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goony

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Tout ce qui a été posté par goony

  1. goony

    Armattan Rooster

  2. https://www.unmannedtechshop.co.uk/product/ut-u180-step-up-quadcopter-frame/ Perso, je trouve ça très moche...
  3. goony

    Tyro99 ne vole pas

    C'est con, je ne vois rien de choquant dans la configuration. Si tu es sûr à 100% que les moteurs tournent dans le bon sens, que les hélices sont aussi montées dans le bon sens, et la carte est bien orientée... je ne vois pas ce que ça peut être. Peut-être que la vidéo en vol va nous aider à faire le diagnostic. Y a-t-il une possibilité de blackbox ?
  4. goony

    Connection ESC

    Tu ne lis pas ce qu'on t'écrit, c'est agaçant. Ton matériel n'est pas compatible, ça ne fonctionnera pas. On ne va pas se lancer dans des explications de protocole radio, ou comment "flasher" la radio qui n'est pas faite pour alors que tu ne connais pas le B.A.-BA. Tu n'imagines pas tout ce qu'il y a encore à faire avant d'avoir un drone qui vole. Sérieusement, tu perds ton temps. C'est complexe, et tu n'as pas les bases. Fais-toi monter un drone par quelqu'un d'autre, apprends à piloter et amuse-toi ! Tu comprendras peut-être avec le temps... mais c'est même pas nécessaire.
  5. goony

    Tyro99 ne vole pas

    Salut, oui, c'est normal. Pour ton problème, peux tu poster le résultat de la commande diff dans CLI ? Dans l'onglet Configuration, est-ce que l'image de drone en 3D bouge comme le vrai drone ?
  6. goony

    Connection ESC

    Soude les où tu veux, de toutes façons ça ne fonctionnera pas.
  7. goony

    Connection ESC

    Tu n'as pas du bien lire le post de @Joelamoule, ta radio n'est pas compatible avec le R-XSR Franchement, vu comme tu galères avec les bases, laisse-tomber. Demande à quelqu'un de tout faire pour toi (choix des composants, montage, paramétrage), et concentre-toi sur le pilotage.
  8. goony

