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acheter lipo ovonic pas chère

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Contenu avec la plus haute réputation dans 20/01/2024 Dans tous les contenus

  1. Bonjour Nicolas, premier message et directement sans aucune présentation ni salut, une demande d'aide 🤔 BREF ! Vérifie si dans l'onglet "moteur", après avoir enlever les hélices et brancher la batterie, si tu as des erreurs en lançant les gaz. Les ESC de la stack "speedybee 405V3" sont normalement en BheliS donc à moins de re-flasher le firmware des esc avec bluejay configurator, tu ne peux pas mettre le RPM !
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  2. Salut à tous moi c'est Julien 37 ans, de Normandie je découvre l'univers du drone et me lance immédiatement dans la fabrication de mon quad car j'aime mettre les mains à la pâte et comprendre comment fonctionne les choses et j'avoue que le sujet est vaste !! Du coup je joins la communication afin d'apprendre avec les plus expérimentés et partager avec l'ensemble des membres.
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  3. Bonjour, je viens sur ce forum pour débuter en FPV. Je n'ai pas encore de matériel. A bientôt.
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  4. ta courbe fait penser à un fort appel en courant avec des rebonds derrières style tes esc qui bloqueraient les moteurs et donc la tension s'écroule. Ce n'est qu'une supposition et surtout je ne vois pas pour quelle raison 🙄. Mais @nochamoa raison ( assez rare pour le souligner...😁) passe sous betaflight...😉
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  5. ...je l'ai déjà regardée plusieurs fois 🤣....mais il faut que ma petite tête intègre tout cela.
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  6. En effet ça gigotte un peu mais rien de dramatique je dirais, je pense qu'en suivant le tuto de Jéjé tu devrais pouvoir corriger ça 🙂
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  7. Nous y voilà...premier vol aujourd'hui. Avant de développer, je voulais remercier Eric de CNCdrone91 pour la découpe de la frame. J'ai donc profité de ce samedi sans pluie/vent pour tester le volatile. (Réglages BetaFlight stock) Pour info, j'ai utilisé des hélices HQprop 4x4.3x3V1S, une lipo 6S 1400 mAh (un peu fatiguée mais pas encore HS). Avec cette config ça vole 7 minutes en mode smooooth... Voici le lien pour un montage rapido des extraits des deux premiers vols( Désolé pour la qualité médiocre du vol (cela ne fait que 9 mois que je me suis mis au FPV)). Comme vous pouvez le voir sur l'extrait non stabilisé (a partir de 2'14) il y a pas mal de wobble. Je vais tenter de corriger cela, mais mes connaissances en PID sont encore balbutiantes et j'attends d'avoir de nouveau de bonnes conditions météo pour m'y atteler. (Tout vos conseils éclairés sont les bienvenus). Je ne publie pas encore la BB car le vol était trop mou pour que cela ai un intérêt. Pour finir je dirai que le drone ne vole pas trop mal. Il semble relativement précis et doux. Son poids important (450gr sans lipo) le pénalise cependant sur des mouvement nerveux. Le premier chapitre de cette histoire se termine avec ce vol. Le suivant sera consacré aux réglages ainsi qu'au tests des différents types de props. Il me faudra aussi essayer avec une gopro. (la finalité première de ce drone) Merci à tous pour vos remarques et conseils. Voila pour aujourd'hui. a+ PS: voici quelques photos
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  8. Jpeux pas être plus clair.
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  9. Ba teste les moteurs 1 à 1 dans BLHeli sur un des ESC visibles 🙂
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  10. Jamais utilisé de magnéto désolé, faut peut-être une option spéciale au flash pour l'avoir 🤔
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  11. Vla, une video qui explique mon montage: C'est ma premiere video, j'ai bien galéré 😅
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  12. Hey il a une bonne tête ce whoop ! 😆
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  13. Si t'as encore le retour vidéo c'est visiblement que le vTx et la caméra sont en bon état. Pour les moteurs faudra les tester prudemment c'est un coup à fumer un nouvel ESC s'ils ont morts.
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  14. bonjour à tous, je fais une tentative de réparation sur un drone beta fpv hx series. je galère le blind entre la taranis et le recepteur xm+. impossible de blinder . Au début le récepteur n'avait aucune leds d'allumer ni rouge clignotante ni verte. j'en ai acheter un autre dont j'ai mis à jour le firmware (XM+_ACCST_2.1.2_LBT). une fois soudé sur le drone j'ai bien led rouge qui clignote puis la rouge et la verte quand j'utilise le bouton blind du mx+. j'ai mis a jour le firmare de la taranis , ainsi que le firmware de l'emeteur interne taranis (XJT_ACCST_2.1.0_LBT). malgré tout impossible de blinder dans le menu opentx accst d16 puis bnd. j'ai un peu cherché mais je n'ai rien trouvé de concluant comme explication. Aurai vous une idée , merci d'avance
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  15. Je l ai ai deja tous testé, j ai voulu tout reprendre du debut et j ai Une question c.n , je n arrive pas a installer la version firmware qui est sur la page suport de darwin et du coup je flash la version betaflight puis après le cli officiel darwin qui lui veut bien s installer, Ca peut venir de la ? Je laisse tomber je n'y arriverai pas Si l un de vous est intéressé pour me guider pas à pas pour le reprogrammer , contre rémunération c normal .. ou si vous connaissez une adresse sur Toulon ,je prend. Merci d avoir essayé de m aider motard geek mais je suis trop noob .
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