
y_4nn
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bon en permutant rien ne change.. je pense que j'ai debranché un moteur avec la FC branché sur sa LiPo et j'ai donc cramé les ESC 😢
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la FC est neuve et a fait 4 tours d'helices, j'ai changé un moteur et plus rien.. si je l'ai cramé je suis degouté 😞
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Salut a tous, j'ai un controleur de vol URUAV F405 20A sur lequel j'ai installé un RX ELRS et un vista nu. la video est bonne, mais pas de RX.. sauf si je débranche le vista.. En gros FC detecte le RX si le vista n'est pas plugger. Des que je balance le vista sur la FC, je n'ai plus de bind sur mon RX.. J'ai bien changé le shunt de la FC et le RX communique bien sur betaflight. Le RX n'est actif que quand la LiPo est branché Si jamais vous avez quelques pistes 🙂 🙂 Merci a tous j'ai retirer le SBUS du vista et ca fonctionne.. maintenant j'ai le probleme que mes moteurs ne tourne plus suite au changement de l'un d'entre eux, je n'ai plus que le moteur neuf qui tourne, malgré une calibration dans betaflight.. une autre idée? mdr
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si tes uarts se desactive tous c'est que tes mal parametré .. UART juste GPS a mettre en face de celui ou c'est cablé, et activer gps dans configuration, quand ca apparait en haut en jaune c'est que c'est activé, après tu sors pour la premiere initialisation et ca devrait le faire, sauf si ton rx -> tx sont mal croisé.. ta la notice de ton gps?
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Salut, verifie ton cablage... si tu es sur du branchement RX->TX et TX->RX et que l'UART est activé normalement il vas apparaitre sur Betaflight en icone actif... dans configuration tu dois également activé le GPS.. Ensuite quand tout est ok et que l'icone apparait dans betaflight tu te cale sur le bord de fenetre pour la premiere connexion du GPS.. elle est longue c'est normal a l'initialisation, par la suite elle prendra que quelques seconde 🙂 Courage tes pas loin de la verité
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@KevinDTE perso la dernière fois c'était pierre de taille moyenne et coup de bol, je l'ai lancé 10 fois jusqu'à ce que le drone tombe 😄
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problème de rotation moteur et/ou sens helices, sur établi tu branches la LiPo et tu actives les moteurs 1 a 1 sur betaflight, faut peut être les calibrer avec le "maitre" et vérifier le sens de rotation sur l'établi et après si tout correspond gaz dehors 🙂 Le sens de la FC et la calibration aussi.. pour ton ESC si il a touché du carbone ou si il pu le cramé c'est qu'il est mort. Reprend tes sens de rotation tranquillement a tête reposé et ca va décoller
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Salut, soudure du RX? tu as un RX de rechange? essaye un autre.. ou problème d'antenne? UFL qui as du jeu ou défectueux?
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@Zeeod salut, as tu réussi? J'ai eu le problème de la led fix sur mon betafpv 75X... un shunt mal fait sur la FC.. genre 3 borne la 1,2 pour le CRSF et la 2,3 pour le reste... ma soudure avait debordé et le pont était donc en 1,2,3 la led était fixe... j'ai dessoudé et ressoudé proprement et avec délicatesse et tout fonctionne.. regarde sur ta FC si il n'y a pas un shunt a faire ou défaire.. de mémoire si je soudais le RX avec le quad branché sur betaflight et une LiPo j'arrivais a avoir une réception et si je débranchais tout et rebranchais plus rien..
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Bonjour a tous, Je viens d'acheter un petit Nebula 75X de chez betaFPV, Petite MAJ du module HD et des lunettes je l'ai équipé d'un EP1 de chez happymodel que j'ai MAJ ainsi que MAJ du TX jusqu'ici tout vas bien, Je le bind sans problème mais aucun retour sur betaflight... Dans le l'onglet "port" mon RX est bien actif sur l'uart 3 ( connecteur fourni par betafpv que j'ai souder sur l'EP1 ) J'ai vérifié l'ordre RX-TX et j'ai bien croisé entre la FC et le RX. J'ai vérifié que dans l'onglet récepteur je sois bien en RX Série et en CRSF... mais aucun retour de la RC. Le bind est ok.. j'ai pas trop d'idée la La FC est une BETAFPV 405 AIO 12A j'espere que la FC est compatible... sachant que betafpv fait du ELRS également ca me surprendrai que ce ne soit pas le cas.. Merci les gars 🙂 bon il y avait un shunt a faire sur la FC.. Le shunt est fait et du coup j'ai un autre probleme.. l'EP1 reste en led fixe comme si c'etait bind.. Quand j'enleve le rx tx le bind fonctionne.. quand je ressoude avec la lipo j'arrive a communiquer et si e retire la lipo et je rebranche rebelotte bind impossible.. je retire les fils RX et TX et sa bind direct... changement d'uart compliqué j'ai que le 1 de dispo sur la FC et les pads sont minuscule je n'arrive pas a les souder.. quand je met le shunt en place sur la FC comme conseillé sur le site beta FPV, cela m'empeche le bind de la RC, je retire le shunt la connexion ce fait mais aucun retour sur Betaflight... Ok le shunt avait débordé... solution trouvé. 🙂
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Salut, perso pour debuter j'ai une Jumper t-lite avec module ELRS happymodel, une belle galere a parametrer sans connaissances, mais sinon un régal a voler, oscarliang est ton amis 😄 bon vol
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Salut, ta cloche est tordu a coup sur, ca m'est arrivé il y a quelques jours.. le moteur force a un certain moment.. perso j'ai prit une pince multiprise sur l'endroit ou sa force... j'ai repéré l'endroit ou forcer avec la pince pour "détordre" en forcant a la main sur la cloche et j'ai chercher l'endroit ou il fallait appuyé pour avoir une bonne rotation sans effort.. après quelques essais la rotation est bonne la cloche peut etre tordu de maniere horizontal ou vertical.. ou les 2.. ca reste du dépannage après c'est changement du moteur 🙂
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@Clemb12 super content de t'avoir aidé 🙂 bon ride
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Bon 'ai été faire une belle ligne droite entre 2 champs, aucun soucis la video en 200mW a eu un début de freeze a 700m malgré les 2 antenne lumeniner + le masque crystal ( masque branché sur les 2 antenne du bas et les 2 petites antennes sur le haut, mais aucun soucis niveau réception sur la RC. Je pense que j'avais un problème sur mon TX tout de même. Soucis résolu avec pleins d'information emmagasiné au passage donc top. Merci a tous
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Verifie que tout soit bien moteur, sens rotation, sens des helices.. maintenant que ta FC correspond au modele 3D de betaflight, ca m'est deja arrivé suite a un turtle mode, c'etait un moteur qui tournais mais l'helice ne suivait pas elle était desserrée ..
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Bonjour, toute tes antennes sont bien en LHCP ou RHCP? pas de raccord les uns sur les autres ? genre tu pars de l'UFL vers SMA et après tu fixes ton antenne ou tu as un adaptateur entre l'antenne et le SMA? tout les raccords sont sources a probleme 🙂
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pour le passthrought il me semble que betaflight doit être éteint ... j'imagine que tu as test mais sait-on jamais.. tu es bien sur le COM 5 quand tu es sur betaflight? si oui tu connectes la FC sur le même USB sans betaflight d'ouvert et peut être avec une LiPo Si tu solutionnes n'hésites pas a nous dire ton chemin pour réussir. Il faut essayé toute les manières possible et rester calme, on a pas encore trop de recule sur le ELRS il me semble ( je suis encore un noob, je vol depuis fin aout mais j'ai bouffé tout un paquet de merde avant de réussir a volé 😄 😄 ) , il y a quelques groupes sur FB, tu y trouveras peut être la solution 😉 Courage
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+1 pour @Motard Geek sens rotation dans betaflight, numerotation des moteurs et sens helices, gyro bien calibré et sens de la FC ? tout dois réagir correctement sur BTF tu es tout proche du but 🙂
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Salut, si tu scotch surtout fait plusieurs passe, et n'hesite pas a renforcer encore par dessus avec du scotch americain, perso je fait 2 tour de scotch d'electricien qui est fort isolant et après je met les 2 cables avec du scotch americain ( scotch armé ) pour rigidifié le tout et protégé, c'est moche mais costaud pour du provisoire, Pour le moment pas de probleme, je met également un rilzan pour tenir mes cable d'alim au plus pret de la LiPo afin d'évité tout accrochage avec les helices 🙂
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Salut @Zeeod, J'ai eu des galeres en ELRS, "Jason Xu" sur facebook travail chez happymodel, si tu as un anglais potable tu peux lui posé ta question et nous faire le retour si tu trouves la solution, La j'avoue que j'ai pas trop d'idée, la FC est alimenté par une LiPo ou juste USB, j'ai une FC qui n'alimente pas le RX sans LiPo une autre qui l'alimente.. Ta FC est a jour? le RX bien paramétré sur tes UART? sinon essaye de flash ton RX via USB ( betaflight doit etre deconnecté il me semble ) oscarliang a fait une topic super dispo sur le net 🙂 Courage c'est nouveau mais on y arrive
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Salut @Zhirself, un circuit de reconversion 5V vers 3,3V est envisageable. Par l'ajout d'une résistance autrement dit un "pont diviseur" 🙂 A voir sur google, j'ai pas expérimenté ni chercher mais si besoin je peux y regarder de plus prêt
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Salut, normalement la Led est fixe et forte en luminosité si tu es bind, si elle est clignotante ultra rapide et faible c'est en mode "wifi",en tout cas c'est comme ca sur les EP1 🙂 ton EP2 apparait dans ton reseau wifi?
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Bonjour , a tous Bon j'ai trouvé sur un groupe FB un mec qui bosse chez happymodel, Je lui ai donc exposé mon problème in english, il m'as affirmer que le RSSI en ELRS ne sert absolument a rien, c'est donc bien le LQ qui compte, " don't car about RSSI, please check the LQ Quality" Je lui ai donc répondu que ma télémétrie TQly et RQly sont a 100% et il m'as répondu " RSSI is not very suitable for ELRS receiver " Je vais donc aller me faire une LiPo dans un champ afin de voir la porté max que j'ai, Je n'explique donc pas les 2 failsafe que j'ai eu, peut être un problème sur mon premier TX, il avait une résistance en état moyen au niveau visuel.. Pour l'allumage de la RC a chaque fois j'ai " signal RF critique " mais c'est uniquement a l'allumage le temps de capté le signal, Au début du post et avant le changement TX RX ca me disait ca en plein vol et donc il y avait bien quelque chose qui ne fonctionnait pas normalement. J'ai tjr un RSSI instable mais je peut traversé toute la maison en statique avec un TQly et un RQly a 100% Je ferai une edit pour la porté maximum en champ, a très vite et merci a tous pour le temps passé avec moi 🙂🙂🙂
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J'ai été voler pour me defouler un peu, bon jusqu'a 110m en face de moi pas de failsafe, Je vais trouvé un champ pour aller testé la portée voir.. Je vais me renseigner sur les manip pour avoir le LQ afficher et je vous tiendrai au jus 🙂 J'ai envoyé un message a happymodel mais j'attend pas trop de réponse, on verra et je me suis inscrit sur FB afin d'avoir l'avis des groupes 🙂