damelko
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IDF Sud
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6" frame tyro119
4" LR homemade
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Très intéressant cette vidéo sur l'orientation des fibres ! Faisant moi-même du composites pour fabriquer des fusées je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Bon j'ai refait des test en faisant le build un peu plus propre au niveau du câblage, en relâchant un peu les gummies et en accrochant le VTX mais aucun changement pour l'instant. Malheureusement j'ai cassé un moteur sur un crash hier donc je vais devoir attendre un peu avant de revoler et j'ai pas pu tester en Bf stock. Après je peux te dire que ça vibrait en stock parce que je suis passé par là avant de tuner mais j'ai pas de vidéo ni de BB pour faire une analyse plus précise... Je commence à réfléchir à une nouvelle frame mais si j'aimerai bien aussi que le problème ne vienne pas de là. Il est vrai que la Mr Croc 6" de Flywoo me fait de l'oeil...
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Bonjour à tous, Je viens de casser un moteur sur mon 6 pouces 4S... Et j'en trouve pas en shop français donc si vous en avez un qui peut arriver avant Banggood je suis preneur ! A moins que vous arriviez à me convaincre qu'il me faut faut des moteurs avec plus de KV et plus gros pour du 6 pouces 4S ;) Merci !
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Avant le stock BF du coup ?
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Justement c'est pas bien visible sur la vidéo mais les oscillations ont tendances à augmenter un peu quand j'augmente les gaz. J'avais fait des test en stock et j'avais toujours des vibrations mais je vais le refaire ça donnera une idée. En 4.2 ou 3 du coup ? Voici quelques photos plus détaillées de mon montage. Dis moi si c'est pas suffisant et si tu veux que je démonte pour voir encore mieux. Ne fait pas attention au condo, j'en ai toujours un mais là en l'occurrence il a dégagé dans un crash à ma dernière session. Pour les composants j'avais fait un Dronebuilds, Stack Mamba 405 mk2. Hé bien figure toi que je m'étais posé cette question ! Après avoir tout changé sur ce Tyro119 sauf la frame je me disais bof y'a pas de mauvaise ou de bonne frame tant qu'elle casse pas j'ai pas de raison de mettre 5 fois plus cher dans un composant qui change pas grand chose. Mais finalement ce raisonnement est pas top, s'il y a des frames à 100€ et des frames à 20€ (la mienne) c'est qu'il y a bien une raison et que le prix veut dire quelque chose. Mais bon parallèlement j'ai aussi déjà vu des Tyro119 qui ne vibrent pas donc je sais plus trop quoi penser. Je m'étais permis de prendre des petits moteurs parce que justement j'avais vu pas mal de build 6" avec ce genre de moteurs voire plus petit notamment sur Rotor Builds et plein de vidéos de cinematic en 6". C'est aussi parce que ma frame est très très petite et légère que je m'étais permis ça. En stock j'étais sur du 2407 et c'était vraiment pas mieux voire pire, bon après c'était moteurs Eachine... Bon donc je prépare un vol en BF stock et après on verra mais c'est vrai que l'histoire de la frame ça me semble pas bête, en tout cas c'est ce à quoi j'avais pensé à un moment donné.
