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Il faut que je vérifie mais à mon avis, ils ont fais des bras plus court et légèrement incliné sur les exter pour écarter les moteurs... Du coup bras non interchangeable à cause de quelques degrès et pour les distinguer ils font le petit perçage (point rouge). Moi dans mon cas j'ai du monter à l'envers... C'est sacrément tordu alors qu'il suffisait de rajouter quelques millimètres à la longueur du bras pour avoir 4 bras interchangeable ! Voila ce qui arrive quand on recopie bêtement sans réfléchir... (ça me rappelle les prof à l'école de dire ça ! 🤣)
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Normalement un des atouts de l'APEX c'est que les bras sont interchangeable et donc on ne peut pas se tromper. Mais la le vendeur Ali vient de m'envoyer ce schéma qui laisse penser que les 4 ne sont pas interchangeable...Je vais vérifier Ca expliquerai aussi pourquoi les bras de 6 pouces officiel sont 5mm plus long que ceux des répliques chinoise...
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Ca j'avais jamais vu. Ca vous ai déjà arrivé ? 🙄 A priori ça vient de la découpe de la bottom/ mid plate...
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Très jolis! Beau boulot bravo ! Ou de mettre du chatterton recto/verso sur tes bras avant de les monter, on y crois ou pas ! 🤣
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Plus de vista ni de air unit pour les V1 / V2 ?
LAM_FPV en réponse au topic de sebk dans Discussions générales
Qu'on pense qu'il va y avoir des rupture ou pas, on est d'accord le meilleur plan actuel pour acheter des airunit/vista c'est makefire ? 156.75$ = 144.33 € ou vous avez mieux ? -
iFlight Commando 8, avec Tx ELRS 1W intégré !
LAM_FPV en réponse au topic de Motard Geek dans Radiocommandes et accessoires
Jamais eu de problème grave non plus et je commande très souvent. (MAsque DJI et GP8 commandé via Ali, entre autre) Si tu a des questions, il ne faut pas hésiter à entrer directement en contact avec les vendeurs, via l'onglet messages. Ils répondent généralement tous et assez vite ! En cas de litige si jamais ça n'arrive jamais tu peux aussi te faire rembourser assez simplement via des réclamations, il faut juste faire attention aux délais de livraison à la commande des fois il y a trois mois de prévu même si en réalité ça arrive sous 15 jours 3 semaine. Ils prennent large pour se couvrir. Aliexpress c'est comme EBAY, ils te mettent en relation avec des vendeurs et arbitre en cas de litige. -
Les moteurs c'est lesquels ?
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A tester donc ! Merci du tuyau.
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Il est chaud le nochamo 😆 ! Ouai après à leur décharge, c'est pas simple en France à l'heure actuelle d'être compétitif au niveau international, (je travaille dans une boite d'usinage)... Mais malgré tout je pense que leur méthode de chiffrage n'est pas adapté à de la petite série et donc à notre besoin dans ce hobby...ce qui est étonnant d'ailleurs car avec les prints 3D ç'est resté bien plus cohérant au niveau tarif alors que c'est plus ou moins le même taff ! Et lethal fait plein de chose alors que cnc madness ne fait que ça.. Bref affaire à suivre, impatient de voir ton comparatif ! 👍
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Désolé j'étais complètement passé à coté de ton message ! C'est pas compliqué il faut d'abord faire la même modif que pour le crossfire au niveau des Pin à l'arrière, tu trouveras le détail ici (en début de vidéo): Ensuite en fin de vidéo, il t'explique comment flasher le firmware, il faut le faire mais avec le fichier que tu trouveras ici (prend le bon pour ta radio) : https://www.deviationtx.com/downloads-new/category/2869-hexfet-nightly-build Un développeur de deviation bosse régulièrement dessus et est relativement ouvert aux remarques, la il vient d'inclure le support du 1000hz qui va arriver sur ELRS. Si tu es anglophone les échanges ont lieu ici : https://www.deviationtx.com/forum/protocol-development/8868-expresslrs?start=260#77934 N'hésite pas à poster un message pour dire que tu a flasché et que tout va bien ou tout va mal ! (ils sont toujours content de voir qu'ils ne bossent pas pour rien ! )
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CNC Madness est souvent débordé, il en fait beaucoup mais ça vaut le coup d'insister.
