WavyHertZ Posté(e) Mai 12, 2020 Signaler Posté(e) Mai 12, 2020 Salut ! Je viens de faire une session cette aprem et en revoyant les vidéos (gopro 5 session) j'ai ce bruit d'hélice atypique qui entraine aussi énormément de jello apparemment J'ai toujours entendu parlé du mid throttle oscillations mais c'est la première fois que j'entend vraiment ce bruit.. Je vois pas trop d'où ça peut venir autre que ça donc je demande si vous confirmer et si c'est ça (ou autre chose), comment le corriger si possible ? werid sound FPV.mp4
Motard Geek Posté(e) Mai 14, 2020 Signaler Posté(e) Mai 14, 2020 Salut, J'ai déplacé ton message dans la bonne section Ça ressemble à des vibrations, MTO si elles sont à mi-gaz.
Attafr Posté(e) Mai 14, 2020 Signaler Posté(e) Mai 14, 2020 Passer tes ESC en 48khz. hélices mal équilibrées
WavyHertZ Posté(e) Mai 14, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 14, 2020 Mes esc sont en 16.77 et j'avais des hélices neuves Le MTO a pas été réduis depuis bf4.2 ?
Attafr Posté(e) Mai 14, 2020 Signaler Posté(e) Mai 14, 2020 Neuves ne veux pas dire équilibrées... et si t’es ESC sont en 16.77 tu parles de quoi ? La version ou la fréquence? Ces des S où des 32 tes ESC?
WavyHertZ Posté(e) Mai 15, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 15, 2020 Re ! Je viens de refaire des tests aujourd'hui et en affichant la valeur du throttle sur l'osd j'ai pu vérifié qu'il sagit bien de MTO Vous avez des conseils pour régler le MTO ? Je suis en BF4.1
WavyHertZ Posté(e) Mai 15, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 15, 2020 Il y a 1 heure, Attafr a dit : Passez les ESC en 48khz Okay je vais tester ça pour demain aprem !
Attafr Posté(e) Mai 15, 2020 Signaler Posté(e) Mai 15, 2020 C’est du BLHeli-32 ? Tu peux aussi passer en RPM !
WavyHertZ Posté(e) Mai 15, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 15, 2020 il y a 12 minutes, Attafr a dit : C’est du BLHeli-32 ? Tu peux aussi passer en RPM ! BLHELI32 en 32.7 (comme conseillé par les dev de bf https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Bidirectional-DSHOT-and-RPM-Filter)
Attafr Posté(e) Mai 15, 2020 Signaler Posté(e) Mai 15, 2020 (modifié) Ben voilà tu as tout ce qu’il faut... reste plus qu’à tester, pense aussi au hélices, tu peux essayer avec de 5 pouces si tu as, c’est plus « léger » et moins sensible (juste pour voir) les 7 pouces sont plus « pointues » donc le déséquilibre se ressent beaucoup plus. et pour affiner tout ça tu peux aussi jouer sur les rates ! Modifié (le) Mai 15, 2020 par Attafr
WavyHertZ Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 16, 2020 Okay alors, je viens de tester en 48khz, il y a beaucoup moins de jello sur la gopro donc avec un filtre ND c'est niquel. Seulement il y a toujours ce bug de gyro de la gopro qui rend les vidéos inutilisable dans reelsteady go Du coup la dernière solution serait de changer les hélices ou les moteurs.. Tout ce problème vient surement des hélices de mauvaise qualité donc je vais devoir en acheter pour voir..
WavyHertZ Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 16, 2020 il y a 1 minute, Attafr a dit : Tu as testé le RPM ? De quoi le RPM ?
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Posté(e) Mai 16, 2020 il y a 2 minutes, WavyHertZ a dit : De quoi le RPM ? https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Bidirectional-DSHOT-and-RPM-Filter
WavyHertZ Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 16, 2020 Evidemment.. C'est d'ailleur la première chose que j'ai tenté
SupraDolph Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Posté(e) Mai 16, 2020 En full throttle ça aurait pu être un D trop haut aussi. En mid throttle je ne sais pas trop...
Syrex Posté(e) Mai 17, 2020 Signaler Posté(e) Mai 17, 2020 Virer des MTO c'est très compliqué. Le premier truc à faire, c'est faire un test avec d'autres hélices. C'est dingue les différences qu'il peut y avoir entre différentes hélices. Ensuite, moi, je testerais emuflight. Je trouve que de base, avec Emuflight, c'est facile d'obtenir un vol propre. Betaflight c'est possible aussi mais çà demande plus de tuning ce qui n'est pas forcément simple. Changer les moteurs, je n'y vois d’intérêt que s'ils sont vraiment pourris, genre des moteurs premiers prix qui se sont mangés des crash. Je me souviens que sur Kiss v1, Flyduino conseillait pour combattre les MTO de : - baisser le P du yaw - jouer sur le TPA au niveau des 50% de gaz
WavyHertZ Posté(e) Mai 17, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 17, 2020 J'ai commandé des hqprops v1s et v2s pour tester, de toute façon j'avais pour liste de test d'abord le tunnig, puis le filtrage, puis le 48khz, sans vraiment de succès jusqu'a présent, mais j'en suis maintenant à tester d'autres hélices, si ça ne résous toujours pas je tenterais ensuite d'autres moteurs et sinon la frame..
SupraDolph Posté(e) Mai 17, 2020 Signaler Posté(e) Mai 17, 2020 Il y a 5 heures, WavyHertZ a dit : J'ai commandé des hqprops v1s et v2s pour tester, de toute façon j'avais pour liste de test d'abord le tunnig, puis le filtrage, puis le 48khz, sans vraiment de succès jusqu'a présent, mais j'en suis maintenant à tester d'autres hélices, si ça ne résous toujours pas je tenterais ensuite d'autres moteurs et sinon la frame.. Avant d'acheter du matos onéreux comme des moteurs test Emuflight comme conseillé plus haut. Ca vole vraiment bien de base. 1
WavyHertZ Posté(e) Mai 17, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 17, 2020 Il y a 5 heures, SupraDolph a dit : Avant d'acheter du matos onéreux comme des moteurs test Emuflight comme conseillé plus haut. Ca vole vraiment bien de base. Ouai je sais mais je commence à me rendre compte que le problème vient des hélices à chier de chez banggood.. Je vais déjà voir avec les hqprop ce que ça donne on verra bien
WavyHertZ Posté(e) Mai 22, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 22, 2020 Bon, eh bien les HQprops sont bien mieux (déjà la matière des props fait bien moins plastique) mais n'ont toujours pas résolu le jello à un certain endroit. J'ai alors fait encore plus de recherche.. Et j'ai finalement compris que les oscillations que j'avais sur blackbox et au son sur les vidéos de gopro sont autour de 200 Hz, ce qui correspond à la fréquence de résonnance des hélices ! Je me renseigne alors encore plus sur le PID tuning et le filtrage, mais jusqu'à présent, je ne trouve pas le moyen de réduire le souci du gyro de la gopro qui fait tout foirer sur ReelSteadyGo (j'aimerais éviter de dépenser 100e pour ne pas pouvoir l'utiliser) sachant qu'avec le filtrage + PID + filtre ND que j'ai actuellement j'ai une image plutôt convenable mais impossible d'utiliser RSG Il n'existe pas un firmware pour gopro session 5 qui cut les fréquences de son gyro et qui éviterait ça ?
Attafr Posté(e) Mai 22, 2020 Signaler Posté(e) Mai 22, 2020 il y a 39 minutes, WavyHertZ a dit : Il n'existe pas un firmware pour gopro session 5 qui cut les fréquences de son gyro et qui éviterait ça ? Tu as essayé de mettre la caméra à l’envers et retourner l’image ?
WavyHertZ Posté(e) Mai 22, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 22, 2020 il y a 17 minutes, Attafr a dit : Tu as essayé de mettre la caméra à l’envers et retourner l’image ? Mhh j'ai déjà eu une image retourné en démarrant la gopro à l'envers sans faire exprès mais j'ai jamais test en volant avec la cam complètement à l'envers Je vais tester.. PS : j'avais oublié de préciser avant que j'avais testé bien avant tout ça les soft mount de gopro etc et à part le soft mount pas du tout stable mais qui absorbe bien, rien n'as marché
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