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Tout ce qui a été posté par Mely
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Problème d'input de stick sur Taranis QX7s
Mely en réponse au topic de Mely dans Radiocommandes et accessoires
Bon, j'ai ouvert la radio, je pense que c'est un souci de soudure parce qu'en bougeant un peu le pad, ça fait que maintenant le yaw ne marche plus du tout... La galère c'est que tout est collé avec une sorte de pâte jaune là dedans et je sais pas trop comment m'en débarasser pour pouvoir accéder aux soudures sur le potentiomètre... -
Problème d'input de stick sur Taranis QX7s
Mely en réponse au topic de Mely dans Radiocommandes et accessoires
Les valeurs sont correctes oui. C'est pas qu'un souci de latence d'affichage. Quand je vole, mon yaw se lock par exemple et se remet par à-coups à l'endroit souhaité. C'est involable du coup 😕 -
Problème d'input de stick sur Taranis QX7s
Mely en réponse au topic de Mely dans Radiocommandes et accessoires
Salut Yann, Bah justement, la valeur reçue par le FC correspond à ce que l'affichage montre. J'ai filmé ça comme ça pour bien voir en comparaison le stick et ce que la radio envoie. -
Problème d'input de stick sur Taranis QX7s
un sujet a ajouté Mely dans Radiocommandes et accessoires
Salut tout le monde ! Je rencontre depuis environ 1 mois un gros problème avec ma QX7s. Il arrive que la valeur de yaw (il me semble que ça ne le fait pas sur les autres axes) captée par la radio ne soit pas du tout la bonne, ce qui fait que quand je fais une manœuvre full stick en yaw, le quad tourne très très lentement ou de manière très saccadée. C'est très flagrant sur la vidéo si vous regardez le petit affichage numérique de l'emplacement des sticks. J'ai le yaw à fond à gauche et pourtant, la radio enregistre un input de yaw beaucoup moins important par moment (ça le fait au début et à la fin de la vidéo). J'ai recalibré les sticks mais ça ne change rien. OpexTX est à jour, les sticks sont relativement neufs etc... Vous pensez que ça peut venir d'où ? Merci d'avance ! -
Top, le code marche, ce qui fait les HDO à 395 € donc c'est pas mal. Le message de @Nébalicien me fait flipper ceci dit....
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Ah merde 😕 Achetées sur BG ?
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Roh merde...l'offre a expiré...J'allais les acheter :/ Tant pis, je garde mes HD3 ^^
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FullSpeed TinyLeader Brushless Whoop 2-3S 25-600mw VTX 1103motor
Mely en réponse au topic de Onclefly dans Discussions générales
Bon...rien de dingue mais j'ai pu tester un peu mon TinyLeader 🙂 Franchement c'est pas mal ! Le passage au 3s me semble indispensable par contre. Je vais essayer de faire imprimer en 3D le support pour lipo 3s et après je ne volerai qu'avec ça je pense. Ca nécessite encore un peu de réglages mais sur ce vol là j'étais pratiquement en full stock et ça allait plutôt bien. -
theprecog : quel est ton pseudo sur Steam ? Si tu veux je t'ajoute et on se fait des petits sessions multi ensemble pour que je t'aide un peu 🙂
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FullSpeed TinyLeader Brushless Whoop 2-3S 25-600mw VTX 1103motor
Mely en réponse au topic de Onclefly dans Discussions générales
Ok merci 🙂 Je vais faire en sorte de rester sur du XT30 alors. Il faut juste que je passe 6 lipos 2s que j'ai en XT30 mais bon..si en 2S ça vole pas si bien que ça, je vais probablement simplement les revendre. -
FullSpeed TinyLeader Brushless Whoop 2-3S 25-600mw VTX 1103motor
Mely en réponse au topic de Onclefly dans Discussions générales
Salut tout le monde ! Je viens d'acheter d'occasion un TinyLeader. Il me tentait depuis pas mal de temps et là ça y est, j'ai sauté le pas 🙂 J'aurais deux questions concernant les lipos : -est-ce que le 3S est envisageable dans des espaces un peu petits (genre intérieur mais dans des grandes pièces) ou pas ? -de base, il est prévu pour des lipos en XT30 mais je me demande si c'est le meilleur choix. J'avais monté un autre petit drone en micro deans et ça me semblait plus costaud. Vous me conseilleriez de faire quoi du coup ? Repasser tout en XT30 ou changer le connecteur du TinyLeader en micro dean ? Merci d'avance ! 🙂 -
Ok merci 🙂 Je vais tester ça je pense.
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Hey ! Alors, avec le recul, il est bien ce simulateur ou pas ? Je me tâte à me le prendre. Je suis toujours sur Liftoff pour la race et GTA pour le freestyle mais je cherche quelque chose qui se rapproche plus de la réalité. Par contre j'ai peur que les maps de DRL soient un peu limitée pour du freestyle, non ?
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Salut les gens, Vu que mon Pepperf1sh ne fonctionne pas correctement et que pour le moment j'ai un peu la flemme de me prendre la tête là dessus, je pensais m'acheter un petit quad pour voler en intérieur et en extérieur sans vent. Je me doute que le sujet a été déjà grandement abordé mais est-ce que quelqu'un pourrait me donner son avis entre le Beta65X : https://betafpv.com/collections/2s-whoop-drones/products/beta65x-2s-whoop-quadcopter et le FullSpeed TinyLeader 75mm (je pencherai plutôt pour la version HD je pense) : https://www.banggood.com/FullSpeed-TinyLeader-75mm-F4-2-3S-Whoop-FPV-Racing-Drone-1103-Motor-Caddx-Adjustable-Cam-600mW-VTX-p-1390447.html?ID=558447529570&cur_warehouse=CN
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Aide montage Pepperf1sh pour être sûr avant de tout souder
Mely en réponse au topic de Mely dans Discussions générales
J'avais vérifié il y a quelques mois mais je vais réinstallé ma station de travail et re-vérifier ça :) -
Aide montage Pepperf1sh pour être sûr avant de tout souder
Mely en réponse au topic de Mely dans Discussions générales
Salut tout le monde, Gros remontage de topic mais ce build là est toujours en standby depuis le temps. Tout fonctionne bien sauf la caméra. Quand je branche l'ensemble comme indiqué sur mon schéma sur la page 1, j'ai un écran noir et le VTX chauffe à mort. De plus, le FC ne semble plus alimenté. Quelqu'un saurait pourquoi ça fait ça et comment je peux résoudre le problème ? J'avais fouillé un peu sur différents forums anglais et j'avais cru comprendre qu'il fallait rajouter une pièce pour que ça fonctionne mieux. Pour rappel je suis en 2s, voici le combo caméra / VTX que j'ai : https://www.gearbest.com/camera/pp_723292.html?lkid=11519320 et j'ai un Step-down 5V qu'on peut voir sur la photo de la page 1. -
Ouais ça ne m'étonne pas vraiment. Pour la stabilisation GoPro ça marche quand même pas trop mal sur les micro vibrations je trouve. Ça plus une stabilisation légère en post prod et hop, tu voles smooth 😛
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Comment ça, vraiment réel ? Le kraken dans la mer n'est pas réel non ^^ Sinon pour les effets de stabilisation, les étalonnages etc...oui, c'est le genre de choses qui sont appliquées dans les vidéos "pro" qui sont mises en ligne sur Youtube. Je me demandais justement récemment si les vidéos de Le Drib, Johnny FPV etc... étaient un poil stabilisée et je pense honnêtement que oui. Soit sur la GoPro directement, soit en post-prod, soit carrément les deux. Pas énormément stabilisée mais suffisamment pour virer les vibrations à mon avis.
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Hey ! J'ai fait une petite chute dans le sable pendant mon dernier vol et il semble y avoir des petits grains dans trois de mes moteurs (quand je les tourne lentement à la main, ça fait un petit bruit étrange). Comment faire pour les nettoyer et m'assurer que tout est bien propre avant de voler de nouveau ? Bonus : vidéo du crash
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Je décolle toujours en acro ^^ J'ai même pas de mode stabilisé affecté sur ma radio. Mais c'est bon, j'ai résolu le problème :) Après avoir tout flashé avec les derniers firmware, refait toutes les soudures etc...j'ai changé un moteur qui me semblait sentir un peu bizarre et...voilà, c'est réparé. J'ai très probablement dû le cramer en mettant une visse un peu trop longue lorsque j'ai serré un peu plus que nécessaire quand j'avais mis des soft mounts pour les moteurs... Ca n'est que le 2ème moteur que je flingue de cette manière....je me désole :( Bref...tout fonctionne bien maintenant à priori ! Il me reste le problème de la cam du pepperf1sh (et toujours le souci avec le chameleon mais je pense que ça vient du VTX qui fait courcircuit à cause du support metal de l'antenne), je vais faire un autre topic pour ça :) Merci à tous !
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Ah oui, ces valeurs là ok :) J'avais déjà regardé et tous les ESC semblaient réagir de la même manière. J'ai testé le quad dans ma cour là, il fait toujours des soubresauts. Je vais changer le moteur qui sent un peu le cramé et je vous tiens au courant :)
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J'ai branché les trois fils oui. Où est-ce qu'on peut avoir accès à ça ? Sinon la bonne nouvelle c'est qu'après avoir tout flashé avec les dernières versions disponibles, l'accéléromètre fonctionne bien. Demain je vais tester de faire un mini vol à vue dans ma cour pour voir si mon problème persiste et si c'est le cas je changerai le moteur qui sentait bizarre. Mais avant de faire le vol, je vais quand même vérifier les valeurs données par l'ESC
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Personne d'autres n'a une idée d'où peut venir le problème ?
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Il death roll pas, il sursaute juste en fait. C'est super bizarre. Tu as une idée pour l'histoire de l'accéléromètre ?
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Le truc de l'accéléromètre me perturbe aussi... Aucune valeur ne bouge dans Kiss GUI. Le petit modèle du quad reste immobile quand je le bouge à la main....