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Même en usinage ils ne tiendrons pas du 0.01 ( 1 centième) sur des centres d'usinage industriels a 30 000 euros dans de l'alu on tient du 3 centième 2 pour les meilleurs. Apres c'est d'autres technologies (rectif) Je pense que la précision des machines de découpe doit être autour des 4 5 centième. Peut être 6 7 pour les moins pro. Donc pour un même trou tu oscillera a +/-0.02 mm en découpe carbone je pense. Pour que ca monte à chaque fois il faut donc prévoir le cas ou tu es au mini et le cas où tu es au maximum. Moi j'avais laissé 0.15 de jeu pour les press nut là ou je voulais que ça monte bien ajusté je vois que tu a mis 0.18 ça va le faire 😉
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Pour le coup si on suit la théorie pure analysée par Chriss Rosser, il dis plutôt le contraire, la surface de contact permet de dissiper l'énergie via le frottement, donc si tu augmente la surface tu en dissipe plus jusqu'à un certain point ou tu ne glisse plus, tu passe en adhérence et là tu transmet toute les vibrations...(et tu a tout perdu donc 😁) En théorie donc faudrait pas trop s'éloigner de la surface de contact de l'Apex donc à mon avis, pour pas trop s'égarer dans le design. Mais bon des fois la thérorie montre ses limites aussi... et par la pratique on a des résultats bien différents ! Et puis les firmware font des merveille aujd.. c'est pour ça que sur le monstawhoop je me suis pas trop pris la tête, j'ai simplement gardé l'idée de l'implantation. Pour me part je rejoins @Jerome tout à l'air mieux verrouillé et il y a plus de matière autour des perçage, ça ne sera que meilleur. --> Solution 2 pour moi aussi donc. Je n'ai pas eu de problème particulier avec les pressnut et je pense qu'il y a une petite marge d'erreur sur le diamètre d'usinage. Si c'est trop petit, en forçant en peu ça rentre quand même et si c'est trop grand ça se bloque quand même au serrage. C'est juste moins pratique au démontage. Pour ! ça fait plus propre et ça gène moins le cablage moteur !
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OK j'ai résolu mon problème, grâce à l'aide d'un dev de deviation tx. En fait je ne sais pas si c'est pareil sous open tx mais il y a un "FIXED ID" à saisir pour chaque modèle, j'avais comme valeur 123456 or ELRS n'accepte que les valeurs de 0 à 64. Du coup le module ne reconnaissait pas le modèle, il n'enregistrait rien et se remettait par défaut à chaque reboot. J'ai mis 1 dans ce champ et tout est rentré dans l'ordre ! Cool je vais pouvoir continuer à utiliser ma t8sg V2 plus sous deviation TX avec un module ELRS 1W BETAFPV ! tip top !😁
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Pas bête merci du tuyau !
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Oui en 2.2....c'est bizarre je trouve. Je vais poser la question sur le forum deviation mais personne en betaFPV je crois là bas.
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En fait sur le micro tx de beta il y a un ecran OLED donc je le voi direct si ça prend bien la valeur ou pas. et au redémarrage je vois desuite que c'est reset....
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Salut à tous, Je viens tout juste de passer en ELRS cet aprem sur un de mes quad. TX betafpv 1000mW et rx betafpv, radio t8sg v2 plus avec firmware deviation (c'est peut être ça qui cloche d'ailleurs) Je trouve assez étrange qu'a chaque redémarrage de ma radio les paramètres ELRS se remettent à des valeurs par défaut. Par exemple je me règle en 250Hz, 1000mW, 1/64 télémétrie et à chaque redémarrage ça se remet sur 150Hz, 100mw, 1/32. C'est normal ? il faut changer en dur les valeurs par défaut dans le code ? 🤔Ca me parait étrange comme fonctionnement. Merci A +
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Par chance j'ai acheté un openlager et effectivement ça marche super bien ! Et hormis l'encombrement c'est même plus pratique que la mémoire intégrée pour les transferts ! Merci de ton retour en tout cas ! J'ai monté ça sur ma nouvelle machine C'est top !
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Avec des CNHL Black neuve j'ai fait 5minute en vol tranquille et 4 en vol un peu plus énervé. Après j'étais sur un terrain très ouvert comme tu le vois dans la vidéo... on a plus tendance à secouer le levier de gauche ! 😄 donc peut être que j'aurai encore mieux ailleurs ! Ouai 😁 ça m'a surpris aussi mais pourtant en comparaison ça monte plus haut dans les aigue mais moins en volume que les tripales ! et du coup les 8 font bien moins de bruit que les tripales ! En tripale ça va très bien aussi ! ça ne galère pas du tout et ça tire moins d'ampère mais niveau bruit ça ne me va pas ! Je veux du silence 🤫 ... enfin tout est relatif !
