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Drone qui ne décolle pas avec cam HD sur le dos
psixkho en réponse au topic de psixkho dans Caméras HD
Salut Jérome, hé oui, ça faisait un moment que j'étais pas passé lol. Le drone est pour ainsi dire "mort", mon vtx était HS (connecteur MMCX arraché et comme un abruti, je l'avais ressoudé sauf que ça faisait en sorte que j'avais la pire des réceptions vidéo possibles...), à 15 / 20 mètres, je ne recevais plus rien sur mon masque de potable... Ca donne la vidéo ci-dessous : Concernant l'action cam, je laisse tomber pour le moment, vu que mon QL5 V2 est HS pour le moment, je vais continuer à rec avec le DVR du masque tant qu'il tient le coup (faut que je rachète une frame + cam FPV + VTX...) vu que j'ai cramé la cam et le VTX au final (j'ai voulu remplacer le VTX par un Eachine TS5828S et quand j'ai branché la lipo, la cam a commencé à fumer direct.. j'ai juste pu récupérer la lentille et remonter mon X220 dans sa frame d'origine avec la lentille de la Foxeer Arrow Mini Pro à la place vu que celle d'origine avait un pet dans un coin et que c'était tout flou 😕 Du coup, je n'ai plus que le X220 pour le moment pour practice et les moteurs + la omnibus F4 AIO et les ESC du QL5 V2 en spare dans un coin qui prennent la poussière (2 lipos sur 4 de mortes d'ailleurs tant que j'y pense vu que j'ai pas mal crashé avec le QL5 et qu'elles ont bouffé le bitume sur les prises d'équilibrage (les connecteurs qui ont pris tarif et non pas les caches de protection bien entendu sinon, c'est pas marrant...) Pour la action cam, le drone était bien posé au sol, dès que je mettais un coup de gaz pour décoller, en gros, ça faisait un surrégime moteurs et tu voyais le drone essayer de décoller sans y arriver, comme si on le tenait par en dessous pour le retenir (pour imager le truc, c'est comme si tu voulais aller dans une direction et que je te retenais dans l'autre à l'opposé histoire que tu comprennes ce que je veux dire mais là, du haut - le drone = toi - vers le bas - moi). Par contre, je confirme qu'il y a bien une désynchronisation entre la vidéo et l'audio 😕 ça doit sans doute venir du traitement de la vidéo avec youtube je pense parce que quand j'ai regardé le rec, c'était nickel... Concernant la config à ce moment-là : - ESC : HAKRC BLHeli_32 Bit 35A 2-5S DShot1200 - Moteurs : DYS Samguk Series Wu 2206 2400KV - Hélices : Racekraft 5040 4 blades 5x4x4 / Dalprops 5045C Cyclone - Frame : QL5 V2 - Lipo : Tattu 4S 1300mAh 75C Vis serrées à fond bien entendu et dans le bon sens (j'avais reverse les moteurs via BLHELI mais j'avais fait gaffe au sens des props) De toute façon, je pense avoir trouvé la réponse au problème avec la action cam qui faisait que le build ne décollait pas (l'absence de moteurs en 2600Kv sur le build...) : Recommend Parts: Flight Controller: F3/ F4 FC ( 30.5x30.5mm) Brushless Motor: 2205-2306 2600KV Motor (ce qui aurait voulu dire TMotor F60 d'entrée de jeu mais bon, vu la patate des moteurs pour moi, j'aurai vite explosé le drone...) Brushless ESC: 40A 4 In 1 ESC Propeller: 5 Inch ( 5042 / 5048 / 5055 ) Lipo Battery: 3S-4S 1300mAh-1500mAh + GoPro Session -
Drone qui ne décolle pas avec cam HD sur le dos
psixkho en réponse au topic de psixkho dans Caméras HD
Sans la cam, il décolle. A chaque fois que j'ai fait une session, j'enregistrais avec le DVR du EV800D mais bon, ça reste du DVR et niveau montage, ça reste dur de faire quelque chose de propre comparé à de la cam HD (même "fausse HD" dans mon cas), pour ça que je voulais passer sur celle-ci pour record justement @Ben-J Une des premières sessions justement où j'ai rec avec le EV800D : -
