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Contenu populaire
Contenu avec la plus haute réputation dans 20/10/2023 dans Messages
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Rho ça balance 🤣 Oui, je me suis sacrifié... je l'ai vu en entier 😅 (attention, y a qques petits spoilers) Honnêtement, après la bande annonce, j'avais de gros aprioris... C'est pas aussi pire que je l'avais imaginé, mais c'en est vraiment pas très loin. J'ai surtout eu une sensation de malaisance pendant tout le film. Quand je dis que c'est pas aussi pire que ce que je craignais, c'est parce que certains points sont plus ou moins justifiés, je pense en particulier à la gestion du recul des armes ou au fait qu'il ne s'agit pas de vrais flingues qui tirent des balles léthales, mais de qque chose qui s'approche plus de billes. Pour le reste, c'est chaud... la colo est horrible, le switch 4/3-16/9 ne se justifie pas trop, les plans de nuits sont bruités avec des artefacts de stabilisation, à priori ça aurait été tourné à la GoPro, à confirmer. En tout cas c'est moche. Y a pas mal de passages/dialogues ridicules... Les acteurs sont pas mauvais, mais y a un truc qui prend pas. Pour en venir à la partie drone/FPV, là ça se complique 😕 Un mec allongé dans sa piscine fait le tour de sa ville en rentrant dans les habitations, tout va bien quoi ^^ Il n'y a aucune contrainte de portée, ils sont allongés dans sur une bouée ou dans un lit et vont où ils veulent dans la ville. A un moment il est fait référence à une portée de 6km et à la problématique de la batterie, mais dans la pratique, ils font ce qu'ils veulent. Niveau réalisme, c'est la cata, et je pourrais en lister des tonnes de soucis de cohérence. Pourtant ils avaient une armée de pilotes réputés pour les aider. Je vois mal ces pilotes ne pas relever toutes les incohérences, donc j'imagine que l'équipe du film n'a pas écouté les conseils. Et tant qu'on parle des pilotes, c'est aussi un des soucis du film, en particulier de notre point de vue de hobbyistes : à aucun moment les pilotes n'ont l'occasion de montrer ce qu'ils savent faire. Même le fameux plan séquence du début teasé par Amazon reste assez banal. Je ne dis pas que les pilotes n'ont pas été bons, juste qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'envoyer un truc qui claque. Il n'y a AUCUNE ligne de tout le film qui m'a fait un effet "wahou", ni techniquement, ni esthétiquement. Aucun dive/gap improbable, aucune ligne visuellement superbe... pourtant on est dans un film Netflix, donc avec un minimum de moyens, alors qu'on voit des lignes géniales tous les jours postées par des amateurs sur les différents réseaux. Ils font des graffitis en drone sur des immeubles, et pas un seul dive qui envoie du lourd ! Y a des trucs dans un parc d'attraction, mais rien de fun... quand tu vois ce que Couchoud à fait vite fait en publicité pour je sais plus quel parc par exemple... On voit qques bandos, mais pas de vol intéressant. Par contre on a le droit à une course en cinewhoop dans un parking à étages avec les gens qui font leurs courses... encore une séquence un peu gênante. Je pense que les pilotes ont subit une direction artistique et une réal toute pétée. Il y avait peut-être eu moyen de faire un truc plus réaliste, moins gênant, plus cohérent. C'est un peu comme l'informatique et le hacking dans les films, c'est presque toujours ridicule. Mais pour ceux qui connaissent la série Mr Robot, si c'est bien fait, ça peut être génialissime. Peut-être que les gens qui ne connaissent pas le hobby percevront le film différemment. Mais ca risque aussi d'attirer pas mal de nouveaux dans notre hobby pour de mauvaises raisons, et qui risquent d'être tentés de faire n'importe quoi. Putain, j'ai écrit un pavé alors que je m'étais dis que je dirais rien 😅4 points
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Ça marche nickel, il faut juste être précautionneux sur le positionnement avant de visser. Je vais voler demain ou après-demain s'il y a des éclaircies, avec des 550 et des 750 pour tester...2 points
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Avec un rapide placement en début de film d'un Shop bien connu de la communauté. Pour le reste, j'ai décrochée plutôt rapidement avant la 15ème minutes. Cécile.2 points
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Hello, merci de vos retours ! Finalement j'ai réussi à régler le problème je ne sais pas comment lol... Effectivement la télémétrie était là mais j'avais zéro prise en charge sur betaflight et le UART était bien le bon. J'ai vérifier le soft de la RadioMaster Boxer et je l'ai passé sur EdgeTX (alors qu'elle est censé être de base sous EdgeTX non ?) Puis j'ai flash de nouveau le expressLRS et ça a fonctionnait. J'ai eu quelques galères au niveau du décollage (le drone partait en roll direct), soucis corrigé immédiatement une hélice était pas dans le bon sens. Plus qu'a m'entrainer un peu maintenant avant de passer sur un 5 pouces. Bon week-end à tous2 points
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J'ai profité d'un rayon de soleil inespéré pour refaire quelques tests. J'ai pu remettre les P du roll et du Pitch au même niveau. J'ai quand même un peu de rebond qui apparait avec mes rates au max en poussant aussi vite que je peux les sticks. J'arrive à le calmer en augmentant un peu le DShot Idle, autour de 6.5-7. Et je me limite à 1.4 sur le curseur des P. Avec des rates élevés (autour de 1000°/s), AM32 ne permet pas de pousser les P aussi fort que les autres firmwares. C'est pas gênant, ça vole très bien, mais il faut le savoir. Je pense qu'avec des rates < à 800°/s, ca ne doit pas se voir du tout, je n'ai pas eu le temps de tester.2 points
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Hello, Es-tu sûr de ton câblage ? Une petite photo ou un schéma ? avec le nom de ta FC si possible 👍2 points
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Hello à tous, Voici le build que je compte faire en récupérant l'électronique qui est sur mon Reverb actuellement. Le reverb est en soit très bon je pense, mais taillé pour de l'analogique. Je manque de place pour avoir un truc propre avec Vifly finder, GPS, vista etc... De plus les spares commencent à se faire rare. Je prévois donc de passer sur ce Jeno en y transposant mon matos actuel. Si c'est une fausse bonne idée, n'hésitez pas 🤣 EDIT: Finalement ESC et moteurs ne passaient pas sur la frame, on revoit donc les composants. Après toutes mes galères qui se résumaient au final à trois fois rien, le build est maintenant fini et fonctionne à merveille.1 point
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Hello tout le monde 🙂 Après m'être fait la main sur un drone analogique d'occasion, je décide de franchir le pas et de faire mon premier build. Le but, sur le moyen terme, c'est de faire du cinématique et pourquoi pas un peu de freestyle 🙂. Pour l'instant je me suis contenté de poser les pièces et placer les câbles car pour pouvoir brancher le o3, j'ai besoin d'avoir le FC dans un sens et l'esc dans l'autre pour l'alimentation, mais le câble JST SH fourni avec la stack est trop court...1 point
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Merci, j'ai aussi regardé en entier, je trouve que c'est tres bien résumer, merci pour le pavé, `franchement rien a ajouté.1 point
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Je confirme sacré pavé!^^ Même s'ils ne l'ont pas fait, ils ont bien été forcés de le constater durant le tournage! On ne fait pas ce que l'on veut... Merci Jérôme pour ta dévotion sans limite!🤣1 point
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Une mauvaise image, je ne sais pas, mais en tout cas ça peut donner de mauvaises idées à certains spécimens 🤦♂️ Après c'est le cas de plein de films concernant d'autres sujets (IA, courses de voitures, films de braquage...), donc je me dis qu'on est peut-être un peu influencés dans nos jugements parce qu'on fait partie de ce hobby ? Je comprends ton point de vue, je me suis dit pareil au départ. Mais faut pas oublier que les pilotes pros vivent de ça, donc j'imagine que quand Amazon te propose du taf, tu dis difficilement "non". Et même s'ils savent que le projet est pourri (ce qui n'était pas forcément le cas, je ne sais pas), ca reste un tremplin pour pour d'autres prods à venir.1 point
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intervertir provisoirement avec une autre FC (fiable), d'un autre quad...... chiant, mais efficace..... (c'est là que les connecteurs HD , ca aide) le smoke detecte les court circuit, mais pas les fuites (enfin je crois).1 point
