Siranox Posté(e) Janvier 24, 2023 Signaler Posté(e) Janvier 24, 2023 Bonjour à tous, J'ai voulu me construire un drone avec mes anciennes pièces mais il s'avère que j'ai un problème très étrange. Les moteurs font un bruit très bizarre le temps d'une fraction de seconde et c'est totalement aléatoire. la vidéo fait parler d'elle même, la voici : https://drive.google.com/file/d/1naESU7ZuY_zh7N5yP1sRmEJbF_D3a_VG/view?usp=sharing De plus je les ai testé un par un via l'onglet moteur de betaflight et aucun problème (donc les moteurs/esc marche parfaitement logiquement), voici une vidéo : https://drive.google.com/file/d/1IXD89PCFrA6zpuO6JkgnclkkZfwnNve4/view?usp=sharing Une chose aussi se passe plus rarement, les moteurs partent en cacahouète total, voici un exemple : https://drive.google.com/file/d/1cpcJy-RJs13NtZpkV87UIWnU3DMmT1xc/view?usp=sharing Je suis très nul dans ça, si quelqu'un peut me prêter la main m'aiderai beaucoup Merci beaucoup edit: je rajouterai toute les infos demain
Chrystofe45 Posté(e) Janvier 24, 2023 Signaler Posté(e) Janvier 24, 2023 Salut, Pour obtenir de l'aide faudrait nous en dire un peu plus comme le matériel utilisé, les paramètres que tu as mis ect... Chris. 1 1
Siranox Posté(e) Janvier 25, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 25, 2023 Merci pour la réponse Déjà premièrement, les esc/fc/rx/moteurs viennent de mon anciens drone donc marchaient sans problème ensemble. Mais voilà les composants : fc : Iflight SucceX-E F405 V2.1 esc : ESC 4 en 1 de 45A rx : FrSky R-XSR 2.4GHz moteurs : Iflight Xing-E 2207 1800KV mon récepteur marche parfaitement, les inputs sont juste : Voici les soudures : J'ai désactivé le airmode le protocole est en DSHOT600 le gyro est calibré C'est en 8khz J'ai mis tout ce que je pensais intéressant mais il doit manquer
Chrystofe45 Posté(e) Janvier 25, 2023 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2023 Salut, J'ai la même config sur 2 quad à part les moteurs. Tu as les réglages stock betaflight ? Chris.
Siranox Posté(e) Janvier 25, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 25, 2023 j'ai fait un diff all, je sais pas si il y a mieux : # version # Betaflight / STM32F405 (S405) 4.3.2 Nov 28 2022 / 07:26:30 (60c9521) MSP API: 1.44 # config: manufacturer_id: IFRC, board_name: IFLIGHT_SUCCEX_E_F4, version: bff306ae, date: 2022-11-15T12:36:53Z # start the command batch batch start # reset configuration to default settings defaults nosave board_name IFLIGHT_SUCCEX_E_F4 manufacturer_id IFRC mcu_id 0036002e3439470c37313831 signature # name: NAZGUL5 SucceX # feature feature -RX_PARALLEL_PWM feature RSSI_ADC # serial serial 1 68 115200 57600 0 115200 # beacon beacon RX_LOST beacon RX_SET # map map TAER1234 # aux aux 0 0 2 1800 2100 0 0 aux 1 1 4 1400 1600 0 0 aux 2 13 3 1800 2100 0 0 aux 3 35 5 1800 2100 0 0 aux 4 36 1 1800 2100 0 0 # vtxtable vtxtable bands 6 vtxtable channels 8 vtxtable band 1 BOSCAM_A A CUSTOM 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 vtxtable band 2 BOSCAM_B B CUSTOM 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 vtxtable band 3 BOSCAM_E E CUSTOM 5705 5685 5665 0 5885 5905 0 0 vtxtable band 4 FATSHARK F CUSTOM 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 vtxtable band 5 RACEBAND R CUSTOM 