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Contenu avec la plus haute réputation dans 27/02/2024 Dans tous les contenus

  1. Après avoir vu tout ces Toothpick 3" 1S, je me suis dit que ça pouvait être amusant. J'ai regardé les différents posts et c'est celui de @Glloq qui m'a le plus inspiré (https://forum.wearefpv.fr/topic/22002-un-autre-tp-3/) Je suis également parti sur Goku F405 EVRT de chez Flywoo qui devrait tenir le voltage et qui a un VTX 400mw intégré en plus d'un récepteur ELRS. Pour la frame, celle de Parallax m'a tapé dans l'oeil. Pour la caméra, la Caddx Ant me paraissait au poil, couplé à une canopy McStinky : https://www.thingiverse.com/thing:5529860/files J'ai mis des vis et écrous nylons pour la FC, et 2 vis titane par moteur. Mais à savoir que j'étais partit à l'origine sur un TP en 2.5", mais que je me suis foiré sur la commande de moteurs en prenant des 1202.5 😅. Au final pas grave, suffisait de partir sur une frame et des props 3" 🤣 Je l'avais théoriquement terminé il y a 10 jours, mais en voulant bouger le câble d'alimentation qui m'embêtait, j'ai réussi à arracher 2 condos ... J'ai cherché un peu d'aide sur le discord et essayé de voir si je pouvais réparer moi même, mais ma dextérité et mon expérience ne me l'ont pas permis. J'ai cherché si il y avait des réparateurs ou boite d'électronique autour de chez moi, et après 3 appels, j'ai trouvé une personne qui voulait bien jeter un œil pour dépanner. J'y suis allez durant la pause de midi, la boite étant à 20 minutes en voiture de mon taff. Et non seulement il a réparé ça vite fait (10 minutes), mais en plus il m'a rien demandé d'autre qu'une poignée de main !!! Super cool, je lui ai dit que si j'avais à revenir, ce serait avec des bières 😍. Par contre, vu que le temps tourne à la pluie et qu'il y a du vent je sais pas quand je pourrai le tester autre que les quelques tests que j'ai fait chez moi pour voir si rien merdait ... Je mettrai mes retours sur les tests ultérieurement.
    3 points
  2. Bon ben j'ai trouvé un spécialiste dans la microsoudure. Il me prend pièce incluse un peu plus cher que Vista-repair. Mais il est à côté de chez moi et en ajoutant les frais de port d'envoi en Allemagne et le retour de la pièce réparée, cela revenait finalement plus cher Je vous tiens au courant de la suite, mais 2-3 semaines de délais pour la pièce
    1 point
  3. Pas grave merci beaucoup pour ton aide et ton contenu. On ne peut pas dire que si l'on cherche un peu déjà par soi-même que cette pratique est inaccessible ! Grâce à vous et la communauté anglophone, en deux mois je suis passé de 0 à beaucoup de choses 😆 bon il reste de la marge mais c'est vraiment in progress ahah.
    1 point
  4. faut pas comprendre filtrage et PID..... tu peux laisser stock en filtrage (suivant la rigidité de la frame), et ajuster les PID pour que ca colle a ta machine si tu galères avec la methode jéjé, il y a la methode pidtoolbox / basement tuning, qui a l'avantage de pouvoir être faite en intérieur quand il pleut. (gros avantage en hiver) là le screen de ta BB est clean sur le roll, faudrait voir ce qu'il y a dans le vol pour confirmer. (flip et roll rapides, quelques full). le coté très strié du graph (pour 2"30) me laisse penser que ca manque d'info (normalement, on a ça quand on recadre sur 20/30sec, voir moins).
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  5. Cool le sauvetage de la FC ! Plus qu'à attendre les premiers vols 🚀
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  6. Je ne sais pas pourquoi ils ne le mettent pas en ligne mais, en envoyant une demande par mail au support betafpv hier, j'ai reçu le fichier STL aujourd'hui... Il suffisait de demander directement à la source... Pavo Pico O3 CAM.STL
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  7. Peut-être pour avoir un truc qui fonctionne bien 😛 Nickel ce RTH en tout cas, merci pour le retour !
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  8. avec grand plaisir...cela serait cool de voir évoluer le projet...Chacun aborde les problématiques à sa façon et je suis certainement passé à coté de choses plus pertinentes... j'ai hâte 😉 une des grandes optimisations à faire (et je pense que c'est assez "simple") serait de gagner en légèreté. Actuellement on est plus proche du veau que de la gazelle.🤣 mais au moins il n'a pas bronché malgré les déjà nombreux crash à son actif
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  9. ha... le son... vaste sujet perso mon TP3 1S est le quad le plus discret de toute ma flotte.... c'est pas rien, et il est loin devant tous les autres (même mes 75mm sont deux fois plus bruyants). plusieurs choses jouent sur le bruit : le nombre de pales (plus t'as de pales, plus c'est aigu) le pitch de la props : plus le pitch est faible, plus c'est bruyant (et aigu) en général, meme si la forme de la props joue aussi (en général, les HQ sont plus bruyantes) les KV (et la tension utilisée), qui te donne un nombre de tours (plus c'est haut, plus c'est bruyant) la freq des ESC , et le firmware.... en général c'est plus discret en 24kHz le poids du quad joue , puisque plus t'es léger, moins t'as besoin de rpm (donc plus t'es discret) le tune joue aussi: plus le tune est poussé, plus c'est bruyant (mais ca reste assez marginal par rapport au reste) chaque moteur a un son qui lui est propre
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  10. Une grosse vidéo chasing signé MSR et Shelby Voll.
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  11. Salut, C'est bien de se poser quand il reste environ 20-30%. Mais je n'ai jamais utilisé le capteur de courant de mes FC, je me base sur la tension : je me pose quand je suis autour de 3.5V (ça remonte ensuite autour de 3.7V). Ca fait en moyenne 3 min 30 de vol (3min si j'attaque fort et jusqu'à 5 min en cruising tranquille). Avec des lipos neuves, sur les 3-4 premiers cycles, jme pose plutôt vers 3.7V.
    1 point
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