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DroneBuilds

Classement


Contenu populaire

Showing content with the highest reputation since 08/12/2018 Dans tous les contenus

  1. 4 points
    Je vous présente le petit dernier de la flotte pour pas perdre la main cet hiver. J'avais craqué sur le coté frame en bus miniature mais, à refaire, je n'aurais peut être pas pris cette frame à cause de l'espace hyper petit pour la stack. J'ai été obligé de raboter pas mal les entretoise pour que ça passe. Coté stack, la Mamba est plutôt bien fournie mais il faut être précis sur les soudures, les pad sont très rapprochés. J'ai la télémétrie et l'IRC tramp pour le VTX donc c'est plutôt cool. En revanche, j'ai un petit problème car je n'arrive pas à faire fonctionner l'OSD de la FC.
  2. 3 points
    Salut, le rp-sma a le même diamètre, il me semble, que le sma. C'est le connecteur intérieur qui change.
  3. 2 points
    La précision des sticks est tellement mauvaise comparée à une bonne vieille Taranis... Pas fan de la Jumper mais attirante pour quelqu'un qui veut voler avec un paquet de crottes chinoises. Au moins elles a de bonnes gimbals à effet hall 👍 Par contre Deviation... Ma première radio avait cet OS et je ne regrette absolument pas d'être passé sous OpenTX ! Du peu que j'ai testé j'ai pas senti de grosse différence. Sinon aujourd'hui j'ai pu voler en extérieur (enfin, dans un bâtiment abandonné et ses alentours) avec le TinyHawk. Ça vole vraiment très bien juste en ayant mis mes rates habituels. C'est hyper précis ! Par contre putain que c'est mou en 1S et les LiPos prennent cher... Le vent faut oublier clairement ! Mais après quelques LiPos et quelques crashs j'ai niqué la caméra (de plutôt bonne qualité soit dit au passage). En effet, la lentille dépasse et est surexposée comme sur tous les Tiny. Quand je vois les super Canopy sur Thingiverse je comprends pas pourquoi les constructeurs font ça, pour vendre du spare de caméra ?! J'ai maltraité mon 75X pendant plus de 10 LiPos encore aujourd'hui et il vole encore avec sa canopy en TPU 😮 Pour en revenir à l'Emax 1S, en plus de la caméra j'ai arraché un fil de la pigtail JST... La ptite partie métallique qui empêche normalement au "pin" de sortir a carrément pété ! Sinon sans antennes apparentes le bazar porte pas bien loin. Passés quelques obstacles une latence se fait sentir sur la radio et le signal vidéo se dégrade très vite (en 25mW) ! Et quand on crashe loin et sur le dos faut oublier le Turtle Mode, les moteurs tournent bien à l'envers mais le machin veut jamais se retourner ! Je pense que ça vient des hélices...
  4. 2 points
  5. 2 points
    Sur mon 75X mon XM+ a aussi cramé (de ma faute, un petit crash dans une flaque...). Je l´ai donc remplacé par un r-xsr. J´ai voulu profiter de la télémétrie et du coup testé le f.port. J´ai donc flashé le r-xsr avec la dernière version du firmware en f.port, connecté le s.port uninverted sur le TX1 de la FC, et rentré ceci dans le CLI: feature TELEMETRY set serialrx_provider = FPORT set serialrx_inverted = ON set serialrx_halfduplex = ON set tlm_halfduplex = OFF set tlm_inverted = OFF Et voila tout fonctionne à merveille, liaison radio et télémétrie 😉
  6. 1 point
    J'ai reçu aujourd'hui la 2éme 2S Tiny Whoop du marché, après le BetaFPV de MotarGeek voici mon Mobula7 de chez HappyModel. 😉
  7. 1 point
    Salut, je me sépare de mon Chameleon TI équipé en kiss v2 + esc32A compatible 5S (cause trop de builds...). Il a du en tout et pour tout voler 5 ou 6 fois... 330€. Descriptif ici:
  8. 1 point
    Salut tous !! je sais jamais quoi mettre en présentation lol pour faire simple commencer le fpv vers c'est début je pense avec parrot et l'arrivé de l'ardrone que j'ai très vite laissé de coté pour un Gaui 330X oh que c'est loin déjà puis suivis de prés par un MK puis 2 lol j'avais un pied dans le modélisme le kiff total, aile volante le long range en 1.2ghz pas très légal tous ça 🙂 petite incursion en hélico aussi pour 2 ans t-rex 600 nitro puis 700 elec un bon kiff aussi la 3D héli j'en est même fait mon travail un moment en prise de vue arienne étant a la base mordu d'image et de vidéo, et depuis un petit moment maintenant quelque quad freestyle et race puis tous dernièrement un whoop 2s le 75x ça faisait un moment que ça me démanger les whoop mais le brushed me rebuté et quel bien ce whoop totalement amoureux. j’espère aider avec mes connaissance et être aider aussi 😉 Bon vol a tous et casser pas tous !! "quoi que ça permet de refaire une nouvelle machine"
  9. 1 point
    Je déterre un peu le topic, cet aprèm je me plaignais de coupures vidéos avec l'Acrobrat et au final mes copains m'ont gentiment fait remarquer que j'avais pas débranché mon 75X (que je venais de crasher dans un sale endroit, merci @Lexus pour le sauvetage) 🤣
  10. 1 point
