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AyZeun57

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Tout ce qui a été posté par AyZeun57

  1. Il me semble qu’il fait bien télémétrie ( a condition que c’est bien branché et que tu as découvert les capteurs ) mais à la limite la page VTX devrais t’afficher ton TBS vu que ton branchement est bon.( Si tu as ton VTX dans l’osd c’est que c’est bien branché ) Tu as peut-être un ancienne version du LUA, essai la dernière . Perso j’ai la Taranis en 2.2.1 et les récepteur avec la dernière maj dispo et tout roule. Pour la X9D Bradwell a fait une vidéos il y a peu pour le problème de RAM en 2.2.1. A mon avis c’est plus un problème de LUA.
  2. Oups j’avais pas fais gaff... 🤭 !
  3. Tu utilise quel récepteur ? Quand tu vas à la page VTX y’a rien ?
  4. Non rien à voir , enfin oui et non, si tu peux le régler par l’OSD c’est que ton branchement est bon sinon la FC et ton VTX ne pourrais pas communiquer. Donc si le branchement est bon et que tu as le bon LUA dans ta SD tu devrais pouvoir accéder au réglages du VTX via une page du LUA sur ta taranis. Tu as la télémétrie de ton récepteur sur le LUA betaflight ?
  5. Version 3.5 dispo avec le nouveau logiciel de configuration qui va avec ! Et aussi un script LUA BTF qui permet entre autres d’accéder au réglages du filtres KALMAN, réglages IMU de la HELIO etc ... https://github.com/butterflight/butterflight-configurator/releases
  6. Si ton TBS est bien branché en smartaudio ( le fil blanc d’origine ) sur UART 3 comme le montre ta photo sa devrais fonctionner . TÉLÉMÉTRIE dois être coché oui .
  7. AyZeun57

    Alimentation TS100

  8. AyZeun57

    Alimentation TS100

    J’utilise une alimentation de PC portable moi.
  9. On va attendre un peu alors . Hâte de voir la bête !
  10. Tu peux nous dire comment tu alimentes le tout ? TBS en direct lipo et cam sur la sortie 5v filtrée du TBS ?
  11. Bravo pour les 1000 , un plaisir de faire partie de cette communauté ! Bonne chance à tous ! [emoji1476]. Force à WAF ! [emoji1491].
  12. Audio + smartaudio demande une résistance. Si tu n’utilise pas les 2 en même temps tu fais ton branchement comme dab et pas d’histoire de résistance.
  13. Merci [emoji1476] Hâte de voir le tuto que nous prépare toper !
  14. Bah pour l’instant sa fonctionne au top, il peux monter en 800, je vol en 200 sans aucun stress. Il est stackable en plus et sortie MMCX donc au top. Mais j’ai quand même plus confiance en TBS à vrai dire , même si j’ai pas à me plaindre de l’AKK. Bon je t’avance pas beaucoup lol. Si ta le budget TBS et que tu vol pas au son je dirais fonce .
  15. Oui sa chaîne est super au passage, et elle va évoluer. Oui c’est compréhensible, faut pas perdre le fil et faire quelque essai avec des fichiers blackbox à analyser.
  16. Pareil du coup j’ai opté pour un AKK sur mon second quad qui lui dispose du micro intégré et d’une sortie smartaudio.
  17. Carrément ! Mon gros point faible c’est la blackbox, j’ai pas encore eu le courage de mettre complètement le nez là dedans alors un tuto je suis preneur ! Dom FPV en a fait une vidéo sur le filtre notch mais j’ai pas tout saisie.
  18. Perso moi je peux voir sa sur un simple coup de pitch ou de roll brusque et c’est sur ce principe que je fais mes réglages . Si tu ne détecte pas tes rebonds sur ton retours FPV je ne vois pas comment tu peux faire ton réglage , le son peu aussi aider , moi sa m’aide à détecter des rebonds parfois . Comme dit sa n’est pas évident pour tout le monde,encore beaucoup de gens vol en PID stock par peur de sauter le pas et j’ai moi même mis un certain temps avant de commencer à régler mes multi comme je le voulais. Parfois un simple schéma comme celui ci peux éclairer un peu plus sur le rôle des PID et si sa peux aider [emoji6] .
  19. Voilà une petite vidéos pas mal sur le principe des PID pour ceux qui on un peu de mal avec les explications complexes .
  20. Si vous avez la patience voici pas mal de réponses à vos questions : Pour ma part après quelque test sa tourne mieux qu’en 3.2.5 en stock, pour une machine sur 2 je dirais . J’ai essayé 8/8 dshot600 sans OC et c’est là que j’ai eu les meilleurs résultats, peut être car nécessitant moins de filtrage. 32/16/16 avec OC à 196 j’ai moins aimé et plus de réglages à faire derrière mais c’est normal. Sur le papier le résultat du filtrage est le même pour butter et beta , mais le procédé est différent , et inclue forcément des avantages ou inconvénients comme l’explique les devs. Si autant de gens on senti une différence sa n’est pas pour rien, bien sûr que l’effet placebo est un peu de la partie, mais quand même , il faut essayer, suivant les machines les résultats seront différent . En tout cas sa promet pour l’avenir de cette fork . https://youtu.be/OR-772OqRoQ
  21. Je me disais bien qu’il y avais un truc bizarre ! [emoji16]. Moi perso c’est décidé, bye bye betaflight, le peu que j’ai pu volé je suis totalement convaincu !!
  22. Il y a différent niveaux d’OC, plusieurs mec volent en 32/16/16 sur Yupi F4 OC mais en multishot et sans accéléromètre bien sûr. Fait plusieurs essai avec différent niveaux d’OC, et au pire reste en 8/8 sans OC au moins pas de risque de surcharger ta FC. 32/8 tu auras une grosse diff entre la lecture de ton gyro et ton looptime.
  23. Sans OC !? 32/8 aucun intérêt je dirais . Je te propose de test soit en OC en 32/16/16 sachant que sa tiens sur ta Yupi, soit en 8/8 dshot 600 sans OC.
  24. Bonne Tartine à toi [emoji23] ! Et dis nous en des nouvelles [emoji6]!
  25. Petit Maiden de ce fameux Butterflight en 3.4.0 FAST KALMAN activé 8/8 dshot600 full pid stock, pour ma part j'ai trouvé le ressenti complètement fou !!!!
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