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Kamarad70

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Tout ce qui a été posté par Kamarad70

  1. Kamarad70

    QAV PRO Nano O3

    Salut, Oui je le kiffe toujours ,très plaisant à voler, discret donc j’ai pas peur de le sortir n’importe où. Je n’avais plus voler avec depuis un moment car il y avait une sale vibration dans l’image. Après avoir régler, upgrader, downgradé sans trouver la solution j’avais un peu lâché l’affaire. Au final c’était mon O3 qui deconnait….😓. Je pense pas que Inav t‘apportera grand chose sur ce genre de machine avec betaflight ça vole super
  2. J’ai aussi le même soucis avec la date et l’heure qui se reset. J’ai essayé de changer la pile de la carte mère mais ça se reset toujours…
  3. Salut la Team, Rencontré vous des bug sur BF 4.5 ? J'ai des Bug sur deux FC sur 7 1. Sur celle-ci : https://www.drone-fpv-racer.com/stack-argus-pro-f722-55a-axisflying-10638.html (mon Foxeer aura modifié ) - impossible démarrer les moteurs !!!! après avoir tout décâblé/recâblé (les nerfs quand tu t'applique pour faire un truc propre j'ai réussi à démarrer les moteurs seulement en activant le "bidirectional dshot" - J'ai des éléments de l'osd qui ne s'affichent pas...... 2. Sur une petit AIO de betaFPV pour mon QAVNANO : - impossible d'armer les moteurs, a force d'insister un sur 4 démarre de temps en temps dshotbidir ou pas ??!!! De retour sur BF 4.4.3 plus de soucis.....
  4. Pour leur prouver que le problème j’avais enregistré le DVR et je leur ai donné le lien de la vidéo lors du tchat
  5. Si ton O3 déconne n'hésite pas le SAV de DJI. J'ai acheté un O3 d'occase. Suite à un crash j'avais une sorte de jello dégelasse dans l'image. Au début je pensais que cela venait du kwad .....(changement d'hélices, moteur, version de betaflight, paramétrage Blheli........rien à faire...😢) Ducoup j'ai appelé DJI en leur demandant si mon O3 était encore garantie (via le num de série car j'ai perdu la facture...) Il m'ont dit que oui, alors j'ai fait un retour SAV en leur disant que le problème a disparue quand j'ai tester un autre O3 sur le même kwad (ce qui est faux 🤞...). Après 4 jours il m'en ont renvoyé un tout neuf 😜👌
  6. Salut, J’ai voler dans le Cévennes aujourd’hui avec Vista et G2 et j’ai aussi des micro freeze à 1,5km sans que le faisceau orange ou rouge n’apparaisse… il me semble aussi que les g2 boost le vista et ça disparaît mais quand cela arrive là, où tu peu paumer ton kwad ça met la pression quand même…. Il me semble aussi aller plus loin avec les V2 + patch chrystal …. Malgré qu’il m’arrive un truc chelou, je suis au rouge avec 1 barre de réception et toujours à 50mbs.. Ducoup je sais plus quels indications prendre en compte en priorité.
  7. J’espère qu’il sera compatible Google 2. Si pas compatible, je me remets à l’analogique 🤣
  8. Salut la commu, Est ce qu'il y a des pilotes qui utilisent INAV ? Je l'ai installé en test sur mon AOS Cine35 et après quelques galères de paramétrage, je doit avouer que ça vole super bienl et que je suis assez impressionné par le RTH et par le maintient de position (GPS+Baro) !!! C'est presque un Mavic 😂 Par contre sur le Cine35 je n'ai pas les mêmes exigences niveau tunning que sur mon Jeno ... Je compte lui rajouter un capteur Lidar. Est ce que quelqu'un aurait des conseils ? des recommandation ? des retours d'expérience sur le sujet ? Dans quel cas de figure utiliser INAV plutôt que Betaflight ? Ayant l'habitude de BF je trouve, à la première approche INAV un peu moins intuitif...
  9. Sur le modèle dans ta radio que tu utilises pour faire du simu, dans les paramètres de celui-ci ( dans la première page), il faut mettre le Tx interne sur Off. Pour ne pas qu’elle émette de signal radio, car c’est ça qui bouffe de la batterie surtout si elle est réglée en puissance max ( 250mw) En résumé il faut crée un modem pour ton kwad avec le Tx interne actif et un autre pour le simu avec le Tx interne sur Off.
