne regrette pas.
  5. Bon je fait tout a l'envers et je commence par le dernier build que j'ai fais. Après JeNo 5" et 3", plusieurs expériences catastrophiques avec des Air65, je suis parti su un 2.5". Une première version low budget (5in1 Analog 8000kv) qui tournais très bien mais avec laquelle j'avais pleins de soucis de portée vidéo (et de qualité), j'ai craqué un billet et je suis passé en O4, et là bonheur! La HD c'est vraiment top. Le prix au kilo est abusé, mais je m'éclate vraiment avec.
  6. Le printemps arrive, le carbone commente à bourgeonner, les JeNo vont bientôt fleurir.
  7. Je suis plutôt pour les GPS, ça m'a sauvé un kwad. Les TPU, j'ai fais un mix de plusieurs mais ceux de PulseFpv sont top. Celui de DFR doit être facilement "re-faisable" sous fusion, sinon en cherchant un peu on en trouve des similaires sur Thingiverse. Thingiverse - Search Thingiverse
  8. https://www.thingiverse.com/thing:5804682
  9. Je viens de découvrir cette chaine, j'adore le principe. Oui c'est inutile, mais c'est tellement stylé. Faudrait faire une évolution en les imprimant en 3D, ça couterais 10x moins cher, on pourrais les décliner en 5", 7", 2.5" mais j'adore vraiment le principe. J'ai trop envie d'en faire un sur base de KM https://www.youtube.com/@microairracing
  10. OK, très sincèrement, j'ai pas trop compris à quoi ça servais et on en parle nulle part sur le forum. Merci en tout cas.
  11. hello, je viens de voir que ma TX15 est maintenant compatible mLRS en plus de elrs. Je ne trouve pas beaucoup d'info la dessus et je ne comprend pas s'il faut des RX spécifiques. Ca va avec le elrs ou c'est une technologie "concurente"?
  12. J'ai testé la camera embarquée il y a quelques de nombreuses années sur buggy 1/8 et piste 1/10, c'était horrible. La moindre aspérité du sol faisait vibrer la caméra, sur du bitume c'était inregardable en 1/10. Sur le buggy en 1/8 avec des gros pneus et un système d'absorption de vibrations DIY (voir ici) c'était mieux. J'ai bien envie de retester en fixant juste le Kayoumini sur un buggy pour voir ce que ça donne avec du matos plus récent.
  13. A priori il faut reflasher le FW en incluant le CRSF, tu me parait sur la bonne voie. Pour ces histoires de driver, c'est étrange, le soft de Impusle RC a toujours sauvé le truc sauf une fois pour moi. La seule solution que je vois c'est essayer avec un autre PC et un autre cable USB.
  14. J'ai pas trouvé le réglage, je devais modifier ça aussi. Moi aussi, mais faut toujours double checker et vérifier les sources, l'IA m'a déjà conseillé des truc débile ou impossible. Genre "pas de souci, il te faut ce script lua xxx.lua" Après recherches, je lui demande la source: "je ne sais pas", moralité la solution est un script lua qui n'existe pas et qui fait appel à des fonctions interdites par edge tx. (C'était pour assigner des modèles à des switchs) Donc, OK, mais attention
  15. C'est ce que m'avait conseillé l'IA, mais quand j'ai testé hier soir à 18h20, il faisait super sombre, en ISO800,je voyais que dalle.
  16. Aucune idée, apparemment le problème venait uniquement du O4 et de ses réglages. En tout cas, j'ai retenté et ça fonctionne
  17. Bon, au final, analyse de la bb (en suivant la vidéo et en demendants à chatgpt de confirmer) + quelques réglages: le tune est nickel. Le problème proviens d'un truc débile, ce serait la fréquence des micro vibrations (poids du kwad, vitesse de rotation des moteurs) qui est pile dans une plage qui entre en résonnance avec la stabilisation du O4: ça crée du jello. -> Réduction de la fréquence du O4 de 120 à 60 IPS et réduction de l'ISO de 6400 à 3200: problème réglé. Cool!
  18. En fait c'est l'inverse, j'ai acheté des hélices de la couleur du TPU que j'avais 😄
  19. Après 1 an de galère, j'ai réglé le problème des TPU par hasard. J'ai juste changé de slicer. Avec Prusaslicer, j'ai passé un temps infini a faire un profil bridé a mort en vitesse, avec lequel je ne peux faire que des grosses pièces. Avec Cura et tout par défaut en TPU générique, n'importe quel TPU s'imprime parfaitement. Franchement c'est le jour et la nuit, j'ai tout imprimé sans support, c'est quasi parfait
  20. C'est bon, j'au pris une goku avec BB (c'est la JHEMCU que j'ai briquée). Pour le tune, pour l'instant j'ai vraiment toujours eu de la chance avec des réglages basiques qui suffisaient largement pour voler. Vue le retour vidéo de midi, là je vais être obligé de m'y mettre... Dès que j'ai un peut de temps je ressort la BB et je me fais toutes les vidéos de WAF sur les pid. C'est vraiment dommage, en dehors de ça, il vole super bien. J'ai regardé vite fait, je comprend rien à la BB. Si je choisi "1 Roll Std / 2 Pitch Std / Yaw Std / " c'est une cata: Si je prend "9 All Std", ça me semble parfait: En conclusion, je ne sais pas ce que je fais avec la BB, faut que je suive les tutos.
  21. Premier test avec le KM en O4 aujourd'hui, c'est génial, je revis. J'étais aveugle et j'ai recouvré la vue! C'est top. Par contre j'ai énormément de vibrations (comme si c'était du propwash mais même avec une très faible accélération). J'ai démarré avec un copier/coller de la config de Kayou (comme avec la version analog). Là il fait +/- 10% de poids en plus et j'ai mis des moteurs +/- 20% plus puissants. Avant: 87g / 7000kv Après: 96g / 10000kv J'ai désactivé rocksteady, et je suis en train d'essayer de bidouiller les PID, j'espère trouver une solution.
  22. Je les ai trouvé à 370€ d'occaz en parfait état. Les deux trucs que j'avais totalement oublié et qui sont vraiment un gros plus par rapport aux v2: > Le poids et la taille (quasiment 2x plus léger/petit sans compter la batterie) > Le réglage de la dioptrie, c'est top. Venant de FPV v2: + réutiliser les mêmes batteries que la FPV v2 c'est cool. + J'ai l'impression que la portée/pénétration est meilleure en O3 (pas de grand chose mais un peut) + Enregistrement du DVR avec OSD - J'ai eu du mal me faire au pavé tactile, je galère encore. - C'est pas directement compatible vista/03/04, faut passer d'un mode a l'autre, un peu comme pour la FPV v2 (c'est pas la mer a boire et c'est plus rapide). J'ai monté le O4 sur le Kayoumini, mais pas encore eu le temps de tester en vol.
  23. Je l'ai briquée comme un abruti en voulant faire une sauvegarde complète du FW avec le programme STM. Truc débile, la sauvegarde a foiré, j'ai pas vérifié et je l'ai reflashée une sauvegarde corrompue: brick total. Même avec l'outil de STM, je n'ai pas de sauvegarde de la FC propre à remettre donc c'est cuit.
  24. Problème résolu: FC brickée, j'ai commandé une Goku. Le passage en O4 me coute un bras au final...
  25. Je suis vraiment trop con, en 2S j'ai juste à brancher le O4 en direct LiPo, comme il n'y a pas de Vbat sur la FC, ça m'est même pas venu à l'esprit.
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