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arnaudfpv

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À propos de arnaudfpv

  • Date de naissance 13/10/1979

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    Masculin
  • Lieu
    27000
  • Machines FPV
    Dji o3 : parallax valkyrie, Quadmula siren f5, piratframe punch, bandokiller 3.5, jeno 3, 3.5, Quadmula siren f35, f3, picklewhoop 24

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  1. Si c’est vraiment ce que tu recherches j’ai ai un (sien f3) tout neuf, tout monté et tout parametré à vendre. 200€. Il manque juste le o3
  2. Salut, je pense que si tu cherches un petit drone silencieux pour faire de la cinématique tu te trompes de choix. Concernant le f25, il est petit donc les moteurs tournent tres vite, donc ça gueule et en sub 250 ça n’a pas d’autonomie (550mah max en 4s) ensuite c’est pas vraiment stable, et enfin pour ce qui est du f3, t’as les hélices et la top plate dans le champ. perso le djinn je l’ai viré car aucun intérêt par rapport au f3 qui est bien plus sympa. par contre pour l’usage que tu décris un jeno 3.5 est parfait : pas encombrant, pas bruyant, fov dégagé, et ça marche bien et assez longtemps. faudra faire une concession sur le poids, tu vas arriver dans les 270g avec une 850mah, mais tu peux voler tranquille 8min. Flywoo goku f7, c’est la seul aio en 20x20 que j’ai trouvée.
  3. Bonjour à tous, je m’intéresse depuis quelques temps aux réglages des esc, mais après quelques recherches je trouve qu’il n’y a contrairement aux réglages des Pid pas beaucoup de renseignements pertinents à ce sujet. Jusqu’ici habitué aux esc sous blhelis , je flashais sous blujay en 48khz sans trop me poser de questions et ça allait très bien comme ça. Puis j’ai investi dans deux stack tmotor mini f7 sous blheli32 et la j’ai constaté qu’elles étaient réglées sous 96khz par défaut… et ça fonctionne aussi très bien comme ça. d’apres le peu de renseignements que j’ai pu trouver, plus le Pwm est élevée meilleurs sont la gestion du propwash, le temps de vol, et la souplesse des moteurs, mais au détriment de quoi??? Doit on mettre un Pwm constant ou une valeur différente pour Pwm min et Pwm max ? … question hors sujet concernant les moteurs : j’ai testé deux écoles ( toujours dans un souci de trouver le meilleur compromis comportement/temps de vol ) sans vraiment trouver de différence flagrante sur des 3.5 : vaut il mieux des moteurs de plus grand diamètre et de faible épaisseur ou l’inverse ? Ex : 1804/1604 ou 1507 ? merci d’avance pour vos réponses.
  4. Retour comme promis après quelques lipos ce matin 🥶🥶. plus de perte radio cette fois. Pourvu que ça dure parce que c’est vachement plus agréable.😁. donc prise 6p off et soudure de l’alimentation du o3 sur les pads de l’esc et du reste direct sur la fc. merci pour votre aide.
  5. Merci beaucoup pour le partage. Ça me rassure c’est finalement assez proche de ce que j’avais mis sur le mien à part le iterm relax dont je ne connais pas trop l’utilité et sur lequel je ne me suis pas penché. j’avais aussi monté mon deuxième en stack, mais je le trouvais un peu lourd par rapport à l’autre. je l’ai repassé en aio et o3 naked hier, et je passe de 177 à 158g.
  6. Tout autre sujet, mais serait il possible @Jerome que tu m’envoies une capture d’écran du tune de ton jeno3 ( page pid et filtre ) stp, j’ai monté les deux miens avec une aio f7 betafpv… sans blackbox☹️. ils volent pas mal mais encore un peu de propwash sur certain moves et sauf erreur de ma part il n’y a pas de preset pour le 3 sur bf.
  7. Salut Jérôme, merci pour ta réponse. J’ai tout soudé on verra bien. Ce qui m’interroge c’est que je n’ai eu ce cas qu’avec ces deux stacks identiques…j’ai douze quads tous câblés par la 6p et jamais eu ce problème. vis moteur ok.
  8. Top merci. Je teste ça et je te dis quoi dès que c’est fait. bonne journée.
  9. Bonjour, je voulais juste faire un petit retour d’expérience après avoir testé pendant un bon mois le o3 en version naked. conquis par cette version toute nue montée sur mon flylens85 qui est le premier whoop 2 pouces que je garde depuis plus d’un mois ( et j’en ai eu un paquet ) j’ai décidé d’en déshabiller deux autre pour essayer de gagner du poids sur différents quads. resultat plus que positif puisque 15g en moins sur des 2.5/3 pouces bah ça fait une sacrée différence de comportement. le problème pour moi bien de la caméra, car bien qu’installér sur des quads sains avec des blackbox quasi vierges je n’ai pas réussi à me débarrasser des vibrations lors des fulls, quels que soient les réglages, même avec des patins en silicone, du soft, de la mousse, rien n’y fait. Alors c’est pas méchant, ça vibre pas non plus des masses, mais sur du o3 c’est chiant. je pense que ça vient du fait que la caméra est plus fine, donc pas super maintenue, et qu’on se retrouve avec une seule fixation au lieu de deux. donc pour moi le vtx naked c’est ok, mais je déconseille de déshabiller la cam, pour gagner 3g ça vaut pas le coup.
  10. Salut Mattieu, merci pour ton retour, par contre tu m’as un peu perdu avec ta nappe et ton bec : si je ne me trompe pas le bec c’est ce que j’utilise pour alimenter ou couper le bandeau led sur mes whoops. J’en ai pas mis. par contre la nappe…????🧐 je me suis donc passé de la connectique 6p et tout soudé sur la fc : alimentation du o3 direct sur les esc à la base de la pigtail avec le Condo, deuxième masse du o3 sur la fc…. tu penses que ça craint ?? j’ai pas encore testé en vol, mais tout fonctionne correctement et pour info je suis en 4s donc pas encore au max de ce que peut encaisser le o3.
  11. Bonjour à tous, j’ai une défaillance que je n’arrive pas à solutionner, donc… Je vole tous mes quads en Goggles 2 et dji rc2 et o3. Tous ont des fc différentes sauf deux d’entre eux équipés de le stack tmotor f7 mini qui me pose problème. Je peux les maltraiter à souhait, mais dès que je fais un demi flip arrière sec pour les mettre sur le dos mon image se fige et perte du signal vidéo. Les quads sont différents avec chacun leur stack et leur o3, le montage et les soudures nickels, rien qui touche le gyro… Est ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème avec cette fc ou une autre ? Je me demande si je ne vais pas alimenter directement le o3 sur les pads de la lipo mais je ne sais pas trop si ça se fait ni si ça va solutionner le problème. Si nos ténors pouvaient m’éclairer @Jerome 😁 là je sèche. Merci pour votre aide.
  12. Bonjour, déjà tes moteurs me paraissent très gros pour un 3.5. quel est ton problème ?
  13. Dernière publication pour moi sur ce djinn f25 pour lequel j’ai trouvé le meilleur setup à mon goût. la stack a fait place à une aio flywoo f745 blh32 mpu6000 le o3 finit naked. hélices Hq dt63mmx4 moins bruyantes et gourmandes que les 2540. moteurs rcin 1404 5000kv. 130g à vide. lipo tattu rline 4s 650mah 190g en vol. Ça passe partout et c’est bien nerveux comme ça.
  14. Ce sera fait. Merci pour vos conseils.😁
  15. Merci pour ton retour, cette instabilité pourrait expliquer un failsafe que j’ai eu en retournant mon quad… justement si je posais la question c’est parce que j’ai eu le cas où effectivement je pouvais sélectionner dshot600 en 4K mais après avoir sauvegardé, c’est repassé automatiquement en 300. mais si ca n’apporte rien et consomme plus je vais m’en passer.
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