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acheter lipo ovonic pas chère

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Contenu avec la plus haute réputation dans 15/03/2025 Dans tous les contenus

  1. Bonjour à tous, Je vous présente mon build de la frame JeNo 5" avec bras en 6". Suite à un crash liée au déchiquetage/arrachage de la pigtail par l'hélice avant droite, et quelques jours avant un court circuit entre la pigtail et le condensateur, j'ai décidé de revoir ma copie 🙂 Je me suis dit que vu que je dois tout dessouder, autant en profiter pour faire des modifications voir améliorations sur beaucoup d'aspects... Et comme de base, je veux faire du middle range, j'ai décider de changer les moteurs et les bras du JeNo et aussi les cam plate pour avoir du soft mount (j'avais des vibrations dans les video avec l'O3). La bonne nouvelle lorsqu'on rencontre des problèmes, c'est de comprendre l'importance du montage et ça permet de s’améliorer. Quelques images : Sacrée différence Démontage de la cam pour changer de nappe. Avec le TPU pour le condo, c'était trop juste donc je suis passé à 20 cm. Je me suis bien fait chier pour essayer de bien isoler le condo du reste. Là, je suis sur de ne plus avoir le problème de court circuit avec la pigtail. Petit test avant d'aller plus loin... All good ! J'ai fait attention de bien torsader mes câbles pour ne plus qu'ils bougent et en les plaçant sur le coté pour ne pas qu'ils tapent le gyro. Et les nouveau cam plates Et voila ! Avec ses nouvelles props 6" Coté software: J'ai utilisé le preset JeNo 5" et pas grand chose à dire coté blackbox. Ça répond bien et c'est précis (merci aux dernières vidéos de @Jerome sur le tuning). Du coup, je suis passé à BlueJay pour avoir le RPM filter. Comportement étrange au décollage mais j'y reviendrai plus tard. C'est peut-être normal. Retour suite aux derniers vols: Coté caméra de l'O3, plus aucune vibration 🤩 Du coup, plus de problème avec gyroflow. C'est un super bon point. En revanche, je vois les hélices et j'avoue que je ne l'avais pas vu venir. Après un passage dans gyroflow, ça passe... J'ai fait des tests avec une gopro mais la fixation vibre un peu, je vais certainement la changer. Pour info, j'ai une gopro 9 et j'aimerai la changer. Si vous avez des conseilles, je suis preneur. Coté ressenti, c'est assez étrange. Ça me semble plus précis mais moins vif. Pas bien grave pour de la cinématique mais je n'ai pas encore l'habitude. Truc étrange depuis le passage à Bluejay : Quand j'arme le quad, les hélices tourne normalement au ralenti. Jusqu'ici, tout va bien. Mais lorsque je pousse le stick des gaz tout doucement et que je m'arrête dès que les moteurs accélèrent, ils continu de monter en régime jusqu'à ce qu'il soit sur le point de monter. A ce moment là, la vitesse se stabilise 🤨 Si je pousse plus fort, pas de souci, il décolle mais il ne faisait pas ça avant. Étrangement, je le trouve beaucoup plus stable et facile à diriger à ras du sol mais je sais pas, ça fait bizarre. Comme si quelque chose compensait... Reste à faire : Essayer des hélices à 2 pales. Rendre étanche les pattes qui sortent du condo. Changer de TPU. Déplacer le GPS. Si vous avez des liens de support ou des idée de placement, je suis à l'écoute 🙂 Fixer le bipeur. Peut-être changer d’antennes et passer à une connectique SMA pour faciliter le démontage mais je ne trouve pas d'antennes avec ce type de connecteur qui soit bi-bande... Un grand merci à tous pour vos conseilles et toutes les vidéos qui m'ont permis cette réalisation. Et aussi à CNC carbon 91 pour la découpe 😉 Vos retours sont bien évidement les bienvenus (voir attendu 🙂)
    2 points
  2. Incroyable, tout rentre ! (110g en tout 😱) Plus qu'à maiden 😀 Edit : vol fait, c'est juste génial comme machine, merci Jérôme et Nochamo ! Les deux problèmes que j'ai rencontré : - Le bz- de la speedybee f405 aio qui bippe pas mon buzzer tunerc (mais avec le GPS, c'est redondant) - Les Avan piquent beaucoup trop pour mettre le JeNo dans la poche Sinon, quelle liberté de remplir 2-3 lipos avec une powerbank, et faire des vols juste pour le fun 😊
    2 points
  3. Hello 🤙 Du coup comme promis : après le premier JeNo Pocket (Blue Sea ?), le deuxième (Red Devil ?) 