    Connection ESC

    Tu devrais essayer de faire un avion en papier plutôt qu'un drone.
  9. goony

    que faire pour le DVR

    Salut, Ce n'est pas par BetaFlight, toutes tes réponses sont dans le manuel : https://www.speedybee.com/product_images/download/manual/SB-VTX-DVR-manual.pdf
  10. Tu devrais quand même essayer A01 et A08... Je n'ai pas indiqué ces valeurs par hasard : https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Board---OMNIBUSF4 https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Single-Wire-Software-Serial On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher...
  11. Salut, c'est un buzzer "normal" ou du type droneKeeper / HellGate ? J'avais lu qu'il ne fallait pas relier directement le buzzer quand on réassigne un pad qui n'est pas fait pour (https://oscarliang.com/betaflight-resource-remapping/) Il faut faire un montage avec un transistor. Si c'est un Hellgate, pas de problème à le relier directement.
  12. Es-tu sûr et certain que le B06 correspond au pad LED_STRIP sur ta carte ? Je crois que le LED_STRIP correspond généralement au moteur 5 ou 6. Edit : Essaie avec le A01 ou A08
  13. Perso, c'est pas la soudure qui me dérange, mais c'est juste de ne plus pouvoir débrancher le RX facilement avec la prise.
  14. ARMSWITCH signifie juste que le switch d'armement n'est pas dans la bonne position. Vérifie tes canaux et tes modes, tu as peut-être fait une boulette en configurant après le flash. Sinon... je ne sais pas !
  15. Tout est bien réglé... CLI et MSP étaient les derniers flags bloquants, et ça correspond à la connexion USB. Si le drone est bien à plat, batterie chargée, et pas branché en USB, ça devrait fonctionner !
  16. De toutes façons, il te fallait absolument la 2.2.3, donc c'est déjà ça de fait. À tout hasard, poste le résultat de la commande resource As-tu essayé différentes combinaisons de tlm_halfduplex et tlm_inverted ? NB : tu peux désactiver pid_in_tlm Pour le problème d'armement, c'est bizarre. Ça n'a certainement rien à voir avec la mise à jour de la radio. Quels sont les flags de la commande status ? (radio allumé, et switch armé)
  17. Apparemment, il faut le firmware 2.2.3 pour le Flex Firmware. Je crois qu'il faut que tu explores cette piste.
  18. Fais ça dans CLI : set min_check = 1050 set max_check = 1900 save Pour le BD RX, j'ai cru comprendre que tu n'avais plus le problème. Quels sont les flags qu'il reste dans status ?
  19. Salut Vinka, Quelle version d'OpenTX sur la radio ? Peux-tu poster le résultat de la commande diff dans CLI ? Je ne connais pas le R9, ni le Flex Firmware, quelle est sa spécificité ? Ça change quelque chose au SBus, SmartPort, FPort ? PS : Il aurait mieux valu créer un autre sujet
  20. Le "hack" auquel je fais allusion est l'utilisation du pad un-inverted sur le R-XSR plutôt que de la prise, ce que je te déconseille car on ne peut plus débrancher le RX, et puis la soudure est un peu délicate. La solution SoftSerial permet d'inverser le signal de manière logicielle. Avec la solution que je te propose, tu ne pourras effectivement plus "programmer" de LED adressables depuis le pad en question... mais on s'en fout parce que les LED adressables ne servent à rien (très peu de gens en mettent), et tu peux toujours utiliser un UART en le ré-assignant. NB : le pad LED est le moteur 5, et je crois qu'il reste le pad S6 qui doit être le moteur 6. @Vinka Crée une autre discussion, on y répondra, il ne faut pas mélanger les sujets PS : c'était aussi valable pour @Mr_Iceberg, mais j'avais pas vu
  21. La configuration dans le CLI va donner un truc de ce genre : resource LED_STRIP 1 NONE resource MOTOR 5 NONE resource SONAR_TRIGGER 1 NONE resource SERIAL_TX 11 A01 feature SOFTSERIAL feature TELEMETRY serial 30 32 115200 57600 0 115200 set tlm_halfduplex = on set tlm_inverted = off
  22. Pour la télémétrie, je te propose une solution sans hacker le récepteur. Il faut : - souder le cable SmartPort au pad LED - activer le paramètre SoftSerial - assigner le TX du softSerial sur le pad LED - régler le SmartPort sur le SoftSerial - configurer l'inversion du signal de télémétrie Facile !
  23. Donc dans l'onglet récepteur, le throttle descend bien à 1000 ? Peux-tu faire un copier/coller du résultat de diff dans CLI ?
  24. Salut, c'est normal que le VTX chauffe, mais c'est pas top. Règle-le en puissance minimum (pit mode) quand tu bricoles, et ne branche la LiPo que lorsque c'est absolument nécessaire. rappel : ne jamais alimenter un VTX sans antenne. Si le branchement du R-XSR respecte le schéma, alors tu devrais pouvoir faire fonctionner les canaux en SBUS, mais pas la télémétrie. Peux-tu poster le résultat du diff ? (ça permet de vérifier la configuration) Aussi, peux-tu poster le résultat de resource ? (ça permettra de vérifier les UART et voir si on peut envisager le FPort, qui est vachement mieux mais pas simple à configurer)
  25. Je n'ai peut-être pas compris le montage, ni les mesures d'ailleurs. Sans considérer la tension pour le moment, ce n'est pas normal d'avoir de la résistance entre les masses, Entre le pad - de l'ESC et le Gnd de la FC, il n'y a que l'ESC et le câble. N'est-ce pas ? (pour être sûr de comprendre) Essaie de mesure la résistance entre le pad - de l'ESC et la broche Gnd de l'ESC sur lequel le câble ESC-FC est branché. Si tu as bien 0, vérifie la continuité du câble ESC-FC.
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