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Contenu avec la plus haute réputation dans 15/04/2025 dans Messages

  1. Ben .. Tu sais les vieux y sont tellement cons qu'ils mettent une ceinture et des bretelles 😉
    2 points
  2. Système D pour refroidir le module O4 qui chauffe énormément le temps de faire quelques réglages. Après avoir fait les réglages principaux de Betaflight (merci @Jeromepour sa somptueuse vidéo) j'étais soucieux de voir mes moteurs augmenter de vitesse mais j'ai googlé et j'ai vu que ct normal sans hélice. Du coup ni une ni deux, une fois le minimum paramétrer j'ai fait le test d'allumage dehors. Bah j'ai pas fini de refaire les réglages. Non de dieux ça envoie du lourd, ma femme à rigolé tellement j'avais la banane 🙂 Résultat du mini test, allumage, léger décollage, et quelques manip a mi hauteur, le Jeno fait comme moi quand j'ai passé le parcours lent en moto (mille pattes) il tapotais le sol, normal je pouvais pas réellement décoller et prendre mon aise en l'air. Ceci dit, réglages à venir, RATES à revoir à la baisse(largement) au début - ANGLE de la caméra à remettre un peu plus à plat au début et d'une manière générale revenir aux réglages "d'origine" pour pouvoir au gré de mon expérience les améliorer car la différence entre SIMULATEUR et RÉALITÉ est quand même ÉNORME Ce que j'ai aimé : -L'impression de puissance: -A l'armement le drone ne bouge pas d'un poil (ct mon plus gros stress) - Agréablement surpris du "bruit" des moteurs, dans les simu, ça fait aseptisé, là on sent qu'il faut lâcher les watts. -Comportement général du drone très sain qui donne envie de s'applique. Ce que j'ai pas aimé: - la couleur fluo dans la cam et c'est bien fait pour moi, Jérôme l'avais souligné en plus dans une de ses vidéos, neutre, blanc ou noir et j'ai zappé... A refaire en noir donc. - Les scotchs en tissu, je trouve que c'est de la daube, vais remettre des rilsans sur les moteurs. - Pas trouvé de solution pour le pré-armement sur cette FPV3 - ça, ça me soucis plus. - Vais être obligé de passer par un opticien pour faire faire des verres à ma vue. Très content pour le moment de ce que j'ai pu faire (à mon niveau), vivement le premier vol et la première vidéo (retrouvé par hasard une SD XC de 252GO) Partons à la découverte !!
    2 points
  3. Salut @Ptitloup , voici une photo de ma top frame. tu peu nous donner la raison de cette demande ...
    1 point
  4. Certainement même 🙂 Vu sur leur page Facebook.
    1 point
  5. OK, je vais investiguer coté BLHELI32... Put1... je crois que j'ai trouvé !!!!!!! Je teste encore et je confirme : DSHOT BIDIRECTIONEL
    1 point
  6. Super bon maiden ! Sa me tue de quand je vois mon premier build comme il est ... .... .... catastrophique .... ah mais bon il vole 😅 .
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  7. Bonsoi4 Je me,permet de répondre, même si se Tread date un peut...lol Mais sa pourrait peut être servir à quelqu'un qui arrive sur se Tread... Donc pour le Vista, il faut le brancher à un ordinateur ,se dernier détecte le vista et ouvre son dossier On glisse (copie-collé) le fichier a la racine du Vista et hoppppopoppppe le Hack est fait...lol Sur se au plaisir Tchuss
    1 point
  8. 50hz c'est trop bas, tu prend un paquet de 30ms de latence dans la tete. Ca fait mal. C'est quoi l'interet d'avoir un inter rth ET un inter failsafe? 🤔
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  9. Oui, il faut surtout regarder le LQ et le RSSI dbm pour éventuellement mettre une alerte. Mais clairement t'as un souci de positionnement d'antenne ou autre. Je vole toujours en 100 mW 500 Hz, sans souci. A la montagne par sécurité je passe en 250 mW 150Hz pour être zen sur des kilomètres. En terrain dégagé comme ici, tu ne devrais même pas avoir besoin de te soucier du signal radio 🙂
    1 point
  10. J'ai voulu participer également à l'avalanche de Pocket en cours... Le mien est en O3. J'ai récupéré la version naked de ce dernier d'un build antérieur et je l'ai adapté à l'aide de petites entretoises 1.6mmX3mm. Ca passe ricrac, mais ça passe. Au niveau de la caméra j'ai adapté le tpu du O4 pour qu'il accueille les 17mm de large avec le support Flywoo. J'ai bien sûr du adapter également le dessin des cameras plates du Jeno standard pour gagner les quelques mm nécessaires. J'ai imprimé ces dernières en PLA+, ça tient pas mal tant qu'il ne fait pas encore super chaud. A l'avenir, je vais les faire couper par Jermy Dupays, que je remercie d'ailleurs pour la découpe soignée de la frame standard. J'ai également dessiné un petit tpu pour accueillir 2 antennes linéaires dans la pigtail. Les adaptations se trouvent sur mon printable. Vu la pénurie de 8000kv dans les shops français, j'ai utilisé des 1202.5 11500Kv qui trainaient par là en les bridant à 76% - on pourrait monter à 85% à l'aise avant d'atteindre les 20A limite avec les Avan. La machine résultante pèse 88g. Un peu lourd pour du 2S - certainement une version 3S à venir. Voici le maiden tout frais d'il y a une heure. Ça vole largement suffisamment bien pour moi avec les PID conseillés. Je vais quand même jeter un oeil à la bb demain, et je posterai le tune ici si tune il y a. Une petite machine vraiment cool que je vais emmener en voyage et un peu partout dans ma pocket. Merci à Jérome & Olivier pour la conception.
