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Contenu avec la plus haute réputation dans 10/04/2025 Dans tous les contenus

  1. Bonjour, Mon petit moustique, J'ai enfin pu voler avec, et je dois avouer que j'y ai pris un de ces pieds!.... Je l'adore!, moi qui n'osait plus prendre de risques de peur de la casse (ben c'est cher la HD), j'ai enfin pu recommencer à essayer des choses ailleurs qu'en simu... J'ai d'ailleurs failli finir le cul par terre.... Un grand Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette petite merveille!
    4 points
  2. aujourd'hui ca parait compliqué pour quelqu'un qui commence, de recommander autre chose que les G3, ou G2 d’occasion si tu trouves une bonne affaire. attention, je crois que tout n’est pas compatible en goggle vers radio et inversement. oui confirmé, t’es radio 3, donc G3 obligatoire
    2 points
  3. La pigtail bien sécurisée, ça va plaire à @Jerome ça, joli build 👍
    2 points
  4. Coucou tout le monde, J'ai mis ce sujet en build bien qu'il n'y ait pour le moment que la Stack. Frame commandé chez chez FpvCncDrone. Merci à Pierre-Louis pour la qualité irréprochable de la frame. Reçue toute montée et bien emballée. Donc toute la visserie (que je remplacerai assez rapidement par du Torx) et un pad pour la Lipo. Malheureusement, je n'ai pas fait attention ni demandé, je n'ai pas le logo WAF... un peu dégouté de mon empressement mais bon la frame est vraiment top !! Reçu notif, le air unit est arrivée au pick up. Ali !!!! On sont tous mes colis !!!! Je ferai plus tard le détail des TPU (liens) et suis en train de dessiner l'intégration du GPS Flyfish M100 Mini, je l'ai pas trouvé. Une belle aventure qui commence. Ah oui, pourquoi Green Lantern, euh... parce que mon cerveau ( 12 ans d’après mon fils de 23 ans) n'a pas le même age que mon corps(51 ans) et que j'adore les films fantastiques dont "The green Lantern". et que mon drone est vert bien évidemment 🙂
    1 point
  5. Bonjour à tous, Je débute dans l'univers du FPV (voir ma pres). Je vole actuellement un drone whoop 2s Beta 85 pro afin de ma familiariser avec les commandes et les sensations. J'envisage de fabriquer un drone un peu plus gros dont vous verrez les caractéristiques ci-dessous. Toutes les remarques sont les bienvenues afin d'optimiser le build. J'ai essayé de faire un build rentable et fonctionnel pour m'amuser sans forcément chercher de la performance. Voici la démarche que j'ai suivi pour créer ce build: J'ai regardé pas mal de builds "débutants" en 5" pour m'en inspirer. Je me suis ensuite basé sur la frame Jeno car c'est FR et surtout ça vient de chez vous. A partir de là, je suis parti sur un moteur 2207 en 1850kv pour fonctionnement en 6S en m'appuyant sur des tableaux indicant quels sont les valeurs à chercher pour ce type de frame. J'y ai accolé les hélices 5.1" correspondantes au format de la frame. Ensuite j'ai pu calculer l'ESC qu'il me fallait (50A) et j'en ai profité pour le prendre en stack. Pour la caméra et le VTx, comme je suis en analogique, j'ai pris une caméra qui semblait rentrer dans les dimensions de la frame, ainsi qu'un VTX pas trop cher, compatible analogique. J'y ai ajouté une antenne polarisé RHCP (j'ai également du polarisé sur mon casque, mais je ne sais pas si c'est RHCP...) Enfin, j'ai pris un récepteur radio compatible avec ma Flysky i6x. En plus de tout ça, je prendrai un smoke stopper et des Race wires tels que suggérés dans la vidéo de Jérome ici. Voilà, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait une boulette ou si certains éléments ne sont pas les plus adaptés. Merci !
    1 point
  6. sympa....👍 un peu supris par le decallage de valeur entre roll et pitch, ca me parait beaucoup 🤔 fepeter les courbes PTBox! 😅
    1 point
  7. Hello, Je viens donner quelques nouvelles, La nappe entre la FC et les ESC pose problème, dès que je la touche, soit le quad redémarre, soit certains ESC ne sont même plus détectés dans ESC Configurator. A mon avis, comme j'ai acheté la stack d'occasion, elle a probablement été souvent branchée et débranchée, ce qui a dû créer du jeu au niveau des connexions. J'ai réussi à améliorer un peu la fiabilité en appuyant légèrement sur les connecteurs pour les resserrer, mais ce n’est pas une solution durable et je n’ai pas confiance. Pour corriger le problème, j’ai commandé un lot de connecteurs et je vais refaire une nappe neuve. Suite à ca, les cassures apparaissait toujours dans les log. J'ai changer la FC, alors c'était une Speedybee F405 et j'avais en remplacement une Speedybee F7 , j'ai donc profité des connecteurs pour refaire mon câblage et démonter le quad au passage pour le révisé un peut. Plus de cassures dans les Logs, c'etait bien la FC qui était en cause. j'ai remis tous les paramètres de PID / filtres en stock et j'ai passé une lipo pour le testé et je pense avoir d'autres soucis, parce que c'est dégueulasse, des oscillations du Prop Wash ( sans le chercher ), l'horizon de travers ( pourtant j'ai calibrer l'accéléromètre). lorsque j'ouvre le log il y à énormément de bruit à basse fréquence. je ne sais pas trop par ou commencer pour le débugger, auriez vous des suggestions ?
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  8. Tu veux concurrencer mon Iron JeNo c'est ça ? DC vs Marvel 😄 Ca commence très bien, bonne fin de build, et surtout bons vols ! 🙂
    1 point
  9. Je ne decolle pas la partie noir. Je dait passer les fil entre la mousse noir et rose. J'entoile le tout pour la solidité Je met un rizzlan pour fixer le vtx Ce sera plus clair avec mon tuto video... Ce sera plus clair avec mon tuto video...
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  10. 1 point
  11. Alors déjà le gyro est utilisé en mode acro aussi, c'est l'accéléromètre qui ne l'est pas 😉 T'as reporté la conf que t'avais avant ? Le plus simple pour savoir si ça vient du gyro ou de la conf c'est de remettre la version précédente 😛
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  12. Bonjour à tous, Nous sommes une équipe de 5 élèves du lycée ST Joseph à Dijon en spécialité Sciences de l’ingénieur terminale. Pour un projet, nous construisons un drone quadrirotor
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  13. A priori tu n'as pas actionné l'interrupteur "PREARM"
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  14. Bon, si je fais un 5" O4 (je devrais dire : quand je ferai un 5" O4) elle sera dans ma liste, cette frame.
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  15. Enfin le jour J !! Je commence le montage, tout du moins, je commence par tout démonter afin de refaire tous les serrage de la frame avec Loctite sur le bas pour éviter les désagréments des entretoises qui tournent. Montage à blanc de l'ensemble pour voir si tout est cohérent. En passant, la Speedybee est trop belle, ça donne envie de s'appliquer 🙂 Un peu galère avec mes gros doigts, le fer à souder me paraissait bien pour le travail que je faisais mais là sur le drone, c'est pas top. L'utilisation de flux de soudure est vraiment top et facilite le boulot. Tout s'est bien passé sur les 3 premiers moteurs avec racewire. J'ai tellement galéré sur le 4ème que Je l'ai raté 1 fois + 2 fois oublié de glisser la gaine themo... j'ai préféré aller me coucher et le faire après repos.
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  16. de memoire la radio 2 envoi direct au vtx, alors que la radio 3 envoie aux G3 qui envoi tout au vtx...... c’est balo, mais c’est dji.....
    0 points
  17. j'ai essayer avec et sans oui j'ai deja essayer sa fonctionne pas 🥲 je pense donc que je vais devoir racheter un fc
    0 points
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