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 vtxtable band 6 IMD6 I CUSTOM 5732 5765 5828 5840 5866 5740 0 0 vtxtable powerlevels 5 vtxtable powervalues 25 100 200 400 600 vtxtable powerlabels 25 100 200 400 600 # master set acc_calibration = 168,-107,282,1 set mag_hardware = NONE set baro_hardware = NONE set min_check = 1030 set rc_smoothing = OFF set serialrx_halfduplex = ON set small_angle = 180 set osd_warn_rssi = ON set osd_rssi_alarm = 30 set osd_tim1 = 2561 set osd_vbat_pos = 2433 set osd_rssi_pos = 2170 set osd_tim_1_pos = 2145 set osd_tim_2_pos = 85 set osd_crosshairs_pos = 237 set osd_current_pos = 108 set osd_gps_speed_pos = 377 set osd_gps_sats_pos = 89 set osd_home_dir_pos = 407 set osd_home_dist_pos = 408 set osd_warnings_pos = 14761 set osd_avg_cell_voltage_pos = 2465 set osd_battery_usage_pos = 33060 set osd_disarmed_pos = 2156 set osd_efficiency_pos = 438 set osd_stat_endbatt = ON set osd_stat_battery = ON set osd_stat_max_g_force = ON set osd_stat_max_esc_temp = ON set debug_mode = GYRO_SCALED set vtx_band = 3 set vtx_channel = 6 set vtx_power = 1 set vtx_low_power_disarm = UNTIL_FIRST_ARM set vtx_freq = 5905 set gyro_1_align_yaw = 1800 set name = NAZGUL5 SucceX profile 0 profile 1 profile 2 # restore original profile selection profile 0 rateprofile 0 # rateprofile 0 set rates_type = BETAFLIGHT set roll_rc_rate = 214 set pitch_rc_rate = 214 set yaw_rc_rate = 209 set roll_expo = 72 set pitch_expo = 72 set yaw_expo = 68 set roll_srate = 3 set pitch_srate = 3 set yaw_srate = 2 rateprofile 1 rateprofile 2 rateprofile 3 rateprofile 4 rateprofile 5 # restore original rateprofile selection rateprofile 0 # save configuration save Voila, merci pour ton aide
naviluminor Posté(e) Janvier 25, 2023 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2023 Il y a 16 heures, Siranox a dit : Bonjour à tous, J'ai voulu me construire un drone avec mes anciennes pièces mais il s'avère que j'ai un problème très étrange. Les moteurs font un bruit très bizarre le temps d'une fraction de seconde et c'est totalement aléatoire. la vidéo fait parler d'elle même, la voici : https://drive.google.com/file/d/1naESU7ZuY_zh7N5yP1sRmEJbF_D3a_VG/view?usp=sharing De plus je les ai testé un par un via l'onglet moteur de betaflight et aucun problème (donc les moteurs/esc marche parfaitement logiquement), voici une vidéo : https://drive.google.com/file/d/1IXD89PCFrA6zpuO6JkgnclkkZfwnNve4/view?usp=sharing Une chose aussi se passe plus rarement, les moteurs partent en cacahouète total, voici un exemple : https://drive.google.com/file/d/1cpcJy-RJs13NtZpkV87UIWnU3DMmT1xc/view?usp=sharing Je suis très nul dans ça, si quelqu'un peut me prêter la main m'aiderai beaucoup Merci beaucoup edit: je rajouterai toute les infos demain Tu es de Bergerac (j'arrive pas à trouver ta présentation)
Chrystofe45 Posté(e) Janvier 25, 2023 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2023 C'est vrai qu'il est mieux de passer par la case présentation avant de demander de l'aide... Sinon tu as quoi comme firmware dans les esc ? Comment est ton montage, est-ce qu'un fil ou une soudure ferait contacte avec le carbone ou autre., tes vis moteurs ne sont pas trop longues et touchent le bobinages et faisant contact avec le carbone ? Chris.