    J'ai des 2500 kv équipé de 6Pouce 6*30 sur un chassis Pirat, du lourd, je suis jamais à 100% par contre très content du rapport/poid puissance qui me permet d'être ultra vif
  11. 1 point
    Salut Salut, J'ai réussi à flasher mon ESC 4 en intervertissant les sorties 3 et 4 entre ma FC et mon ESC !!!! Cette fois sans passer par les connecteur FST ou FCC de ma FC mais en soudant directement sur les pin de sorties moteur (S1, S2, S3, S4). En remettant tout dans l'ordre, ma sortie ESC4 reste injoignable... Chose bizzare c'est que lorsque j'avais mes sortie 3 et 4 d'inversé BLheli ne trouvait toujours rien sur la sortie ESC4 (En réalité mon ESC3), Je sais pas si je me suis fait comprendre. Des Idées?
  12. 1 point
    ça me suffit, j'ai passé l'âge des tours, j'en ai trop vu et trop bidouillé... j'ai un cimetière dans le grenier avec des alims seasonic série X, des boitiers antec, toutes une collection de radiateur noctua, des CG, lol pire que les drones
  13. 1 point
    Ça fait plaisir! Félicitations !
  14. 1 point
    J'ai reçu la frame, bah c'est vraiment propre, ta de quoi placer plein de chose. Je vais bientôt commencer le montage j'ai la frame + moteurs armattan + r xsr + predator V3. Pour la cam HD j'attends la foxeer mix Me manque le vtx akk et la stack mamba f405 avec ESC 4 en 1 et je fais chauffer le fer
  15. 1 point
    Salut, sur mon build 2" mais moteurs chauffaient aussi dans cette version. J'ai la même FC mais en 20*20. Et la désactivation du filtre lowpass2 a fait de l'effet sur la chauffe moteurs [emoji38]. En sachant que si le gyro est un mp6000 (un truc comme ça ^^) il faut désactiver ce filtre. Il faut lire le tuning tips de la 3.4 ou la 3.5 je ne sais plus [emoji847]. En espérant que cela t'aidera.
  16. 1 point
    J'ai déjà vu quelques uns de ces tests. Les équerres pourquoi pas, mais on n'utilise pas ça tous les jours et ça ne justifie pas l'achat d'une Imp. 3D. Le serre joint, il faut vraiment ne pas être bricoleur pour utiliser ça. En fait j'ai trouvé des arguments pour un collègue plus que pour moi 😄 - Il aime peindre des figurine - Il collectionne les jeux de plateau/ cartes pour lesquels on trouve des boites de rangement Rien que pour ces deux hobby la rentabilité est très rapide.
  17. 1 point
    Bon ça vole très très bien, par contre l'autonomie reste courte comme les 75X ou le M7 mais c'est beaucoup plus doux pour l'indoor 🙂 Les 550mAh n'offrent quasi pas plus d'autonomie et rendent le kwad un peu plus mou. Le truc super dommage avec la canopy c'est qu'elle empêche le Turtle Mode de fonctionner 😞
  18. 1 point
    setup standart j ai 4 clefs csl pour le quadiversity avec un rasp pi3 avec son boitier de protection et 4 renvoies connectés pour y mettre les 4 clefs csl et former un angle pour une converture a 360degres un bec 5v3a pour alimenter le raspberry.les antennes sont encore d origine c est des batons en tx j ai pris une alpha car la puissance est elevé https://varia-store.com/en/produkt/30964-alfa-awus-usb-wlan-28dbm-802-11-b-g-n-atherosar9271.html avec https://www.kubii.fr/pi-zero-v13/1401-raspberry-pi-zero-v13-kubii-3272496006973.html alimenté aussi avec un bec 3a j ai enlevé le boitier de l alpha qui est lourd,imposant et inutile pour nous..ya des modules bien plus petit de 200mw,, l avantage du systeme c est qu il est vraiment pas cher et surtout long range et open source......la latence en 720p sur un ecran c est entre 110-120ms mais sur son telephone via l appli c est sous les 100ms. pour un quad d amusement c est suffisant !!ou encore mieux une aile volante
  19. 1 point
    Reçu le rxsr... Epic fail en essayant de de transformer le sbus_in en inverted smartport pour passer tous les fils par le connecteur... J'ai bien bousillé le connecteur au final. Je me suis récupe. Branchement classique avec le petit fil de telemetrie soudé direct... Bind checked. Rssi Sur la QX7 checked. Me manque que cam et VTX. Je lui ai donné un nom. NSG LX5 Hornet (Not So Green)
  20. 1 point
    ça progresse tranquillement ....
  21. 1 point
  22. 1 point
    bon je vous l’avait promis en avant première alors la voilà la vidéo de les cinq premières courses !
  23. 1 point
    Salut, Le frien filet n'est pas de la colle,: trois coups de bâtons sur les genoux tu receveras.(je suis magnanime,même avec les genoux pétés tu pourras voler ) La réaction qui permet la polymerisation est l'absence d'air et la presence de metal. Pour ce genre de collages/joints j'utilise ça https://www.brico.be/fr/peinture-sol-décoration/adhésifs-colles/colles-de-montage-et-accessoires/blanc-blister-'tec7'-50ml/5024461 Application avec un cure dent,on patiente 24heures et c'est réglé.
  24. 1 point
    J'ai hâte de avoir ton retour sur ce petit drone 😉
  25. 1 point
    Le Hawk 5 est arrivé ! Belle bête, ça respire la qualité. Configuration et premier test en 3S ce WE. J'attends encore mes batteries 4S commandées.
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