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acheter lipo ovonic pas chère

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Contenu avec la plus haute réputation dans 06/11/2025 Dans tous les contenus

  1. Si il y en a un de vous qui veut un Kit (pour le moment sans électronique) j'en ai 4 en stock donc au moins un ou deux de disponible.😀
    2 points
  2. Tu peux aller dans Presets puis Load Backup ou alors tout balancer en CLI. En CLI tu auras la liste des commandes qui ne vont pas passer, je ne suis pas certain que ça soit le cas lorsque tu charges ton backup depuis l'onglet Presets. Si tu passes en CLI, n'oublie pas d'ajouter la commande "save" si elle n'y est pas (normalement la dernière ligne)
    2 points
  3. j'ai répondu a ton message privé.
    1 point
  4. Entendu, je changerai pas c’était uniquement par curiosité ! Merci de ta réponse
    1 point
  5. C’est une tuerie !!! Merci à CNC 91 et Eric Tremblay
    1 point
  6. Voilà j'ai pas mal avancé sur mon Chupito cet après midi. Le montage est terminé, reste quelques finitions, la plastification de l'EPP pour le protéger et la déco. Et a voir pour l'installation des LED Cob. Il faut aussi que j'appaire mon DJI O4 Pro avec le masque DJI Goggle 3 que j'ai acheté récemment pour remplacer mon Goggle 2. La pluie est la, donc je ne sais pas si j'aurais un crénaux ce week-end pour essayer le Chupito. Mais j'espère La télémétrie avec le script LUA INAV fonctionne aussi... ça progresse doucement. La partie Electronique qui a été volé dans le transport sur le Kit Chupito que j'avais commandé au US a été pris en charge par l'assurance du magasin et ils m'en ont renvoyé un autre aujourd'hui. Du coup je vais avoir du rechange en cas de crash. J'aurais de quoi monter 4 avions, dont 2 avec l'électronique.
    1 point
  7. Baby ar wing pro sinon mais je sais plus si c'est démontable
    1 point
  8. Pour vous dire que comme j'ai eu un peu de temps aujourd'hui j'ai retesté d'installer l'app dji fly pour broadcast live sur android depuis mes G3... Ca ne fonctionnait ni sur mon redmi note 10 S ni sur ma tablette Xiaomi Redmi Pad Pro. Eh bien il semblerait que les développeurs de chez DJI aient rebossé sur ça car j'ai pû installer et tester sur mes deux machines.. Tout fonctionne, j'ai du lag en wifi (sans plus de test, dans mon salon) mais ça marche impecc avec un cable ...
    1 point
  9. je renvoie tout à chaque fois
    1 point
  10. L'Heewing T1 Ranger ?
    1 point
  11. Si c'est un switch pilotable a brancher sur une prise servo comme celui de menace rc alors c'est simple. Si les led sont adressables, tu peux paramétré le mode led low dans inav
    1 point
  12. Hello, Sur le peu de temps que j'ai pu voler, j'ai un peu creusé le tuning autour de ce JeNo et un preset pour Betaflight 4.4 ne devrait pas tarder 🙂 J'ai testé pas mal d'approches et j'ai même eu qques surprises. En attendant que le preset arrive, je vous le propose en version "manuelle" (des options seront dispos dans le preset). Tune PID "safe" : Tune PID "high" (le multiplicateur maître est juste remonté à 1) : Options PIDs : Ces 3 prochains points sont optionnels : I-term relax à 17 au lieu de 15 : préférence perso qui "rigidifie" le comportement du quad Idle dynamique à 30 : dispo uniquement si le DShot Bidirectionnel est activé Linéarisation de la poussée à 20% : si les ESCs ont un PWM Frequency minimum à 48 Khz ou plus Filtrage "safe" : Filtrage "High performance" : Sans RPM Filter (on passe sur 3 notches pour le filtre dynamique) : Si on regarde côté Blackbox, on le sait déjà, le châssis est très propre avec un petit pic de bruit bien placé à 250 Hz. : Aperçu du tracking sur le roll avec ce tune : Aperçu du tracking sur le pitch avec ce tune : Pour les fans de PID Toolbox, les courbes calculées pour représenter la réponse du quad pour 4 vols différents, dans l'ordre : Avec caméra DJI Action 2, high PIDs/High Perf filters (bordeaux) Sans Action Cam, high PIDs/High Perf filters (rouge) Sans Action Cam, high PIDs/High Perf filters, sans RPM Filter (orange) Sans Action Cam, safe PIDs/Safe filters (vert pâle) Ce qui est assez intéressant : Avec ou sans Action 2 embarquée, j'arrive au même PIDs, à condition bien sûr de centrer la lipo quand on vole Action cam. Peut-être qu'avec une Action Cam lourde genre GP 9/10/11 il faudra pousser le slider maître de 0.5. On obtient globalement les mêmes résultats dans toutes les configs La latence calculée par PIDToolBox est entre 8 et 10 ms. Bon je me méfie tjrs un peu de cette vue, surtout que j'ai pas coupé le feedforward, mais ca donne une idée quand même. Sur le pitch et le roll, il donne quand même l'avantage au vol avec Action cam et à celui en Tune "safe"... c'est pas forcément le plus logique, enfin bon, ca reste un écart négligeable. Je ne vois/perçois pas de différence significative entre le Tune safe et le Tune poussé. Le Tune "safe" reste quand même un tune relativement poussé. Le plus étonnant dans tout ça c'est le vol sans RPM filter, qui se comporte tout aussi bien ! Bon, les moteurs sont neufs et le RPM filter n'a pas grand chose à nettoyer. Si vous avez l'occasion d'essayer ces réglages, n'hésitez pas à faire un retour 🙂 Ca reste très proche du premier preset que j'avais partagé dans l'autre topic. J'espère pouvoir valider tout ça demain avec les plates cinématiques (au mois m'assurer que l'impact est très faible). En vol, ça donne ça. Attention, c un vol dégueulasse qui n'est pas fait pour être beau, juste tester le tune 😉
    1 point
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