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Posté(e)

Je craignais un changement de ressource, mais non...
Je ne peux pas t'aider du coup...

Vérifie bien les connexions, cherche un faux contact ou un truc bizarre.
Qu'est-ce qui peut expliquer que le moteur 3 reçoive le signal du moteur 4 ?

Posté(e)

Mes 4 esc sont bien reconnu sur BLHELI mais les valeurs de l'esc 1 , ppm min throttle et max sont differentes des esc 2 ,3 et 4 est ce normal ?

image.png.a4cb7aec82ebd193a743a8aaea5ab528.pngimage.png.bc10f35681779acb7aa8dcd4f51d01c9.png

Posté(e)

Moi je dirai de les reflasher avec le dernière firmware ça réglerai peut être le soucis qui sait tu ne perds rien à essayé 

Youtube WE are FPV
Posté(e)

Oui j'ai utilisé la version A.H25 ,j'ai verifier les moteurs BH apres avoir débranché le quad du port usb et de sa batterie . 

la je viens de les flasher en 16.6 les 3 moteur tournent  mais le pb persiste. 

 

image.thumb.png.d78843b891043972ad18c828f1d1a199.png

Posté(e)

Merci encore pour votre patience , si quelqu'un a d'autres idées faites moi signe ,sinon bonne soirée vous êtes au top ;)!

Posté(e)

C'est peut être un problème du fil signal 3 et 4 qui se touche à cause du crash ! Il te faudrait un voltmètre le mètre un test de conductivité voir si ça sonne ça peut être tellement de chose ! Recherche quand même sur internet voir si personne à le même soucis que toi ! 

Bonne soirée à toi aussi mais personne à résolu ton problème >:(

Posté(e)

Le principal c'est d'avoir essayé , pas de regret j'ai passé un bon moment et j'ai appris pas mal de choses en peut de temps , pour le reste patience et argent car il va falloir passer a la caisse ,ça fais partie du jeu ,merci pour tout a bientôt !

Posté(e) (modifié)

désolé j'arrive tard pour les commandes

$M>lþÿi$M>©tARM;ANGLE;HORIZON;HEADFREE;HEADADJ;BEEPER;OSD DISABLE SW;BLACKBOX;FAILSAFE;FPV ANGLE MIX;CAMERA CONTROL 1;CAMERA CONTROL 2;CAMERA CONTROL 3;FLIP OVER AFTER CRASH;PREARM;ñ$M>û!H$M>nÖ¿ Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' # diff

# version
# Betaflight / OMNIBUSF4SD (OBSD) 3.2.3 Dec 11 2017 / 07:56:44 (cb962eda1) MSP API: 1.36

# name
name jayjay

# resources

# mixer

# servo

# servo mix


# feature
feature RSSI_ADC
feature AIRMODE
feature ANTI_GRAVITY

# beeper

# map

# serial
serial 5 64 115200 57600 0 115200

# led
led 0 0,11:NSW:FT:2
led 1 0,12:NSW:FT:2
led 2 0,13:NSW:FT:2
led 3 0,14:NSW:FT:2
led 4 0,15:NSW:FT:2
led 5 15,11:NES:FT:0
led 6 15,12:NES:FT:0
led 7 15,13:NES:FT:0
led 8 15,14:NES:FT:0
led 9 15,15:NES:FT:0

