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Tout ce qui a été posté par Yann84
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Problème d'input de stick sur Taranis QX7s
Yann84 en réponse au topic de Mely dans Radiocommandes et accessoires
Excellente info merci pour le retour ! -
Pour le fun, une petite photo de la dure séance de fin d’après-midi [emoji28] C’est assez peu visible mais le brin principal de l’antenne droite du Rx n’est plus [emoji51] Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
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Purée c’est clair...[emoji53] Histoire de ne pas abdiquer tout de suite non plus, et dans l’obligation de changer l’antenne du Rx que j’ai bouffé tout à l’heure, j’ai procédé à quelques modifs: Première chose j’ai dégagé le RFID du tramp... ça sert à rien puisque le smart-audio est effectif Ensuite j’ai viré tous les pâtés de colle chaude et à la place j’ai réalisé le calage avec des couches de scotch nylon très fin... à première vue, ça serait plus efficace que la colle... à voir sur le terrain Puis j’ai viré les silent-blocks de la FC par des entretoises nylons avec quand même un joint torique entre la FC et l’appui des entretoises Et enfin à court de spares d’antennes pour ce R-XSR, j’ai piqué les 2 brins d’un X4R qui dormait dans le placard... les brins sont plus et finalement, ce n’est pas plus mal, j’ai pu les caser au niveau des bras arrières... ce qui dans mon cas est une installation plus habituelle... voili, voilou, maintenant y’apluka... Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
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Problème d'input de stick sur Taranis QX7s
Yann84 en réponse au topic de Mely dans Radiocommandes et accessoires
Et les valeurs sont correctes ? 0-1000-2000 par exemple... si ce n'est pas le cas modifies les offset dans le menu de la radio en te basant sur les valeurs remontées au niveau du GUI de la FC Après la latence, je doute que ce soit réellement représentatif, mais il faudrait fouiner chez les sorcier de l'OpenTx / Taranis quitte à poser la question. -
Feedback d'une petite session improvisée en fin d'après-midi: Après avoir renforcé tout ce qui bougeait à la colle chaude, rien ne semble avoir changé... Du coup, en attente de la livraison d'un wagon d'hélices, j'ai ressorti un jeu de HQPROP 50403 gracieusement offertes par Flyduino lors de mes diverses commandes... Clairement y'a du mieux car ces dernières sont bien plus rigides, du coup le drone est plus réactif, et en plus il fait beaucoup moins de bruit en vol... J'ai voulu essayer plusieurs configs PIDs à l'aide du KKC mais toutes étaient pire que la précédente... donc retour aux settings par défaut, qui finalement vont quand même... Par contre, j'ai découvert que juste au delà de l'idle-up ( et ce même dans ma main car ce n'est pas suffisant pour sustenter le caillou...), le drone rentre dans un style de résonance et les moteurs font un bruit horrible 😱 Pour en sortir, il faut envoyer les gaz visiblement... Bref, j'attends le lot d' hélices pour essayer, car je doute que les problèmes d'assemblages de cette frame soient la cause racine du problème, mais j'ai bien peur que ce build, destiné à la course par mon collègue, ne finisse cannibalisé puis dans placard au profit d'autre chose plus dans les cordes...