Salut, Hier, j'ai voulu faire une session full acro pour prendre le mode en main en irl avec ma cam HD sur le dos du drone sauf que celui-ci ne décolle pas, quand je pousse sur les moteurs, ça fait un bruit vraiment chelou (cam à 15 euros chez Noz - Action Cam Be Unique - 70gr environ), les moteurs sont limite à l'agonie on dirait... Pour la qualité de l'image, je sais qu'on est très loin des GoPro ou désormais du système DJI mais bon, je fais avec mes moyens 😕 Ayant marre de record avec le DVR du EV800D, je me suis dit que j'allais pouvoir record avec ma petite cam low price mais il semble que ça ne passe pas... Est-ce que ça vient des moteurs selon vous (Samguk Wu 2206 2400Kv) ? Ou ça viendrait d'autre chose (sens des moteurs et des hélices vérifié en rentrant dans le doute et c'est ok à ce niveau-là :/), j'ai tenté d'ailleurs de décoller dans de l'herbe et sur du bitume dans le doute aussi, des fois que le drone ne voulait pas décoller sur l'un ou l'autre. En gros, quand je mets les gaz avec la cam, le drone a tendance à se pencher un peu sur l'avant et fait un bruit de malade comme si les moteurs étaient en surrégime, le bruit fait super mal aux oreilles et n'ayant que cette config en état de vol, j'ai pas voulu forcer dessus (moteurs testés hier soir sur BF pour voir si ils tournaient tous correctement aussi). Merci des réponses 🙂
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betaflight Retour "Telemetry" un peu d'aide SVP
psixkho en réponse au topic de naviluminor dans Électronique
Salut Navi, j'ai la même chose avec mon VTX (VTX5848 Lite) et ma Omnibus F4 AIO, il a fallu que je la flashe avec la version SD (OmnibusF4SD au lieu de la OmnibusF4 tout court...), par contre, pas de souci de fuel ou quoi, j'ai bien mes alertes tous les 100mAh consommés en direct, tous mes capteurs dans l'onglet télémétrie, j'ai juste eu besoin de faire du softserial à un moment pour avoir la télémétrie mais rien de méchant. Concernant mon vtx, il se remet sur 200mw (par défaut) sachant qu'il peut aller jusqu'à 800mW maximum à chaque branchement de lipo, perso, ça me dérange pas mais les flics risquent de moins apprécier 😕 Voilà ma config betaflight pour les ports si ça t'intéresse, pour le softserial, j'ai suivi le tuto d'Oscar Liang à ce sujet et ça m'a permis d'avoir le smartport très facilement, tuto que tu peux retrouver ici : https://oscarliang.com/betaflight-soft-serial/ Comme lui, j'ai juste eu à remapper le TX1 avant d'assigner à la place le softserial comme ceci : resource SERIAL_TX 11 A09 save Si cela peut t'aider, je te mets aussi mon diff all (à défaut de pouvoir te passer mon dump pour comparaison) : # version # Betaflight / OMNIBUSF4SD (OBSD) 4.0.0 Mar 23 2019 / 22:25:33 (ae5c924c9) MSP API: 1.41 # start the command batch batch start # reset configuration to default settings defaults nosave board_name OMNIBUSF4SD manufacturer_id mcu_id 00330058574850022039354b signature # name name QL5 # resources resource SERIAL_TX 1 NONE resource SERIAL_TX 11 A09 # timer # dma # mixer # servo # servo mix # feature feature -RX_PARALLEL_PWM feature -DYNAMIC_FILTER feature RX_SERIAL feature MOTOR_STOP feature SOFTSERIAL feature TELEMETRY # beeper beeper -ARMING_GPS_FIX beeper -READY_BEEP beeper -ON_USB beeper -BLACKBOX_ERASE # beacon beacon RX_LOST beacon RX_SET # map # serial serial 2 2048 115200 57600 0 115200 serial 5 64 115200 57600 0 115200 serial 30 32 115200 57600 0 115200 # led # color # mode_color # aux aux 0 0 0 1925 2100 0 0 aux 1 1 1 900 1200 0 0 aux 2 13 2 1350 2100 0 0 aux 3 36 3 1800 2100 0 0 # adjrange # rxrange # vtx # rxfail # display_name # master set gyro_lowpass2_type = BIQUAD set acc_calibration = -4,60,-282 set mag_hardware = NONE set baro_hardware = NONE set min_check = 1035 set fpv_mix_degrees = 35 set serialrx_provider = SBUS set motor_pwm_protocol = DSHOT1200 set bat_capacity = 1300 set deadband = 2 set yaw_deadband = 3 set pid_process_denom = 1 set osd_cap_alarm = 750 set osd_vbat_pos = 2528 set osd_rssi_pos = 2144 set osd_tim_1_pos = 2551 set osd_tim_2_pos = 2519 set osd_flymode_pos = 2488 set osd_vtx_channel_pos = 2112 set osd_crosshairs_pos = 2285 set osd_ah_sbar_pos = 238 set osd_ah_pos = 110 set osd_current_pos = 2432 set osd_mah_drawn_pos = 2400 set osd_power_pos = 2464 set osd_warnings_pos = 2474 set osd_avg_cell_voltage_pos = 2496 set osd_battery_usage_pos = 2505 set osd_disarmed_pos = 2453 set osd_stick_overlay_left_pos = 327 set osd_stick_overlay_right_pos = 335 # profile profile 0 set feedforward_transition = 40 set abs_control_gain = 0 # profile profile 1 # profile profile 2 # restore original profile selection profile 0 # rateprofile rateprofile 0 set roll_rc_rate = 110 set pitch_rc_rate = 110 set yaw_rc_rate = 110 set roll_expo = 20 set pitch_expo = 20 set yaw_expo = 20 set roll_srate = 77 set pitch_srate = 77 set yaw_srate = 78 # rateprofile rateprofile 1 # rateprofile rateprofile 2 # rateprofile rateprofile 3 # rateprofile rateprofile 4 # rateprofile rateprofile 5 # restore original rateprofile selection rateprofile 0 # save configuration save # -
Souci de débutant, Binding, ou autre
psixkho en réponse au topic de ArnaudR dans Radiocommandes et accessoires
Salut, le mieux serait d'avoir des screens de ta config betaflight directement ou même une vidéo (avec OBS Studio ou via nVidia Experience par exemple grâce à ShadowPlay) et que tu nous partages ça ici. Si je comprends bien, c'est sur ton autre drone que le Beta que ça te fait ça ? Pour les F3 et F4, voici le schéma de câblage et la config BF qu'il faut utiliser pour les R-XSR : Ca, c'est pour un 3 / 4 ou 5" ou même 6" où il y a un XSR ou R-XSR, c'est quel drone qui pose problème ? Un tiny ? Un plus gros ? Je suis perdu pour le coup ^^'' Photos du drone possibles aussi stp ou pas ? Câblage, récepteur et tout le tatouin si possible, histoire d'avoir le max d'infos sur l'engin 🙂 Merci -
Franchement, j'ai kiffé cette vidéo, ça donne l'impression qu'on est à la limite en train de regarder du skate mais version FPV (même si y a une partie LOS) et ça rend super bien, je crois qu'elle pourrait faire partie du prochain Top 3 of the Week lol 😄
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C'est que tu continues à te faire plaisir Stéph 🙂 Franchement, même si t'es pas encore à l'aise, t'en donnes pas du tout l'impression comme l'ont dit les autres ^^ Tu gères grave héhé ^^
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Merci beaucoup l'ami, ton aide ainsi que celle de Jérôme m'ont été des plus précieuses 😉 Vous m'avez appris vraiment beaucoup de trucs sur mon build et même de manière plus générale (j'ai enfin compris comment on reconnait les UART lol, moi qui me demandait comment faire, moi qui ne savait pas que TX/RX1 par exemple, correspondaient à l'UART1 et ainsi de suite). Pour l'histoire de la mort, c'était de l'ironie, peut-être mal placée pour le coup mais en gros, je voulais dire que j'aurai fini par balancer le drone et tout mon matos à la poubelle, ce qui aurait signifié la fin du hobby pour moi, pour le peu que j'ai le tester (1 vol de 40 secondes irl, c'est rien du tout et même 200 / 300h de simus à ma disposition tout confondu). Au final, j'ai investi plus d'argent et quasi 5 mois de galère sans pouvoir faire voler le bousin qu'autre chose lol, on voit vite que c'est pas rentable du tout ^^''