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Bonjour à tous ! Je lance aujourd’hui un appel à l’aide car je suis toujours bloqué avec les deux mêmes problèmes depuis 8 mois et ce malgré mes tentatives pour les régler. Entre deux j’ai fait plein de changements et build mon 4 pouces homemade mais je suis toujours frustré par ces problèmes sur le 6 pouces. Je remercie par avance ceux qui vont tout lire et m’aider, je préfère écrire beaucoup mais que vous ayez toutes les informations d’un coup et que vous sachiez tout ce que j’ai déjà fait de mon côté. J’ai commencé le FPV pour faire des images principalement mais depuis janvier j’ai des satanées vibrations qui ne s’en vont jamais. En voici un exemple : https://www.youtube.com/watch?v=EV9cgJeYM9Y&ab_channel=Damelko C’est assez vieux comme vidéo mais c’est pas mieux aujourd’hui donc ça reste pertinent. J’avais pas mal discuté avec @Feisar à cette période mais même avec plein d’essais de tuning sur Emu je n’obtenais rien de satisfaisant. Du coup je suis repassé sur BF 4.2 avec notamment la série de vidéos de UAV Tech que j’ai dévorée et appliquée à mon Drone, d’ailleurs merci @Jerome pour le boulot que t’as fait là-dessus en français. Donc j’ai suivi la procédure d’UAV Tech, le drone vol globalement bien, j’ai quasi pas de rebond ni de propwash mais ces vibrations qui ne s’en vont jamais et qui m’empêchent de faire de l’image. A force de tuner sur BF comme Emu sans résultats j’ai commencé à me demander si c’était pas hardware le problème parce que j’ai lu pas mal de trucs sur Mid Throttle Oscillations causées par le hardware et ça ressemble à mon problème : - Donc j’ai vérifié des dizaines de fois toutes les vis et tous les serrages de la frame, moteurs… - Le support Gopro je pense pas pouvoir le mettre en cause même si c’est design et impression maison il bouge pas d’un poil vu comment il est serré et il est aussi légèrement souple pour amortir les vibrations. (Cf photo) - Les moteurs aussi je me demandais si c’était pas de leur faute puisque dans ma blackbox j’avais un motor noise extrêmement élevé. J’ai essayé avec d’autres moteurs là je suis en Velox 2306.5 1950 KV (4S) et ça n’a pas vraiment changé. - Derniers points les hélices parce que j’ai lu aussi que le couple moteur/hélice est important et certaines hélices vont engendrer des vibrations avec certains builds, d’autres moins. J’ai essayé 4 types d’hélices en 6 pouces et même si c’est différent selon les hélices c’est satisfaisant avec aucune… (HQ prop, Ethix K2, T-motor 6143 , Azure Power 6145). Voilà donc niveau hardware j’ai rien pu en conclure et niveau software je ne sais pas vraiment comment aller plus loin dans le tuning pour me débarrasser de ces vibrations. Donc ma grande question c’est que faire maintenant, j’aimerais bien profiter de l’été pour faire de belles images. Est-ce que je passe en 4.3 et je reprends tout à zéro le tuning ou est-ce que je trouve une solution d’abord et après je migre ? J’espère que vous pourrez m’aider parce que moi là j’ai plus trop d’idées… Mon deuxième problème non réglé c’est de la post-prod, du fourmillement et du bruit lors de l’exportation Premiere pro. J’ai testé des dizaines de bitrate, downscale, upscale etc et rien n’y fait toujours ce même bruit alors que la vidéo Gopro avant de passer sur Premiere est nickel. Voilà un exemple. Je voulais vous montrer les vibrations aussi dessus mais y’a tellement de bruit qu’on ne les voit pas. https://www.youtube.com/watch?v=k_sccgtJdj4&ab_channel=Damelko Un grand merci à vous de m’avoir lu et si vous pouvez m’aider. Je vous laisse un dump et mes settings au cas où. dump.txt
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Deux li-ion 4s 3000 mah terminées ! Merci @Joelamoule pour la commande groupée 😉 J'espère ne pas les avoir endommagées parce que j'ai même du faire des soudures assez longues à 300°C et elles étaient bien chaudes. Sinon chez moi c'est artisanal, pas de gaine thermo, tout au scotch ! 3.5 par cell d'après le voltmètre je croise les doigts pour que ça vole et que j'ai pas tout mon scotch à défaire 😮 On dirait vraiment un crapaud sur une boite d'alumettes avec mon 4 pouces homemade, ma frame est très étroite et pas très longue. Je me demande si ça va bien voler... Sur mon 6 pouces j'ai vraiment hâte d'essayer, je volais déjà entre 6 et 9min avec mes 4s 1500mah donc on va voir si je gagne beaucoup.
