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Christian38

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  1. Pour les test c'est plus facile de n'aller qu'a 80m plutot que beaucoup plus
  2. C'est une bonne nouvelle, mon soucis est de regler la distance a partir de laquel le rescue mode s'active. poue moi a 80m le kwad tombe, il ne revient pas. Je n'ai pas trouvé la commande dans le CLI, mais je suppose qu'elle existe. Merci
  3. si je comprend bien, personne n'utilise emuflight avec le GPS, je n'ai donc plus qu'a retourner sous betaflight... Bonne journée
  4. Bonjour j'ai plusieurs questions relativement simple sur le gps rescue avec Emuflight aux quel je ne trouve pas des réponses. - J'ai configuré le gps rescue sur un inter mais j'ai gardé le fail safe sur "tombe" ce réglage est il valide? (en tout cas il faut que j'ai les satélite pour décoller) - Hier j'ai voulus tester en activant le switch mais je n'avais pas beaucoup de place donc j'étais à environ 75m et le le drone tombe... sur Betaflight il y a un parametre gps_rescue_min_dth qui gère ceci, je ne l'ai pas trouvé sur EMU, existe t'il ou il n'y en a pas besoin? si il existe que est son nom? ma version d'emu est: # version# EmuFlight / DALRCF405 (DLF4) 0.3.1 May 19 2020 / 04:43:58 (9366544) MSP API: 1.47 Merci d'avance
  5. Le virtuel me donne toujours 0, par contre j'ai essayé un truc un peu extrême au niveau valeurs, 32000 sur l'offset et -115 sur l'échelle et la j'ai quelque chose de plus cohérent, avec des valeurs beaucoup plus juste. A affiner dés que j'aurais un peu plus de temps Merci Joel, même si ce n'est pas ta solution
  6. bonjour Mathieu J'ai pris la même FC pour le nanolongrange, tout va bien sauf que la mesure du courant dans l'OSD c'est n'importe quoi. As tu le même soucis? Merci
  7. Le quad vole très bien aucun autre soucis, la tension est bien mesuré, je suis en 1S avec le NanoLR et pas de soucis mise a part cette histoire de mesure de courant...
  8. La plus part des gens qui ont un soucis de calibration on juste un décallage qui se résous facilement en modifiant l'echelle et/ou l'offset. Pour m'a part j'arrive facilement a aligner mon osd sur ma mesure mais des que j'augmente ou je baisse le courant consommé l'OSD ne suis pas. Pire quand j'augmente le courant consommé, le courant dans l'OSD baisse mais pas dans la même proportion. Betaflight a priori n'accepte pas les échelles négative une echelle de -100 donne 635A 100 vas en donné 60 environ J'ai l'impression qu'il y a un bug quelque part.
  9. Mon controlleur de vol est le suivant : https://www.banggood.com/25_5x25_5mm-JHEMCU-Play-F4-Whoop-Flight-Controller-AIO-OSD-BEC-and-Built-in-5A-BL_S-1-2S-4in1-ESC-for-Whoop-RC-Drone-FPV-Racing-p-1475842.html : c'est un all in one Je n'arrive absolument pas a régler la mesure de courant, quand je suis moteur coupé l'OSD ou BETAFLIGHT me dit que je consomme 3.75A (mon Amperemetre dit 0.7A) et quand je met mes moteurs le courant dans betaflight et l'osd baisse comme si il y avait un calcule qui se faisait a l'envers. Je ne vois pas quelle paramètre modifier pour remettre ça dans l'ordre. J'ai joué avec l'échelle et l'écart mais rien a faire. La FC est sous betaflight 4.2 d'origine J'espère que quelqu'un a déja eu le soucis et l'a résolu. Merci d'avance pour votre aide
  10. Bonsoir, Mon controlleur de vol est le suivant : https://www.banggood.com/25_5x25_5mm-JHEMCU-Play-F4-Whoop-Flight-Controller-AIO-OSD-BEC-and-Built-in-5A-BL_S-1-2S-4in1-ESC-for-Whoop-RC-Drone-FPV-Racing-p-1475842.html Je n'arrive absolument pas a régler la mesure de courant, j'ai pris un ampère mettre a effet hall, - moteur arrêté je consomme 0.8A, je calibre et donc la FC mesure 0.8A - je met les moteurs en route avec les hélice en ayant attaché le drone, je monte a 2A, la FC me dit 0.85A, je recalibre, je tombe sur 2A, mais quand j'arrete les moteurs je suis toujours a 2A.... J'ai fait plusieurs essai, pour la tension c'est cohérent mais par contre coté courant pas du tout... je ne sais pas quoi faire . Je suis sur l'ADC interne, et alimenté en 3.3V (le chargeur était utilisé) Merci pour vos idée Bonne nuit
  11. J'ai verifié mes PID et je ne sais pas pourquoi j'étais sur le profil 2, donc les PID stock, en repassant sur le profil 1 et les PID préconisé plus de vibration ou presque, le vent étant tombé je ne suis pas sur a 100% mais mon soucis devait être là. Donc je reverifirais dans la semaine avec un peu de vent mais ce soir 10minutes de vol d'un coup et une fois posé la tension est remonté a 3.4V donc il en restait. Il faut que je change les alarmes 😉 . Merci et bonne soirée
  12. oui le taux de remplissage est celui préconisé Je pensai que le four jouait juste sur la solidité pas sur la rigidité.
  13. ça y est premier essai dans le jardin, ça vol, pas super bien d'ailleurs ça vibre un max même, j'ai pourtant pris les PID données dans Thingiverse mais mon Drone a des oscillation importante et je n'ose pas sortir du mode stabilisé a cause de ça? Quelqu'un aurais une idée? On peut régler ça avec les PID? si oui faut jouer sur quoi? Il faut faire autre chose? Ma frame est en PLA et je ne l'ai pas recuite.
  14. Oui, ce qui m'inquiète c'est que je perde 0.3V dans les fils entre la batterie et la FC
  15. Voila le mien, essai en vol dans le salon, ça vibre beaucoup, pas encre changé les PID. Par contre au niveau de la mesure de tension j'ai un ecart important (0.3V) entre ce que je mesure au niveau de la 18650 et ce que me donne l'osd quand je met des gazs. (drone plaqué au sol bien entendu) moteur coupé les tension sont quasi identique. mes fils sont trop petit en section? sont trop long? mal soudé sur la FC? du cote de la LION j'ai 4V moteur a vide et 3.3V en charge (50%gaz drone plaqué) c'est normal? Voila dites moi ce que vous en pensez, essai demain dans le jardin si il fait sec.
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