# color

# mode_color

# aux
aux 0 0 3 1750 2100
aux 1 1 2 900 1275
aux 2 2 2 1300 1700
aux 3 13 1 1700 2100
aux 4 27 0 1700 2100

# adjrange

# rxrange

# vtx

# rxfail

# master
set gyro_sync_denom = 2
set baro_hardware = NONE
set min_check = 1040
set max_check = 1960
set serialrx_provider = SBUS
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set failsafe_delay = 10
set failsafe_kill_switch = ON
set vbat_max_cell_voltage = 44
set vbat_min_cell_voltage = 32
set vbat_warning_cell_voltage = 34
set deadband = 3
set yaw_deadband = 3
set pid_process_denom = 2
set osd_tim2 = 1
set osd_vbat_pos = 2102
set osd_rssi_pos = 2081
set osd_tim_1_pos = 450
set osd_tim_2_pos = 33
set osd_flymode_pos = 2497
set osd_throttle_pos = 225
set osd_vtx_channel_pos = 2519
set osd_crosshairs = 200
set osd_ah_sbar = 200
set osd_current_pos = 49
set osd_mah_drawn_pos = 353
set osd_craft_name_pos = 362
set osd_gps_speed_pos = 218
set osd_gps_lon_pos = 82
set osd_gps_lat_pos = 65
set osd_gps_sats_pos = 51
set osd_home_dir_pos = 302
set osd_home_dist_pos = 454
set osd_compass_bar_pos = 266
set osd_altitude_pos = 247
set osd_pid_roll_pos = 423
set osd_pid_pitch_pos = 455
set osd_pid_yaw_pos = 487
set osd_debug_pos = 1
set osd_power_pos = 321
set osd_pidrate_profile_pos = 345
set osd_warnings_pos = 2090
set osd_avg_cell_voltage_pos = 76
set osd_pit_ang_pos = 257
set osd_rol_ang_pos = 289
set osd_battery_usage_pos = 457
set osd_disarmed_pos = 480
set osd_nheading_pos = 311
set osd_nvario_pos = 279
set osd_esc_tmp_pos = 82
set osd_esc_rpm_pos = 83
set osd_stat_max_dist = ON
set osd_stat_endbatt = ON
set osd_stat_tim_2 = OFF
set vcd_video_system = 1

# profile
profile 0


# rateprofile
rateprofile 0

Modifié (le) par ResO
Posté(e)

Bonsoir , mon problème est résolu la panne venait du contrôleur de vol . Merci encore a bientôt. 

Posté(e)
Il y a 8 heures, Sly a dit :

Bonsoir , mon problème est résolu la panne venait du contrôleur de vol . Merci encore a bientôt. 

OK, tu peux etre plus explicite ??!

Ca aidera sans doute du monde.

Merci à toi

  • J'aime 1
Posté(e) (modifié)

J'ai acheté sur le bon coin un wizzard x220s en état de marche sans RX et sans radiocommande , j'ai donc récupéré le RX de mon X220s  en panne pour le monter sur celui acheté sur le bon coin ,sauf qu'il ni avait aucun fil soudé sur la carte de vol permettant de connecter le rx ...J'avais le choix de récupérer l'ancienne carte de vol du X220S hs avec la prise de branchement du rx qui etait dessus ,en dessoudant les deux fils d'alimentation et la remonter sur le nouveau ou bien dessouder les 3 fils qui servent  aux branchement du RX sur la carte de vol du X220S hs et les ressouder sur le nouveau. J'ai pris la 1ere solution partant du principe qu'il était plus rapide de dessouder et ressouder 2 fils d'alimentation plus accessible de la carte de vol plutôt que 3 fils de la prise de branchement du RX (désolé de ne pas employer les termes technique mais je ne les connais pas encore ). Une fois l’opération terminé voila mon X220S acheté sur le bon coin avec la carte de vol de mon X220S malade ( rappelez vous on avaient évoqué  que ESC 4 en 1 était la panne } . 

Je m'empresse de brancher la batterie , j'allume la radio mais celle ci n'est pas reconnu .... Je rentre le dump des réglage par Default  sur betaflight  , j'essaye a nouveau , miracle la télécommande est reconnu j'arme le X220S je pousse les gaz  et me rend compte ,dépité que je n'ai que 3 moteurs qui tournent , la même panne j'en conclus que cela doit venir de la carte de vol  . 

Du coup  j'ai inversé les cartes de vol , soudé les fils de la prise de branchement du rx que j'ai récupéré sur la carte de vol que j'ai changé et tout est rentré dans l'ordre.    

Modifié (le) par Sly

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