    1 point
  11. Les deux câbles de batteries passe juste au dessus du Gyro c'est pas embêtant ? Pour les câbles des moteurs c'est étrange mon étain "séchait" instantanément comme si des impureté ou du vernis ce mélangeait dedans, ça me la fait sur quelque pad sur la FC alors qu'a d'autre endroit ça prenait nickel ! ( j'avoue je n'ais pas mis de flux mais ce n'est pas la première fois que je fais de la soudure à l'étain jamais eu ça 😞 ) J'ai choisi de les passer comme ça car mon premier drone je les avais soudé "en façade" et j'avais les câbles qui s'abimait lors de diverse rencontre avec des objets ou arbres qui sautait devant moi… 🙂 Je verrais pour refaire ça plus proprement promis ! et voila la vidéo brut de mon premier test !
    1 point
  12. Hello, Premier build pour moi, premières soudures, premier tout quoi ... 🙂 Je post les photos car j'ai quand même quelques doutes sur certains points et j'aimerai vos retours avant le premier vol ... - au niveau de la soudure de la pigtail, lorsque je branche le cable du o4, il est en contact avec la soudure ... est ce que ça peut passer ou c'est trop risqué ? si je remonte la FC je ne peux plus la fixer avec les écrous et les sangles sont en contact avec la fc et donc le gyro, donc j'ai un gros doute. Je me dis que je pourrais retourner la FC, mais je ne sais pas si je peux avoir le shield des esc dans un sens et la fc dans un autre. Et puis le probleme se poserai avec le cable esc/fc aussi ... bref, preneur d'un retour. - une fois les configuration faites dans betaflight, quand j'arme le drone sans les hélices, tant que je reste en dessous des 50% de gaz les moteurs reviennent bien à leur rythme normal, mais si je passe entre 50 et 100%, quand je reviens à 0 ils tournent encore avec une puissance qui n'est pas le 0 de gaz. Est ce que c'est normal parce qu'il n'y a pas les hélices ? ou j'ai loupé un truc ? - lorsque j'active le DShot bi-directionnel, je repasse automatiquement en DSHOT300 et 4 kHz sur la boucle PID, alors que sans l'activer j'ai bien du DSHOT600 et du 8 kHz sur la boucle PID. Est ce que c'est normal et lié à la puissance de la stack ? Ou alors j'ai aussi loupé un truc ? Si c'est normal est ce qu'il vaut mieux activer le DShot bi-directionnel avec DSHOT300 et 4 kHz ou ne pas l'activer et rester en DSHOT 600 et 8kHz. Tout ça est très théorique pour moi pour l'instant et je ne sais pas ce qui est le mieux. Merci d'avance pour vos réponses, ça me permettra surement de ne pas faire de conneries pour le premier vol 🙂
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  13. Bonjour, J’ai un petit problème avec mes goggles 2. J’ai deux quads jeno un 3 pouces et un 5 pouces avec un air unit o3. Lors de ma précédente session, au moment de changer ma lipo j’ai légèrement débranché les googles 2 au niveau du casque, pas complément juste un mauvais contact, ce qui fait qu’au moment d’armer j’ai vu la casque redémarrer plus fois, le temps que je comprenne le problème. Une fois le câble enfoncé correctement le masque a redémarré, mais l’OSD était décalé comme si le casque affiché en 4:3 et l’OSD calibre pour le 16:9. La cible se trouve en bas droite au lieu d’être bien centré et toute la partie basse de l'OSD n'est pas visible. Pareil sur mes 2 quads, ce qui me fait dire que c’est un pb de conf dans le casque. La conf sur casque est bien en 16:9 et de toute façon si je le passe en 4k c’est forcément du 16:9 J’ai fait un reset d’usine dans le casque, mais c’est toujours pareil même problème, impossible d’afficher l’OSD correctement. Quelqu’un a une idée ? Merci. EDIT : J’ai réglé le problème en connectant le casque au DJI assisant 2, il m’a proposé une mise a jour récente que je ne n’avais pas vu. Juste après la mise à jour j’ai allumé un drone et le pb avait disparu. Je suis content que ce soit résolu, mais ce problème me semble un peu mystérieux, tant son apparition que sa résolution. Surtout que si ça arrive durant une session je ne vois pas comment le corriger sur place.
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  14. A voir ... https://www.drone-doctors.fr/
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  15. flasher du Tmotor BL 32 avec bluejay 🤔......... il est chaud spid !!! 😂
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  16. j'ai testé la version 4.5.1 de betaflight, toujours le même problème, après être passé par betaflight et après mise à jour tout fonctionne.... Et soudain au Nème branchement de la batterie double initialisation de l'ESC, ARM et la que 3 moteur qui tournent ? je débranche et rebranche la lipo et des fois même après un double beep j'ai 4 moteurs ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sous BLHeli32 ? @Motard Geek avait fait un review de la carte, il parlait d'un problème avec DShot600 ? J'ai essayé en 300, le problème est le même ?!
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