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Je l'ai pas mis à jour, mais ce build m'a pris un temps de ouf, je l'ai démonté et remonté 10 fois, en remplaçant FC et ESCs à plusieurs reprises pour plein de tests croisés. La conclusion actuelle, c'est que les micro-twitches aléatoires ne semblent pas être liés aux ESCs, comme ça a été le cas avec l'AiO AT32/AM32 du JeNo 3", mais cette fois, bien liés à la FC, ou à sa target : remplacer les ESCs par du BLHeli32 n'a pas supprimé les twitches (ni les passer en PWM frequency fixe, ni en 32.7, ni sans Dynamic Idle), par contre remplacer la FC par une F405 a été salvateur. Un bug est ouvert chez BF, mais pour le moment, pas de retours.1 point
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Les 2 explications les plus probables, c'est soit un problème dans le build comme l'un indiqué @nochamo (vis mal serrées, fils libre qui touchent la FC ou le gyro, stack trop ou pas assez serrée, fuite de courant avec vis moteurs qui dépassent trop etc.), soit c'est un gyro défectueux.1 point
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Le bind a l'air d'être bon, la radio voit la FC et on a l'indicateur de télémétrie. Est-ce que tu es sûr que le RX est sur l'UART 1 ? Est-ce que tu a bien configuré les voies en sortie de ta radio ? (onglet Mixer de ton modèle)1 point
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En haut à droite ,"ouvrir un ticket " Il faut ensuite renseigner tes coordonnées , le produit concerné et décrire ton problème ( Google trad fonctionne très bien si besoin )1 point
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Bonjour tout le monde 🙂 Après avoir fait mon premier build (un jeno 5.1 cine avec une stack speedybee f7 V3), je rencontre plusieurs problème : - Si j'active le baromètre dans betaflight, il reste bloqué sur calibrating et donc je ne peux pas armer le quad... En revanche, lorsque je décoche "baromètre", le soucis disparait... - Mon GPS ne fonctionne pas... c'est un M10Q-5883, il s'allume bien en vert (en physique), en revanche il n'apparait pas dans betaflight... Il s'avère que c'était une erreur de câblage avec le gps, je me suis fait avoir par les couleurs sur le manuel, mais il ne fallait pas les suivres :p). Plus de problème de calibrating, le baro fonctionne et le gps apparait dans betaflight1 point
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Salut a tous , voici ma derniere prod et chanson pour le coup. Aigles loving Fly by Fabrice "Fabwize" Boyer https://drive.google.com/file/d/1N15_m0mJHEVHU3u9m6ps020enPA_AO62/view?usp=sharing1 point
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Salut, Vollstyle reçu, carbon pour sloper slice aussi. 15 jours de pluie annonce meteociel . Ca sent le retour des tutos...1 point
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Je tenterai directement sur leur site pour ma part !1 point
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ha oui, en cine, on recommande le coax plus long.... (20cm) https://www.drone-fpv-racer.com/cable-coaxial-pour-camera-dji-o3-10551.html#/2587-longueur-20cm sinon tu dois pouvoir souder sans passer par le connecteur HD de la fc......1 point
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Bonjour Cécile! J'ai enfin réussi à faire ma première sortie et mon premier vol après tout les déboires que peut connaître un total novice en la matière. Après flash + bind + réglage dans BF et de nombreux crashs dans les murs de mon appart pour voir si tout fonctionnait, j'ai réussi à voler en extérieur pour la première fois. Et bien je dois dire que les sensations sont grisantes et que le pilotage en lui même est différent de la simu, surtout au niveau de la gravité ce qui m'a valu quelques frayeurs^^ Vraiment j'adore !1 point
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Oups, ca va 3 coup de colle et scotch et ca repart. On a un gros doute sur la version blanche ... la ou il y a le bord de fuite la partie la plus fine de l'aile, des que l'on plis sur le blanc ca ce déchire.0 points
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Le gris : https://www.instagram.com/p/CyeOJ4gL48A/ Je ne sais pas si c'est plus solide que le blanc mais ça se répare bien 🙂0 points