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Problème d'input de stick sur Taranis QX7s
Yann84 en réponse au topic de Mely dans Radiocommandes et accessoires
Hello, et via le GUI de ta FC ça donne quoi ? Perso, je ne regarde jamais cet affichage... -
Micro Swift 3 V2 et réglages via BetaFlight
Yann84 en réponse au topic de naviluminor dans Le matos FPV
J’essaie bien de voir sur la photo si y aurait pas une coquille au niveau de la FC mais je n’y vois pas grand chose vu qu’il y a deux paires jaune / blanc ... Parce qu’à part ça, si en plus l’UART 3 est bien déclaré sous BF... ben je sèche aussi Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk -
Bon j’ai quand même un wagon d’hélices de différents pas / profils qui est en route [emoji28] Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
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Oui tu as peut-être raison, je vais les contacter... Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
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Oui mais rien de méchant... j’ai vérifié la FC et les silent-blocks M3 mais RAS de ce côté... Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
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Hello, Encore un feedback de ce brave Armadillo qui au fil des vols vibre de plus en plus... Bon d’un autre côté je me lâche de plus en plus donc forcément il charge... Cependant, je pense que les emax vieillissent mal car sans toucher aux PIDs qui allaient très bien au 1er vol, une zone de vibration de plus en plus flagrante pourrit le retour FPV en mid-throttle... Également dès le début je trouvais ce qwad lourd lors des ressources ( mais bon comparé à mes 3’ je relativisais...) mais désormais sur des retournés ou des redescendes à plat je constate un vilain propwash... Par acquis de conscience je vais faire le plein d’hélices avec divers profils et en panachant les pas style 40 / 43-45 / 48 pour voir si je peux récupérer un peu de stabilité sans trop tirer sur l’autonomie... sinon bah je changerai les moteurs... Et tant qu’à y être, je changerai aussi la cam, car avec ce vieux modèle je ne vois plus rien à la moindre zone ombragée... Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
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Hello, J’ignore le modèle d’antenne d’origine du TraschCan mais il faut pas oublier que les Vtx sont accordés à un type d’antenne... par conséquent changer pour un modèle qui n’aura pas la même impédance ne sera pas résolu en modifiant la puissance du Vtx... Par exemple une antenne monobrin est carrément différente d’une omni... (longueurs de brin / impédance ) Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
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Salut Naviluminor, Désolé, j'avais zappé ta question... Donc, concernant cette split mini v2 " refurbished" si je puis dire, le retour en FPV n'est pas mal du tout je trouve (avec les réglages d'usine) , et pour les enregistrements, je ne suis pas du tout spécialiste, mais l'image est excellente.. en comparaison avec le dvr des lunettes 😁 Après, je reste reste quand même sur mon idée que cette nappe-ruban n'est pas du tout pratique, et même en définitive j'aurais tendance à penser qu'elle est tout aussi fragile qu'une nappe de Turttle tout en étant moins pratique... D'ailleurs serait-ce une raison pour laquelle Runcam a abandonné cette nappe pour sa split v3... laquelle si j'en crois la review l'Albert Kim n'est pas mal du tout... mais mieux vaut attendre le prochain Battlecam de MG pour se faire une meilleure idée de comparaison... du moins en ce qui me concerne 😉 Une chose importante dont il n'est pas toujours fait mention dans les reviews, c'est la dissipation thermique de la carte, car avec la MAMBA F722 le petit Gecko s'est transformé en source de chaleur à hélice ! Sinon, au final, ça à pris du temps, puisque tombé sur un mauvais lot / mauvaise série, mais je la trouve bien cette split mini v2 selon mes critères / mes attentes mais aussi mes gouts en terme de couleurs ...
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Premier petit feedback concernant cette frame Armadillo dont je serais tenté de penser que mon exemplaire, qui est vraisemblablement issu des premières séries, comporte quelques "défauts d'usines"... je m'explique: Les parties hautes des flancs du support caméra (donc de chaque côté) présentent un tenon trop court de 2 mm en longueur par rapport aux longueurs des fentes prévues sur le "chapeau" de la caméra (lui-même immobilisé entre les deux cotés de la frame), ce qui fait que malgré que même avec la cam montée sur silent-bloc ça bouge énormément... Pour remédier à ça, la colle chaude semble faire office, puisque j'ai rempli la cavité avec un gros pâté par dessus. Profitant de l'occasion pour faire le tour de la frame, j'ai remarqué que le support du pig-tail rencontrait le même problème... en plus avec la Lollypop installée ça doit bien amplifier en vol... Par contre là, je n'ai rien fait, car je voudrais voir ce qui va souffrir en premier... je pencherais pour le support, et peut-être une ovalisation de fentes latérales.. à suivre donc... pour l'expérience du newbie on va dire 😋 Pour finir, je trouve ces Emax bien gourmands quand même, car en tripale 5041, et je suis loin d'être un warrior du freeststyle ni du manche de gaz au taquet, je doute espérer des temps de vols comme avec mes 3'... (les accus sont neufs, donc je ne tire pas trop dessus, et je ne descends pas en dessous de 40% pour les premières charges) Voili voilou, bonne journée / bons vols
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La liaison se fait par un port UART de la FC. Comme c'est une liaison bi- directionnelle (un canal dédié pour un sens et un deuxième pour le retour) il faut que le CH1 du Xfire soit relié sur la PIN Rx d'un UART libre sur la FC, et le CH2 du Xfire avec le La PIN Tx de la même liaison UART sur la FC... Par exemple pour faire simple concernant le Xfire et si tu n'as pas utilisé l'UART6 de la FC: Xfire CH1 -> FC RX6 & Xfire CH2 -> FC TX6 d'ailleurs il me semble que c'est juste mentionné R6 et T6 sur la carte d'après ce que j'arrive à lire sur la photo... mais c'est pareil Bien entendu dans la foulée, il faut que tu déclares cette configuration UART6 / Xfire par le GUI de BF pour que la FC le prenne en compte...