Siranox Posté(e) Janvier 25, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 25, 2023 Ah désolé mais je vois pas comment j'aurais pu le savoir J'ai tout enlevé de la frame et séparé chaque composants Il y a très peu de soudures et aucune ne fait contact avec une autre les moteurs marchent très bien via betaflight donc impossible que le problème vienne de la ? Bref j'ai testé et ça ne marche pas Merci pour ton aide
Chrystofe45 Posté(e) Janvier 25, 2023 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2023 C'est le principe de tout forum de passer par la case présentation, il n'est pas trop tard pour le faire: https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/ Sinon, c'est quoi l'esc (est-ce celui avec la fc fourni en stack) et quel est le firmware installé dedans ? As tu fait une mise à jour de la FC, quel version de configurateur utilises-tu ? Si ça fonctionnait sur l'ancien quad je ne vois pas ce qui peut poser problème à part une mauvaise installation ou manipulation..., ou alors ta nouvelle frame est extrêmement bruitée et la fc ne sait plus quoi faire... Chris 1
Siranox Posté(e) Janvier 25, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 25, 2023 Tu viens de me faire penser que la seul différence avec la dernière fois où il a marché est que j'ai mis à jour la FC. C'est possible que ce soit ça le problème ? Pour la frame impossible que ce soit ça le problème. Oui l'esc est celle de la stack, le firmware est BLHeli_S Voici la version du firmware du configurateur/betaflight :
Chrystofe45 Posté(e) Janvier 25, 2023 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2023 Alors j'ai eu un souci avec une succex F4 mini que j'avais aussi mis à jour et j'ai eu des problèmes, plus moyen de faire fonctionner le gps, à la base j'avais un uart 3, après mise à jour il est devenu uart 4... Depuis la 10.8.0 du configurateur tu peux faire détecter automatiquement la fc, ce que j'ai fait et là surprise, la cible n'était pas succex E F4 mais betaflight F4 et j'ai juste coché effacement complet de la puce. J'ai ensuite tout remonté, appliqué les réglages par défaut au début demandé par betaflight, et ensuite calibré l'accéléromètre. Tout le reste je n'ai pas touché, enfin j'ai vérifié le sens de mes moteurs, j'ai tout laissé stock et bien le gps à refonctionné et le quad volait nickel et j'ai retrouvé l'uart 3, c'était un petit cinéwhoop 3". Je ne sais pas si ton souci vient de la mise à jour, mais dans le doute tu ne risques pas grand chose à repartir propre avec les réglages stock qui fonctionnent pour beaucoup de quad, du moins ça te permet de décoller et voler, après effectivement il faut éventuellement retoucher les filtres et/ou PID, sauvegarde quand même ta carte. Chris 1
Siranox Posté(e) Janvier 25, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 25, 2023 (modifié) Je me sens tellement con...... Apparemment ça marche ?! J'ai essayé plusieurs firmware mais ça ne résouluait pas le problème. Puis je l'ai posé sur de la mousse et ça marche... Le truc bizarre c'est que j'ai déjà testé de volé avec et les moteurs faisait la même chose que sur la table. Donc tu avais raison sur la frame ? je vais retesté en vol et si le problème réapparait la frame est juste nul. En tout cas merci beaucoup pour ton aide, je te redis. Update : en faite pas du tout c'était bien le firmware le problème Modifié (le) Janvier 25, 2023 par Siranox
Solution Chrystofe45 Posté(e) Janvier 25, 2023 Solution Signaler Posté(e) Janvier 25, 2023 Tu laisses BF détecter ta fc et prends le dernier firmware, j'ai 2 succex E f4 standard et une en mini, les 3 sont passées en bf 4.3 et volent très bien. Sur les 3 c'est des esc bl-heli S, en passant par là (nécessite chrome): https://esc-configurator.com/ Tu pourras les passer en firmware bluejay en suivant ce tuto: https://oscarliang-com.translate.goog/bluejay-blheli-s/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp Ce qui te permettra te pouvoir activer le rpm filter, ça volait bien avant, mais pourquoi s'en privé puisque le RPM filter est conçu pour réduire le bruit du moteur et améliore le vol du quad. Bien entendu hélices enlevées car il faudra brancher la batterie dans le configurateur. Après normalement ta fc est monté sur des softmounts. Chris 1
Siranox Posté(e) Janvier 26, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 26, 2023 C'est bon il marche parfaitement, j'ai mis le rpm filter. Le problème venait des vibrations que la fc prenait. Je l'ai mieux placé et c'est bon. Et effectivement le dernier firmware marche très bien. Merci beaucoup, tu m'as tellement aidé !!!! je suis sauvé
Chrystofe45 Posté(e) Janvier 27, 2023 Signaler Posté(e) Janvier 27, 2023 Salut, De rien, maintenant il y a plus qu'à voler Chris
Messages recommandés
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compteSe connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant