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acheter lipo ovonic pas chère

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Contenu avec la plus haute réputation dans 17/07/2023 Dans tous les contenus

  1. Et pour finir, le JeNo 3", en bando, chez les bando lovers ! J'étais beaucoup plus serein en 3" qu'en 5" là dedans, en 5" faut des quads bien préparés pour ramasser sévère, les miens étaient un peu à poil ^^ Il était parfait pour le spot, le seul reproche, ce sont ces moteurs en T-mount, à chaque lipo changer pratiquement toutes les props prend un temps fou 😅 Mais le châssis a parfaitement tenu malgré pas mal de crashs 🙂
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  2. Hello la communauté, Lillois de 40 piges, tout nouveau dans ce domaine, je me suis mis au FPV depuis Mars avec un Avata que j'ai progressivement amoché dans mon jardin. Quand il est parti en réparation, il y a eu un vide ... Comblé par une annonce parfaitement synchronisée, concernant la dispo de la frame Jeno 5" sur un site de VPC. Et j'ai craqué. Les articles DnB étant rapidement en rupture, j'ai décidé de commander chaque pièce et monter moi même mon premier frame de A à Z en une demi journée. Cela fait 2 maintenant semaines que je l'ai et j'en suis ravi 🙂 Quelques détails : J'ai utilisé du double face siliconé pour fixer l'AU O3, ça tenait plutôt pas mal dans un premier temps Puis j'ai opté pour un support NewBeeDrone Je n'ai pas utilisé les pre-configs fournis, ne comprenant pas trop ce que cela faisait. Je me suis basé sur les 2 vidéos de tuning de @Jerome et ça semble faire l'affaire ... pour le moment 🙂 Bémols rencontrés / Solutions : La ciné plate transmets les vibrations au gyro de la caméra : L'image tremble sur Gyroflow à chaque poussée de gaz (l'image non stabilisée ne tremble pas) -> ESC PWM Freq low 16KHz low + ESC PWM Freq high by RPM + tuning fourni par via presets Betaflight ont réglé le problème. Je ne comprend pas comment régler le pitch de la caméra (Il me semble que @Jerome parlait de ne laisser qu'une visse de chaque coté sur un autre topic, mais j'ai peur que les vibrations bougent/désaxent progressivement la caméra) -> 2 vis suffisent, c'est adopté 🙂 L'antenne est tres exposée lors des crashs, je l'ai retrouvé "décapsulée", j'ai placé le TPU en bas de la frame plutôt qu'en haut, ça limite, mais ce n'est pas rassurant. -> Des nouveaux TPU arrivent 🙂 Merci & Bravo @Jerome @nochamo @Pulse FPV pour ce frame open source, c'est un vrai régal de montage et de pilotage (même si je débute)
    2 points
  3. Salut, Voici ma dernière vidéo Chasing suivi d'un petit freestyle . No CUT VIDEO, No Stabilisation Video . teste de l'autonomie avec la lipo 4S 4000mah sur mon Y6 en condition de vol chasing. Ca y est je commence a l'avoir plus en main sur ce 3em vol avec. Il me faut encore trouver quelques repaires et le flow, mais c'est prometteur je suis tres satisfait de mon build.3.6V par element au crash.
    2 points
  4. Ça a son style comme vidéo, ça tourne dans tout les sens avec du noir, du vert, à gauche à droite 👍👍👍😆😆
    2 points
  5. normalement, ca ne vibre pas sur cette frame, je pencherais plutôt pour tes ESC en 24kHz (meme fréquence que la cam) , il faudrait flasher tes ESC en 48KHz (et bien reconfig les sens moteurs) si ce n'est pas ça, c'est probablement le tuning, mais comme tu n'a pas de vibration hors stab, je penche plutot pour la première solution. pour le tilt, je confirme, une seul vis de chaque coté suffit amplement (jérome a déja volé sans vis je crois, ou alors avec une seul vis en tout et pour tout) pour le décapsulage, tu peux déjà mettre ça (fichier joint) avec un riselan, ca limitera, on a prévu de faire une refonte de TPU renforcés ...... en tout cas, bienvenu chez les Jenoistes! caps antenne O3.stl
    2 points
  6. ha ben voila....... manquait plus que ça! il a balancé le jouet de jardin dans la fosse aux lions ! 🤦‍♂️😅🤣🤣...... avec ces tarés qui bouffent du carbone cassé au ptit dej ! 😅..... franchement chapeau ! tu t'en sort super bien dans ce cube rempli de fils a couper l'quad ! 🔥🔥🤘💪
    2 points
  7. 2 points
  8. Wow, vous régalez ! 🙂 J'ai réglé le soucis de tremblement : ESC PMW Freq Low -> 16KhHz ESC PMW Freq High -> By RPM Chargement du tuning PID WaF Au passage, le drone est bien plus réactif/pêchu. Je rentre d'un vol, j'en ai encore des frissons 🙂 Super les presets BetaFlight, c'est d'une simplicité/efficacité ... Cela dit, je ne regrette pas d'avoir tenté un tuning de A-Z, l'enseignement était super interessant. Pour la caméra, c'est effectivement bidon, ça ne bouge pas. Merci pour votre aide !
