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Et Ben voilà... il fallait bien que je m'en fasse un aussi de JéNo ! 😁 Bon après l'avantage de la découpe sur mesure, avec les fichiers à dispo (Merci les gars !!!) c'est qu'on peut faire deux trois modifs ! C'est assez simple comme modifs, en gros j'ai bouché les trous pour essayer de le rendre plus costaud.... on verra si ça marche sur les prochain chocs un peu violents, sans que j'espère en faire un KayouDur ! C'est pour tester, et au vu du poids de la bestiole, ca coute rien, j'ai pris 15/20grs par rapport aux vôtres je crois... Après pour le choix des composants, j'ai pris ce que j'avais en stock pour la FC, ca me restait des promos d'hiver, donc ce sera une matek F4 HD. On verra ce que ca vaut ! (on en reparle plus bas...) Pour les ESC, du grand classique, j'ai pas réussi à en cramer une encore, donc on continue avec Hobbywing mais en 65, depuis que les 60A ont été arrêtés. 😁 Les moteurs, c'est un test, parce que sur les 5in, je suis plutôt habitué aux 22XX et là je suis parti sur du 23XX, c'est pas mal du tout en bas de throttle, mais je trouve que ça manque de pèche... en 1750KV... Je les avais pris en me disant "si tu fais du bando faut un truc pas trop cher, et avec de la précision et du couple", mais en OPEN dans les champs, ça envoie pas autant que mes Hardline... Je sais pas trop quoi en penser...🤔 Pour le reste, c'est classique, du nano RX, de l'O3 ( normal c'est un JéNo ! ) et un support pour la GP6. En Full config, ça pèse quand même, donc les réactions sont pas au top couplé aux moteurs Flash, mais dès que j'enlève la GP6, ça envoie un peu plus.... ! Je suis à 445grs nu, et 678 avec la Lipo 1400mAh prêt à voler. Avec la GP6 on passe à 831 grs et là ça se sent pas mal avec les 2306....😔 A noter que pour une fois j'ai pas trop chargé en TPU, j'ai les bouts de bras, le support GP, le support antenne O3 et le Bumper avant ... ==> Vous remarquerez qu'ils sont aussi beaux que d'habitude.... 🤣 Bon passons au choses sérieuses, le T u N e... et c'est là que j'ai un léger soucis...🫣 J'ai peu de vibrations (enfin comparé à mes autres frames), comme vous le verrez sur les courbes PID Analyser et BBExplorer : En revanche, j'ai un soucis sur le Pitch, on le voit bien en vol, et après avoir vu les courbes, on voit bien que le Pitch a un truc... Je sais pas trop comment définir le soucis, ou alors comment le solutionner, mais en gros, quand on vole, sur une fin de split S ou sur une fin de powerloop, on dirait que le drone essaye de se remettre à plat tout seul, de manière brutale, avec un espèce de rebond pas très propre.... et je suis limite obligé de rattraper la manœuvre parce que ça a faillit me mettre au tas plusieurs fois... 🤨 Je vous ai monté vite fait la vidéo de mon tune de ce matin, et on voit nettement le soucis.... donc je suis preneur de vos idées pour virer ce truc, parce que je n'ai pas de rebond, et très très peu de propwash.... ça pourrait être un build au top sans ce truc de remise à plat... 🤔 Allé la petite vidéo qui va bien pour voir le problème : A vous !