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Hello, Proposition de newbie: pourquoi ne pas passer par la FC ? Concernant le Vtx,: sur la FC video out et un UART Tx pour le SmartAudio Concernant le Xfire: un autre UART Tx-Rx de la FC croisés avec Ch1 & 2 ...par exemple ?
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Carrément, ça dépote... 😁 En plus j'ai eu la bonne idée de tester une config PID / Rate que j'ai trouvé dans le GUI... 😬... 🤣 Du coup, je vais chercher un peu car je ne me souviens plus de la manip' pour sauvegarder ces diverses config de FC dans le KKC, et comme ça sur le terrain en cas de difficulté ce sera plus simple pour revenir dans une config précédente maitrisée... et puis c'est bien moins encombrant qu'un laptop...
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Ah oui ça me me parle maintenant que tu en parles ... je vais fouiller il me semble que tu avais fait une video la-dessus ou bien j’ai lu un truc de ta part... merci Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
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Alors, en lisant comme ça paraissait fastoche voir évident... mais en fait que néni ! J'ai au moins compris que sous BF qu' il n'était pas possible d'activer la fonction RSSI_ADC de l'onglet "configuration" sous BF et en même temps d' activer la voie dédiée au RSSI dans l'longlet "receiver" du GUI... Purée, j'y ai séché un petit moment quand même et finalement c'est là que BF n'est pas trop mal foutu, puisque je me suis souvenu avoir lu que si cela ne s'activait, c'est qu'il y avait un soucis... puis grâce à Google je suis tombé sur le Git de BF qui explique ça un peu en travers, et en affinant la recherche je suis tombé directement sur un excellent Tuto du forum WAF très bien expliqué par FroggyFPV... bah voilà pourquoi aller chercher midi à 14heures après tout Bref, j'ai désormais une valeur RSSI cohérente en immersion... donc le gars est content... d'autant que les réglages avec les PIDs par défaut sur cette FC vont très bien pour le moment ( j'ai passé 2 accus en début de soirée...) Par contre il en me reste encore un truc à trouver: -> comment faire pour que la split ne lance pas systématiquement le DVR dès la mise sous tension du Gecko, mais via la commande que j'ai depuis la QX7.. à suivre donc
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Je me disais bien... [emoji28] Merci pour ton retour, je vais m’y coller asap... Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
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Hello, ce Gecko est enfin en état de vol, j'ai rajouté deux photos à l'issue du petit vol d'essai dans le jardin... Concernant ce build: Bon bah, j'ai pas mal paluché le ouaib pour ne pas faire trop d'impairs, et sous Mac, le configurateur BF bascule direct en mode DFU via CLI ce qui m'a permis d'installer la dernière release... Pour les régalges, j'ai conservé les PIDs par défaut puis modifié les Rates / Expo à la louche par rapport à mes habitudes sous Kiss... Par contre, avec cette FC, il faut l'accu pour paramétrer tout ce qui touche à la radio...et là ça chauffe grave ! Bon c'est clairement mentionné par Diatone pour l'installation du stack mais ajouté à cela ce que la carte de la split qui dissipe, ben ... pour cet hiver, l'accu sera bien maintenu en température ! Sinon, après avoir pris un peu temps pour piger la philo du GUI de BF, tout est fonctionnel ( Vtx / Split / etc...) et il ne me reste que cette histoire de RSSI avec le R-XSR que j'ai soudé à un pad Rssi de la FC justement mais je pense que j'aurais du passer par un UART libre plutôt... à revoir donc La dernière chose, c'est le pig-tail qui était trop court pour certains de mes accus, j'ai carrément zappé ça... du coup suite au premier vol, comme j'ai encore les même soucis de retour vidéo qu'avec le Japalura( avec TrampHV c'est pas du Glitch...) alors j'ai viré le gros pigtail avec son condo trop court, et collé une XT30 simple avec un câble de gauge 14, mais plus long et comme c'est pareil coté retour FPV, au moins j'ai gagné ça en poids... ( je commence à penser que ça viendrait du Rx des Zkyzones qui commencent aussi à perdre des couleurs avec le temps...) Sinon, pour faire un feedback sur cette split mini v2 en particulier: ben ça dissipe grave, mais ça fonctionne très bien jusque là... en plus je peux la commander depuis la QX7 et tout fonctionne... Seul truc à savoir, c'est qu'avec le pâté de colle que Runcam rajoute pour sécuriser la nappe sur la carte, en installantle blindage, bin ce dernier se déforme et du coup il faut laisser suffisamment de place de ce coté... ( ça tombe bien, le R-XSR a bien maigri...) Bon voilà, je vais le redécouvrir au fur et à mesure.... à suivre donc
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Le poids du bidule 360gr sans accu... Je ne me rends pas trop compte, mais avec ma petite expérience en format "tom-pouce", ça décoiffe ...
