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Mely

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Tout ce qui a été posté par Mely

  1. J'ai tout vérifié et les moteurs tournent dans le bon sens, sont bien numérotés dans BF etc... Il reste la possibilité des hélices mais bon...ça m'étonnerait très très fortement que je me sois trompé. Et si c'était le cas, il serait pas parti full throttle mais plutôt en vrille d'un côté au moindre coup de throttle non ?
  2. Bon...ça m'a l'air d'être bon en touchant les moteurs avec les doigts mais dans le doute je vais mettre un petit post-it dessus pour être vraiment sûr qu'ils sont bien dans le bon sens.
  3. Ouais Première grosse frayeur à cause du drone. D'habitude les tests que je fais avant de mettre les hélices sont suffisant mais apparemment, pas toujours... La FC est dans le bon sens oui. En tout cas quand je regarde le calibrage de l'accéléromètre la flèche pointe dans le bon sens et tout réagit normalement. Pareil pour les hélices, elles étaient bien dans le bon sens. Je vais re-re-vérifier mes moteurs et je te dis
  4. Salut à tous ! Bon...petit retour d'expérience suite au premier essai de vol sans caméra : Mes moteurs n'étaient pas configurés correctement (c'est le 4 qui bougeait quand j'activais le 2 sur BF par exemple etc...) donc je les ai recablé pour que ça match. Deux moteurs tournaient à l'envers donc je les ai inversés avec Bheli Configurator. J'ai ensuite bien vérifié que tout tournait dans le bon sens et avec les bons numéros de moteurs (en regardant le quad du dessus avec l'avant vers le haut on avait le 1 en bas à droite, le 2 en haut à droite, le 3 en bas à gauche et le 4 en haut à gauche). J'ai regardé si l'accéléromètre réagissait correctement en tournant le drone dans ma main. J'ai ensuite fait un petit essai sans hélice. Armement OK, un peu de throttle, tout tourne correctement etc... Je mets les hélices pour un petit test dans mon appart. J'arme, les hélices tournent lentement. Je mets un tout petit peu de gaz et ça réagit normalement et là, au moment où il aurait dû décoller doucement du sol, il est parti full throttle dans le mur à côté de moi... Quelqu'un a une idée de la raison ? Est-ce que ça peut être lié au fait que j'ai changé l'assignement de mes moteurs par rapport au FC ?
  5. Ok merci Et sinon tout le reste te parait ok ? Pas de souci si je branche les deux moteurs (1 et 3) comme indiqué sur la photo ?
  6. Certaines personnes ont fait des montages similaires ici il me semble (j'en avait vu passer un ou deux ). Vous confirmez pour les moteurs ? C'est le seul truc qui me fait peur vu qu'une fois les fils coupés, c'est difficile de changer des choses.
  7. Justement c'est ça dont je n'étais pas certain. Si tu regardes sur la page du produit : https://www.banggood.com/16x16mm-Racerstar-Star6-6A-Blheli_S-1-2S-Dshot600-Ready-4-In-1-ESC-for-FPV-Racing-p-1160389.html?utm_campaign=13872262_20171101&utm_content=2916&p=WL250613520991201708 on voit que les moteurs sont numérotés de 1 à 4 sur l'ESC et le M1 se situe en haut à gauche si tu mets l'alim vers le bas. Et d'ailleurs, c'est impossible de mettre l'alim vers le bas sur la Pepperf1sh vu que le stack est à 45° et non pas droit par rapport au devant du quad.
  8. Merci pour ta réponse ResO Pour les moteurs, il n'y a pas 3 pads de chaque côté de la carte mais 6 sur deux côtés donc il y a deux moteurs qui ne seront pas en face et c'est là que j'ai un doute sur le sens. Oui tu as raison, je vais faire ça pour la cam déjà Pour la prise, j'ai peut être trouvé une solution en fait. J'ai simplement coupé le connecteur XT60 et j'ai enfoncé les deux pins du connecteur Micro Dean dans les gaines et ça passe plutôt bien. Je pense que je vais mettre un petit point de soudure comme ça, mettre du scotch autour et ça devrait le faire. [edit] : En fait ça passe pas