    1 point
  9. Je dirais que c'est normal. Les mouvement que tu indiques sont en fait la FC qui essaye de compenser ce qui arrive au quad, donc tout à fait normal. Quand on attérit, on désarme, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu percutes un objet ou le plafond, ou le mur, et que les moteurs s'affole, généralement c'est que la FC arrive pas à rattraper le coup, donc tu desarmes. Parfois tu peux rattraper le coup, mais ça viens avec le temps et ça dépend du choc. Donc la seule solution, c'est de ne rien percuter 😄 et de désarme au moment ou tu attéris.
    1 point
  10. Un monstre celui-là, le pilote ou le kwad ? En pleine hésitation.
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  11. Je ne vois pas quoi... je suis au bout de mes ressources après avoir analysé tout ce qui était possible de l’être. je relativise aussi car mon niveau Inav est assez faible. Je vais aller à la pêche aux infos...🤗
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  12. Je viens de tout re-vérifier, mon câblage est bon. J'ai utilisé un scope pour visionner la sortie Tx2, rien ne sort de là. Sur la Pin Rx2, je retrouve bien mes signaux PPM du Sbus. Soit la sortie est morte (je ne vois pas pourquoi...) soit ma configuration ne convient pas et là je sèche (en plus avec ces chaleurs😂).
    1 point
  13. Bonjour, Juste pour vous tenir informé c'était bien l'ESC de défectueux j'ai remplacé par exactement le même et le drone vol correctement maintenant .. J'ai contacté le sav fpvfly pour leur expliquer le problème mais toujours pas de réponse après 2semaines d'ouverture de ticket .. pour info Bonne journée !
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  14. Salut a tous, Voici The Drone Hangard 2.0 de cette semaine. Vous retrouverez La vidéo de Titanium a 1H02, et la mienne a 1h08 A1h19 vous avez un vole de shelby en Race et VTX analo... ca pique, mais la performance est incroyable. A 30min Shelby Voll nous parle de ces 2 nouvelles wings qui viennent de sortir en précommande. Comme d'habitude, si quelqu'un comprend ce qu'il dit et peut nous partager des information? Je cherche a savoir quel est la différence avec la Spec V3, qu'est ce qu'il a changé dessus? Merci https://www.youtube.com/watch?v=GR64hxz8hOY&t=1642s
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  15. Bonjour et merci pour vos réponses. Gui, je vais effectivement mettre un GPS et paramétrer tout ça, ça m'a servi de leçon ! Motard, je suis en 700mw (j'ai suivi la vidéo que tu as fait lol). Oui c'est assez bizarre car s'est vraiment coupé net, l'image ne s'est pas dégradé durant les secondes d'avant, ni le bitrate... C'est d'autant plus bizarre que j'ai retrouvé le drone et il fonctionne très bien alors que je n'ai rien réparé suite au crash. J'ai un très bon retour vidéo et je l'ai testé ce week je n'ai eu aucune coupure. Par contre je me ch** dessus maintenant! C'est vraiment un mystère 😔 Edit : après plusieurs journées de recherches, j'ai retrouvé ma GoPro qui avait été éjectée du quad lors du crash. J'ai enfin la boite noire, ne savant pas ce que le quad avait fait après avoir perdu l'image dans le casque 😆 Je vous la partage pour le fun (vous comprendrez pourquoi j'ai galérer à retrouver la GoPro 🥲) https://youtu.be/Zk35xeaq66I J'ai oublié de désarmer le quad, donc on entend les hélices qui gueulent dans le fond, j'ai vraiment fait les choses bien jusqu'au bout ! 🤣
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  16. Que tu devrais connecter directement sur le pad du Rx et pas avec ton inverseur "maison". Mais le mieux serait d'avoir un r xsr ou du elrs ou du crossfire et la tu serai plus ennuyé 😁
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  17. j’crois que tu as compris comme un grand...... ta lipo est comme neuve non?
    1 point
  18. Oui, j’ai vu ça quelques part, mais je n’ai pas eu plus de succès.
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