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Hello, j'ai la chance de côtoyer un collègue qui a des tonnes de matos mais qui malheureusement à décroché de la course FPV... alors du coup, après m'avoir parlé de tous ces morceaux neufs dont il voudrait bien se débarrasser finalement, un jour en m'apportant une partie de son bazar pour me le montrer ben j'ai craqué... forcement, full kiss & frame Armattan, je n'ai pas fait un plis !! et avec le recul je l'en remercie sincèrement... Bref, pour le montage de tout ça, malgré qu'il m'ait refilé l'ensemble déjà bien avancé, bah, comme je suis un peu chiant parce que j'aime bien faire les choses à ma sauce, et beh j'ai tout refait... et malgré la taille en 5' ce n'est pas si évident que ça, car il faut quand même pas mal optimiser pour que tout rentre proprement. La Kiss v1.03 est flashée en 1.3RC34 ( celle avec le turtle mode...même si j'avoue que je m'en sers peu...) avedc les PIDs par défaut, car j'ai pas mal galéré pour me débarrasser de vielles vibrations... du coup au final exit les softmounts, la FC est sur entretoises nylon avec seulement un joint silicone entre la FC et les rentretoises ( rien côté écrou),et avec les HQ Prop DP5x4.3x3 c'est royal ! Pour ESCs, et là je dois reconnaitre que je me suis farci pas mal d'infos sur ouaib, et de vidéos également, et d'ailleurs merci MG pour tes tutos sur ces Kiss Race 24A... seul bémol: comment savoir s'ils ont le FW avec bootloader ou pas... car contrairement à tout ce que j'ai pu voir, ben y'a pas d'étiquette de la version collée sur le microP... Alors j'ai quand même trouvé la réponse: si les ESCs blinkent vert: pas de bootloader, donc flashage FW obligé, et s'ils blinkent bleu, c'est le bon FW, on peut directement charger le dernier FW avec le GUI... et ça tombait bien dans mon cas car le flashtool STM sur Mac ne m'emballe pas trop... Sinon pour le reste, le TrampHV en v1 fonctionne très bien, le SmartAudio est fonctionnel depuis la radio, ce qui tombe bien puisque malgré l'upgrade en V2, le TNRWand n'arrive pas à établir la liaison avec le Tramp (sous / hors tension...) du coup exit le pad RFID... Enfin, exit la vieille Foxeer qui était dans le lot (car le rendu était pourri à partir du moment ou il ne faisait pas plein soleil...et la moindre ombre rendait noir...) par une Foxeer Predator mini v4. Bon il a fallu virer les softmouts d'origine d'Armattan, et imprimer un adaptateur mais le résultat est bien là, même si je dois encore retoucher quelques paramètres ( raison pour laquelle le cordon OSD est scotché sur la plate au dessus de la Cam..) Pour finir, les essais avec les diverses hélices (design & pas différents) furent salvateurs en ce qui me concerne, et ce avec les PIDs par défaut... Alors oui ça limite carrément les choix, mais si la frame tient la route dans le temps (je dis ça parce que j' ai déjà fichu un bon pet' à la frame en raison d'un powerloop foiré autour de la transversale d'une cage de but ce matin et qu'au moment de rédiger ce topo, je viens d'envoyer une prise en charge chez Armattan...) je sais qu'à m'en donné, ou plutôt au moindre signe de faiblesses des Emax, je vais repasser passer sur des T-Motor que j'affectionne et je pense que le panel du choix d'hélice évolura... Bon bin concernant le 5', je crois que ça y'est, je suis tombé dedans.... 😍 ... presque j'ai l'impression de voler en cinéwhoop avec le Gecko désormais 😁 Voili voilou, maintenant yapluqa... Merci à tous, et merci aux tutos Waf pour votre aide et les conseils 🙂
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Mince je suis grillé [emoji1787] J’ai pris du retard pour monter ce Gecko avec sa split mini 2 car je viens de récupérer un 5’ avec pleins de matos vintage que je ne devrais pas tarder à exhiber en Drone Built d’ailleurs [emoji28] ... et puis surtout full Kissed ... d’où mon désintérêt passager du Gecko [emoji51] Désolé... Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk