Bonjour à tous !!!
Après presque 3 mois de silence, me voici de retour avec une bonne nouvelle, mon Drone est terminé et vous savez quoi? Il vole !!! 😍 Et il crash aussi, mais c'est diablement solide !!!
Voici quelque photos de ce petit JeNo 😉
J'ai passé un temps incalculable sur YouTube à regarder 1001 vidéo.
Faute de beau temps, j'ai acheté un Flywoo Flylense 85 pour pouvoir me faire la main à la maison et sortir un peu en ayant moins peur de crash vu le poids ( lui aussi extrêmement résistant ).
Puis j'ai ajouté le GPS récemment et paramétré le GPS rescue.
Et pris mon courage à deux mains pour le tester samedi.
Il a fini perdu dans un champ (17:30)... Je l'ai cherché en pleine nuit avec les goggles utilisé façon radar de Bulma pour les boules de cristal... Avec 2 lampes torche (le proprio du champ ne m'a pas plombé le c..)
La force du signal me donnait plus ou moins une direction et quelque info. Bien-sur, la nuit était total à ce moment là...
Et là, trop heureux, j’entends des petit bip bip ( ceux de la FC car évidement, je n'avais pas allumé le bipeur autonome avant le décollage ( Emoji gros null ).
Et bingo ! Retrouvé 🫡
C'est dingue comment on apprend vite quand on fait toutes les conneries à ne pas faire.
Bref, il est sain et sauf, absolument rien de PT, juste un nettoyage pour virer la boue.
Reste à faire :
tunning
heures de vol
faire en sorte que le compass fonctionne mieux (trop proche de la pigtail + tunning je pense)
voir si je peux brider les moteurs pour faire du middle/long range
acheter plein de batteries (ovonic sur ampow = super pas cher)
100c? 130c? 150c??? Utile ?
le passer en 6" (ou prendre un 7" plus tard)
Et SURTOUT, merci à @nochamo @spid99 @Motard Geek @RX FPV pour m'avoir guidé et conseillé. Je suis super heureux du résultat.
Bien à vous