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Voila voila elle est là, le tune est pas fait, les images sont cramés (erreur de réglage de ma part) mais si vous restez jusqu'à la fin ça vous donne un aperçu de la patate 😄
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Vrai pour le rx, en réalité il a sa place au dessus du vista, mais actuellement il y a un module BT car je n'avais pas encore reçu de quoi faire la rallonge usb...Maintenant c'est bon mais je n'ai pas pris le temps de virer le module.. Je dois changer la fc pour un modèle à blackbox intégré prochainement. Ce sera l'occase de revoir tout ça, c'est prévu ! 😁
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Merci Beaucoup ! Mais hésitez pas à me faire des critiques aussi ça me fera m'améliorer 😆😅 Exactement, j'ai éliminé tout les 3" d'entrée car je les trouve trop criard, pas assez efficient/puissant pour une full gopro et batterie en 1300mah. Non ça va il faut les bonnes cotes et être minutieux à la découpe c'est tout, le plus dur c'est de sourcer les bon types de press nut, il existe deux modèles, les chinois que tu trouve partout et les type apex, plus étroit et plus haut, plus dur à sourcer mais que je trouve meilleur et que j'ai donc sélectionné. Tu pourra observer les différences. Les chinois ici / Les bon ici / les cotes pour la découpe Ici Effectivement j'ai du faire une concession et créer un bras gauche et un bras droit à cause du design de mes bras... pas "idéal" mais ok pour moi. J'ai hésité mais je tenais plus à cette implantation type APEX qu'à avoir des bras interchangeable ! Je l'ai fait découpé chez CNC DRONE en France. Je ne veux pas décrier son travail car le job a été fait. J'ai beaucoup aimé le relationnel et la personne. Le papi de 71ans qui fait ça au fond de son garage à temps perdu j'adore.🤩 Et il a été ULTRA réactif ! En 3 jours c'était fait et envoi 24H. Mais malheureusement (je suis peut être trop exigeant) la qualité des découpes et de son carbone n'est pas la meilleure que j'ai eu dans les mains. Alors pour du proto rapide ça va mais pour une éventuelle V2.0 définitive et premium je pense que je ferais appel à CNC madness au canada ou lethal/DFR. Enfin pour l'instant ça vole et tout va bien ok me faites pas dire ce que j'ai pas dis ! 😇 Les vidéos et black box arrivent mais je n'ai pas fini de tuner encore... par contre je peux d'ores et déjà dire que niveau filtre j'ai tout les passe bas gyros désactivé comme sur mon 5", et je me suis arrêté avec le slider des D à 1.2 c'est ce qui me fait dire que l'objectif est atteint niveau frame et résonnance. Et pourtant les bras sont en 4mm (faute de dispo au moment de la commande) alors que j'avais prévu du 5mm... Ca va surement rester en 4mm du coup. Je ne sais pas si certains d'entre vous on déjà une expérience de tune de cinewhoop sur BF 4.3 pour comparer les niveaux de bruit ?
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Merci beaucoup ! ☺️
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C’est avec joie et un peu de fierté, c’est vrai, que je vous présente mon travail du mois dernier ! Le besoin : N’étant pas équipé de cinewhoop, je lorgnais depuis un moment les squirt et autres machines à duct… J’ai d’abord cherché un BNF ou au moins une frame existantes. Selon mes envies et mon besoin la machine devait avoir les caractéristiques suivantes : - Être capable de porter une full GOPRO facilement - Être doté de DUCT ou au pire des cas juste des protections d’hélice - Fonctionner avec mon parc batterie (6S 1300mah normalement pour mon 5’’ et mon 6’’) - Être équipé de composants courants et bon marché (moteur de taille standard et électronique simple) (pas de FC AIO avec des hauts ampérages à 100$++) - Avoir un comportement en vol décent ( Bon ratio poids puissance, over 30%throttle, pas de propwash et pas de wobble) - Une solidité suffisante pour résister à mon piètre pilotage - Rester relativement compact (pas de 5’’ ducté même si j’y ai pensé 😅) Sur quoi tout ça m’a mené : Je trouvais que les machine en 3’’ étaient bien souvent sous motorisés pour une GOPRO full size. Ça donne souvent des drones poussifs, peu puissant et qui peinent à lever leur poids. Le squirt est ce qu’il est (un monument dans le FPV) mais je le trouve très bruyant dans la plupart des cas que j’ai croisé. C’est assez contradictoire avec sa fonction première de pouvoir faire du proxi près des gens par exemple…Et son comportement en vol et quand même pas si fou…Merci realsteady pour la plupart… Je me suis donc penché sur la taille 3.5’’ D’ailleurs je n’invente rien beaucoup s’y sont penché -> Protek 35, cinelog 35, SHENDRONE TERRAPLANE, STAN FPV PROXI Mais sur chacune de ces machines je ne trouvais pas 100% de mes critères : - Protek 35 -> frame impliquant une AIO haut de gamme, pas de duct on perd donc les bénéfices en poussé - CINELOG 35 -> Frame/duct combiné qui semble fragile et pas de duct - SHENDRONE TERRAPLANE -> Très lourd (870gr), Duct fragile et une seule réf chez HQ dispo, props format spécial … Même si cette machine est ce qui se rapproche le plus de ce que je cherchais je ne voulais pas être bloqué dans une taille de props spéciale (85mm) - STAN FPV PROXI -> Idem ci-dessus Je voulais donc partir sur une frame maison. Une fois la taille 3.5’’ en tête je me suis largement inspiré de la mode des racewhoop avec leur gros moteur à kv 4S qui tourne en 6S. Tout en restant un peu plus raisonnable du fait de la taille des props et des problèmes de desync rencontré sur les racewhoop. Au lieu des 2700 / 2800 kv en 3’’ habituellement rencontré sur les racewhoop je suis donc parti sur des 2300/2400kv. Et ça m’a pile emmené dans le segment des moteurs 5’’ 4S ou le marché est bien fourni à prix raisonnable… parfait ! Pour rester assez léger ce sera donc des 2306. Il y a du choix, EMAX ECO, T motor velox etc… Ensuite la stack, j’ai bien essayé de loger une stack 30x30 mais ça me pénalisait pas mal sur l’encombrement général pour au final assez peu de gains. Je suis donc resté sur un format unique en 20x20. L’arrière du châssis peut embarquer un vista ou un air unit, l’analogique ce n’est jamais un problème de le loger ! Hop on jette une caméra à l’avant et musique il n'y a plus qu’à tracer un châssis… Afin de garantir des perfs en vol intéressante je voulais une bonne réponse aux vibrations. Là je me suis donc inspiré de deux châssis le AOS de Chriss Rosser (le design à deux bras et la répartition des top et bottom plate qui permettent à eux deux de bien gérer la réponse à la résonance inversé en diagonale) et pour compléter j’ai gardé le système de fixation des bras de l’APEX avec une vis dans la cross plate uniquement (pas de vis traversant les bras de part en part au centre qui permet de dissiper les vibrations en frottement). Je voulais une architecture avec 6 colonnes uniquement, c’est un châssis compact et les ducts participent à la rigidité de l’ensemble, 8 c’était trop…J’en ai profité pour prévoir des fixation LIPO en toilet tank ou en position centrale (au choix). J’ai pas mal travaillé le design des ducts, je les ai rapproché au maximum pour compenser la taille 3.5’’ et au final je conserve un encombrement maxi inférieur à mon 5’’ et équivalent à un 3’’ voir plus compact que certains. Petite parenthèse importante sur la matière, je ne voulais pas la non plus de matière ultra technique très chère (PCTPE ou autres nylon fibre de carbone). Là je me suis inspiré de ce qui se fait sur nos petits tinywhoop ou les châssis sont intégralement en plastique Injecté et ou il n’y a pas tant de casse que ça quand c’est bien conçu. La matière utilisé est le PP (polypropylène), c’est un plastique assez mou mais bien plus rigide que du TPU. C’est un peu touchy à imprimer mais c’est très bon marché et cela encaisse très bien les chocs. Ça se soude très bien aussi ! Utile pour les éventuelles réparations sur le terrain même si ça ne devrait pas casser souvent ! Un proto en PLA pour validation des encombrements et c’est parti on lance la découpe du carbone ! Un bilan après les premiers vols, je suis ultra satisfait ! Tout est là ! Surtout le comportement en vol, c’est ultra péchu, pas de propwash, pas de woble même avec un tune qui mérite d’être affiné ! Avec un peu d’expo et de limitation throttle (que je règle en live sur ma radio) on passe du proxi au follow haute vitesse… C’est génial. J’arrive à 5 minutes de vol en posant à 3.6V sur des vols calme. Avec ses 800 grammes la machine ne craint pas trop le vent malgrès les ducts. Même si le build est plutôt compact et donc minutieux je suis plus que content du résultat ! Petit bémol au niveau du bruit, je pensais que les props en 8 pales 3.5’’ serait moins bruyantes, mais j’ai encore quelques petites choses à essayer… Vidéo à venir bientôt !