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Yo, Dans la fiche DroneBuild du premier JeNo Pocket, je disais que si je trouvais du matos plus optimisé, je referai peut-être une fiche, et donc me revoilà 😉 Cette fois-ci, j'ai fait une vraie vidéo qui montre un peu plus les capacités du Pocket, que ça soit pour du vol cinématique comme pour du Freestyle : Les 2 modifs principales concernent les moteurs et la FC. Côté moteurs, j'ai enfin reçu les 1203 8000 Kv de RCinPower, je suis pas méga fan du violet, mais ils marchent très bien, c'est définitivement le bon compromis ! Même si j'ai hâte de voir qqun en faire un en 1103 pour voir ce que ça donne 😄 Et pour ceux qui on maté la vidéo de présentation du Pocket, vous savez à quel point j'ai été poissard sur les FC... J'en ai reçu 2 nouvelles : la HappyModel Super F405HD ELRS AIO 20A et la JHEMCU GHF722AIO-HD 40A. La HappyModel est certainement un bon choix pour avoir une config légère (RX intégré), mais j'ai opté pour la JHEMCU qui est un petit monstre sur le papier : 2 à 6S, 40A, F722, ICM42688p, une diode TVS pour protéger l'électronique, un BEC 5V de 2.5A, donc capable de fournir les 10W pour le O4 Lite... pour seulement 50€ ! Par contre 8g sur la balance... mais vu mes précédentes expériences, je voulais un petit tank. Et après qques sessions de tests : elle a volé avec une boule d'étain sur l'électronique (vous la trouverez en regardant bien les photos), ça foutait la merde mais elle n'a pas cramé, j'ai pris des gros crashs dans les branches, j'ai fait du turtle des fois bien violent et... tout va bien 🙂 Voilà un aperçu de la BB, je mets un vol en 3S pour être dans l'hypothèse la plus bruyante. Bref, ENFIN, je suis content d'une FC AiO 😅 Quelques petits détails : Je continue de mettre un condo 25V 220 µF, même si c'est pas censé être utile Je continue d'alimenter le O4 Lite en direct lipo, je suis vraiment pas fan des BEC embarqués, même si l'ampérage théorique est suffisant Les UARTs du O4 Lite sont soudés sur des pads dans le coin de la FC, c'est assez atypique, sans que ça soit vraiment un prbl majeur. J'aurais pu utiliser la prise VTX, elle fourni bien du VBAT, mais niveau longueur de câble ça m'arrangeait pas trop. Je pense que je referai une vidéo bientôt sur le Pocket, maintenant qu'on a un peu de recul, pour clore la phase de Béta et apporter pas mal d'infos en plus.10 points
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Yes les gars 🫡 J'ai la chance de tester ce petit Jeno 3 low profil en avant première. Big Up à Nochamo et Jéjé 😉 Premier Jeno pour moi et vraiment hâte de le faire voler. J'attends quelques batteries 3s la semaine pro est c'est parti. J'ai migré l’électronique de mon toothpick 3.5 dans ce petit Jeno 3. Je sais pas encore si c'est suffisant les moteurs 5000kv en 3s. Je le trouve vraiment stylé. Je me suis fais un petit délire avec les vis dorées 😆 Merci à Jérémy (cncdupays) pour le travail de qualité. Pour le poids je suis à 101g mais y a largement moyen d'optimiser et gagner quelques grammes. Je vous mettrai un DVR assez rapidement 🙏8 points
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Hello ✌️ Ça faisait tellement longtemps que j’avais plus refais de fiche dronebuilds (et de build tout court 😄) Comment dire... après avoir vu le projet JeNo Pocket présenté par @Jerome : je suis rapidement tombé sous le charme. Cela tombait bien, je voulais un peu de changement suite à mon vistapick que j’affectionnais pourtant beaucoup ❤️ J’ai donc fait avec de la récup de mon ancien vistapick pour la partie moteurs et électronique. J’ai juste du acheter la frame, hélices et faire les TPUs pour finir le build. L’idée et objectif était d’avoir un micro quad plus petit donc le format 2.5’’ me semblait intéressant, faire encore un peu moins de bruit pour en faire vraiment partout, en mode "tank", tout en restant en Vista naked et enfin conserver une autonomie correcte (au moins 5 minutes). La pari est presque réussi, mais c’est pas encore ça niveau sonore, bien que cela soit plus tourné dans les aiguës, cela reste acceptable en 3S mais pas suffisamment pour en faire vraiment partout.. En tout cas le format 2.5’’ est dingue, c’est vraiment petit et mimi. Il vole incroyablement bien (avec mon tuning Betaflight maison, comme d’habitude), une vraie mini fusée en 3S (malgré mes 5555kv), taillé comme sur un rail en ligne droite, réactif à souhait dans les turn et moves avec suffisamment de punch. J’avoisine les 5m30s de temps de vol en 3S 550mAh, et 3m30s environ en 450mAh (un peu rincées). Le build pèse tout de même 90g (hors lipo) mais cela est dû à : Des moteurs surdimensionnés en 1303.6 Vista naked (un peu plus lourds qu’un O4 Lite) + Nebula Pro Nano L’AIO iFlight Beast F7 (qui pèse son poids aussi) Quelques TPUs Tous ces "problèmes" seront résolus sur une version 2S du Pocket que je compte me faire prochainement. Mais, a terme sur cette build 3S, je compte lui chausser du 1203 8000kv (bridé à 6000kv) et passer en antenne céramique, ce qui devrait me rapprocher des 80g (ce qui serait pas mal du tout en mode Vista + 3S 🙏) A ce stade par contre il sera quasiment une réplique du futur Pocket en 2S que je compte me faire, donc ce n’est pas bien grave, j’aurai 2 Pockets (c’est plus safe ^^) Encore merci @Jerome et @nochamo pour ce travail sur le JeNo d’une manière générale et d’avoir rendu possible cette dérive en 2.5’’ qui est tellement fun ! Je ferais comme d’habitude évoluer le sujet pour le suivi des MAJ de cette build 🙏 [ TUNING Betaflight 4.5.1 de la bestiole disponible ICI ]8 points