  10. Je ne met pas la batterie additionnelle pour du simu. Ce qui pompe c’est le Tx. Il faut te faire un modèle où tu désactive le TX donc ta radio se comporte comme un joystick qui consomme pas grand chose. La batterie supplémentaire c'est pour une session en extérieur au cas où….
  11. Non j’ai fait la même chose, fait juste gaffe de ne pas inverser la polarité… je la maintient sous la Zorro avec du Velcro 👍
  12. J’ai remarqué la sortie officiel hier soir, j’ai fait la mise à jour pour faire un test (avec le préset Jeno) mais malheureusement il pleut…..😢 comme depuis des mois…. et pour encore au moins 1 semaines……🤬 J’étais en BF4.5 RC4 qui fonctionne très bien, je pense que la version officiel n’a pas du rajouter grand chose…
  13. Ça m’est arrivé une fois sur un Vista, j’avais refait les soudures côté Fc et c’était bon…
  14. Merci pour vos réponses. J'ai reflashé hier soir, par contre je n'ai pas rechargé la config du 4.4 comme je l'ai fait pour les autres kwad J'ai pris des photos des différents onglets et j'ai tout reparamétré onglet par onglet et ça à l'air good J'ai l'impression que le chargement de la config par l'onglet preset foutait le bordel sur ce kwad... Plus qu'a tester après le taf si la météo le permet. C'est quoi l'auto trainer et Pin IO ?
  15. Oui j’ai tout reflasher plusieurs fois pour être sûr de n’avoir rien zappé. cest la seul Fc qui m’a posé problème, les autres sont passé toutes seul . J’ai même recharger les conf par l’onglet présent sur les 3 autres kwad….
  16. Merci pour cette vidéo @Jerome !!!! Ca m'a motivé de passer certains Kwad en BF4.5. Par contre sur une AIO Speedybee l'onglet OSD à disparue en BF 4.5 ????!!!!! J'ai retester plusieurs fois en faisant des aller/retour entre BF4.4 et BF4.5, même une fois c'est l'onglet GPS qui a disparue et ça m'emmerde car ce fameux kwad est équipé d'un GPS.... Sur le premier Kwad j'ai tester le RTH directement au premier décollage avec un vieux BN180.....: Truc de fou...
  17. Bienvenu au club. bientôt les livraisons en scred au point relais….
  18. Moi justement je ne suis pas du même avis. Ayant upgradé les deux modèles (boxer et zorro), l’effet waw était plutôt sur la zorro dont les guimbal d’origine font vraiment cheap et fragiles. Sur la boxer, je trouve les guimbal d’origine déjà très bien et les ag01 sont plutôt un luxe à mon goût. La grosseur des sticks ma limite perturbé au début. Ensuite les deux radios sont extra, malgré que la zorro est devenu ma radio de spare au profit de la boxer. Outre la taille des stick (mini ou full) l’avantage de la boxer est clairement l’autonomie. Pour la zorro je te conseille de prendre la version DFR que je trouve super belle au lieu d’upgrader une version standard avec le risque de casser quelque chose. De plus niveau financier tu gagne rien à le faire toi même. Cela reste que mon avis personnel et de toute façon l’une ou l’autres tu ne sera pas déçu
  19. Trop cool !!!! Justement je cherchais une case pour O3 qui a 2 vis foirées sur 4 . Merci
  20. t'est un boss 💪 Parfait du premier coup 👌 Tilt de - de 10 a + de 40 en quelque secondes 🫶 Plus qu'a faire découper chez @Cncdrone91 et de dessiner un bumper inferieur. En plus ça n'enlève rien au charme du Jeno En plus ça n'enlève rien au charme du Jeno
  21. Wow !!! Super !!! je vais l’essayer en impression 3D cette semaine et ensuite GO pour la découpe 😉 D’ici la il s’arrêtera peut être de pleuvoir… En tout cas merci beaucoup
  22. Merci pour l’info Jeje, je vais essayer de m’y pencher à temps perdu. je pensais qu’il fallait un truc comme autocad je savais pas que tu pouvais faire ce genre de fichiers sous fusion. est-ce possible d’importer les dxf des cam plate high tilt et standard afin de les « fusionner »? au moin pour être sûr que les insert soit bien ajuster par rapport à la top et bottom plate… ?
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