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Celian29

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  • Date de naissance 02/09/2002

Informations personnelles

  • Genre
    Masculin
  • Lieu
    Bordeaux
  • Machines FPV
    ✧Stack: MambaF405
    ✧Cam: Runcam Split Hybrid
    ✧Vtx: TBS Unify pro HV
    ✧Moteur: Iflight cyberXing 2555kv
    ✧Casque: SkyZone 02X
    ✧Radio: FlySky i6

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  1. PROBLEME RESOLU !!!!!!!!!!! C'était le receiver qui merdait, j'ai resoudé mon ancien et le problème à disparu, donc merci à tous ceux qui m'ont aidés ❤️ !!!!! (Je déconseille le Fs-A8s du coup)
  2. Salut @Jerome, si c'est un problème de PID je n'en vois pas la source, peut être le vBat compensation ? Je suis pas un pro en PID mais c'est surtout que j'ai les réglages par défaut de BF, par contre oui j'ai effectivement un condensateur, c'est celui fournit avec le stack (470 microF - 35V) est-ce qu'il pourrait poser problème ?. En attendant je vais tester emuflight.
  3. J’ai aussi essayé, le comportement est le même, BF 4.1 et BF 3.5, mais oui c’est sans doute un probleme software, surtout que le problème na pas lieu quand je fais tourner les moteurs depuis l’onglet moteur de BF.
  4. De ce que j'ai vu sur la documentation de ton Vtx, S-Bus et cppm son sur le même cable donc possiblement tu n'as rien a toucher, ce que tu peut faire c'est changer dans l'onglet configuration Le "serial-based receiver" par "PPM RX Input" (C'est dans la partie nommée "Receiver"). Fais le test et si ça ne marche pas on verra en détail le reddit (Par contre demain soir, faut que j'aille réviser😢 )
  5. Ton receiver le "R-XSR" utilise soit S-Bus soit cppm, donc regardes lequel tu utilises, peut-être que tu est en cppm alors que tu es en Serial-Based receiver sur BF
  6. Ok donc si on reste sur cette piste de l'onglet Port : j'ai trouvé ce thread reddit En gros, ce que tu peux essayer : - Changer le BaudRate - Désactiver la boite noire Après je t'invite fortement à checker le reddit pour avoir un peu plus d'explication !
  7. Tu as changé les 4 ports en même temps ? Normalement ce n'est pas possible d'en avoir plusieurs en même temps, donc tu devrais faire par élimination les uns après les autres, sinon c'est que le problème ne vient pas de la 😉
  8. Celian29

    Connexions moteur > esc

    Normalement si tu débrouilles bien et que ton fil de moteur est plutôt rigide, la gaine ne devrait pas avoir besoin d'une grosse fixation, donc soit rien soit un petit point de colle chaude bien placé fera l'affaire 😉
  9. Salut, vérifies que tu flash le firmware compatible avec ton FC ! 😉
  10. Salut, alors j'ai vu que cela peut être à cause d'une insuffisance d'alimentation sur ton VTX. Ou alors c'est à cause d'une instabilité (de bruit) électrique. Je pense que la première chose que tu devrais faire pour trouver la cause serait de bouger le point d'alimentation de ton vtx, si tu l'alimente depuis ton FC met le direct sur l'entrée Lipo (si il supporte le voltage), et si il est sur l'entrée Lipo met le sur le FC. Il faut aussi envisager que ton vtx soit HS, et pour les DVR je n'ai aucune explication. Bref pour avoir toute les infos que tu risques d'avoir besoin je t'invite à checker ce site : https://www.getfpv.com/learn/fpv-diy-repairs-and-mods/diagnosing-and-fixing-bad-fpv-video/
  11. Salut, alors réponse un peu tardive, mais peut-être que cette issue GitHub te donnera de l'aide si tu n'as pas trouvé une solution depuis : https://github.com/iNavFlight/inav/issues/4102
  12. J'ai essayé cela ne change rien... Merci tout de même ;), je vais bien finir par trouver une solution
  13. Ok donc il se pourrait que ton FC soit saturé d'information et mette trop de temps à tout traiter, donc sur Betaflight pour le X220 il faudrait que dans l'onglet configuration tu: - Desative barometre/magnetometre. - Garde seulement les features [AIRMODE,ANTI_GRAVITY_DYNAMIC_FILTER] et désactive les autres. -Mettes ta PID Loop frequency à 2kHz ou plus bas (Pour tester, tu remontera la valeur après si ce n'est pas le soucis) -Mettes Ta gyro Update frequency à 4Khz ou plus bas (Pour tester, tu remontera la valeur après si ce n'est pas le soucis). Regarde en bas de betaflight la petite fenetre CPU Load, quand tu est branché en usb sans batterie branché tu devrais être entre 20-30% (En tous cas c'est ce que j'avais avec un X220) Et aussi tout ce que je propose n'est que hypothétique, en espérant que cela t'aides.
  14. Celian29

    HELP! OSD

    Salut, alors je vais tout de même essayer de te répondre, donc après une petite recherche sur le modèle de ton drone j'ai trouvé que le système d'osd ne semble pas être celui de betaflight mais "ezOSD" d'immersionRC donc logique que betaflight n'arrive pas à interagir avec ton fc pour L'OSD, par contre je ne vois pas trop comment tu peut faire pour régler tout ça.
  15. Ok donc je viens de tester la tension de sortie du FC en full throttle au niveau du récepteur (super galère à faire) et elle reste sur un bon 5v constant. Par contre j'ai remarqué que je n'arrive pas a reproduire le problème (moteur soudainement bloqué à fond) quand je suis au sol sans hélice, mais en testant au sol avec hélices et en ayant attaché le drone solidement, la le problème survient (Et je ne prend pas en compte l'airmode qui capte pas ce qui lui arrive). Donc je pense que le fait d'avoir les hélices entrainent un effort supplémentaire sur le moteur, et qui dis couple en plus sur un moteur dis augmentation du courant, donc est-ce qu'un sur-ampérage pourrait causer un problème quelconque ?
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