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C'est encore moi 🙂 Après avoir suivi le tuto d'Oscar Liang à propos du softserial, j'ai réussi à fonctionner celui-ci sur mon build ^^ J'ai bien tous les nouveaux capteurs (pas loin d'une dizaine sur ma radio dans l'onglet télémétrie), une bonne chose de faite héhé 😛 Reste maintenant à trouver un créneau par rapport à mes problèmes de santé d'ici le 10 mai (avant que je ne passe mes examens à l'hosto) et que la météo soit clémente afin de voir si cette saloperie de build fonctionne réellement et proprement 😄 Un peu plus et j'y laissai ma touffe de cheveux, je commençais à voir la lumière de la Mort qui commençait à m'appeler si ça continuait comme ça 😕 Je pense que je ferais un article sur mon blog où je parlerai de toutes les galères et tout le tralala que j'ai pu rencontrer avec ce build (en dehors de mes problèmes de santé). Voilà une photo de la bête, ça m'aura tout de même coûté 2 R-XSR cette histoire et 4 mois depuis Noël à peu près tellement je suis nul xD Reste plus qu'à espérer qu'il vole correctement le bougre et que je n'ai pas à trop toucher aux PID et aux filtres (surtout en 4.0.0RC)...
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Salut, j'ai trouvé ça sinon sur Culture FPV à propos de la Mamba : Astuce Diatone Mamba Pour utiliser la télémétrie Frsky (donc inversée) sur la Diatone mamba, vous pouvez connecter le smartport sur le pad PPM. Ensuite il vous restera à rentrer les commandes suivantes dans le CLI : Ensuite dans Betaflight, Onglet Ports, choisissez Smartport dans la colonne sortie télémétrie pour le SOFTSERIAL1. Tout est là, schémas de cablage inclus : https://culturefpv.fr/video/diatone-mamba-combo-pas-cher/
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Je sais désormais pourquoi ça ne fonctionnait pas, mon VTX disposant de la fonction OSD, devait être placé sur l'uart 3 et comme un abruti, je l'avais mis sur le 6 (après update firmware...). Je viens de corriger le tir, donc vtx sur le 3, rx sur le 3 et ça fonctionne nickel à première vue, j'ai pu faire le min / max de mes courses de sticks au niveau de la radio pour avoir du 1000 / 1500 / 2000 comme ça devrait être (sauf les gaz qui me font toujours chier après l'étalonnage raté des sticks pour je ne sais quelle raison qui fait que les gaz ne vont pas à fond en bas...) Je peux le savoir comment pour l'inversion port sur la fc à ton avis ? Y a aucune infos sur cette fc comme j'ai dit dans un autre post réponse ici 😕 Le Sport est pas trop important ici vu que j'ai l'osd et le RSSI sur la radio ou c'est "obligatoire" et je dois le coller sur le TX1 et faire du softserial que je ne sais pas faire lol ? En tout cas, le rx répond désormais correctement et est bien setup en sbus, ça, c'est sûr ^^ Ce qui est certain aussi, c'est clairement que je déconseille cette fc à un débutant comme moi car elle est super reloue à gérer et à paramétrer... Une vraie saloperie de chez saloperie, grrrrrr ! Je pars sur autre chose le jour où je monte un autre build, c'est certain... Reste à voir quoi du coup comme FC...
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Salut, je reviens un peu à la charge pour mon problème de récepteur. Voici 2 screens et une vidéo qui montrent mes onglets configuration / port et récepteur sur BF afin de savoir ce qui merdouille. Donc, désormais, quand je connecte le drone à une lipo ou par usb à mon pc pour la config betaflight, le récepteur (R-XSR) a une led bleue fixe et verte fixe (quand radio allumée) et bleue fixe et rouge qui flashe (radio hors tension - QX7 en EULBT ainsi que le récepteur - firmware : R-XSR_LBT_190311.frk - le dernier en date sur le site de FRSKY). J'ai le fil jaune du récepteur qui n'est pas soudé vu que je ne sais pas où le mettre et comme je me tâte réellement à connecter le récepteur sur mon X220, j'hésite à taper la manip du Fport uninverted (surtout à cause de la taille du pad à étamer...) voir le Sbus out uninverted (je me demande si ça ne viendrait pas de ça car dans l'onglet récepteur, rien ne bouge, drone sous tension lipo ou non, preuve en vidéo...) Drone hors tension lipo et sans connexion radio: Drone sous tension (usb et / ou lipo) + connexion radio ok : Soudures actuelles du récepteur sur la FC (vert soudé au RX6(S) comme indiqué sur banggood pour du sbus classique) : Tout ce que je sais au niveau des soudures ou quoi, c'est ça : Instruction for diagram pciture: 1. M1-M4 : ESC Power Cable 2. V+ & V-: ESC's "+" & "-" 3. BOOT button: to flash firmware 4. +5V: output 3A, can connect VTX, Camera and receiver 5. RX6 (S): Connect SBUS Receiver 6. RX1 (D): Connect DSM2/DSMX/IBUS Receiver 7. PPM: Connect PPM Receiver 8. RX3 , TX3: Series UART 3 9. Buz+ & Buz- : Possitive Buzzer "+" and "-" Ma FC est flashée en OmnibusF4SD 4.0.0 comme indiqué sur la page produit : Specification:Item Name: Omnibus F4 FC AIO OSD BEC and Current SensorMounting Hole: 30.5x30.5mmMCU: STM32F405 , CRT6, 8KSensor:MPU6000Input Voltage: 2-6S Lipo- BEC Output: 5V 3A- Integrated with OSD, support BF Ground Station adjust OSD- Built-in Current Sensot, can monitor currentFimware: betaflihgt_3.2.0_OMNIBUSF4SDReceiver: Support PPM, SBUS, IBUS, DSM2/ DSMX ReceiverSize: 42x36mmWeight: 9g Donc à moins de downgrader en 3.2.0 le firmware, je vois pas trop comment je pourrais réussir mon coup (ou alors le FPort mais bon, pour moi, actuellement, c'est un pari plus que risqué :/) Je suis bien en D16 sur ma radio pour le bind (ch1-8 télémétrie on) et les voies sont configurées tant au niveau du mixer que les entrées (APGD / aux1 pour l'armement / aux2 pour les modes de vol / aux3 pour le buzzer et certainement le aux4 pour le turtle mode il me semble) donc là dessus, y a pas de soucis je présume, j'ai suivi les tutos de Grégory Moroy sur youtube pour cette partie-ci. Encore désolé pour le pavé, je commence à y laisser mes cheveux pour de bon (et merci pour les réponses et l'aide apportée 😉)
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Merci pour les réponses les gars mais je pense que dans l'immédiat, je vais remettre le rx sur mon X220, histoire d'avoir un drone qui soit capable de voler (même si j'ai une lipo qui est certainement tombée en dessous des 10V :/). Je vais trop galérer à faire le hack uninverted pour le sport je pense et je ne veux pas prendre de risques et le flinguer, j'ai foutu assez de rx en l'air comme ça, le dernier a cramé à cause de la pdb que j'ai commandé sur banggood, certainement lié au fait que je n'ai pas mis de condo dessus comme un teubé... Pour les problèmes de santé, je risque de les avoir à vie (j'ai peut être la maladie de Crohn et je dois passer une coloscopie et fibroscopie le 10 mai à l'hosto pour savoir ce que j'ai exactement...), pour résumer le truc, depuis un an, j'ai droit à des douleurs dans les côtes, plexus solaire et foie plus de nombreux passages par jour aux toilettes (5 fois minimum quand ça ne monte pas à près d'une 20aine de fois :(), ça ne fait qu'empirer, cette nuit, je n'ai pas pu dormir avant 5 ou 6h du matin tellement je morflais à cause des douleurs... Après, y a un psychopathe qui traîne sur un de mes spots dans ma ville qui s'amuse à décapiter et éventrer des chats... Vive la vie de merde (au sens propre du terme, grrrrrrr !!!) Enfin bref, c'était la petite histoire du jour lol
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Salut, je reviens un peu aux nouvelles après pas mal de temps d'absence (problèmes de santé IRL, peut-être une maladie de Crohn qui traine depuis 1 an, enfin bref ><'') J'ai recommandé un R-XSR après avoir cramé un neuf le jour de sa réception après avoir voulu faire un bind sur une PDB dédiée Matek (celle-ci : https://www.banggood.com/Matek-Systems-PDB-XT60-W-BEC-5V-12V-2oz-Copper-For-RC-Multirotors-p-1049051.html) - soudures propres du connecteur XT60 et des câbles du récepteur, je branche une lipo (4S 1300mAh 75C Tattu) et ça commence à crépiter... Du coup, récepteur mort (plus aucune led qui ne s'allume), j'en commande un nouveau début du mois et comme j'avais soudé les câbles sur ma FC du build, je tente et ça fonctionne, sauf que (y a toujours un "sauf que" ou un "mais" qui traine...), j'ai droit lorsque le drone est sous tension lipo à une led bleue fixe et rouge clignotante, sous USB / Betaflight, bleue fixe et vert clignotante, sous lipo et BF, pareil sauf que je n'ai aucun signal dans l'onglet récepteur...) Et ma radio me lâche des "télémétrie perdue / télémétrie perdue" en boucle alors que je vois bien l'indicateur de signal plus ou moins à fond et la découverte des capteurs fonctionne bizarrement)... J'ai soudé de cette manière le récepteur sur la FC (le schéma précédent est en partie erroné pour info) : SBUS Out (fil vert) : RX6 GND (fil noir) : GND (en dessous du +5V) +5V (fil rouge) : +5V (entre le RX6 et le GND) SBUS In : coupé (mono-récepteur) S.Port : là, je sèche, je ne vois pas où le souder... Dans les questions posées sur la page de la FC (https://www.banggood.com/qa-question-1226610-1.html), j'ai jamais les mêmes réponses quant aux soudures et à la configuration du R-XSR sur cette FC... Par exemple : Ou encore : Voir même : Les réponses sont pas toutes pareilles (surtout Franck_HELIE et son histoire des ressources à réattribuer, je suis largué :/) Du coup, je me tâte à recommander quand je pourrais des ESC et une DALRC F405 AIO qui m'a l'air beaucoup mieux niveau câblage / configuration mais à voir quand je pourrais commander du matos. Je sèche totalement pour le coup, j'ai beau chercher dans tous les sens, y a rien comme infos sur cette fc de malheur 😢 Merci pour l'aide les gars, je suis pas loin de m'arracher les cheveux (déjà que je les perds, ça ne va pas aller en s'arrangeant erf...)