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Salut à tous et toutes ! Je vais commencer par ce que j'avais mis à la fin de ce post : Un énorme merci à toutes la communauté WAF, que ce soit sur le discord ou le forum ! Merci pour vos conseils avisés, parfois impartiaux, parfois passionnés. Merci à tous les membres de la chaine YT pour votre énorme taff et vos retours d'expérience. Il y a 3 mois, je ne savais pas souder, construire un drone ni dessiner et faire un print 3D. J'aurai peut-être acheté un nazgul en BNF (j'ai pris la cible au pif DSL). Comme n'importe qui, j'aurai cassé un truc en moins de 3 jours... et j'aurai chialé d'impuissance. Aujourd'hui, je n'ai absolument aucune appréhension quand je vole. Pour finir, énormes remerciements aussi à la team Kayou-Frame et au kayou-gang pour avoir si bien partagé cette passion du build indestructible 😉 avec moi. Allez zou c'est parti : Ca doit faire 1/2 mois que j'ai attaqué ce premier build. Entre temps, le bumper O3 carbone est sorti pour le KayouDur, j'ai reçu du hardware qui me manquait (kiffez bien la stack tenue au rilsan 😉 (qui a PARFAITEMENT volée pendant 1 semaine, sans souci au niveau des données gyro)) J'avais envie de faire de jolies photos pour fêter ce premier build, alors j'ai attendu que tout s'aligne, sans parler de prendre le temps de le faire. Vous verrez donc des images prises à des stades très différents de l'évolution du build et surtout des choses qui vous feront froid dans le dos ;). Au début, quand je loosais à chaque étape, jusqu'à la fin, où dé-souder des pads minuscules (bon...c'est pas une AIO de Tinywhoop non plus 😉 pour repasser un truc correctement ne me prenais 2 secondes et surtout zéro doute. C'est donc mon premier 5", j'ai peu d'expérience. Ca permet au moins d'être un testeur très crédible pour la durabilité du bouzin. Premières soudures => les composants ont du avoir chaud. (J'ai soudé/dé-soudé des trucs 15 fois avant de me décider pour choisir la meilleur orientation) Et pourtant, promis, j'avais essayé d'anticiper et de monter/prévoir sans souder. Premiers vols / premières prises de confiances => J'ai tapé très fort pendant 3 semaines, à raison de 4 à 8 lipos par jour. Donc pour l'instant, tous les composants ont fait preuve d'une très bonne résistance/durabilité. Le seul truc que j'ai insta-décapité, c'est le capuchon plastique de l'antenne de l'O3. Je l'ai remplacé avec un print TPU (mon premier dessin 3D !) du meilleur goût, raccord couleur avec le reste de mes prints 😉 bien entendu ! Et depuis j'ai planqué l'antenne dans un print TPU fourni par un collègue du Kayou-gang ( @Bash FPV tu te reconnaitras) En ce qui concerne les qualités de vol, je n'ai pas de point de comparaison. Mais je surkiff absolument cet engin. C'est parfaitement lock par rapport à ce que j'essaie de faire. C'est extrêmement véloce/réactif. L'inertie est un pur bonheur. Je suis très content de l'electronique/composants. Choisis avec l'idée de commencer avec du "milieu" de gamme. Shopping fait en fonction des conseils des membres du discord/forum We Are FPV ainsi que des retours d'expériences présentés sur la chaine WAF. Par contre, j'ai craqué mon slip sur le VTX. J'avais envie de me faire plaisir et de me lancer avec le dernier system de DJI et les Goggles 2. J'ai un boulot, je me suis permis ce "petit" craquage. Ca fait clairement exploser le budget du build. Pour la frame j'avais des options moins chères, je me suis laissé tenté par celle-ci, solide. Ses partisans/gourous/taskforce-commerciale me l'ont bien vendue, et l'idée d'avoir un truc très solide me séduisait. Un vrai plaisir. Zéro vibrations. Indestructible. Zero regrets. (Si, un seul… le bras en spare que j'ai acheté et qui n’est pas prêt de me servir.). J'économise le poids de la GoPro grâce à l'O3 donc les moteurs sont très à l'aise et j'ai une très bonne autonomie avec des 1300mah. Je n'ai pas encore monté la GoPro 11 mini mais c'est prévu. Il y a probablement pas mal de frame 5" très recommandables pour du freestyle/bando. Je ne connais que celle-ci pour l'instant et la "recommanderai" à 100%. Tant pour les qualités que je lui trouve (même en tant que noob), que pour l'implication et le sérieux des membres de la team qu'il y a derrière. Prochaine étape, le 7" long range... ou le cinewhoop.... ou le 3" freestyle... ou un autre 5" pour voir ? Quel kiff ce hobby ! PS : ne prêtez pas attention (oui je sais, c'est trop tard) à la longueur lu cable d'alim !! Je n'ai toujours pas tranché sur la longueur définitive que je veux (en fonction des print TPU que je prévois de monter)