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forfait montage drone fpv

Classement

Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 18/05/2025 Dans tous les contenus

  1. Un petite session en montagne 7 ailes 10 quads
    5 points
  2. Finitot. J ai eu quelques soucis pour tous rentrer...surtout le buzzer autonome qui me rajoute 3 gr au poids finale ce qui est qd meme enorme pour une frame de cette taille...les vis en acier sont aussi lourde je trouve ! Bref on peut facilement faire une cure d amaigrissement si on le souhaite. En 3s ca va envoyer sévère. J ai commandé une multitude de pales pour tester ce qui convient le mieux pour ce type de chassis... Et une petite Photo d une partie de mes builds
    4 points
  3. Salut à tous .. Moi c'est Seb, 51 ans .. Je m'étais intérressé aux drone "banggood" il ya 20 ans maintenant je crois .. ils étaient en mode "angle" et je n'ai jamais réussi à en tirer parti .. (pas fpv et aucuns simulateur à l'époque... J'ai même fait l'acquisition à lépoque d'un RC LOGGER RC EYE One Xtreme .. que j'ai toujours et qui n'a pas beaucoup volé . Voilà après une 20aine d'heures de simulateurs, et avec l'aide à 2 membres du forum pour régler betaflight (Attafr et Spid99) je vais enfin pouvoir voler pour de vrai ...
    3 points
  4. Vaut mieux les acheter à l'unité c'est comme à carrouf, plus cher en lot 🙂
    2 points
  5. Merci 😊 Oups! je rajouterais une description quand je l'aurais un peu volé 😅 C'est le filtre nd qui dépasse un peu, je vais le reculer de 0.5mm 😋 la cam est toujours bien protégée (je n'ai fait que creuser le tpu officiel pour pouvoir insérer un filtre nd)
    1 point
  6. Bonjour jeunes gens 🤠 J'ai reçu le Sequre avec son alimentation 65 Watts, le flux et la bobine d'étain au plomb 0.8mm 🤓 Equipé ainsi, je me lance dans la soudure moteurs. J'étame mes pads à peu près correctement. Merci Spid99 pour le conseil de tirer sur l'extérieur pour rattraper des pads liés, ça m'a sauvé plus d'une fois 😀 Pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, je soude SOUS la carte moteurs pour la seule raison que je ne connais pas le passé du quad et que j'ai trouvé un pad désintégré. Donc je me rabat sur les pads du dessous mais ça complique un peu la tâche 😅 😅 J'ai nettoyé le flux au nettoyant contact, au cure dent, à la brosse à dent ( elle est morte, devenue collante ) et au coton tige. Pas facile à nettoyer 🤪 Je coupe et dénude les fils à la bonne longueur ( j'ai foiré un moteur, fils trop courts, j'ai fais une rallonge à la soudure pour rattraper ma connerie 🤓 ). J'étame les fils, puis je raccorde les moteurs, carte démontée car je soude les pads du dessous. Je précise qu'en réalité les soudures sont plus jolies que sur la photo 😅 J'ai du rattraper quelques soudures depuis la photo car les fils partent trop sur l'extérieur et m'empêchent d'assembler les caches latéraux. On n'oublie pas des contrôler l'absence de court circuits 🤓 Et voilà, le quad a des nouveaux moteurs 🥳 Et oui les fils sont dégueulasses mais je m'en occuperai plus tard 🙃 J'ai branché la batterie, j'ai branché Betaflight, les moteurs sont ok, ils tournent bien, dans le bon sens et réagissent à la radiocommande. Pas encore réussi à le faire voler car la radiocommande ne se connecte pas quand le quad n'est pas connecté à Betaflight et je n'arrive pas à avoir le retour vidéo mais bon c'est un autre sujet. ça marchait avant que je bidouille des trucs dans Betaflight 🤠 Je clos ce post en remerciant tous les intervenants, en particulier Spid99 qui a bien voulu prendre sur son temps pour m'aider à mener à bien mon projet. J'ai quand même acquis une jolie compétence de base en soudure électronique et je n'en suis pas peu fier 🥹 Merci encore pour vos lumières jeunes gens 🤓
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  7. Je dirais soit une fuite de courant qque part, soit le gyro qui a pris un mauvais coup (ca part toujours en sucette uniquement sur l'axe du pitch). Malgré tout, le build mériterait une petite remise à neuf, avec un stack plus respirante, là les ESCs et la FC sont quand même vraiment à l'étroit, en plus d'être en 20x20 et certaines soudures sont pas très rassurantes ^^
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  8. Question bête : tes hélices sont bien serrées ?
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  9. Je suis dernièrement retombé sur ça vous avez une FC à me proposer ? Il me faut 3 moteur et un servo ! apparement betaflight ‘est le faire !
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  10. Moi je crois qu'on m'appel la faux des champs
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  11. J'utilise que Gyroflow perso, sans soft mount, jamais de soucis Perso si c'est pour du montage je le passe dans avidemux avant pour le ressortir en h264 sans trop de perte
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  12. Sincèrement pense pas que ce soit une bonne idée, ça risque de décoller certains trucs, il faudrait ptet attendre l'avis d'un pro pour les ultra sons, style @Jerome ou bien @Motard Geek et j'en passe
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  13. Je vais poser des questions un peu con mais pas grave 🙂 As-tu démonté tes moteurs pour vérifier leurs état et les nettoyer ? si tu as crashé fort, tu as peut-être des roulements "fatigués" ou une cloche voilée. A petite velocié pas forcément d'impact mais en augmentant le régime ça peut être la cause. Vérifier aussi le serrage de toutes les vis.
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  14. la buena vida en la jubilación
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  15. je ne saurais dire, jamais activé, jérôme à dit quil vallait mieux pas dans une vidéo je le fais pas nah Je ne pense pas qu'il faille non. Mieux vaut désactiver et si tu as envie de faire des montages, le passer à la moulinette ensuite avec un soft.
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  16. @Bard a aussi fait une autre vidéo concernant Tryp où il montre comment utiliser les curseurs d'ajustement simplifiés récemment ajoutés. Faut pas forcément copier/coller ses réglages mais suivre sa démarche pour trouver le feeling qui te convient. Si on ne touche pas au curseur de "Gravité", avec cette approche on ne modifie pas la physique mais la machine, ce qui est assez sain. Après la perception reste subjective. Il y en a qui trouve le JeNo par défaut trop rapide par rapport à leurs habitudes, d'autres qui le trouve trop lent. Ce JeNo correspond à ma machine et la trace réelle matche avec la trace simulée, c'est comme ça qu'il a été validé, donc c'est vraiment très proche de ma config, en théorie et en pratique. Mais une multitude de facteurs entrent en ligne de compte sur le ressenti de chacun : config drone, config PC, taille de la map, caméra FPV utilisée, réglages BF pas forcément implémentés dans le simu etc.
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  17. Sur la BB tout a l'air de partir en cacahuète en même temps, les 4 moteurs et les 3 axes 🤔 FC/gyro dans le mal peut-être 🤔
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  18. RockSteady est vraiment pas fou de toute façon et sauf erreur de ma part ça lisse même le retour FPV. Privilégier Gyroflow est une meilleure idée à mon avis 🙂
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  19. Perso, sur les "petits" je ne mets que des buzzers simples, pas d'autonomes 😉
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  20. Je suis sur soft mount et rocksteady désactivé, image nickel
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  21. avec la stabilisation rocksteady il faut obligatoirement le montage de la cam sur soft mount ... montage souple silicone ou TPU à ce que j'ai lu tres important 🙂
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  22. Désolé de répondre aussi tard je n'ai pas pu faire ça avant. Pour le coup mon problème était le firmware de la FC (MATEKF411) Il a donc fallu que je passe via le logiciel ImpulseRC Driver Fixer pour me permettre de lancer Betaflight en mode DFU, ce qui m'a permis de flasher un nouveau firmware a savoir BETAFPVF411R. Après ça j'ai redémarrer le drone et hop tout a fonctionné du premier coup comme par magie. Encore merci a tout le monde pour l'aide. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt sur le forum !!
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  23. Pas le choix pour les prochaines versions de toute façon 🙂
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  24. Merci, Oui j'en pouvais plus de travailler chez moi, avec la poussier de carbone dans mes ordi studio son et le matos audio. Vue que j'ai et quelques commandes, je loue ce local et je vais essaye de le rentabiliser . Installation des CNC Fraiseuse et découpe au fil chaud aujourd'hui. Pour démarrer mon activité, je commence avec 60 MiniDrak, je vais faire des Kits améliorés avec les ailerons et élevons déjà découpés , proposer des kit avec les carbones et supports moteurs déjà collés , du PNP/BNF/RTF.
    1 point
  25. J'ai testé les moteurs indépendamment et tous ensemble. Ils tournent bien, n'ont pas l'air de chauffer. J'ai pas non plus l'impression qu'il y ait des vibrations anormales il semble tous tourner à une vitesse régulière mais je n'ai pas osé mettre trop de gaz. Il y en a peut-être un qui fait un bruit différent des autres mais je pense que je psychote. je vous partage une vidéo, mais bon, je ne sais pas trop quoi penser du résultat et s'il y a quelque chose à en tirer. Je ne sais pas trop quoi chercher en réalité.
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