Aller au contenu
code promo radiomaster gx12

Classement

Contenu populaire

Contenu avec la plus haute réputation dans 06/12/2024 Dans tous les contenus

  1. Bon je me suis repenché dessus. Clairement j'avais mis le bon sens de rotation de la carte (90° sur le yaw mais en re-re-re-re-vérifiant la première page j'avais pas fait gaffe mais le yaw était inversé...). J'ai cherché et en fait c'était aussi le sens su gyro à passer en CW flip 180 au lieu de CW 180... Tout fonctionne j'ai pu faire mes premiers vols dans le salon ! Même le vista fonctionne correctement. Bon maintenant faut que je mette la canopy à 0/10° parce qu'à 30° j'ai pas envie de me repayer une TV 😁 Je vous ferrais peut être un dvr à l'extérieur quand je l'aurais tropicalisé avec le X30 de chez flywoo. Merci @nochamo 😉
    1 point
  2. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'apparemment j'ai trouvé comment lancer cette aile. la mauvaise c'est qu'elle a (encore) rejoint le sol trop vite... L'option, mettre moins de gaz n'a pas fonctionné. j'avais réglé les gaz pour avoir une poussée égale au poids de l'avion. comme il est un peu lourd, ca décrochait direct au décollage et ca partait en vrille. l'autolaunch ne sachant pas gérer ce genre de situation le décollage ne fonctionne pas. L'option mettre 70% de gaz en pré launch et en suit plein gaz a semblé fonctionné. avec un lancement par le coté à plus de 40°. comme ça l'avion monte direct en altitude/vitesse et il est plus facile pour lui de baisser le nez pour rejoindre sa trajectoire de montée. Apres, le crash n'est qu'une succession de mauvais évènements. - Lors du dernier remontage j'ai du déconnecté l'antenne du RX par inadvertance. J'ai rien vu en contrôle pré vol, avion en main tout bougeais bien. - J'ai donc lancé le bouzin en l'air qui a perdu le signal à env 80m de moi. sauf que dans Inav 6.1.1 il y a un bug, en cas de fail safe pendant la procédure d'autolaunch, la FC désarme et coupe tout au lieu de lancer un rth. (bug corrigé à partir de Inav 8 ) - Sans le savoir et juste avant le fail safe, j'ai déclenché un loiter pour me préparer à mettre mon masque. comme il avait amorcé un virage il a pu récupérer du signal radio. à ce stade là j'étais donc pas au courant que j'avais perdu le moteur et que j'avais 50m de portée... mais je me suis rendu compte assez rapidement que le moteur avait coupé. - En vol à vu, j'ai donc tenté de ramener l'avion sans moteur sans savoir que j'avais de problèmes de portée... Par sécurité, j'ai du annuler une premiere approche un peu trop rapide par ce qu'il y avais un piéton trop proche de ma zone d'atterrissage d'urgence. et c'est en refaisant une nouvelle boucle que j'ai reperdu la radio. l'avion restant coincé en virage, il a fini droit dans le sol où il a fait un beau cratère...ca a quand meme pété du carbone en 4x5mm sur le coup! Voilà voila... je suis bon pour redémonter et recoller une nouvelle fois.
    1 point
  3. Bonjour tout le monde ! Je vous présente mon premier build. Ca a été très amusant à construire et c'est encore plus fun à faire voler ! J'étais venu sur le forum pour savoir comment modifier mon 7" afin de le fiabiliser pour le long range et je suis tombé sur la vidéo de Jérome... La frame a été découpé par CNC drone et j'ai sagement suivi les tutos de l'équipe (que je remercie grandement au passage !) pour lui faire prendre les airs. Il vol facilement 5 minutes avec sa batterie de 650 mais je ne suis pas un grand adepte du freestyle. Je cherche surtout à enchainer les belles courbes en rasant les moustaches des falaises et des arbres. D'où l'importance du gps. Je suis d'ailleurs en mesure de confirmer la soliditée du drone. Je ne sais pas pour vous mais ma plus grande difficulté dans la construction de ce petit morceau de pure fun a été d'avoir les bonnes vis... Mais c'est peut-être un problème de débutant !? Au plaisir de vous lire !
    1 point
  4. Je voulais simplement dire que j'étais venu sur le forum pour prendre des infos pour modifier mon 7". Puis j'ai découvert le JeNo 3". Et j'ai craqué... merci !
    1 point
  5. Salut, Les 2 ont des usages très différents mais le JeNo est bien plus fun et polyvalent 🙂 Le O4 ça me parait être une bonne idée d'attendre sa sortie mais ce n'est pas pour tout de suite non plus et faudra surement ajuster le JeNo pour sa grosse caméra... Niveau radio et lunettes, si tu veux du full DJI c'est Goggles 3 ou Goggles L avec la RC3. Sinon radio type ELRS.
    1 point
  6. Alors sur le pitch, oui, c'est comme si tu tiltais à mort un drone normal. Après, du coup, ça fonce à l'horizontal mais ça "tombe" sauf si tu gardes 15 degrés de pitch, mais la ça traîne trop et ça va moins vite (ce qui est moins vrai avec les trucs surpuissants genre red bull je chase les F1) Du coup, je pense ajouter des ailerons avec un vrai profil porteur, pour que ça porte à 5 degrés et que ça traîne moins. Une sorte de quadrimoteur à décollage vertical. Ce sera le prochain essai. Bon, pour les autres axes faut pas pousser le bouchon. Le but unique c'est de faire un truc qui vole vite. Pas sûr que j'y arrive mais je trouve ça amusant et plus original qu'un énième build standard. Après, pour le pilotage, un bon 5"...
    1 point
  7. Le Kit VTOL de mon Altus est arrivé plus tôt que prévu. il y aura plus qu'a monter tout ça et a tester
    1 point
  8. Petite update ! Ce premier proto a bien vécu, et a pris cher ! Je l'avais utilisé sans TPU de protection, les bras se sont un peu délaminés et le bumper arrière a cassé. Mais sinon la frame était toujours opérationnelle malgré une quantité folle de crash 🙂 J'avais une frame de spare depuis des mois, en T700 cette fois, c'était l'occasion d'y passer. J'ai eu un peu de mal à démonter la stack... les vis témoignent de la maltraitance qu'a subit le quad 😉 Armand, le dev de Tryp FPV m'avait demandé de mettre un GPS sur un JeNo 3" en vue de faire des mesures pour l'intégrer dans Tryp, comme son grand frère. J'ai utilisé le support créé par "Nn jj" : https://www.printables.com/fr/model/875105-jeno-3-gps-support-for-flyfishrc-m10-mini J'ai été très perplexe après avoir imprimé le support, surtout que le print ne correspond pas exactement aux photos. Du coup je vous mets qques photos du montage pour que ça soit un peu plus clair : Pliage : Entretoise/montage dessous : Dessus : Mise en place : Vissage dans les "boucles" : Il était resté en 4.4.0, j'en ai profité pour le flasher en 4.5.0. Comme pour la 4.4.0, le gyro/accelero ne sont pas reconnus, j'aurais espéré que ça soit corrigé depuis le temps. Si vous avez la même stack (SPEEDYBEEF7MINI) et que Betaflight ne détecte pas votre gyro, ajoutez "ACCGYRO_BMI270" dans le champs "Custom defines" :
    1 point
  • YouTube / WE are FPV

×
×
  • Créer...