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Bonjour ! Présentation de mon JeNo Pocket ! La configuration matériel et logiciel est la même que la config de Jéjé sauf l'ajout d'un petit buzzer Vifly Finder Mini parce que ça me rassure ! Poids total de la bête sans lipo 90g. J'ai donc craqué au passage et pris une paire de N3 n'ayant pas de casque numérique donc si vous avez des questions je suis là ! Je suis aller faire un petit vol d'essai ce soir donc je vous met la vidéo en plus !8 points
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Un nouveau est arrivé aujourd'hui. HappyModel SuperF405HD ELRS AIO 3in1 Moteur 1203 8000kV 77g Pas encore testé 🙂8 points
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Attention voici une arrivée d'escadrille qui part 🤣🤣 Pour certain plus le droit de leurs apprendre à nager 😉7 points
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Bon, j'était partie sur un montage à blanc et tout est aller très vite 😅 Je vous présente donc mon nouveau moustique. Je vais pas faire de post dédié vu que c'est littéralement la même config que Jéjé. J'ai encore de la config à faire. Mais tout semble ok, hâte d'être à ce weekend en espérant que la météo sois clémente !7 points
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Bonjour à tous, Je vous présente mon build de la frame JeNo 5" avec bras en 6". Suite à un crash liée au déchiquetage/arrachage de la pigtail par l'hélice avant droite, et quelques jours avant un court circuit entre la pigtail et le condensateur, j'ai décidé de revoir ma copie 🙂 Je me suis dit que vu que je dois tout dessouder, autant en profiter pour faire des modifications voir améliorations sur beaucoup d'aspects... Et comme de base, je veux faire du middle range, j'ai décider de changer les moteurs et les bras du JeNo et aussi les cam plate pour avoir du soft mount (j'avais des vibrations dans les video avec l'O3). La bonne nouvelle lorsqu'on rencontre des problèmes, c'est de comprendre l'importance du montage et ça permet de s’améliorer. Quelques images : Sacrée différence Démontage de la cam pour changer de nappe. Avec le TPU pour le condo, c'était trop juste donc je suis passé à 20 cm. Je me suis bien fait chier pour essayer de bien isoler le condo du reste. Là, je suis sur de ne plus avoir le problème de court circuit avec la pigtail. Petit test avant d'aller plus loin... All good ! J'ai fait attention de bien torsader mes câbles pour ne plus qu'ils bougent et en les plaçant sur le coté pour ne pas qu'ils tapent le gyro. Et les nouveau cam plates Et voila ! Avec ses nouvelles props 6" Coté software: J'ai utilisé le preset JeNo 5" et pas grand chose à dire coté blackbox. Ça répond bien et c'est précis (merci aux dernières vidéos de @Jerome sur le tuning). Du coup, je suis passé à BlueJay pour avoir le RPM filter. Comportement étrange au décollage mais j'y reviendrai plus tard. C'est peut-être normal. Retour suite aux derniers vols: Coté caméra de l'O3, plus aucune vibration 🤩 Du coup, plus de problème avec gyroflow. C'est un super bon point. En revanche, je vois les hélices et j'avoue que je ne l'avais pas vu venir. Après un passage dans gyroflow, ça passe... J'ai fait des tests avec une gopro mais la fixation vibre un peu, je vais certainement la changer. Pour info, j'ai une gopro 9 et j'aimerai la changer. Si vous avez des conseilles, je suis preneur. Coté ressenti, c'est assez étrange. Ça me semble plus précis mais moins vif. Pas bien grave pour de la cinématique mais je n'ai pas encore l'habitude. Truc étrange depuis le passage à Bluejay : Quand j'arme le quad, les hélices tourne normalement au ralenti. Jusqu'ici, tout va bien. Mais lorsque je pousse le stick des gaz tout doucement et que je m'arrête dès que les moteurs accélèrent, ils continu de monter en régime jusqu'à ce qu'il soit sur le point de monter. A ce moment là, la vitesse se stabilise 🤨 Si je pousse plus fort, pas de souci, il décolle mais il ne faisait pas ça avant. Étrangement, je le trouve beaucoup plus stable et facile à diriger à ras du sol mais je sais pas, ça fait bizarre. Comme si quelque chose compensait... Reste à faire : Essayer des hélices à 2 pales. Rendre étanche les pattes qui sortent du condo. Changer de TPU. Déplacer le GPS. Si vous avez des liens de support ou des idée de placement, je suis à l'écoute 🙂 Fixer le bipeur. Peut-être changer d’antennes et passer à une connectique SMA pour faciliter le démontage mais je ne trouve pas d'antennes avec ce type de connecteur qui soit bi-bande... Un grand merci à tous pour vos conseilles et toutes les vidéos qui m'ont permis cette réalisation. Et aussi à CNC carbon 91 pour la découpe 😉 Vos retours sont bien évidement les bienvenus (voir attendu 🙂)6 points
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P'tit montage DVR rapido de ce jour dans le jardin 😉 J'avais mis une musique sympa mais Youtube en a décidé autrement donc zéro son.. pas grave ça donne quand-même un aperçu ^^6 points
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Incroyable, tout rentre ! (110g en tout 😱) Plus qu'à maiden 😀 Edit : vol fait, c'est juste génial comme machine, merci Jérôme et Nochamo ! Les deux problèmes que j'ai rencontré : - Le bz- de la speedybee f405 aio qui bippe pas mon buzzer tunerc (mais avec le GPS, c'est redondant) - Les Avan piquent beaucoup trop pour mettre le JeNo dans la poche Sinon, quelle liberté de remplir 2-3 lipos avec une powerbank, et faire des vols juste pour le fun 😊6 points
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pour tout ceux qui kiffent tryp..... il y a une "petite" map qui devrait bientot sortir officiellement......💪 pour les plus impatients, elle est dispo en beta. (il y a encore des corrections a venir) pour acceder a la beta, il vous suffit de vous rendre sur le discord de tryp, dans la rubrique FAQ, vous trouverez ce post : clickez sur l’emoji de la grue, et patientez jusqu’a ce que les admin valident votre inscription a la beta. ensuite vous aurez accès au channel de la beta sur le discord de tryp "beta access", sur lequel vous trouverez la procédure, avec le code de la beta. vous aurez ainsi accès a une nouvelle map dans "reel spots"..... 😉 cela fait plus d’un an que je bosse sur cette map a mes heures perdues, et je ne suis pas mécontent que cela touche a sa fin....😅 n’hesitez pas nous faire vos retour ici ou sur le discord de tryp (il y a un chan dédié) enjoy!6 points
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PROJET MINI PHEN X Le projet Mini Phen X (MPX) est né de l'inspiration de la célèbre KayouMini et de la JENO POCKET. L'idée derrière la MPX était de créer une version personnelle et originale de ce modèle mythique, tout en conservant son esprit. La MPX reprend l'architecture de la KayouMini avec une mono-plate de 3 mm en carbone T700, cependant, la MPX intègre plusieurs innovations qui lui confèrent une identité unique. L'une de ses caractéristiques principales est l'intégration de cam plates verticales de 2,5 mm en carbone T700, contribuant ainsi à une rigidité accrue. L'objectif principal du projet était de placer la batterie juste en dessous de la mono-plate, optimisant ainsi l'équilibre et la répartition du poids. De plus, la caméra FPV est protégée dans une cage en carbone, offrant à la fois solidité et sécurité pour les vols en extérieur. En outre, son kit TPU TAUREAU lui confère un look impressionnant, avec des cornes, des anneaux pour l'accrocher facilement partout, et un double supports d'antennes en forme de queue de taureau ! En somme, la MPX représente une version personnalisée et originale, alliant performance, stabilité et robustesse. Mention spéciale aux groupes des Pies Lottes de l'Est pour leur aide précieuse, et plus particulièrement à Shaks et Zapu, qui se reconnaîtront ! Pour plus d'infos et rejoindre la communauté, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord ! INSPIRATION KAYOU MINI JENO POCKET USAGE La MPX à été conçu pour un usage assez polyvalent mais je DÉCONSEILLE le BANDO avec SPECIFICATION Géométrie : Wide -X Taille Hélices Max : 2.5p Bottom Plate : 3mm Cam Plate : 2.5mm Tilt : 25°-45° Perçages Ø2mm Largeur Max Caméra FPV : 15mm FOV Caméra FPV Dégagé : Oui Entres Axes Moteur + Perçages Moteur : Entres Axes : 9mm ; Perçages Ø2mm Passage de Strap Lipo : Oblong 12X2.8mm Chanfreiné Stack : AIO 25.5X25.5mm + 20X20mm SETUP Nom Quantité Prix Châssis : Frame 2.5p Mini Phen X T700 Toray + 2 Cams Plates T700 Toray (Contacter LuLu sur le serveur discord) 1 30€ Visseries : 6 X Vis M2 X 5mm CHC (Maintient des entretoises) 2 X Vis M2 X 18mm CHC (Maintient de la stack "coté largeur") 2 X Vis M2 X 18mm FHC (Maintient de la stack "coté longueur") 2 X Vis M2 X 5mm CHC (Maintient de la caméra FPV) 16 X Vis M2 X 5mm CHC (Maintient des moteurs) Washer M2 (Rondelle M2 Optionnel) 1 3€ Entretoises : Ø4 Extérieur, M2 x 15mm Ø4 Extérieur, M2 x 15mm (Couleurs disponibles) 3 2€ Moteur : SPARKHOBBY 1103 8500KV ou AMAX 1103 9500KV ou Happymodel 1103 8000KV ou SURPASSHOBBY 1104 8700KV ou Rc In Power GTS V3 1203 8000KV (Recommandée) 4 30-50€ AIO : JHEMCU GHF405AIO-HD 40A AIO (Recommandée) 1 40€ VTX : DJI 04 LITE ou WALKSNAIL 1S ou WALKSNAIL 1S LITE 1 120€ Hélices : Hélices Avan Rush 2.5x1.9x3 ou Hélices Hurricane 2520-3 - 1.5mm (8pcs) - Gemfan (Recommandée) 4 3€ Accessoire pour retirer les hélices : Prop Locket - Gemfan 1 8€ Buzzer : Buzzer Ø12 Hauteur 9.5mm 1 1€ Connecteur BT3.0 : Whoop Cable Pigtail 2S BT3.0 (5pcs) - BetaFPV 1 9€ Batteries : Batterie BT3.0 450mAh 2S (2pcs) - BetaFPV ou Batterie BT3.0 550mAh 2S (2pcs) - BetaFPV 1 23€ 25€ Strap Lipo : Lipo Strap Kit avec Pads antidérapants 10x115 / 10x150 1 7€ Chargeurs : Adaptateur : Prise BT3.0 vers XT60 + Prise équilibrage (DIY) ou Adaptateur : Prise BT3.0 vers XH2.54 ou Chargeur 2S ToothStor - Vifly ou Chargeur UltraPower UP-S4AC 1S/2S 1 4€ 9€ 37€ 54€ TPU : Filament TPU 1.75mm - 0.8kg - 3DFR 1 35€ MONTAGE 1ER PROTO EN PLA & TPU DECOUPE CNC CONTACTS : (Merci le post du JENO POCKET pour les contacts) Cnc Drone 91 CNC Dupays Cnc 27 FPV CNC Drone Haut Var Fpv Article We Are FPV : Comment faire découper ses frames en CNC ? CNC 91 CNC DUPAYS SENS IMPRESSION 3D PHOTO DU BUILD Sans les vis moteur et stack Avec les vis moteur et stack Récapitulatif config Noms : Quantités : Prix : Châssis : MPX 1 30€ Visseries : M2 + Entretoises 1 kit 5€ VTX : DJI 04 LITE 1 120€ AIO : JHEMCU GHF405AIO-HD 40A AIO 1 40€ Moteurs : Rc In Power GTS V3 1203 8000KV 1 lot 50€ Hélices : Hélices Hurricane 2520-3 - 1.5mm (8pcs) - Gemfan 1 lot 3€ TOTAL (Drone) : 248€ Chargeur : Chargeur 2S ToothStor - Vifly 1 37€ Batterie : Gaoneng LiHV 2S 550mAh 100C XT30 1 X 6 10€ - 60€ TOTAL : (Chargeur + Batteries) 97€ TPU : Filament TPU 1.75mm - 0.8kg - 3DFR 1 28€ FOV Enregistrement du retour des googles DJI G3 avec DJI 04 LITE et TPU Version Reculer 30° Enregistrement du DJI 04 LITE avec TPU Version Reculer 30° DVR (Bientôt) BLACK BOX (Bientôt) TUNE PID (Bientôt) Adaptateur DIY BT3.0 vers XT60 + Prise d'équilibrage Source : OSCARLIANG /!\NE PAS OUBLIER DE RAJOUTER DE LA GAINE THERMO SUR LES SOUDURES/!\ GOODIES Ensemble créer sur : Sticker Mule Divers Tous les liens DFR sont des liens affiliés pour soutenir le groupe Discord Les Pies Lottes de l'Est. Le prix reste le même, mais le groupe reçoit une toute petite part sur les produits achetés, et vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Un grand merci à ceux qui le feront, votre soutien est précieux !6 points
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Welcome to the world baby Pocket ! 😉 👍 (en attendant ma fiche Dronebuilds soon 🙏) 93g tout d'même le bébé! 😄 (avec hélices et hors lipo) full titane (sauf vis stack soon), vista naked + nebula pro nano, moteurs 1303.5 (5555kv), antenne ELRS externe, condo 35V 470uF sur XT30, etc6 points
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Voici un de mes Quads, J'ai voulu faire un drone léger pour mettre une Action 2 dessus tout en ayant un poids light ! Super content du résultat ! d'où le choix du vista pour le poids 🙂 Pour le TPU j'ai assemblé deux TPU différents avec le tuto de "Asap FPV" sur youtube, j'ai pris le support de cam à tilt variable du Kit de PulseFPV pour le JeNo 5 que j'ai assembler au TPU de front bumper de la Nextgen pour pouvoir utilisé le meme support de cam sur mon JeNo et sur ma Nextgen 🙂 (j'ai pas d'imprimante 3D donc je suis passé par @NOX6 pour l'impression).5 points
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pour ceux qui n’ont pas accès a la beta, quelques leaks : https://www.instagram.com/reel/DHLqoUAoc4A/?igsh=MXU3amR0cWpxdDEzcQ==5 points
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Salut à tous, voici u 2em épisode de la session sur l'Aubrac JeNo 7 vs Nano Drak5 points
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J'ai commencé le mien mais hélas un des moteur était hs.... J'ai du en recommander un: 1 semaine d'attente,..., grrr, c'est frustrant. Je suis parti sur la fc aio speedybee 40A. Un peu plus lourde on verra. Pour les moteurs je suis parti sur des 1203 8000kv. Petit rajout de poids aussi: je suis en crossfire.... Je posterais de nouveau quand il sera fonctionnel.5 points
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Aller pour la beauté du geste ^^ Je prendrai des photos propre ce soir et il dois passer à la pesé pour faire une fiche complète 😉5 points
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Présentation de mon 6 pouces Light... L'idée était de monter une machine proche du format de mon FR7 mais en beaucoup moins lourd, et qi embarque une Gopro 6 Naked Recyclage et modification d'une vieille frame ALIEN (découpe Top Plate et Standoffs de 25) Dessin et impression 3D des supports camera et de l'arrière pour le AirUnit, GPS et Antennes Rien de bien sorcier sur le Setup, F722, Esc 45A, AirUnit v1 et des bonnes antennes. Essai aujourd'hui avec différentes lipos et Li-ion (4s, 5s et 6s), qui se solde par le choix de Li-ions 6s 18650.. L'autonomie et la vélocité sont au RDV avec tout juste 500gr (Gopro 6 Black Naked incluse) Des bises4 points
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Hello j'ai craqué pour le JeNo 3 🫠 je l'ai décupé dans du T300 , pour info j'ai une CNC et une inpriment 3D . Je vais le monté et je vais vous en dire des nouvelle ! En tout cas merci a tous se qui on modelisé se JeNo .4 points
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@nochamo dans une vidéo avec @Jerome et Armand (le concepteur de TRYP) ça se fête, au moins avec un pouce bleu 😛4 points
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Hello 🤙 Du coup comme promis : après le premier JeNo Pocket (Blue Sea ?), le deuxième (Red Devil ?) 😁 Dans l’idée de ce deuxième Pocket, je voulais en faire une vraie version 2S suffisamment punchy à souhait en moteurs 1203, tout en restant compatible 3S (grâce à leur 8000kv), mais surtout enfin vraiment silencieuse pour en faire vraiment partout, et qui corrige les quelques légers défauts de ma première version (moteurs et AIO principalement). Manque de bol, je n’ai encore aucune lipo en 2S pour tester, du coup j’ai du me rabattre en 3S (550mah). Hâte enfin d’entendre la sonorité en 2S 🙏 Comparé à la première mouture, le build a gagné au total 8g grâce aux moteurs (le reste de la configuration étant identique). L’AIO est un chouia plus légère que la Beast F7. En tout cas la sonorité est très légèrement mieux en 3S comparé au premier Pocket (c’est toujours ça de prit). Le build actuel pèse donc au total actuellement 83g (hors lipo). J’ai au passage reçu mes vis Torx T6 en M2 (toujours en titane), et franchement c’est carrément top (surtout celles en cylindriques) je peux enfin serrer fort sans aucune crainte de retrouver la tête de mon tournevis hexa collé dans chaque vis malgré que je serrais nettement moins), d’autant plus que cela respire la solidité. Manque de bol, je n’en ai pas commandé assez pour accueillir l’ancienne mouture et la nouvelle (surtout en 6mm) m’empêchant de les mettre sur les hélices du coup j’ai remis temporairement celles en hexa. L’AIO semble effectivement bien fichue et complète, bien que les fil moteurs soient vraiment pénibles à souder (sur la tranche de la carte). Le montage de la stack a été plus problématique, pour le coup l’AIO est plus haute que la iFlight Beast F7 donc le connecteur du bas pour le Vista en dirait pas comme ça mais il doit toucher le carbone de la bottom à presque 0,2mm près, après ça reste du plastique donc pas de risque potentiel, juste qu’à terme les gummies ne fassent presque pas leur effet donc idéalement des vis de 18mm cette fois pour la stack (au lieu des 16mm) devraient permettre de corriger ce léger détail. Les vibrations constatées à la blackbox sont de toute façon OK. Pour les moteurs, ils ne sont pas aussi petits que ce que j’aurai pensé initialement (assez semblables au final à mes 1303.6). Ils sont souples et ont l’air d’envoyer lorsqu’il y a besoin, du moins en 3S (pas encore testé à plus de 50% de throttle, ni en 2S, donc avec bride 75% pour 6000kv,). La couleur rouge va bien avec le reste je trouve. Pour le reste, c’est toujours un vrai bonheur à voler, le tuning maison reste donc identique 🚀 J’éditerai le post en fonction de l’évolution (et des nombreuses misères qui lui attendent 😁) Encore merci @Jerome et @nochamo pour ces bijoux et vos recommandations/expérimentations toujours aussi intéressantes à suivre 👍 See you soon! 😉4 points
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Et un petit gros en approche ! Si ça avait été un KM, on aurait même pu me reprocher de ne pas respecter l'esprit du truc !4 points
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Ça y est j'ai reçu la frame et au réussi à tout migrer dedans ! Il y a beaucoup de place à l'arrière par rapport à mon ancienne frame, et j'ai utilisé l'espace supplémentaire à l'avant avec la cam plate ciné. Ainsi j'ai pu faire rentrer à l'avant : - Buzzer + LED - GPS (sous l'aileron) - Prise XT60 - condo Et à l'arrière : - VTX - RX ELRS - Buzzer autonome - Antennes Ça ne va pas plaire à tout le monde tout ce TPU (désolé @nochamo), mais j'aime à croire que ça va mieux le protéger et ainsi je n'hésiterai pas à tenter des trucs et à me crasher autant que nécessaire^^ Je viens juste de finir de le monter, il faut encore que je le configure, pour j'espère le faire voler ce weekend.4 points
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Un Drone 6" Hybride 6S / 8S – Puissance et Polyvalence Aujourd’hui, je vous présente mon dernier build FPV, un drone 6 pouces conçu pour être à la fois un mid-range smooth en 6S et une machine surpuissante en 8S. L’objectif ? Un seul châssis, deux comportements de vol distincts grâce au bridage BF, et à différents jeux d'hélices. Pourquoi un setup hybride 6S/8S ? En 6S → Un vol fluide, une bonne autonomie pour explorer et cruiser avec des grosses li-ion (1500kv - bipales 6X4X2) En 8S → Une bonne réactivité et le plaisir de mettre du gaz... (Bridage moteurs à 80% - tripales 6x3.5x3) La construction Pas de problème particulier, juste les quelques remarques suivantes : J'ai monté la stack sequre en 20X20 Le condensateur est un 50v 470uf J'ai remplacé la pigtail d'origine par une maison : je préfère avoir le récepteur dessus, tout accessible, et je n'avais plus qu'un Matek à deux antennes qui ne passe pas dans l'emplacement prévu J'ai ajouté un bec externe Matek 60v -> 12v, je préfère vu que j'ai déjà cramé un bec 10v sur la même FC sur une config un peu gourmande Les câbles des moteurs Rushfpv sont une chienlit à souder, ils sont hyper rigides et je n'ai pas su faire propre comme d'habitude en les amenant sur les côtés Le câble de GPS standard est trop court, il a été rallongé La pigtail maison est ici. 1 - Comme dirais Hannibal "J'adore qu'un plan se déroule sans accroc" (maiden 6S) Alors ce fut un maiden réussi, lol. Sur le conseil de mes collègues plus expérimentés j'ai fait le premier vol en 6S (l'argument principal étant : "tu y as passé la nuit, ce serait bien qu'il vole au moins une fois". J'ai donc pluggé une 6S et zou me voilà parti pour un vol "blackbox" qui s'est déroulé sans problème, la machine est saine, très agréable à piloter, sans vibration parasite. Pour une première fois en AM32, je dois dire que je l'adopte de chez adopte, ça marche d'enfer, c'est précis, beaucoup plus que je ne pourrais l'être. Ma machine préférée à ce jour et il commence à y avoir un bon référentiel en stock ! Du coup, je branche une 8S. Ca sélectionne bien le profil "bridé" dans l'osd, mais à l'armement seul 2 moteurs sur les 4 tournent sous les moqueries de mes collègues... Je n'ai pas de pc avec moi, du coup, je remets une 6S et tout fonctionne nickel pour un vol un peu plus "énervé". Je remets une 8S et là, même symptôme, 2 moteurs sur 4. J'incrimine la terre entière, AM32, BF, mes collègues, le gouvernement, la météo 🙂 Bref, ça ne marche pas. Duc coup je fini mes packs de 6S : ça vole 4 minutes avec une lipo 1400mah en tirant dessus et 10 minutes avec une li-ion 4500Mah sans la mettre à l'agonie. Pour le cool, c'est donc nickel. Les hélices sont visibles dans le champ, mais c'est normal c'est un X. Ca emmènera une caméra d'action sans problème le cas échéant. J'ai passé 3-4 packs et j'ai crashé la machine plusieurs fois dont une fois assez violente à la sortie d'une boucle dans un arbre : c'est solide, je n'ai cassé que des hélices et une antenne elrs ainsi qu'une protection de fil moteur en plastique (c'est nul ça, ça casse comme du verre, sur le prochain j'abandonne). Bon, je ne l'ai pas envoyé sur du béton non plus. De retour à la maison j'ai regardé la BB qui confirme que c'est propre et là, je me suis aperçu avec stupeur que j'avais déconné en paramétrant le profil 8S - j'avais laissé le régime de ralenti à 0% (Dynamic Idle) ainsi que plein d'autres paramètres par défaut. Je pensais bêtement que "profil 2" reprenait par défaut les informations de "profil 1"... J'ai donc copié profil 1 sur profil 2 et re-paramétré tout ça, ça fera l'objet de la suite de l'histoire ici. 2 - Comment dire ? (maiden 8S) Bon, j'ai volé une première lipo 8S sans problème. La machine prend 178km/h en full, c'est sans surprise un peu plus "touchy" à voler, plus rapide tout le temps. Au posé, moteurs froids, pas de souci. En revanche, j'ai crashé la machine un peu fort lors du second vol en 8S et il n'y aura pas de troisième vol, du moins pas avec cette configuration : un court-circuit lié au crash a provoqué la disparition dans une belle fumée noire du couple FC / ESC et d'un moteur... J'espère que je n'ai pas cramé le O3 également, je vais tester ce soir.3 points
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oui, le seul defaut, c’est que les dives interieurs sont vraiment dark (l’auto expo met un peut de temps), ca facilite pas le bordel, on a l’impression de voler avec un O3 qui a une expo éclatée....😅 trop bien !!!, j’avoue que j’ai pas du tout joué avec cette partie, donc je vais attendre ta petite video 😆 oui, j’avoue, c’est jéjé qui m’a forcé ! 😅 🙏🙏 merci, .........y a plein de petites coquilles, mais au bout d’un an de taf grattos, y a un moment où faut s’arrêter.....😅3 points
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ca y est, on y est, c’est la dernière beta avant passage en version définitive, tous les bugs ont été resolus!!!! ca sortira dès que la versions mac sera debuguée (probleme lié a UE 5.5)! enjoy! Dans cette map, le reglage "illumination globale" a vraiment une grosse influence sur la qualité de la lumière, n’hesitez pas a le passer en "ultra" si votre CG le supporte. 👍3 points
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Ben voilà un avantage de la radio DJI, quand tu perds la vidéo, ben tu as un beau failsafe en même temps pour 5s, du coup le RTH se déclenche 🤣3 points
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Pas mal du tout le coup du rilsan sur le Vista pour l'antenne linaire @nochamo 👍 Merci pour l'astuce 👌🙂3 points
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pas au depart. je ne suis pas assez rapide sur UE pour faire tout le dimensionnement sans que cela devienne fastidieu. le gros point galère, ce sont les charpentes metal.... au depart, je pensait en avoir pour 3 mois, parcequ’au premier coup d’oeil, on pense que tout n’est que copie...... en fait nan 😒..... ya bien quelques morceaux qui se clonent, mais pas tant que ça.... donc, j’ai commencé par importer une vue en plan google dans blender a l’echelle (via un ptit addon)...... là tu prend conscience que le bordel fait presque 1km de long.....😱, ensuite modeling a partir de la vue en plan, dimensionnement des elements (merci @Alex753 pour les tofs qui m’ont bien aidées), indigestion des DVR de divers pilotes (vitesse 0,5) pour essayer de s’y retrouver.....😅 puis j’ai bien vu que ca clochait au niveau des hauteurs (pas du tout des hauteurs classique le bordel), il me manquait vraiment une cote de ref en hauteur.....😭 j’ai fini par trouver une methode pour recup la photogrammétrie de google, ca m’a donné quelques cotes de Z.... j’ai tout remod..... puis j’ai basculé depuis blender sur UE.... mais la methode de gestion des static mesh n’allait pas a Armand donc j’ai tout re-re mod (again) ..... puis re basculé sur UE, mis 600 decals à la mano, mapping / texturing, PCG vegetations.....PCG gravats....landscape.... au final les PCG veget n’ont pas pu etre récupérés, pour des questions d’opti, le landscape non plus, c’est l’equipe de tryp qui a pris le relais..... si j’en ai le courrage, je ferais ptet un making off.....🤔 y a encore quelques bugs, notamment sur le landscape vs IRL, mais ca reste fun a voler (je suis ptet pas super objectif 😅).... j’espere que des pilotes qui connaissent le spot pourront nous faire un retour.... histoire de voir si je me suis complètement planté......😂 mais pour le coup, j’ai meme pas regardé l’editeur simplifié de la physique xD.3 points
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oui QCTI c'est pas forcément évident pour trouver ce qu'on cherche, le référencement est pas ouf, mais ca reste une mine d'or.3 points
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Ok ce soir refonte du XT30 sans condensateur + nouveau plug + nouveau câble (cette fois en 18AWG 😉) Remplacement des 2 vis standard de 4mm par du titane (pour la cam) Le poids tombe 89g ! (anciennement 93g), soit 4g de gagné 🤙 Les premiers branchements en smoke stopper semblent concluant, à voir demain en direct lipo 🙏 Au fait, @Jerome tu les trouvent où tes vis hexa 1.5 en titane ? elles semblent de bien meilleur qualité que les miennes avec des têtes de vis bien plus costaud (à moins que ce soit du Torx ?)3 points
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Ah oui ! 😍 Elle en a dans le ventre cette petite bête ! (ne pas enchaîné un second build, ne pas enchaîné un second build 😅 non je vais pas craqué ! )3 points
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Hello à tous. Un petit message pour vous remercier tous, une nouvelle fois car j'ai pu réaliser mon rêve avec votre aide et ce drone. Je me suis rendu sur le site de Sainte Victoire à Aix il y a plus d'une semaine pour faire du mountain surfing et du dive (mon objectif de base). Et tout c'est miraculeusement bien passé 😍 Il m'a fallu une première tentative pour appréhender l'ascension (mega stress) de cette petite montage et de voir si je pouvais y arriver avec des LiPo de 1300... Vu a quelle vitesse je les vidais, je n'ai pas tenté ce jour là mais ma frustration était tellement grande que j'y suis retourné 3 jours plus tard en prenant mon courage à deux main et en suivant les conseils de @Motard Geek dans sa vidéo du kayoulong 7" (les fameuses zone cachées où il ne faut jamais oublié que si on passe derrière un obstacle entre nous et le drone, on peut tout perdre). Et j'ai finalement réussi à attendre la crois tout en haut!!! C'était juste grandiose ! Suivre la montagne le long de la crête et plonger le long de cette dernière. Point très rigolo : quand on a confiance en son matos et que du coup, on pilote moins stressé, ba la batterie peut durer 2 fois plus longtemps ! 🤣 Je suis aussi contant de voir que l’écosystème de DJI est vraiment pas mal finalement surtout grâce au h4ck FCC. Car je me demandait si je n'allais pas aller sur du crossfire ou ELRS. Pour le moment, pas besoin. Du coup, j'y suis aller durant cette session 6 fois pour mon plus grand bonheur. Donc voilà, je raconte un peu ma vie mais je me suis dit que cela pouvait vous faire plaisir de savoir que vous avez rendu quelqu'un d'heureux 😉 et que toutes vu vidéo et tuto son de grande qualité. Vous ne faites pas ça pour rien, je peux en témoigner. Je crois que je suis devenu "acro" 😛 Merci à vous. PS, je me suis lancé dans la transformation du JeNo de 5.1" vers du 6"... Vous risquez donc de me voir avec plein de nouvelles questions sur le forum 🙂 Et j'ai aussi des pb de stabilisation avec l'O3...3 points
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Salut à tous, session chasing wing sur l'Aubrac avec @Joelamoule. c'était génial.3 points
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Sans strap ni lipo je suis à 90g Je pense que ça va pas tenir sans vis, mais ça dépend le lot de props, j'en ai un ou je suis obligé de pousser comme un malade pour quelle rentre et l'autre ça passe tout seul. Pour le buzzer effectivement ça ma gonflé et j'ai réussi à le calé avec le ELRS à l’arrière (en poussant un peu 😅) J'ai pas eu le temps hier soir mais je fait une belle fiche DB ce soir 😉3 points
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Je crois que c'est le poids du drone qui est important 🤔.. à mon avis avec un 5,6,7 pouces t'auras aucun problème.3 points
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Bonjour, Y aurait t’il des personnes intéressées dans ma région (FEIGERES 74) pour récupérer du matériel, à venir chercher sur place. Drones, radio FrSky, RX, TX etc… ? Il s’agit d’une radio FrSky Taranis plus, de RX R-XSR, XM, Access, de modules pour radio FrSky (Multi protocol), pour les drones c’est du 4S, video Analogique avec Lipo idoine. Je suis actuellement en TBS.2 points
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Salut, Voici mes DIFF . prend la partie ouput/ mixer/PID. Ma version est montée commande en bord de fuite balsa c'est beaucoup plus précis. élevons et profondeur monté en charnière Z inch. comme sur mon tuto J'ai des moteur 22/06 2500kv hélice 5x5x3 ou 5x5x2 il y a le montage des tringles qui est très important aussi. il faut des palonnier assez long sur les ailes et un court sur la profondeur. Tu remarquera dans mon DIFF que le output est a 1100/1900/mid 150. Tu est obligé de réduire la course si non ça oscille. Pour le model aileron et profondeur d'origine, petit palonnier partout. et tes moteurs avec hélice 4x3 j'utilise plutôt ce DIFF la , il est plus débutant moins réactif et plus tolérant. dans les 2 DIFF fait gaffe au yaw, c'est très réactif et si tu met le stick a fon sur le yaw tu part en vrille et ca ce récupère si ta assez d'altitude en mettant les gaz a fond. c'est la valeur du FF dans PID qui te permet d'adoucir ou augmenté la puissance du yaw. J'ai un tuto complet qui va arrivé sur Culture ce sera bien plus simple après. diff inav 6.1.0 J.Y..txt diff lidlINAV_6.1.0_cli_20250208_112453.txt celui la est mon actuelle moteur 22069 2500kv celui qui fini par JY c'est élevons d'origine. je te met la page FB que @Tooks t'a parlé tu aura d'autre avis notamment Arrevage FPV et son acolyte MC Logo , qui font aussi des vidéo et review lidl et aussi le mini qui a chez action a 2e https://www.facebook.com/groups/1489958984968564?locale=fr_FR A tu une photo du dessous de l'avion que je voie ton montage ?2 points
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Je suis aussi ici si on me notifie . Je reviens demain matin et te fait un compte rendu. A tu une video de vol?2 points
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Salut a tous , je me suis monté cette avion et il est vraiment génial. Le mien est équipé d'une FC speedybee f405 wing mini , moteur flash hobby 2004 2900kv en 4s . L'avion vole super bien , très agile et rapide mais j'ai beaucoup de mal a réglé les pidff. Enfaite l'avion a tendance a gigoter du nez et je n'arrive pas a le calmé ! Est ce que quelqu'un parmi vous aurez la gentillesse de partager ces pidff pour avoir une base propre pour travailler dessus ? Merci a tous2 points
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Voilà mon Beluga est arrivé... Toujours bien complet et bien équipé les Kit d'AtomRC. Superbe finition, rien a redire comme souvent sur leur avion ou ailes volantes. Plus qu'a assembler tout ça et a faire les réglages sur INAV... ça ça risque de pas être simple 🙄2 points
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Ca y est c'est parti, ça enchaîne ! 😄 C'est propre ! Hâte de voir comment ça vole 🙂 C'est un beau bébé mais vu ta motorisation et en 3S ça devrait rester sympa ! C'est d'autant plus intéressant de voir le Pocket avec un Vista vu que rien n'avait été testé dans cette direction, mais ça a l'air de bien s'intégrer 🙂2 points
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J'ai actuellement un JeNo 3" et j'ai testé des vols mid-range. Je vois deux problèmes : La vitesse de la bête (40-50km/h en croisière)... Il faut quelques minutes pour arriver sur "zone" Le comportement dans le vent... c'est pas un 7"2 points
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Pour info, j'ai testé ça et ça fonctionne nickel: > Enlevé la gaine thermo et dessoudé l'espèce de cloche en métal de l'antenne d'origine. > Passé le câble comme l'indiqué par Jérome, mais je l'ai fait ressortir par le dernier trou de la canopy (celle du TPU de Jérome) En agrandissant légèrement le trou, le petit bout de métal qu'il reste rentre pile dedans et maintien le bout d'antenne qui dépasse. Après ça, l'antenne ne bouge plus du tout et la réception est OK2 points
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je ne sais pas si c'est un argument valable pour ne pas avoir a faire une fiche DB ! 😅 ... y a pas encore beaucoup de pocket sur le fofo, donc j'aurais dis Go plutot ! 😅2 points
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Magnifique ce poussin genre char d'attaque 😂 j'espère que tu a prévu un accès pour appuyer sur le bouton du buzzer autonome ?2 points