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Je reviens un peu aux news depuis le temps, pas mal de problèmes persos qui m'ont fait lâcher le drone plus ou moins sans compter mes problèmes de flingage de récepteurs à cause de mes gros doigts... Du coup, achat hier de : - 10 condos 1000ùF 35V - 2 jeux de Racekraft 5040 5x4x4 4 blades - une PDB pour me simplifier les binds - les câbles pour RXSR pour aller avec la pdb - 1 RXSR D'ici une petite vingtaine de jours, le build devrait enfin être terminé 🙂 Niveau vidéo, c'est pas trop mal, surtout avec un EV800D lol : Reste à voir en irl et à 600mw ce que ça va donner 🙂
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Décidément, t'as pas de bol avec les Matek côté FC... 😕
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C'est fait depuis hier, quand j'ai parlé avec ArnaudF, je me suis rendu compte de mes conneries, étant donné que c'est mon premier montage, je ne suis pas à l'abri d'en faire encore, la preuve, c'est qu'hier soir, la fc ne bootait plus sur BF ou en général, lipo branchée alors que le reste du matos tournait nickel et en fait, c'était juste les soudures du rx au niveau du +5V et du GND qui se touchaient, ce qui est bizarre, c'est que ça a fonctionné comme ça depuis le début du montage en gros 😕 Retour vidéo (version schéma) : Retour vidéo (câblage modifié) : On voit bien la différence entre les 2 versions et je préfère largement la seconde lol, beaucoup plus propre, à voir si j'aurai besoin de rajouter un condo par la suite, pour l'instant, le maiden n'est pas possible, le rx étant très certainement bloqué en PPM, il faut que j'arrive à le passer en Sbus via un objet conducteur via les 4 secondes sur le bouton de bind, ce qui n'est pas une mince affaire en soi vu le peu d'espace sous le câble XT60 (là où est positionné le rx actuellement) entre les 4 entretoises arrières de la frame. La led est bien vert fixe, rx bindé correctement à la radio, retour télémétrie ok, les mêmes "symptômes" que pour le Wizard X220 (PPM ===> Sbus) donc soi j'arrive à switcher de protocole, soit je suis bon pour racheter un R-XSR...
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Merci @GodsWarrior, j'avais vu ses réponses sauf que je n'avais pas tout compris et en parlant avec ArnaudF en privé sur discord, j'ai vu mes erreurs 🙂 Je remettrais le schéma à jour quand je pourrais, maintenant, il me reste à voir pour le rx afin de le passer en Sbus mais sans le bouton de bind (bouton qui a jumpé...) ou tester avec un XM+ ou un DR4-II si j'y arrive.
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Comme Motard Geek m'a demandé sur discord, je mets ici le schéma de câblage du drone, pour être sûr que je ne me sois pas planté quelque part, merci à ceux qui me diront si j'ai bon ou tort 🙂
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Yes MG, il en faut pour toutes les bourses lol. Le drone est enfin terminé et à peu de choses près, il est capable de prendre son envol au travers d'un maiden sauf que le rx fait des siennes, ainsi que la Foxeer qui a tendance à être masse glitchée entre les artefacts de réception vidéo et le fait que l'image se place parfois mal à l'écran (moitié haute de l'image en bas et le bas de l'image en haut.
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Salut, Pour mon premier build, je suis parti sur un drone vraiment "lowcost" (moins de 170 euros grâce aux -10% si on fait un "oneshot" au niveau des achats, sinon, on doit économiser un peu plus je pense si on divise en plusieurs commandes) dans le genre mais compatible DShot1200 via les ESC, histoire de commencer à me faire la main sur le montage. Pour l'instant, j'attends le reste des composants que j'ai commandé (FC + ESC) vraiment "primordiaux" pour pouvoir finir le build mais pas de montage avant le 25 ou 26 décembre (foutues fêtes de fin d'année lol) mais pour l'instant, je kiffe vraiment la frame niveau montage, pour une première fois, j'ai pas trop galéré mais la prochaine fois que je monte un build avec celle-ci, je prends directement un VTX stackable avec pigtail pour profiter de la frame au max (sinon passage par modélisation et impression 3D obligatoire pour contourner le problème 😕). Je pense que le build, malgré le prix assez bas, peut faire vraiment le taf en freestyle ^^ J'attends le reste des composants pour mettre à jour les photos 🙂 J'ai économisé plusieurs 10% sur les commandes car j'ai divisé en plusieurs parties sauf la dernière où j'ai pris fc / esc / moteurs et rx il me semble en une fois où j'en ai eu pour 96 euros en gros sans les frais de port grâce au code promo "TTxBG10" si ça intéresse du monde au cas-où (toujours utile en ces moments difficiles de fin d'année) 😛
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Salut, est-ce que tu as bien flashé via Zadig (3ème lien sur l'accueil BF) ta FC ? Regarde et suis les étapes de ce tuto (en anglais), le principe étant le même pour toutes les FC (le programme ImpulseRC permet d'éviter la démarche avec Zadig pour ceux qui ont la "flemme" de suivre ces manipulations et simplifie grandement l'installation des 3 drivers en question linkés sur la page d'accueil Betaflight) :
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Comme Emax t'a dit, le mode D8 permet bel et bien de bind un RX et une radio malgré qu'ils soient tous les 2 restreints de base. Tant mieux pour toi si ça a fonctionné, c'est le principal, ça te permettra de pouvoir profiter de ton tiny malgré le temps pourri en indoor / bando et compagnie lol ^^ Il semble que ça soit possible (selon moi) que les tiny ne pouvant pas être flashés pour changer la région du RX (quand RX intégré à la FC directement), FRKSY a dû se dire lorsque le hobby s'est exporté à l'étranger (Europe à partir de janvier 2015), que ça serait une bonne chose après le blocage des régions des récepteurs radio en Europe de pouvoir nous permettre de quand même binder en D8 sans devoir racheter une radio ou autre en plus, ce qui semble indiquer selon moi (une fois de plus) que l'on pourrait se passer en fin de compte de modules externes (R9M et compagnie), ce qui est bénéfique pour notre compte en banque lol 😄 J'ai envie de dire que tant que ça marche, autant ne pas se plaindre et se voir bloqués pour de bon cette possibilité ^^ Je dis peut-être de la merde en disant ça, ça serait même fort probable mais je me lance quand même haha (surtout après une nuit blanche) 😛
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My bad... Ouais, j'avais oublié cette série de tutos alors que je l'ai regardé quasiment entièrement, faudrait que je songe à la finir un jour mais demain, je pense que ça va être plutôt pilonnage de tutos sur Fusion 360 à mon avis pour la création de pièces 3D 😕
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Navu, sur OpenTX Companion, dans l'édition de paramètres de profil, décoche la case "eu", enregistre, fais la recherche de firmwares OTX pour ta radio puis fais la mise à jour sur ta radio, le mode D8 va apparaitre en 3ème position après (dans l'ordre, de gauche à droite) : OFF / D16 / D8 / LR12. Tu te fais un nouveau profil ou en copie déjà un existant de ta radio et tu bind en choisissant D8 au lieu de D16 avec ton Tiny. L'appairage devrait se faire sans problème. Perso, je fais plus confiance à Emax qu'à Studiosport personnellement. Si ils te disent que le Tiny est compatible EULBT et FCC grâce au D8, c'est que c'est vrai à mon avis. Regarde l'image ci-dessous, ça t'explique comment faire pour avoir le D8 visible sur ta radio. Ca fonctionne aussi bien avec les QX7 que les X9D ou même X-Lite pour prendre les radios principales de la marque 🙂 Edit : Si c'est bon pour la manip, lorsque que tu fais la recherche de mises à jour, tu devrais voir une alerte te disant quelque chose du genre : Tu cliques sur oui, tu branches ta radio en double trimant à ton ordi avant pour passer en mode boot puis tu transfères le firmware à la radio pour faire la mise à jour de cette manière. Tu redémarres ta radio, nouveau / copie de profil et tu tentes de binder en D8 ton tiny à la radio. Normalement, ça devrait fonctionner si ce que t'a dit Emax est vrai.