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Je suis bien tenté ! Mais 1750kv c'est pas un peu juste en 4S ?
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Je crois que mon drone n'aime décidément pas le bidirectionnel. J'ai pu faire mon maiden aujourd'hui avec mon repassage sur BF et le BDshot 300. Les moteurs font un léger crissement quand j'arme et quand ils tournent. Comme si il y avait du sable dedans alors que c'est électronique. Et en plus c'est désynchronisé car quand j'active le beeper les moteurs ne bip pas en même temps et au bout de 5s ils arrêtent de bipper. D'ailleurs l'armement fonctionne 1 fois sur 5 aussi. J'ai essayé d'augmenter le pourcentage de valeur minimum des gaz mais pas trop de différence. Les PID stocks de BF sont pas du tout bon pour mon drone (bouncback, wobble et propash à gogo...). Je commence à regretter d'être revenu sur BF et d'avoir essayé le BDshot haha. Je vais continuer de chercher une solution ça peut se jouer au niveau de la fréquence du firmware ? Je me documente de plus en plus sur UAV Tech mais je n'ai toujours pas compris comment régler les filtres pendant que je m'occupe de régler les PID pour avoir un bon comportement.
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Même quand on est sûr de quelque chose, double checker ! Mes deux hélices arrières étaient montées à l'envers. Donc forcément dès que je pitch réponse du gyro pour aller dans l'autre sens et ça explique le comportement et les hélices éclatées. J'ai même fini par faire un montage pour les tests d'aujourd'hui pour pas casser d'autres hélices. Plusieurs fois hier en faisant mes tests je me suis dit : "Peut être que mes hélices sont dans le mauvais sens", donc je vérifiais mais je me disais oui c'est bon celle là va vers l'intérieur... Mais l'intérieur sur le coté pas à l'arrière. C'est marrant j'étais persuadé que c'était bon puis ça fait un moment que je vole maintenant et que je change des hélices très régulièrement donc j'étais sûr. Je pense que je ne ferai plus jamais l'erreur maintenant. Désolé de vous avoir dérangé pour un si petit problème. Je suis en BiDshot 300 avec Jazz 16.9. Tout à l'air d'aller bien j'ai hover un peu j'attend le beau temps pour un vrai vol. Maintenant que les moteurs vont bien je vais continuer de réfléchir à changer mes moteurs ou pas. Je serais reconnaissant si quelqu'un peut m'apporter un peu d'aide à ce sujet sur le topic suivant.
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Je vais me lancer aussi pour faire une 4S li-ion, je pense avoir la base suffisante avec ce topic bien rempli ! Je joins une vidéo de FalconRad pour étoffer le sujet. (Jadore cette chaine)
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betaflight Etude technique du GPS - Comprendre et configurer votre GPS
damelko en réponse au topic de CC06 dans Électronique
Très bon article merci ! Hâte de voir la suite. -
Merci je pourrai comparer ! Je vais d'abord essayer de refaire fonctionner en Dshot classique et après j'attaque le BDshot 🙂
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C'est un 6 pouces mais merci pour le 24 kHz je ne savais pas je me suis posé la question justement au moment de télécharger le firmware. J'ai vérifié hier que le gyro tournait bien mais dans le doute je vais revérifier, idem pour les moteurs je vais re check. Mais en effet je me doute que ce n'est pas le firmware à mettre en cause mais bien une erreur sur BF...
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Mk2 avec ESC F40. Flashée en 4.2.6. Mais comment le type de FC peut intervenir dans le problème si tout allait bien avant sur BF comme Emu ?
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Stack mamba F405 Je comprends pas trop à quel endroit je fais une erreur parce-que j'étais sous BF il y a quelques mois avant de passer sur Emu. Et j'ai rien changé de spécial à part peut être une version un peu plus récente sur les ESC.