  9. Salut tout le monde ! Après 2 mois d'attente, j'ai ENFIN reçu ma frame Pepperf1sh et je peux me monter mon petit quad J'ai cependant quelques doutes que j'aimerais bien éclaircir avant de passer au montage. Voici ce que j'ai et où j'en suis niveau mise en place. L'ESC est un Racestar 6A 16x16 : https://www.banggood.com/16x16mm-Racerstar-Star6-6A-Blheli_S-1-2S-Dshot600-Ready-4-In-1-ESC-for-FPV-Racing-p-1160389.html Si j'ai bien compris, les 3 fils du moteur se branchent directement sur les pads des ESC mais j'ai déjà un doute sur l'ordre... J'ai fait un schéma de montage pour le moteur 3 et le moteur 1 qui me parait bon mais j'ai des doutes. Vous confirmez ? Il me semble aussi que les 4 fils qui sont déjà présents sur l'ESC sont les signaux donc on est bon sur ce que j'ai indiqué ? (je compte tout de même les ressouder dans l'autre sens pour qu'ils partent vers l'intérieur et non vers l'extérieur comme c'est le cas d'origine. Je serai en 2S sur ce montage donc j'ai mis un petit Step-down 5V pour la caméra/vtx. C'est bien comme ça que ça se branche ? D'ailleurs sur ma caméra (https://www.gearbest.com/camera/pp_723292.html), je suis au clair sur les deux fils pour l'alimentation mais qu'en est-il des fils blanc et jaune ? Il y a un OSD intégré dans la cam il me semble donc il doit y en avoir un qui se met sur la lipo+ mais l'autre ? (et lequel est lequel d'ailleurs ?...) Dernière question : j'ai acheté des connecteurs Micro Dean et je n'ai pas de souci pour remplacer ceux des lipos que j'ai ainsi que souder le connecteur à l'ESC 4in1 mais par contre je galère à trouver une solution pour me faire un connecteur pour mon chargeur. J'ai acheté des connecteurs classiques mais les cables sont beaucoup plus gros que nécessaires et voilà ce que j'ai : Vous auriez une idée/solution pour que je fasse une soudure correcte ? Merci d'avance ! Mely
  10. Ok merci, je vais regarder ça 5mL c'est suffisant ? Ca me parait vraiment très peu et j'ai vu qu'ils faisaient aussi des flacons de 50mL pour seulement 2 fois plus cher.
  11. Oui je pense que ça vient en effet de là. Est-ce que le soft mount est vraiment indispensable pour voler plus smooth à votre avis ? J'hésite à carrément le virer et revenir sur un truc plus classique avec serrage complet directement sur les bras.
  12. Non non, j'avais pas touché à la fréquence donc ça doit toujours être en 16k.
  13. Aaaaaah, c'est du load de CPU !? OK, j'ai rien dit alors ^^ Je vais galérer à ouvrir BF, mon mac que j'utilisais pour tout ça ne fonctionne plus et mon PC ne reconnait pas les FC...
  14. D'après mon calcul ça serait plutôt le code 10 du coup vu qu'il y a les 5 bips "d'attention" comme ils les appellent sur le site + 2 longs. Et le calcul c'est 5*(bips courts + bips longs) donc 5*2 = 10 ce qui donnerait ceci : LOAD Number of beeps: 10 System load is too high for safe flight. Revisit configuration and disable features. Ce qui est pas si étonnant que ça vu que j'ai branché ma caméra directement sur le FC alors qu'elle était alimentée par le VTX précédemment. J'avais fait un petit shéma ici :
  15. Ca fait bien 5 bips courts + 2 longs.
  16. Ok Je vais voir tout ça ce soir ou demain. Je te tiens au jus
  17. Merci à tous pour vos réponses ! Je vais tester ça et je vous tiens au jus Une idée d'où je peux trouver ça à un prix correct ?
  18. CMS ? Je suis sur une page là qui explique les codes erreurs là et il semblerait que ça vienne plutôt du gyro : FAILURE_MISSING_ACC: Accelerometer/gyro sensor is missing https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Frequently-Asked-Questions#why-does-my-flight-controller-blinkbeep-lots-of-times-when-powering-up- Ca ne m'étonnerait pas vu que c'est le problème que j'avais la dernière fois. Il doit y avoir un problème avec la fiche qui connecte le gyro externe au core du FC. Je vais quand même m'assurer que c'est bien ce code de beeps là que j'ai. Je ferai une petite vidéo ce soir
  19. Oui, l'OSD s'affiche bien. Voici ce que ça donne dans les lunettes : Ca bipe mais ça veut pas armer non plus en fait, c'est ça le problème
  20. Hello ! Je vous avais présenté ma config Betallight ici : J'ai malheureusement un petit souci avec : quand je branche ma lipo, j'ai le droit à 3 bips courts puis 2 bips longs. Ce qui est très étrange c'est que ça m'indique 0.0V dans l'OSD... Ca m'avait déjà fait le coup il y a un mois et ça venait, je pense, de la fiche qui relie le gyroscope externe à la FC qui déconnait. Je devais le débrancher et le remettre le mieux possible (ça tient pas super bien...) pour que ça fonctionne (mais ça fonctionnait). Là plus rien à faire, ça ne fontionne plus. Des idées de la rasion ?
  21. Salut salut ! Bon...je commence à désespérer...Une fois de plus, j'ai chargé toutes mes lipos pour ne voler que sur une demi et décharger les autres en rentrant chez moi comme un con. Comme certains l'ont vu, j'ai monté un Reverb full Kiss il y a quelques semaines. J'ai choisi les Hypetrain comme moteur et je les ai soft mountés avec des petits pads en caoutchouc. J'ai lu qu'il ne fallait pas trop serrer pour que le soft mount fasse effet donc j'ai simplement mis un quart de tour après sentir une petite résistance sur chaque vis des moteurs. Premier vol : la moitié des visses sont parties au bout d'une minute trente. Les 4 visses d'un moteur sont même carrément parties, ce qui m'a valu un beau petit crash (je volais très tranquillement vu que le comportement me paraissait un peu bizarre mais bon...). J'ai donc changé les visses perdues en prenant celles qui étaient sur mon chameleon (qui ne marchait pas non plus d'ailleurs mais je ferai un post à part pour ça ) et j'ai visser bien plus fort, jusqu'à écraser les pads en caoutchouc. Problème à ce moment là : les moteurs ne tournaient plus bien du tout. A la main, quand je faisais tourner une hélice, elle ne faisait qu'un quart de tour alors qu'avant, elle partait pour 7 ou 8 tours. J'ai quand même tenté de faire un mini hover pour voir ce que ça donnait et là catastrophe, le drone faisait des petits sauts incontrolables, comme si chaque moteurs s'arrêtait de tourner pendant 1/10 de sec toutes les 2 secondes. Bref...j'ai vite reposé le drone au sol. Je me suis alors rendu compte qu'un des visse touchait la bobine (alors que ça n'était pas le cas des 3 autres vissées de la même manière). Ayant déjà crâmé un moteur comme ça j'ai tout de suite desserré la visse en question tout en laissant les trois autres bien serrées mais là même chose, les moteurs tournaient très mal. Par contre, en desserrant tout ça tournait mieux.... Du coup, questions : -pourquoi quand je serre fort les visses, les moteurs ne tournent plus, même si la visse ne touche pas la bobine ? -qu'est ce que je fais maintenant ? Je suis tenté de virer le softmount et de simplement mettre des visses plus courtes en espérant que ça fonctionne mieux
  22. Mely

    Chameleon Mely

    Rien de particulier il me semble mais je regarderai ça ce weekend, je serai en Normandie et je pourrai voler un peu
  23. Mely

    Chameleon Mely

    J'ai pas encore vraiment eu l'occasion de voler avec (ou avec quoi que ce soit d'autres en ce moment d'ailleurs...). J'ai fait un premier petit vol tranquille le mois dernier : Il faudrait que je me prenne une petite heure pour bien le régler. J'ai un truc un peu relou par contre avec la carte de vol : la broche ne tient pas super bien il me semble et par moment le drone ne veut pas armer. Ca fait un peu flipper d'envoyer des gros trucs avec du coup parce que j'ai l'impression qu'il peut partir en failsafe assez facilement à cause de ce problème. Il faudrait que je me penche dessus
  24. Mely

    Chameleon Mely

    Je vous présente mon petit Chameleon en Betaflight. Je l'ai acheté à @Motard Geek donc c'est normal s'il vous dit quelque chose
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