😁 Dans l’idée de ce deuxième Pocket, je voulais en faire une vraie version 2S suffisamment punchy à souhait en moteurs 1203, tout en restant compatible 3S (grâce à leur 8000kv), mais surtout enfin vraiment silencieuse pour en faire vraiment partout, et qui corrige les quelques légers défauts de ma première version (moteurs et AIO principalement). Manque de bol, je n’ai encore aucune lipo en 2S pour tester, du coup j’ai du me rabattre en 3S (550mah). Hâte enfin d’entendre la sonorité en 2S 🙏 Comparé à la première mouture, le build a gagné au total 8g grâce aux moteurs (le reste de la configuration étant identique). L’AIO est un chouia plus légère que la Beast F7. En tout cas la sonorité est très légèrement mieux en 3S comparé au premier Pocket (c’est toujours ça de prit). Le build actuel pèse donc au total actuellement 83g (hors lipo). J’ai au passage reçu mes vis Torx T6 en M2 (toujours en titane), et franchement c’est carrément top (surtout celles en cylindriques) je peux enfin serrer fort sans aucune crainte de retrouver la tête de mon tournevis hexa collé dans chaque vis malgré que je serrais nettement moins), d’autant plus que cela respire la solidité. Manque de bol, je n’en ai pas commandé assez pour accueillir l’ancienne mouture et la nouvelle (surtout en 6mm) m’empêchant de les mettre sur les hélices du coup j’ai remis temporairement celles en hexa. L’AIO semble effectivement bien fichue et complète, bien que les fil moteurs soient vraiment pénibles à souder (sur la tranche de la carte). Le montage de la stack a été plus problématique, pour le coup l’AIO est plus haute que la iFlight Beast F7 donc le connecteur du bas pour le Vista en dirait pas comme ça mais il doit toucher le carbone de la bottom à presque 0,2mm près, après ça reste du plastique donc pas de risque potentiel, juste qu’à terme les gummies ne fassent presque pas leur effet donc idéalement des vis de 18mm cette fois pour la stack (au lieu des 16mm) devraient permettre de corriger ce léger détail. Les vibrations constatées à la blackbox sont de toute façon OK. Pour les moteurs, ils ne sont pas aussi petits que ce que j’aurai pensé initialement (assez semblables au final à mes 1303.6). Ils sont souples et ont l’air d’envoyer lorsqu’il y a besoin, du moins en 3S (pas encore testé à plus de 50% de throttle, ni en 2S, donc avec bride 75% pour 6000kv,). La couleur rouge va bien avec le reste je trouve. Pour le reste, c’est toujours un vrai bonheur à voler, le tuning maison reste donc identique 🚀 J’éditerai le post en fonction de l’évolution (et des nombreuses misères qui lui attendent 😁) Encore merci @Jerome et @nochamo pour ces bijoux et vos recommandations/expérimentations toujours aussi intéressantes à suivre 👍 See you soon! 😉 [ TUNING Betaflight 4.5.2 de la bestiole disponible ICI ]
    1 point
  4. Yes, c'est ce rouleau : https://fr.aliexpress.com/item/1005004092418492.html Tu découpe juste ce qu'il te faut en longueur, en gros c'est juste un scratch, par contre c'est du jetable, ça s'use super vite (scratch qui devient moins efficace dès une dizaine de lipos environ) En tout cas c'est efficace et ultra léger, j'utilise ça depuis le vistapick 3" et jamais eu un seul souci malgré quelques crashs 👍 Hâte d'avoir ton retour à l'occasion
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  5. Encore un très beau build 🙂 J'y vais à la bourrin, j'ai mis des vis de stack de 20mm (pas de 16-18 mm de toute façon) du coup j'ai pas eu ce souci de justesse en hauteur malgré les écrous. Ils sont pas mal tes straps, super légers, t'aurais la référence stp ? Les miens sont bien mal mais je pense qu'ils sont plus lourds. C'est vrai que j'avais oublié les pads moteur, c'est pas les plus confortables à souder. Mais vu le prix de la carte et ses specs, c'est dur de lui en vouloir ^^
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  6. Alors je sais pas mais en standard j'avais ce problème et en changeant pour fast sur inav et les lunettes ça fonctionne bien. Il faut que je vérifie mais je crois bien que le O3 de mon swordfish est aussi en fast. Bref l'important c'est que ça fonctionne. Je trouve pas que ce nez expose particulièrement la caméra, peut-être même moins que celui d'origine. Après du moment qu'elle est devant si tu crash elle ramasse. J'ai hésité à la monter ailleurs pour les premiers vols mais finalement je prend le risque...
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  7. Ouais, enfin ça ne marche pas terrible avec un racer ou un 5 pouces, les drones avec des bras sont trop "fragiles" et engendrent trop de vibrations. Un CinéWoop reste une des rares possibilité en impressions 3D.. Je te conseil de visiter la page FB de "Pépé stef", il vient de mettre en ligne un cinéwoop en 3" plutôt sympa Perso j'ai fait celui en 2.5" :
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  8. Très heureux de te revoir le "grincheux" 😉
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  9. il y j'ai bien 12 aimants , j'ai changé le Dshot plusieurs fois entre 150, 300 et 600 et quand j'ai remis à 300, il n'y avait plus d'erreur ?
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  10. Contact en cours mais pas de réponses pertinentes... Pas de lignes de commandes valides. Pas de sortie 9v sur la prise du VTX et sur le pad VCC\9V alors que le Pont pour le "Use 9V For 6S Voltage" est fait par défaut. Ils veulent faire bien chez Diatone mais ne donne pas la solution pour que cela fonctionne.... J'attends le réponse de Diatone.. encore et encore.... Ils vont me dire de passer sur BF ou.. de changer de FC! 😁 merci pour vos réponses....
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