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Jerome

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Tout ce qui a été posté par Jerome

  1. Jerome

    TRYP FPV

    +1000 @nochamo a fait un taf de malade, à croire que le gars est architecte 😄
  2. Jerome

    1er Build

    C'est peut-être le fer à souder rechargeable qui ne tient pas ses promesses. Le simple fait qu'il soit rechargeable déjà, ca m'inspire pas trop confiance. Pour l'étain c'est tout bon, à 400° ca devrait fondre tout seul et bien s'amalgamer avec les pads. Pourquoi racheter une FC ? Ou alors c'est une fausse manip (d'ailleurs le lien ne marche pas). AM32, c'est la lotterie, y a des modèles bien testés qui fonctionne bien, d'autres c'est pas ouf. Pour éviter les emmerdes et pas payer cher, je te conseille d'éviter BLHeli32 et AM32, prends du BLHeliS que tu flasheras ensuite sous Bluejay s'ils ne le sont pas déjà. T'en as autour de 50€, chez SpeedyBee ou Diatone. Pour le coup, je pense que j'opterais plutôt pour Diatone sur les ESCs : https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-esc-mamba-f50bls-4in1-50a-dshot600-8737.html Les racewires ne sont pas indispensables, et quand même un peu difficiles à souder quand on n'a pas l'habitude, à toi de voir. Smoke stopper et platine nickel. Je ne vois rien de choquant, qu'est-ce qui t'inquiète sur cet écran ?
  3. Jerome

    JeNo Pocket

    Ah ouais carrément tu sors le GPS 😄 Effectivement, ça sera un beau bébé ! Ce sont quels moteurs ? Les VCI en 1303 ? 3S ?
  4. Jerome

    1er Build

    C'est pas bon signe, mais est-ce que tu as essayer de te connecter à tes ESCs avec BLHeliSuite 32 ? Juste pour être sûr. Le plus probable est que le BEC des ESCs qui alimente les microcontrôleurs soit mort. C'est vraiment pas un truc courant. Sans doute le fait d'avoir branché le 5V sur le VCC de la FC. Ca reste étonnant mais la FC attend du 4S minimum. Avec tous ses BEC embarqués, ca a peut-être tiré plus de courant que ne pouvait le supporter le 5V des ESCs et ça a emporté l'alim des microcontrôleurs avec (ils ne peuvent pas fournir plus de 0.6A normalement). Même si c'est un peu extrême, je ne vois pas d'autre explication à part un court-circuit. Tu peux tenter avec le shop, mais en général, dès que c'est soudé, c'est compliqué de faire marcher la garantie. L'ancienne génération de tes ESCs étaiet super, la nouvelle a eu moins bonne presse. En plus c'est du BLHeli32, donc plus maintenu ni mi à jour. Et j'ai tjrs trouvé les pigtail et le condo pré-soudé très relou (et vraiment difficile à dessouder). Mais quelques conseils : Prends toi un Smoke Stopper Si ce n'est pas déjà le cas, prends toi de l'étain au plomb et un bon fer à souder. Si tu avais décollé, tu aurais eu de bonnes chances de perdre ton quad avec des fils qui se seraient dessoudés en vol, ils n'étaient pas du tout fusionnés avec les pads. En général ça vient d'un étain sans plomb, donc difficile à faire fondre et d'un fer qui ne chauffe pas assez. Tu peux te prendre une platine d'essai pour te faire la main sans stress 🙂
  5. Jerome

    1er Build

    Certains ESCs avaient un pin dédié à la télémétrie, mais ça n'a jamais eu bcp de succès, surtout qu'on fait maintenant passer pas mal d'infos via le DShot Bidirectionnel, qu'on a une sonde de courant et que la FC prend du VBat. C'est très très curieux. Y a pas spécialement de mesures à faire. Tu peux essayer de tout débrancher, y compris la FC et voir ce que ca donne. Tu peux aussi essayer de te connecter aux ESCs via le configurateur, voir s'ils sont reconnus. Le plus probable resterait une boulette d'étain qque part sur les ESCs, ou un truc qui fait court-circuit qque part.
  6. Jerome

    1er Build

    Déjà ce qui est sûr que ce que Vcc devrait être sur ton BAT, le 5V sert à rien sur tes ESCs Et je ne vois pas ton Ground arriver sur la FC, il devrait être soudé à côté du VCC
  7. Jerome

    1er Build

    C'est très bizarre. Si la FC était morte, tu aurais tjrs les bruits des moteurs au branchement. Et même si les ESCs étaient morts, y aurait de bonnes chances que la FC continue de recevoir le direct lipo. Le plus probable reste un prbl d'ESC, mais si rien n'a cramé, ça reste étonnant. Si tu utilises un spike absorber avec un bouton, vérifie que tu n'as pas oublié d'appuyer dessuis. Avec un multimètre, vérifie les tensions aux bornes de la lipo, des ESCs et de la FC. Tu peux aussi vérifier que tu n'as pas une projection d'étain, même minuscule sur les ESCs ou la FC qui créerait un court circuit et mettrait la stack en erreur. Sans que rien ne crame, sans que ca pue l'électronique brulé, sans que tu fasses rien de spécial, c'est quand même hautement improbable. Débranches tous les composants et teste les un par un au pire
  8. 6mm : https://fr.aliexpress.com/item/1005006457117713.html Par contre en 20mm j'ai que de l'hexa, mais bon, une fois qu'elles sont installées on y touche plus.
  9. Jerome

    JeNo Pocket

    Merde, j'avais répondu hier mais pas cliqué sur le bouton pour poster 😅 N'hésite pas à consulter la page officielle (ou la vidéo de présentation) qui contient plein d'infos. Il a été conçu pour le O4 Lite, pour lequel on a fait un support TPU spécifique, mais il est possible d'utiliser les camera plates avec n'importe quelle caméra au format Nano. Par exemple @Feisar l'a équipé d'un Vista Naked avec une Nebula Nano Pro 🙂 Je n'ai pas encore vu de build avec du WS, j'espère que ça ne tardera pas, mais en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème !
  10. Yes, c'est du torx que je prends sur Ali, sur un shop que @nochamo avait partagé y a un petit moment, je pourrais le retrouver si tu l'as pas.
  11. Jerome

    JeNo Pocket, encore !

    Oula nan, j'en suis pas là 😛 J'ai recyclé celui qui avait cramé avec la seconde Poly de Tune RC ^^ J'ai juste remplacé les moteurs et la FC (et le RX qui avait cramé avec 🤣). Si j'en remontais ça serait pour tester du 1103 + AiO avec RX intégré je pense. Mais ca commence à faire des sous, j'en ai 2 c'est déjà bcp ^^ Quand on avait fait le premier test (des O4 Pro et O4 Lite), j'avais déjà ce RX, j'avais eu des alertes radio quand j'étais allé assez loin et avec des petits collines qui masquaient légèrement le signal. Mais ça n'a pas coupé, et j'étais en 500Hz/100 mW. Donc c'est déjà pas si mal. Dans la vidéo que j'ai posté là, je n'ai eu aucun souci de signal radio en antenne plate, même en passant de l'autre côté de la maison (dans mon dos). Ca vaut pas une vraie antenne, c'est sans doute en retrait d'une antenne céramique, mais finalement je ne vais pas le changer, ca suffit pour ce petit quad, au pire je peux passer la puissance de la radio à 250 mW et/ou le packet rate à 250 Hz et je devrais dépasser le signal vidéo. Yes, ceux de la base, je mets tjrs un peu de colle pour être sûr que ça bouge pas. Ceux du haut, je m'en suis passé, mes écrous en nylon, je sais pas d'où ils sortent, mais ils accrochent super fort, j'ai même parfois du mal à les dévisser ^^
  12. Jerome

    JeNo Pocket, encore !

    Apparemment ils veulent installer une rivière artificielle, gros chantier 😅 Ouep, elle a passé l'épreuve du feu lol Bonne question ! Oui, sur un grand spot le 3S affiche un vrai avantage, le 2S est plus limité et s'essouffle plus vite. Mais c'est pas non plus un quad destiné aux grands open fields. Sur un petit spot plus étroit les 2 font le taf : le 2S sera un peu plus silencieux et très confortable. Le 3S aura plus d'autonomie, de résistance au froid/sag, de punch si besoin et d'inertie, mais on l'utilisera pas forcément au max de ses capacités. Si je devais faire un choix unique, ça serait 3S je pense, le gain en patate et en autonomie se paye en poids... ce qui lui rajoute un peu d'inertie et devient finalement un avantage. Le bruit en 3S reste mesuré pour voler dans un jardin en ville comme sur la vidéo. Si je volais qu'en petit jardin/bando/proxy, le 2S reste une excellente option 🙂
  13. Merde, où est-ce que j'ai dit ça ? J'utilise du 18AWG, pas du 16 ^^ Je viens de vérifier sur Printables j'ai bien écrit 18AWG, je me suis trompé dans la vidéo ?
  14. Yo, Dans la fiche DroneBuild du premier JeNo Pocket, je disais que si je trouvais du matos plus optimisé, je referai peut-être une fiche, et donc me revoilà 😉 Cette fois-ci, j'ai fait une vraie vidéo qui montre un peu plus les capacités du Pocket, que ça soit pour du vol cinématique comme pour du Freestyle : Les 2 modifs principales concernent les moteurs et la FC. Côté moteurs, j'ai enfin reçu les 1203 8000 Kv de RCinPower, je suis pas méga fan du violet, mais ils marchent très bien, c'est définitivement le bon compromis ! Même si j'ai hâte de voir qqun en faire un en 1103 pour voir ce que ça donne 😄 Et pour ceux qui on maté la vidéo de présentation du Pocket, vous savez à quel point j'ai été poissard sur les FC... J'en ai reçu 2 nouvelles : la HappyModel Super F405HD ELRS AIO 20A et la JHEMCU GHF722AIO-HD 40A. La HappyModel est certainement un bon choix pour avoir une config légère (RX intégré), mais j'ai opté pour la JHEMCU qui est un petit monstre sur le papier : 2 à 6S, 40A, F722, ICM42688p, une diode TVS pour protéger l'électronique, un BEC 5V de 2.5A, donc capable de fournir les 10W pour le O4 Lite... pour seulement 50€ ! Par contre 8g sur la balance... mais vu mes précédentes expériences, je voulais un petit tank. Et après qques sessions de tests : elle a volé avec une boule d'étain sur l'électronique (vous la trouverez en regardant bien les photos), ça foutait la merde mais elle n'a pas cramé, j'ai pris des gros crashs dans les branches, j'ai fait du turtle des fois bien violent et... tout va bien 🙂 Voilà un aperçu de la BB, je mets un vol en 3S pour être dans l'hypothèse la plus bruyante. Bref, ENFIN, je suis content d'une FC AiO 😅 Quelques petits détails : Je continue de mettre un condo 25V 220 µF, même si c'est pas censé être utile Je continue d'alimenter le O4 Lite en direct lipo, je suis vraiment pas fan des BEC embarqués, même si l'ampérage théorique est suffisant Les UARTs du O4 Lite sont soudés sur des pads dans le coin de la FC, c'est assez atypique, sans que ça soit vraiment un prbl majeur. J'aurais pu utiliser la prise VTX, elle fourni bien du VBAT, mais niveau longueur de câble ça m'arrangeait pas trop. Je pense que je referai une vidéo bientôt sur le Pocket, maintenant qu'on a un peu de recul, pour clore la phase de Béta et apporter pas mal d'infos en plus.
  15. Jerome

    JeNo Pocket de Nic0

    Merci pour la fiche DroneBuild, have fun avec ton Pocket ! 🙂
  16. Merci d'avoir beta testé le Pocket en Vista Naked ! 🙂 Tu l'as peut être ajouté après les photos, mais au cas où, tu peux mettre un petit rislan ici pour sécuriser la FC en cas d'arrachage de strap lipo : Have fun et bon second build 😄
  17. Oui oui, j'ai ajouté la partie "lien radio" dans le preset au cas où certains n'auraient pas appliqué le preset avant. Idéalement vaut mieux quand même appliquer le preset ELRS officiel ET ENSUITE corriger la valeur du RC Smoothing Autofactor qui est tjrs éclatée 🙂
  18. Alors, idéalement, ça serait bien de faire les BB avec un taux d'échantillonnage à 1.6Khz au lieu de 800Hz. Là on ne voit pas le bruit au-delà des 400 Hz. Mais pour ce qui est visible ici, c'est top, un comportement de JeNo normal, un petit pic léger autour de 230Hz sur le pitch, des basses fréquences clean. La 2ème BB est plus bruyante à cause de ton choc à 2:25 qui a un peu pourri la fin de la BB. Idéalement, pour en avoir le cœur net, refaire une BB en 1.6Khz serait pas mal, mais j'ai pas trop d'inquiétude. Vu ta config, pour le preset, il faudra cocher comme ça : Tu pourrais même certainement basculer sur "Tune poussé" et "Hautes performances", mais ça n'en vaudra pas forcément la peine. Pense aussi à appliquer le preset qui correspond à ton lien radio (donc en fonction de ton packet rate) et SURTOUT passe ton RC Smoothing Auto factor à 30 voir 45 max. Là il est à 140, c'est à cause de ça que tu as un grosse latence. Avec ces 2 modifs, ca sera le jour et la nuit en terme de feeling. Y a quand même un petit truc qui me chiffonne concernant ton lien radio, j'ai l'impression que ton packet rate est variable (entre 50 et 250 Hz), ou que tu as un lissage côté radio (le hardware ADC filter est bien désactivé dans le profil actif de ta radio ?)
  19. Techniquement, la stabilisation fonctionne avec les 2 options, que ça soit en O3 et en O4 Pro. Certains disent que le gyro du O4 Pro est un peu plus sensible que le O3, on n'a pas eu l'impression mais bon, on n'a pas cherché à comparer plus que ça, on a juste vu que ça marchait. La version softmountée rajoute forcément un peu dé découplage entre la frame et la camera, donc si le build n'est pas nickel, ou les hélices un peu abimées, la version softmountée est simplement plus tolérante. Même en "interne" on n'a pas les mêmes préférences. @nochamo préfère le 100% carbone, vu que ça marche, pourquoi se faire chier avec des TPU ? Moi j'ai tendance à conseiller la version softmountée : niveau stab, c'est soit sans effet, soit ça aide, ça amortit un peu les chocs et ça permet de mieux serrer les vis caméra (je trouve que contre le carbone, sans frein fillet ça se dévisse un peu plus facilement).
  20. Si, 1950KV, en 5" c'est pour du 6S. En 4S ça devrait du coup moins tirer (vu que les moteurs tournent bcp moins vite qu'avec des moteurs à ~2600kv). Même si le 4S est plus sensible aux chutes de tension que le 6S. Tes lipos sont peut-être fatiguées ou il faisait peut-être froid, ça impacte bcp les performances des lipos.
  21. Jerome

    JeNo Pocket

    Oh merde, il était beau ! RIP petit Pocket parti trop tôt ! J'espère que tu pourras le retrouver, la frame et les moteurs au minimum devraient être récupérables malgré un séjour aquatique. La noyade sur le maiden ca m'est déjà arrivé sur un 6"... je l'ai récupéré (ou plutôt @Qnnk l'a repêché ^^), mais la stack Foxeer à 150€ y est restée. Ca fait mal 😕
  22. Oui, c'est du propwash, l'application du preset aiderait pas mal, même pour le ressenti concernant la latence. Tu peux faire une BB qu'on regardera et on te dira aussi quoi cocher dans le preset. Et toujours concernant la latence, si t'es en G2 ou G3, tu t'es bien mis en 100 fps ?
  23. Jerome

    [TOPIC UNIQUE] Tyro99

    Tu as bien coché l'option GPS au moment de flasher la FC ? Tu est sûr que tu n'as pas inversé les RX/TX (le TX de l'un va sur le RX de l'autre et inversement) ?
  24. Jerome

    JeNo Pocket

    Ca y est c'est parti, ça enchaîne ! 😄 C'est propre ! Hâte de voir comment ça vole 🙂 C'est un beau bébé mais vu ta motorisation et en 3S ça devrait rester sympa ! C'est d'autant plus intéressant de voir le Pocket avec un Vista vu que rien n'avait été testé dans cette direction, mais ça a l'air de bien s'intégrer 🙂
  25. Jerome

    JeNo Pocket

    Et un de plus, cool ! 🙂 Oui comme dit au dessus, n'hésite pas à le partager. Tu me diras si les props tiennent sans les vis, j'avoue je l'ai pas tenté ^^ Pas moyen de mettre le buzzer autonome à l'intérieur ? Là ca va être problématique d'installer la batterie nan ? Ou ça passe en l'avancant bien ? C'est vrai que les Dogcom sont assez courtes.
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